文_黃舉福 福建龍凈環(huán)保股份有限公司
燃煤電廠脫硫設(shè)施90%以上機(jī)組均采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,濕法脫硫后的煙氣呈飽和或近飽和狀態(tài),當(dāng)濕煙氣從煙囪排出后與溫度較低的環(huán)境空氣接觸并降溫,煙氣中的水蒸汽過(guò)飽和凝結(jié)成大量的水霧(約1μm),對(duì)光線產(chǎn)生折射、散射,使煙羽呈現(xiàn)出白色或者灰色的“濕煙羽”(俗稱“大白煙”),經(jīng)自然擴(kuò)散后會(huì)逐漸消失,不會(huì)產(chǎn)生拖尾現(xiàn)象。
部分機(jī)組在煤燃燒過(guò)程以及SCR脫硝過(guò)程中產(chǎn)生了較多的SO3,該部分SO3在有水蒸氣存在的情況下會(huì)形成硫酸蒸汽,后在濕法脫硫塔內(nèi)因大量漿液噴淋煙氣急劇降溫,形成非常微?。◣资{米到幾百納米)的硫酸霧。當(dāng)煙氣中硫酸霧(即SO3氣溶膠或硫酸氣溶膠)排放濃度較高(如5~10ppm以上時(shí),相當(dāng)于約17.8~35.6mg/Nm3),硫酸霧會(huì)與水分及細(xì)微的煙塵顆粒物凝聚成一種粒徑與可見光波長(zhǎng)相當(dāng)?shù)臍馊苣z細(xì)顆粒物,其對(duì)可見光的散射使得煙囪在陽(yáng)光照射的反射側(cè),排放的煙羽呈現(xiàn)藍(lán)色,而在煙羽的另一側(cè)(透射側(cè))呈現(xiàn)黃褐色,形成了冒“藍(lán)煙”和“黃煙”的現(xiàn)象。由于酸露點(diǎn)較高,在白色煙羽擴(kuò)散蒸發(fā)消失后硫酸霧卻并不會(huì)蒸發(fā),因此會(huì)產(chǎn)生拖尾現(xiàn)象。
“有色煙羽”的排放不僅造成嚴(yán)重的視覺污染,且其排放的SO3等可凝結(jié)顆粒物不僅污染環(huán)境,更是霧霾前驅(qū)物,對(duì)“有色煙羽”進(jìn)行治理顯得尤為必要。
根據(jù)濕空氣熱力學(xué),空氣容納水蒸氣的能力是有限度的。在一定溫度下,單位質(zhì)量的空氣能容納的水蒸氣最大質(zhì)量稱作飽和比濕H(單位g/kg干空氣或kg/kg干空氣)。當(dāng)環(huán)境大氣所容納的水蒸氣超過(guò)該溫度下的飽和比濕時(shí),多余的水蒸氣就會(huì)在環(huán)境大氣中析出,凝結(jié)成液態(tài)小水滴,形成肉眼看到的“白煙”(處于圖1中的飽和比濕線左側(cè)的區(qū)域)。
圖1 煙氣冷凝再熱技術(shù)治理煙囪“白煙”機(jī)理
根據(jù)煙囪“白煙”形成機(jī)理,可將現(xiàn)有的對(duì)煙囪“白煙”有治理效果的技術(shù)歸納為煙氣加熱技術(shù)、煙氣冷凝技術(shù)、煙氣冷凝再熱技術(shù)等。由于單純的煙氣加熱技術(shù)存在耗能高,經(jīng)濟(jì)性差,無(wú)法去除可凝結(jié)顆粒物等問題,而單純的煙氣冷凝技術(shù)存在白煙治理不徹底的問題,故煙氣冷凝再熱技術(shù)得到更為廣泛的運(yùn)用。
煙氣冷凝再熱技術(shù)是煙氣冷凝與煙氣加熱兩種方式的組合使用。它的煙囪“白煙”消除機(jī)理如圖 1 所示,濕煙氣初始狀態(tài)位于A點(diǎn),沿AD降溫冷凝,再沿DE將煙氣加熱后從煙囪排出,進(jìn)入大氣環(huán)境中后沿EC與冷空氣摻混,冷卻至環(huán)境狀態(tài)點(diǎn)C。該過(guò)程中,EC變化過(guò)程與飽和濕度曲線不相交,因此不產(chǎn)生“白煙”。該技術(shù)通過(guò)先降溫冷凝除濕,大幅減少煙氣中的含濕量,可減少煙氣加熱所需達(dá)到的溫度,起到很好的節(jié)能效果,同時(shí)實(shí)現(xiàn)更好的視覺污染治理效果。
SO3治理技術(shù)主要有堿基吸收劑噴射脫除SO3技術(shù)與SO3綜合協(xié)同控制技術(shù)。其中堿基吸收劑噴射脫除SO3技術(shù)的原理是將堿基吸收劑噴入煙道中,煙氣中SO3被堿基吸收劑吸附或者吸收形成硫酸鹽,再通過(guò)下游的除塵裝置除去。該技術(shù)投資較大,且受煙氣中其他酸性氣體如SO2、HCl等影響大,穩(wěn)定性較差,在國(guó)內(nèi)目前只在幾臺(tái)套機(jī)組上有所應(yīng)用。而SO3綜合協(xié)同控制技術(shù),通過(guò)低低溫電除塵器、濕法脫硫、煙氣冷凝技術(shù)、濕式電除塵技術(shù)等協(xié)同控制SO3,具有經(jīng)濟(jì)、高效的突出特點(diǎn),在SO3治理中嶄露頭角。
河北某2×330MW機(jī)組在超低排放改造后拆除了GGH,現(xiàn)在煙囪采用濕煙氣排放,煙囪出口處出現(xiàn)大量液態(tài)凝結(jié)水,形成大量“濕煙羽”,冬季尤為嚴(yán)重。機(jī)組SCR入口(即鍋爐出口)SO3濃度為161.4mg/m3,SCR出口SO3濃度為188.9mg/m3,濕除進(jìn)口SO3濃度在29.7~34.5mg/m3之間,濕除出口SO3濃度在14.9~17.7mg/m3之間。隨著機(jī)組燃煤波動(dòng),濕除出口SO3濃度可達(dá)到35mg/m3以上。煙囪出口存在藍(lán)煙拖尾,對(duì)周邊產(chǎn)生一定的視覺污染,影響企業(yè)的形象。為了消除“有色煙羽”造成的不利影響,河北某2×330MW機(jī)組將進(jìn)行“有色煙羽”治理改造。
綜合前面對(duì)白煙和藍(lán)煙的生成特性與治理技術(shù)分析可以看到,單一的技術(shù)對(duì)于實(shí)現(xiàn)有色煙羽的治理是很困難的。為了有效消除電廠“濕煙羽”以及協(xié)同降低SO3的排放,采用煙氣冷凝再熱技術(shù)對(duì)排放煙氣進(jìn)行除濕脫白,并協(xié)同降低SO3的排放,可以實(shí)現(xiàn)良好的有色煙羽治理效果。
根據(jù)河北某電廠所處地區(qū)氣象環(huán)境進(jìn)行理論計(jì)算分析并結(jié)合當(dāng)?shù)丨h(huán)保政策要求,以確定合理的煙氣冷凝再熱溫度。該地區(qū)的日平均溫度一般在-11.5℃到31℃之間,均值為14.73℃,采暖季日平均溫度為2.1℃,非采暖季日平均溫度為26.4℃,全年81%的時(shí)間日均值溫度高于2.1℃,多年平均相對(duì)濕度為65%。
圖2 河北某地區(qū)2016年氣溫日均值分布圖
當(dāng)?shù)丨h(huán)保政策要求非采暖季冷凝后煙溫達(dá)到48℃以下,煙氣含濕量9.5% ,采暖季冷凝后煙溫達(dá)到45℃以下,煙氣含濕量8.5%以下,煙氣經(jīng)加熱后排放煙溫需達(dá)到56℃以上。
為了實(shí)現(xiàn)更好的環(huán)保效果,本項(xiàng)目確定采暖季時(shí)將脫硫出口飽和濕煙氣冷凝至43℃,煙氣含濕量8.5%,較冷凝至45℃煙氣含濕量減少1%。非采暖季工況時(shí),將脫硫出口飽和濕煙氣冷凝至45℃,煙氣含濕量9.5%,較冷凝至48℃煙氣含濕量減少1.5%,進(jìn)一步降低了煙囪外排大氣的水量。此時(shí)再將煙氣溫度升高至58℃后從煙囪排放,即可大幅消減煙囪白煙規(guī)模。
圖3 煙氣冷凝再熱技術(shù)工藝簡(jiǎn)圖
該技術(shù)的核心換熱裝置為煙氣冷凝器、煙氣冷卻器、煙氣再熱器。該技術(shù)的冷凝部分為在濕法脫硫塔出口設(shè)置煙氣冷凝器,實(shí)現(xiàn)將脫硫出口煙氣溫度下降至45℃/43℃(非采暖季/采暖季),減少排煙含濕量。該技術(shù)的再熱部分包括除塵器進(jìn)口設(shè)置的煙氣冷卻器和濕除后的再熱器,其中煙冷器將電除塵器進(jìn)口煙溫下降至95℃左右,實(shí)現(xiàn)低低溫電除塵,同時(shí)利用煙冷器吸收的煙氣余熱通過(guò)熱媒介質(zhì)送至煙氣再熱器及暖風(fēng)器中,實(shí)現(xiàn)將煙氣冷凝器后的煙溫升至58℃以上,并提升空預(yù)器冷端溫度,減輕空預(yù)器硫酸氫銨堵塞和低溫腐蝕問題。
“有色煙羽”治理改造工藝簡(jiǎn)圖如圖3所示。
“有色煙羽”治理改造完成后,各設(shè)備進(jìn)出口煙溫測(cè)試數(shù)據(jù)如表1所示,測(cè)試結(jié)果表明本次改造基本達(dá)到改造設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了濕煙羽的消除。
表1 “有色煙羽”治理改造設(shè)計(jì)參數(shù)與改造后各設(shè)備技術(shù)參數(shù)表
改造后電除塵器出口的SO3濃度在25mg/Nm3左右,煙囪入口SO3濃度長(zhǎng)期穩(wěn)定在2mg/Nm3左右,達(dá)到了改造設(shè)計(jì)要求的5mg/Nm3以內(nèi),煙囪出口無(wú)藍(lán)煙現(xiàn)象,圖4、圖5為改造前后煙囪視覺效果對(duì)圖。
圖4 改造前煙囪視覺效果圖
圖5 改造后煙囪視覺效果圖
河北某2×330MW機(jī)組通過(guò)“有色煙羽”治理改造,采用煙氣冷凝再熱技術(shù)使得燃煤電廠“白色煙羽”現(xiàn)象得到顯著改善,并協(xié)同脫除煙氣中的SO3,使得煙囪入口SO3濃度下降到2mg/m3,取得良好的社會(huì)效益與環(huán)保效益。