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      氧化鋁熟料窯煙氣水回收系統(tǒng)

      2019-11-30 02:31:40黃海波
      市場(chǎng)周刊·市場(chǎng)版 2019年53期

      摘?要:文章中介紹一種氧化鋁熟料窯的煙氣水回收系統(tǒng),通過換熱作用使氧化鋁熟料窯的尾部煙氣降溫,從而使煙氣中的水分冷凝出來進(jìn)行回收利用,安全性以及自動(dòng)化和智能化程度高,能夠減少工業(yè)生產(chǎn)中的水資源使用量,提高水資源利用效率,同時(shí),能夠通過降低所排放的熟料窯煙氣中的水分含量減少對(duì)環(huán)境的污染,并且能夠減少用于排放熟料窯煙囪的煙氣沉淀以及灰堵現(xiàn)象,有利于爐窯的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

      關(guān)鍵詞:氧化鋁熟料窯;煙氣水回收;換熱;減少污染

      一、 引言

      在氧化鋁熟料窯生產(chǎn)工藝中,一般熟料窯出口的煙氣溫度在180~200℃左右,含水率高達(dá)40%左右。通常情況下,這些攜帶大量水分的煙氣,先經(jīng)過熟料窯主抽風(fēng)機(jī)增壓,再進(jìn)入后續(xù)的除塵設(shè)備,煙氣溫度降至180℃左右,最后通過煙囪對(duì)大氣排放。

      如上所述,雖然氧化鋁熟料窯的煙氣熱值比較低,熱量回收的意義不大,但氧化鋁熟料窯煙氣中所含有的大量水汽隨著煙氣排放到大氣中,由于煙氣量比較大,排放的水汽量也比較大,尤其在北方一些缺水地區(qū),這樣的排放,導(dǎo)致水資源的極大浪費(fèi)。并且煙氣中含有一定量SO2,直接排放,煙氣中的SO2與蒸汽凝結(jié)水結(jié)合形成弱酸或中強(qiáng)酸,對(duì)周圍環(huán)境造成污染。同時(shí),隨著氧化鋁熟料窯運(yùn)行年限的增加,煙氣中的凝結(jié)水與熟料粉塵會(huì)結(jié)合形成鋁硅等礦物結(jié)疤,會(huì)在煙囪底部沉淀,造成了嚴(yán)重灰堵現(xiàn)象,影響煙囪的抽力,不利于系統(tǒng)排煙,更不利于爐窯的長(zhǎng)期運(yùn)行,增加系統(tǒng)檢修次數(shù)。

      近年來,我國(guó)資源環(huán)境約束日趨強(qiáng)化,節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻,回收余熱、降低能耗對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,隨著國(guó)家節(jié)能減排要求的不斷嚴(yán)格,對(duì)氧化鋁熟料窯煙氣中的水進(jìn)行回收再利用,勢(shì)在必行。

      二、 氧化鋁熟料窯煙氣水回收系統(tǒng)工藝

      我們采用換熱的方式將煙氣的溫度降低,使煙氣中的水汽冷卻變成液態(tài)水冷凝下來,收集起來后,進(jìn)行處理,并循環(huán)利用,具體實(shí)施如下圖所示。

      氧化鋁熟料窯的煙氣經(jīng)過除塵后,進(jìn)入煙氣水回收系統(tǒng)的熱管換熱器熱側(cè),同時(shí),空氣鼓風(fēng)機(jī)將冷空氣鼓入熱管換熱器的冷側(cè)與煙氣進(jìn)行換熱,降低煙氣的溫度,使其冷卻至100~110℃左右,使煙氣溫度低于其露點(diǎn)溫度,這時(shí)煙氣中的蒸汽變成液態(tài)水,冷凝出來,通過換熱器下部的集水槽進(jìn)行收集,冷卻后的煙氣由引風(fēng)機(jī)增壓后回到原有煙道,并通過煙囪排放。加熱后的空氣由于其熱值較低,利用意義不大,直接排入大氣。

      當(dāng)氧化鋁熟料窯系統(tǒng)正常工作后,首先開啟空氣鼓風(fēng)機(jī),將冷空氣鼓入熱管換熱器冷側(cè);再開啟換熱器進(jìn)口蝶閥和換熱器出口蝶閥,打開煙氣引風(fēng)機(jī),同時(shí)關(guān)閉原煙道切斷閥,使煙氣通過熱管換熱器,進(jìn)行降溫,將煙氣中的水冷凝出來。

      另外,系統(tǒng)配置自動(dòng)控制系統(tǒng),通過采集煙氣經(jīng)過熱管換熱器后的溫度參數(shù),調(diào)節(jié)空氣鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)空氣流量,控制換熱,達(dá)到對(duì)煙氣溫降的精確控制。

      當(dāng)煙氣水回收系統(tǒng)停車或者出現(xiàn)故障時(shí),開啟原煙道切斷閥,關(guān)停引風(fēng)機(jī),同時(shí)關(guān)閉換熱器進(jìn)口蝶閥,換熱器出口蝶閥,使煙氣經(jīng)過原來的煙道進(jìn)行排煙,保證熟料窯的正常運(yùn)行。這些都可以通過煙氣水回收系統(tǒng)配套的自控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),達(dá)到閥門之間的聯(lián)鎖,保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

      從換熱器底部收集到的水,可以通過蒸發(fā)或者冷卻后水處理的方式,回到廠區(qū)熱水槽,實(shí)現(xiàn)其循環(huán)利用。

      三、 技術(shù)特點(diǎn)

      1. 為了保證主煙氣系統(tǒng)的安全運(yùn)行,采用了熱管換熱器,熱管使熱量源源不斷地從熱側(cè)傳到冷側(cè),并且使冷熱側(cè)完全隔離,不會(huì)因?yàn)閱胃蚨喔鶡峁艿膿p壞而串風(fēng)。同時(shí),增加了煙氣引風(fēng)機(jī),保證煙氣不會(huì)因?yàn)樽枇υ黾佣_(dá)不到良好的排放效果。

      2. 系統(tǒng)中空氣鼓風(fēng)機(jī)采用變頻控制,可根據(jù)氧化鋁熟料窯的生產(chǎn)負(fù)荷變化來調(diào)節(jié)冷側(cè)空氣流量,從而控制換熱量,控制不同生產(chǎn)負(fù)荷下的煙氣溫降。

      3. 采用原煙道切斷閥、換熱器進(jìn)口蝶閥、換熱器出口蝶閥,使得氧化鋁熟料窯煙氣水回收系統(tǒng)作為原煙氣系統(tǒng)的旁路,便于煙氣系統(tǒng)之間的快速切換,保證主生產(chǎn)工藝的安全。

      四、 方案示例

      以某鋁廠2#熟料窯為例,熟料窯產(chǎn)生的煙氣量約為1450000Nm3/h,電除塵出口煙氣平均溫度為178℃,煙氣成分(體積百分?jǐn)?shù))如下表。

      經(jīng)過煙氣水回收系統(tǒng),使得煙氣中85%左右的水冷凝出來,進(jìn)行回收利用。按氧化鋁熟料窯全年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì)算,每年回收水量約330萬噸。

      五、 結(jié)論

      綜上所述,氧化鋁熟料窯煙氣水回收系統(tǒng),不但可以減少了水汽排放,減少了浪費(fèi)和污染,同時(shí),也有效降低煙氣系統(tǒng)的灰堵概率,提高了氧化鋁熟料窯煙氣系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,除此之外,它還具有較好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王捷.氧化鋁生產(chǎn)工藝[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

      [2]霍光云.余熱回收[M].天津:天津科學(xué)技術(shù)出版社,1985.

      [3]莊駿,張紅.熱管技術(shù)及其工程應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社.

      作者簡(jiǎn)介:黃海波,南京旭正工程技術(shù)有限公司。

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