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      600 MW汽輪機(jī)低壓缸脹差超標(biāo)原因分析及處理

      2019-11-30 00:03:14葉元杰
      科技與創(chuàng)新 2019年14期
      關(guān)鍵詞:冷態(tài)軸封汽缸

      葉元杰

      600 MW汽輪機(jī)低壓缸脹差超標(biāo)原因分析及處理

      葉元杰

      (廣州城市職業(yè)學(xué)院機(jī)電工程系,廣東 廣州 510000)

      闡述了600 MW汽輪機(jī)低壓缸脹差持續(xù)波動(dòng)并接近報(bào)警值的故障過程,從機(jī)組冷態(tài)與熱態(tài)兩方面分析原因,熱態(tài)運(yùn)行參數(shù)包括軸封供汽溫度、軸封供汽壓力、軸承油溫、凝汽器真空度、各級抽汽的壓力和溫度;冷態(tài)檢修工藝包括滑銷系統(tǒng)和軸承臺板的滑動(dòng)性能、推力軸承磨損情況、低壓缸保溫、差脹指示器。最終通過低脹零位整定和推力瓦間隙調(diào)整,以及配套措施解決了該故障。

      汽缸;汽輪機(jī);低壓缸;脹差

      1 設(shè)備概況

      某電廠一期工程#1、#2號機(jī)組汽輪機(jī)系上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)制造,容量600 MW,超臨界、中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式,機(jī)組型號N600-24.2/566/566。

      低壓缸由連續(xù)底腳所支承,底腳與外缸下部制成一體。底腳是支承在臺板上,臺板用地腳螺栓緊固在基礎(chǔ)上。低壓缸的結(jié)構(gòu)形狀及其支承定位方法經(jīng)過精心設(shè)計(jì),使在溫度變化時(shí)能有規(guī)律地膨脹和移動(dòng)。

      機(jī)組縱向中心線和A低壓缸的橫向中心線相交的點(diǎn)為汽缸的“死點(diǎn)”,各個(gè)汽缸和軸瓦均以該點(diǎn)為基準(zhǔn),向兩側(cè)自由膨脹。而轉(zhuǎn)子的“死點(diǎn)”在汽輪機(jī)2號瓦與3號瓦之間。由于汽缸和轉(zhuǎn)子的“死點(diǎn)”位置不同,導(dǎo)致在熱態(tài)時(shí)汽缸和轉(zhuǎn)子的相對軸向位移,形成脹差。

      低壓缸脹差通過脹差指示器進(jìn)行測量。脹差指示器安裝在#6瓦軸承箱位置。低壓脹差遮斷值為16.0 mm,報(bào)警值為15.24 mm。

      2 故障過程

      在A級檢修后,#2號機(jī)組出現(xiàn)低壓缸脹差整體偏大的故障現(xiàn)象,而作為同型號機(jī)組,#1號機(jī)數(shù)據(jù)正常。針對該故障,專業(yè)采集了#1、#2號機(jī)2015年的數(shù)據(jù),并進(jìn)行比對。

      據(jù)2017年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),#1、#2號機(jī)低壓脹差在秋冬季節(jié)會(huì)緩慢增大。經(jīng)比對發(fā)現(xiàn),#2號機(jī)低壓缸脹差平均值比#1號機(jī)高出1.54 mm,其最小值均值比#1號機(jī)高出1.45 mm,最大值均值比#1號機(jī)高出1.34 mm。#2號機(jī)低壓缸脹差比#1機(jī)要高,反映出了升降負(fù)荷、季節(jié)性變化等共性因素較小。故障原因應(yīng)為#2號機(jī)自身固有原因。同時(shí)也說明,低壓缸滑銷系統(tǒng)或者軸承臺板卡澀導(dǎo)致的脹差大的可能性較小。如果滑銷或臺板卡澀,升降負(fù)荷以及季節(jié)性變化時(shí),#2號機(jī)低脹變化應(yīng)明顯高于#1號機(jī),但實(shí)際上工作人員并未看到這種變化。

      3 原因分析

      汽輪機(jī)低壓缸脹差受多方面因素影響,主要分運(yùn)行參數(shù)不合理和檢修工藝不達(dá)標(biāo)兩方面。運(yùn)行參數(shù)調(diào)整包括軸封供汽溫度、軸封供汽壓力、軸承油溫、凝汽器真空度、各級抽汽的壓力和溫度的調(diào)整;而檢修工藝包含滑銷系統(tǒng)或者軸承臺板的滑動(dòng)性能、推力軸承磨損情況、低壓缸保溫、差脹指示器故障等方面。

      3.1 運(yùn)行參數(shù)不合理

      3.1.1 汽輪機(jī)軸封供汽溫度

      軸封供汽溫度過高將引起軸頸部分伸長,導(dǎo)致低壓缸差脹增大。對比#1、#2號機(jī)4個(gè)低壓缸軸封進(jìn)回汽溫度測點(diǎn)和1個(gè)低壓軸封母管溫度測點(diǎn)的數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)#2號機(jī)低壓軸封溫度有明顯偏高的情況。#1、#2號機(jī)軸封母管壓力均按30 kPa控制,沒有明顯差異。經(jīng)試驗(yàn),#2號機(jī)軸封母管壓力由30 kPa降低至25 kPa運(yùn)行,未發(fā)現(xiàn)低脹有明顯變化。所以,軸封溫度和壓力對差脹的影響不大。

      3.1.2 各級抽汽的溫度和壓力

      #1、#2號機(jī)在滿負(fù)荷工況下,三段抽汽溫度均高出設(shè)計(jì)工況40 ℃不等。該抽汽溫度高的原因在于中壓進(jìn)汽插管不嚴(yán),部分再熱蒸汽漏入中壓缸內(nèi)外缸夾層。這將導(dǎo)致中壓缸膨脹量增大,高壓缸負(fù)差脹變大。如果高中壓缸滑銷系統(tǒng)存在卡澀情況,則可能影響推力軸承徑向膨脹受限,使低壓缸差脹正向變大。

      3.2 檢修工藝不達(dá)標(biāo)

      汽缸夾層、法蘭加熱裝置的加熱溫度過低或流量過低,會(huì)導(dǎo)致汽缸膨脹量不足。#2號機(jī)低壓缸夾層無加熱,同時(shí)真空嚴(yán)密性合格,但不排除低壓缸入孔門、膨脹節(jié)上部連接處等有冷空氣漏入,進(jìn)而導(dǎo)致汽缸膨脹收縮的情況。

      推力軸承磨損,導(dǎo)致軸向位移增大。比對#1、#2號機(jī)冷態(tài)和熱態(tài)升降負(fù)荷過程中,轉(zhuǎn)子軸向位移變化發(fā)現(xiàn):同樣在210~600 MW,軸向位移變化#2號機(jī)高于#1號機(jī),顯示#2號機(jī)推力瓦間隙應(yīng)大于#1號機(jī),影響#2號機(jī)正向低脹0.1 mm左右,具體如表1所示。

      表1 #1、#2號機(jī)轉(zhuǎn)子軸向位移統(tǒng)計(jì)表(單位:mm)

      測點(diǎn)冷態(tài)210 MW300 MW600 MW高低負(fù)荷位移變化滿負(fù)荷和冷態(tài)位移變化 #1號機(jī)軸向位移1﹣0.1720.04320.012 1﹣0.11﹣0.160.06 #1號機(jī)軸向位移20.125 60.03590.008 4﹣0.14﹣0.18﹣0.27 #2號機(jī)軸向位移1﹣0.296﹣0.276 3﹣0.395 6﹣0.54﹣0.27﹣0.25 #2號機(jī)軸向位移2﹣0.135﹣0.26﹣0.373 3﹣0.52﹣0.26﹣0.39

      汽缸保溫層保溫效果不佳,在冬季汽機(jī)房溫度太低或者有穿堂冷風(fēng)會(huì)導(dǎo)致低壓缸缸體膨脹量變小。但低壓缸無保溫,目前主廠房通風(fēng)機(jī)全部安排停運(yùn)。同時(shí),未發(fā)現(xiàn)汽機(jī)房0 m層和6.9 m層有穿堂風(fēng)現(xiàn)象。

      差脹指示器零位不準(zhǔn)、測點(diǎn)磨損、傳感器線性不良,會(huì)導(dǎo)致測量不準(zhǔn)確。檢查比對#1、#2號機(jī)冷態(tài)下低脹指示#1號機(jī)為0.54 mm,#2號機(jī)0.335 mm,均存在不回0的情況,應(yīng)進(jìn)行低脹0位整定,以及低脹傳感器的線性測量標(biāo)定。

      4 處理措施

      根據(jù)原因分析,結(jié)合檢修計(jì)劃制訂以下處理措施:①測量#2號機(jī)汽輪機(jī)K外引值,確認(rèn)是否存在偏差。K外引值是判斷轉(zhuǎn)子和汽缸相對位置的重要參考數(shù)據(jù),K外引值與上次大修記錄值偏差應(yīng)小于0.15 mm。在機(jī)組溫度處于常溫時(shí)(≤80 ℃)停盤車,揭#4、6瓦軸承蓋,K外引值如表2所示。而測量結(jié)果顯示偏差值偏大,說明轉(zhuǎn)子位置發(fā)生了軸向偏移。②根據(jù)檢修記錄調(diào)整推力瓦間隙。修前數(shù)據(jù)顯示推力瓦間隙為0.6 mm,而標(biāo)準(zhǔn)值為0.25~0.38 mm。為了消除部分軸向偏移,將汽輪機(jī)推力瓦的推力間隙由原先的調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi)。

      表2 K外引值數(shù)據(jù)記錄表(單位:mm)

      本次檢修數(shù)據(jù)前次檢修數(shù)據(jù)偏差值 #4瓦軸承蓋測量點(diǎn)210.35211.07﹣0.72 #6瓦軸承蓋測量點(diǎn)45.7143.712.0

      為了消除脹差的測量誤差,割除低壓缸軸封進(jìn)汽管,并對內(nèi)部(全程)進(jìn)行檢查及吹掃,以防積水影響測量結(jié)果。對低壓軸封進(jìn)汽溫度測點(diǎn)、凝汽器汽側(cè)的真空表計(jì)及溫度表計(jì)進(jìn)行校正進(jìn)行校驗(yàn)。結(jié)果顯示溫度測點(diǎn)無異常。解體低壓軸封汽噴水調(diào)門,檢查其噴嘴以保證噴嘴霧化效果。

      5 效果反饋

      經(jīng)以上處理措施,#2號機(jī)組低壓脹差值明顯下降,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),如表3所示。全過程經(jīng)專業(yè)討論,形成標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)方案,并對照其他運(yùn)行機(jī)組進(jìn)行故障排查。

      表3 #2號機(jī)修后脹差值記錄表(單位:mm)

      #2號機(jī)平均值負(fù)荷為330 MW負(fù)荷為600 MW 14.4514.2314.89 報(bào)警值遮斷值 15.2416.0

      6 結(jié)束語

      本文闡述了600 MW汽輪機(jī)低壓缸脹差超標(biāo)原因分析及處理過程。其原因分析涉及熱控檢修、機(jī)務(wù)檢修、運(yùn)行維護(hù)等多方面,最終通過低脹0位整定和推力瓦間隙調(diào)整,以及一系列配套處理措施解決該故障。其過程不僅消除了電廠機(jī)組重大安全隱患,規(guī)避了跳機(jī)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對同類機(jī)組的類似問題也有很重要的借鑒意義。

      [1]李睿思.羅定電廠#1汽輪機(jī)低壓缸差脹大問題的分析及處理[J].山東工業(yè)技術(shù),2018(21):210.

      [2]張振宇,戚夢瑤.600 MW機(jī)組超臨界汽輪機(jī)低壓缸脹差大的原因分析及處理[J].浙江電力,2017,36(3):59-61.

      TM621

      A

      10.15913/j.cnki.kjycx.2019.14.059

      2095-6835(2019)14-0130-02

      葉元杰(1987—),男,研究方向?yàn)闄C(jī)電一體化、工業(yè)機(jī)器人。

      〔編輯:張思楠〕

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