崔家冀,陸 強(qiáng)
(馬鋼集團(tuán)公司管理創(chuàng)新部 安徽馬鞍山 243000)
鋼中氮含量高會(huì)使鋼材產(chǎn)生應(yīng)力失效,顯著降低鋼的塑性、韌性,并影響鋼的焊接性能[1],但在含釩微合金鋼中,氮對(duì)鋼中的碳氮化物的析出起到重要作用,同時(shí)隨著鋼水氮含量提高,可以有效提高釩元素的沉淀強(qiáng)化作用,顯著提高鋼的強(qiáng)度[2]。目前對(duì)鋼水增氮主要是在冶煉過(guò)程中向鋼中加入含氮合金,氮的收得率較穩(wěn)定,工藝操作過(guò)程容易控制,但與直接吹氮?dú)庵苯舆M(jìn)行氮合金化相比,采用氮化合金增氮成本較高。因此,利用易取得且廉價(jià)的氮?dú)庾鳛楹辖鸹?,直接利用鋼包底吹氮?dú)庵苯雍辖鸹?,可以較好的降低含氮鋼的生產(chǎn)成本,是目前含氮鋼生產(chǎn)中重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)技術(shù)。本文對(duì)某廠在生產(chǎn)含鉻的釩微合金鋼LF精煉過(guò)程中底吹氮?dú)庵苯拥辖鸹脑龅俾蔬M(jìn)行了研究,為L(zhǎng)F精煉工序底吹氮?dú)庠龅墓に囍贫ㄌ峁┝藬?shù)據(jù)支撐。
試驗(yàn)鋼種為含鉻的釩微合金鋼,鋼中幾個(gè)主要固氮元素的含量分別為Mn(0.42%)、Cr(8.5%)、V(0.20%),鋼中氮元素的目標(biāo)含量為300 ppm-400 ppm,增氮工藝主要在LF(120 t)精煉工序。LF精煉過(guò)程主要操作流程為:進(jìn)站、試氣(底吹氮?dú)?→第一次加熱、化渣→第二次加熱、造白渣、脫氧脫硫、成分調(diào)整→第三次加熱、成分和溫度微調(diào)→出站,整個(gè)LF爐精煉周期為40 min左右。LF底吹強(qiáng)度分別為:弱攪(500 NL/min-800 NL/min)、中攪(900 NL/min-1300 NL/min)、強(qiáng)攪(1500 NL/min-2000 NL/min)。
在吹氮壓力條件下,氮在控氮車輪鋼鋼水中的溶解度符合Sivert定律。氮在鋼液中可能已自由狀態(tài)的氮原子[N]或者以化合物XN的形式溶解在鋼中,由氮溶解過(guò)程中的相關(guān)熱力學(xué)計(jì)算式如下[3]:
(1)
由公式(1)推導(dǎo)出氮的溶解平衡方程:
(3)
(4)
表1 1600 ℃下各元素對(duì)氮的相互作用系數(shù)
由式(1-1)~式(1-4)可計(jì)算出試驗(yàn)鋼種分別在33 kPa、66 kPa、100 kPa氮分壓和1600 ℃條件下,氮元素在試驗(yàn)鋼中的溶解度分別為681.8 ppm、964.2 ppm、1186.9 ppm。由于在LF爐工況條件下,為防止鋼液二次氧化,一般都采用微正壓操作,此時(shí)鋼包中氣液界面的氮?dú)夥謮嚎蛇_(dá)到100 kPa。因此結(jié)合理論計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì)算可得:1、在LF工序?qū)δ繕?biāo)氮含量為300 ppm-400 ppm的釩微合金鋼進(jìn)行底吹氮?dú)庵苯拥辖鸹强尚械模?、在1600 ℃條件下,氣液界面氮分壓越高,鋼水中氮的溶解度越高。
根據(jù)文獻(xiàn)調(diào)研結(jié)果可知[4-6],底吹氮?dú)膺^(guò)程中氮的流向主要由鋼水中的氮?jiǎng)莺蜌庀嘀械獎(jiǎng)菟鶝Q定。鋼水在LF精煉過(guò)程中,鋼液的增氮和脫氮是同時(shí)發(fā)生的,其速率主要受液相傳質(zhì)和界面反應(yīng)混合控制。在高氧位和高硫位條件下,化學(xué)反應(yīng)速率主要受界面反應(yīng)控制;當(dāng)在高真空、低氧位、低硫位條件下,化學(xué)反應(yīng)主要受液相傳質(zhì)控制。結(jié)合脫氮和增氮反應(yīng)的熱力學(xué)計(jì)算結(jié)果,以及轉(zhuǎn)爐出鋼后鋼中氮含量一般為不超過(guò)100 ppm,因此可推斷出在LF爐精煉過(guò)程中,底吹氮情況下,氮?dú)夥謮航咏?00 kPa,此時(shí)鋼水中發(fā)生增氮反應(yīng)。鋼水在吹氬站經(jīng)過(guò)初步的脫氧合金化后,鋼中活度氧[O]一般小于30 ppm,[S]一般為250 ppm,屬于低氧位、高硫位鋼水。因此在整個(gè)LF精煉過(guò)程中,增氮速率會(huì)隨著脫氧和脫硫過(guò)程發(fā)生變化。
為研究整個(gè)LF精煉過(guò)程中鋼水的增氮速率含量隨著脫氧和脫硫過(guò)程發(fā)生變化的規(guī)律,確定合適的增氮工藝,進(jìn)行了5爐底吹氮?dú)庠龅囼?yàn),并在LF冶煉過(guò)程中,分別于進(jìn)站,第一次加熱結(jié)束、第二次加熱結(jié)束、第三次加熱結(jié)束、出站時(shí)取氧氮樣和乒乓球拍樣,并用LECO公司的TC-600氧氮測(cè)定儀進(jìn)行鋼中[O]、[N]的檢驗(yàn),用光譜儀檢測(cè)鋼水中的[S]含量。檢測(cè)結(jié)果如表2至表4和圖1所示,其中圖1中各個(gè)取樣點(diǎn)的數(shù)據(jù)為五爐檢測(cè)數(shù)據(jù)的平均值。
其中進(jìn)站至第一次加熱結(jié)束時(shí)間為5 min,主要進(jìn)行化渣,因此可認(rèn)為此時(shí)鋼水活度氧[O]和[S]處于較高水平;第一次加熱結(jié)束至第二次加熱結(jié)束時(shí)間約為15 min,此過(guò)程中進(jìn)行深脫氧和脫硫反應(yīng),此過(guò)程中鋼水中[O]和[S]含量由高變低;第二次加熱結(jié)束至第三次加熱結(jié)束時(shí)間約為20 min,此過(guò)程中鋼水已完成深脫氧和脫硫任務(wù),鋼水只進(jìn)行成分和溫度的微調(diào),因此該過(guò)程中鋼水中[O]和[S]含量都處于較低水平。
表2 增氮過(guò)程鋼水[N]含量檢查分析
表3 增氮過(guò)程鋼水[O]含量檢查分析
表4 增氮過(guò)程鋼水[S]含量檢查分析
圖1 增氮過(guò)程鋼中[N]、[O]、[S]含量變化曲線
從取樣檢測(cè)結(jié)果可以看出整個(gè)LF過(guò)程中增氮速率的變化。從進(jìn)站至第一次加熱結(jié)束過(guò)程中,鋼水中[O]和[S]分別在21 ppm-28.8 ppm和248.6 ppm-220.2 ppm,[O]、[S]作為表面活性物質(zhì)會(huì)對(duì)鋼液的增碳速率有顯著的影響,因此在LF精煉前期,鋼水增氮速率較低,反應(yīng)速率主要受界面反應(yīng)控制,由檢測(cè)結(jié)果大致可計(jì)算出此過(guò)程的增氮速率為2.88 ppm/min;在進(jìn)入第二次加熱過(guò)程中時(shí),隨著白渣的形成,鋼水的[S]含量快速下降,鋼中[O]含量也進(jìn)一步減少,此過(guò)程中鋼水的增氮速率增加,增氮反應(yīng)速率從由界面反應(yīng)控制轉(zhuǎn)變?yōu)槭軅髻|(zhì)控制,按檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算,此時(shí)的增氮速率為7.04 ppm/min。在第三次加熱過(guò)程中鋼中活度氧[O]小于10 ppm,鋼中[S]小于20 ppm,屬于低氧位、低硫位鋼水,因此整個(gè)增氮過(guò)程應(yīng)該主要受氮在液相邊界層中的傳質(zhì)影響,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得此時(shí)鋼水的增氮速率為9.40 ppm/min。
通過(guò)熱力學(xué)計(jì)算了試驗(yàn)鋼種在3種不同壓力條件下的當(dāng)溶解度,由結(jié)果可以得出該含鉻釩微合金鋼可以在LF爐精煉過(guò)程中采用底吹氮?dú)庵苯舆M(jìn)行氮合金化,且氮分壓越高,氮元素在鋼中的溶解度顯著升高。
在整個(gè)LF精煉過(guò)程中,增氮速率會(huì)隨著脫氧和脫硫過(guò)程發(fā)生變化,在鋼水中[O]含量為25 ppm、[S]含量為240 ppm左右時(shí),鋼水增氮速率較低,約為2.88 ppm/min;在鋼水中[O]小于10 ppm, [S]小于20 ppm時(shí),鋼水增氮速率較高9.40 ppm/min。
從增氮速率角度考慮,在LF精煉過(guò)程前期盡量早化渣、造白渣進(jìn)行脫硫和脫硫反應(yīng),可以有效提高并穩(wěn)定鋼水增氮速率,縮短增氮時(shí)間,降低成本,精確控制鋼水增氮量。