陳健喆
中國原子能科學(xué)研究院 北京 102413
CEFR專設(shè)有反應(yīng)堆容器超壓保護(hù)系統(tǒng),主要依靠補(bǔ)償容器及液封器等非能動裝置實(shí)現(xiàn)反應(yīng)堆容器的超壓保護(hù)和氣體自補(bǔ)償,而在液封器失效或發(fā)生事故下可通過開啟電動截止閥泄壓保證反應(yīng)堆的安全。液封器動作壓力試驗(yàn)用來驗(yàn)證液封器依舊可靠,通過向反應(yīng)堆主容器和保護(hù)容器補(bǔ)充保護(hù)氣體模擬由鈉溫變化引起的氣體容積改變,通過觀察液封器液位的變化或容器壓力是否持續(xù)上漲來判斷液封器動作壓力是否正常[1]。
主容器和保護(hù)容器各配有一臺液封器,任何情況下容器氣腔與液封器入口都為連通狀態(tài),液封器出口與專用通風(fēng)系統(tǒng)相連。液封器內(nèi)部充有有機(jī)硅油,不與空氣或保護(hù)氣體相溶,背壓基本與大氣壓相同,隔絕了堆內(nèi)保護(hù)氣體和堆外空氣。根據(jù)設(shè)計(jì),容器氣腔壓力穩(wěn)定時(shí),液封器不工作,硅油液面處于設(shè)計(jì)高度。當(dāng)主容器或保護(hù)容器超壓,液封器硅油液面下降,當(dāng)壓力增大到最高工作壓力時(shí),液面則降低到液封器鼓泡管入口,使氣體鼓泡,此時(shí)視為液封器動作,保護(hù)氣體將沿鼓泡管到達(dá)液封器上腔室,隨后被專用通風(fēng)帶走。隨壓力下降液封器硅油液面上升,當(dāng)掩蓋住鼓泡管入口時(shí)氣體排放中斷,以此維持壓力不再繼續(xù)上升。
本文針對液封器未成功穩(wěn)定主容器及保護(hù)容器壓力這一現(xiàn)象進(jìn)行描述和分析,并對后續(xù)的試驗(yàn)操作提出優(yōu)化建議。
整個(gè)試驗(yàn)是在反應(yīng)堆冷停堆狀態(tài)下進(jìn)行的,由操作員完成。試驗(yàn)人員根據(jù)試驗(yàn)程序先后對主容器液封器和保護(hù)容器液封器進(jìn)行動作壓力試驗(yàn)。當(dāng)主容器壓力上升到液封器動作壓力時(shí),主容器液封器液位傳感器始終沒有很大變化,且主容器壓力仍不斷上漲,試驗(yàn)人員依此判斷在此壓力下主容器液封器未動作。當(dāng)主容器壓力高出動作壓力5kPa時(shí)(仍低于設(shè)計(jì)限值很多),液封器液位傳感器顯示依然沒有很大變化,故停止補(bǔ)氣并開啟相應(yīng)閥門泄壓至正常壓力,確保反應(yīng)堆安全。隨后,在保護(hù)容器液封器動作壓力試驗(yàn)中,當(dāng)保護(hù)容器壓力超過液封器動作壓力5kPa時(shí),保護(hù)容器液封器液位傳感器顯示鼓泡管內(nèi)液位明顯上升,判定保護(hù)容器液封器動作,但壓力依然上漲很快,液封器動作沒有使壓力穩(wěn)定,試驗(yàn)人員依此判斷保護(hù)容器液封器失效,隨即停止補(bǔ)氣,并開啟閥門使保護(hù)容器泄壓至正常壓力,終止試驗(yàn)。試驗(yàn)后初步分析可能是液封器油質(zhì)問題導(dǎo)致試驗(yàn)失敗,試驗(yàn)人員隨即對兩臺液封器內(nèi)硅油取樣。通過觀察分析,液封器內(nèi)硅油仍然保持無色透明性狀,粘度正常,故排除該因素[2]。
隨后在同樣條件下進(jìn)行了二次試驗(yàn),為避免超壓過快,操作員控制補(bǔ)氣閥門開度模擬超壓。此次試驗(yàn)中當(dāng)主容器達(dá)到液封器動作壓力時(shí),壓力不再上漲,故停止補(bǔ)氣。當(dāng)保護(hù)容器達(dá)到高于液封器動作壓力3kPa時(shí),壓力不再上漲,隨即停止了補(bǔ)氣。第二次試驗(yàn)驗(yàn)證了主容器、保護(hù)容器液封器功能正常,但主容器液封器液位傳感器的液位顯示仍然沒有變化;保護(hù)容器液封器的動作壓力高出試驗(yàn)程序上的限值3kPa。
通過對比兩次試驗(yàn)主容器及保護(hù)容器的壓力曲線圖,發(fā)現(xiàn)主容器液封器第一次試驗(yàn)的補(bǔ)氣速度約為第二次試驗(yàn)的2.6倍;保護(hù)容器液封器第一次試驗(yàn)的補(bǔ)氣速度約為第二次試驗(yàn)的5.5倍。通過此數(shù)據(jù)可以初步判斷第一次試驗(yàn)失敗的直接原因是由于操作人員向主容器、保護(hù)容器補(bǔ)氣閥門開度過大,以致補(bǔ)氣速度過快導(dǎo)致的。試驗(yàn)人員忽略了液封器的允許最大排氣量,過快的補(bǔ)氣已超出液封器排氣極限,不可使主容器、保護(hù)容器泄壓。
試驗(yàn)中,主容器液封器液位傳感器故障,始終無法正確顯示其液位,導(dǎo)致試驗(yàn)人員無法依此判斷液封器是否動作。
除保護(hù)氣體分配系統(tǒng)閥門故障或操作人員的誤操作外,任何情況下主容器、保護(hù)容器不會以大于液封器允許最大排氣量的速度超壓。若補(bǔ)氣速度大于最大排氣量,即達(dá)到了液封器的“失效臨界氣流量排氣”,此時(shí)最惡劣的現(xiàn)象為液封器排氣口排出油霧并噴油,而液封器內(nèi)硅油容易突破擋板柵,使液封器失油,導(dǎo)致液封器失效,故不可使主容器、保護(hù)容器泄壓。
(1)根據(jù)第二次試驗(yàn),對于液封器動作壓力試驗(yàn),建議在試驗(yàn)程序中明確主容器補(bǔ)氣閥門開度最大限值設(shè)為5%,保護(hù)容器補(bǔ)氣閥門開度最大限值設(shè)為3%。
(2)為了便于控制補(bǔ)氣速度,若條件允許,建議分別在主容器和保護(hù)容器補(bǔ)氣閥門后的管道上加裝節(jié)流孔板,將補(bǔ)氣速度控制在液封器允許最大排氣量以下,同時(shí)也可加裝流量計(jì),可即刻準(zhǔn)確看到當(dāng)下的補(bǔ)氣速度,避免補(bǔ)氣過快,液封器失效,危及反應(yīng)堆安全[3]。
(3)保護(hù)容器液封器的動作壓力高出試驗(yàn)程序上的限值3kPa,可通過降低保護(hù)容器液封器內(nèi)硅油液位恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)動作壓力。通過計(jì)算出的液位高度進(jìn)行保護(hù)容器液封器調(diào)試,首先將保護(hù)容器壓力提升至最高工作壓力,關(guān)閉補(bǔ)氣閥門,之后對保護(hù)容器液封器進(jìn)行緩慢排油,當(dāng)保護(hù)容器壓力出現(xiàn)驟然變化時(shí)立即停止排油。最后對保護(hù)容器液封器進(jìn)行動作壓力試驗(yàn),驗(yàn)證其動作壓力達(dá)到試驗(yàn)程序標(biāo)準(zhǔn)。
3.4 應(yīng)定期對液封器和其中有機(jī)硅油進(jìn)行取樣觀察,確保液封器和油質(zhì)正常。
超壓保護(hù)系統(tǒng)是CEFR在各過渡工況下補(bǔ)償主容器及保護(hù)容器內(nèi)保護(hù)氣體熱膨脹的有效手段,液封器超壓動作試驗(yàn)應(yīng)定期進(jìn)行,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果對液封器硅油液面進(jìn)行調(diào)整,確保液封器動作壓力符合設(shè)計(jì)要求,有利于CEFR的安全。