郭惠明
(杭州龍銀建材有限公司,浙江 杭州 310024)
自密實(shí)混凝土是一種高流動性且具有適當(dāng)粘度的混凝土,它不離析,即使在密集配筋和復(fù)雜形狀的條件下,僅依靠自重而無需振搗便能均勻密實(shí)填充成型,為施工操作帶來極大方便。同時(shí)兼有提高混凝土質(zhì)量、改善施工環(huán)境、加快施工進(jìn)度、提高勞動生產(chǎn)率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果,被稱為“最近幾十年中混凝土技術(shù)最具革命性的發(fā)展”。
我國雖然對自密實(shí)混凝土的研究及應(yīng)用相對較晚,但近年隨著《自密實(shí)混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》的制定及標(biāo)準(zhǔn)宣貫、聚羧酸高性能減水劑的推廣使用,自密實(shí)混凝土的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)得到了較快發(fā)展。然而就自密實(shí)混凝土目前實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量來看,其應(yīng)用并不廣泛,究其主要原因是一方面目前商品混凝土攪拌站并沒有解決自密實(shí)混凝土成本高的問題,特別是低標(biāo)號自密實(shí)混凝土的成本控制;另外一方面商品混凝土攪拌站主要重心在廠內(nèi)配置,沒有與工程部位實(shí)際情況有效結(jié)合,缺乏實(shí)時(shí)技術(shù)服務(wù)工作,限制了自密實(shí)混凝土的廣泛推廣。本文以杭州國際金融會展中心三層地下室柱子自密實(shí)混凝土生產(chǎn)供應(yīng)澆筑為實(shí)例,詳細(xì)介紹了自密實(shí)混凝土工程應(yīng)用中存在的技術(shù)控制難點(diǎn)和成本控制難點(diǎn),針對這些難點(diǎn)采取了一系列的措施及解決方案,實(shí)際應(yīng)用取得非常好的效果。
杭州國際金融會展中心位于杭州之江國家旅游度假區(qū),項(xiàng)目占地288畝,總建筑面積83.28萬平方米,工程設(shè)整體3層地下室,地下室長度644.3m,寬度244.7m,地下室平面近似矩形,地下室層高分別為地下3層3.8m,地下2層6.2m,地下1層5.1m,框架柱為800mm*800mm,地下室柱子數(shù)量約13000根,C30強(qiáng)度等級柱子約為7000根。該工程采用逆作法施工。
1.1 逆作法施工,面積大,無法采用泵送或者攪拌車直接卸料方式,僅柱頂部開150mm圓孔加小型卸料管進(jìn)行混凝土灌注,柱子內(nèi)部鋼柱與外層鋼筋間距小,無法使用振搗器,也無法將放料管深入柱內(nèi),要求混凝土最高垂直下落6.2m后仍能保證將整個柱子流實(shí);
1.2 數(shù)量多,施工期長,整個地下室柱子澆筑時(shí)間長達(dá)3年,無法保證原材料的穩(wěn)定性;生產(chǎn)業(yè)務(wù)繁忙,供應(yīng)時(shí)間緊,車數(shù)多,無法每車都去用儀器檢測好混凝土的間隙通過性、抗離析性等指標(biāo)再讓混凝土出廠;
1.3 受限于施工方式,地下一層澆筑時(shí),混凝土車停在消防車道上,倒入人工翻斗車后再人工拉至每個柱頂處;地下二層和地下三層澆筑時(shí),混凝土攪拌車停放在一層消防車道上,先倒入小型三輪翻斗車,通過三輪翻斗車?yán)两┕^(qū)域,再用人工翻斗車?yán)撩總€柱頂處灌注。這樣的施工方式導(dǎo)致自密實(shí)混凝土的澆筑時(shí)間長,對自密實(shí)混凝土的工作保持性提出了非常高的要求,且翻斗車經(jīng)長距離運(yùn)輸震動后極易造成混凝土的不均勻性,給下階段的自密實(shí)混凝土灌注造成極大的困難。
2.1 面對自密實(shí)混凝土配置,常規(guī)思路是嚴(yán)格按《自密實(shí)混凝土技術(shù)應(yīng)用規(guī)程》執(zhí)行,首先會同材料部去市場中尋找符合規(guī)程要求的5-20或5-16的水洗精品碎石及精品中砂,膠凝材料至少提高至450kg/m3以上,然后擴(kuò)展度、間隙通過性試驗(yàn)指標(biāo)完全按規(guī)程控制。但考慮到杭州地區(qū)的實(shí)際材料情況,目前在售碎石基本為5-25碎石及5-31.5碎石,5-20或5-16的水洗精品碎石生產(chǎn)廠家非常稀少,資源極其稀缺,每噸價(jià)格比普通在售碎石至少高45-50元,精品天然中砂價(jià)格較普通混凝土用砂每噸高30-35元,依據(jù)杭州地區(qū)原材料價(jià)格計(jì)算,C30自密實(shí)混凝土(總膠凝材料450)相對于C30普通混凝土(總膠凝材料360)材料直接成本至少增加90元/m3。
2.2 選擇好砂石水泥外加劑原材料、做好混凝土配合比試驗(yàn)樣后固定思維方式一般是把這些原材料固定下來固定配合比進(jìn)行下階段的生產(chǎn),這樣的方式對于短期內(nèi)供應(yīng)是完全可以適用的,但如果以此工程施工周期長達(dá)3年的情況,如何固定選擇原材料?如何做好倉位存儲?同地區(qū)曾有一工程需要用到清水混凝土,使用量在一萬方左右,但工期長達(dá)三年,生產(chǎn)方為保證原材料的材質(zhì)統(tǒng)一,在砂石碼頭租了一個場地一次性把所需砂石材料量全部購入存儲,待清水混凝土澆筑完畢后僅僅倉儲費(fèi)就高達(dá)120萬元。面對如此高的倉儲成本非一般工程項(xiàng)目所能承擔(dān)。而且公司生產(chǎn)任務(wù)緊,粉料倉儲噸位有限,固定材料倉儲將給公司生產(chǎn)帶來嚴(yán)重影響。
因此公司給技術(shù)部下達(dá)的任務(wù):1、不能固定原材料廠家,必須能隨時(shí)利用場地內(nèi)用于生產(chǎn)普通混凝土的材料配置出符合要求的自密實(shí)混凝土;2、成本目標(biāo)控制是C30自密實(shí)混凝土單方成本較C30普通混凝土提高幅度在35元以內(nèi)。
從施工不利條件中找出有利條件,制定技術(shù)方案:①在逆作法施工中,地下室的承重柱為鋼管柱(柱內(nèi)已澆筑C60自密實(shí)混凝土)和格構(gòu)鋼柱,對于鋼管柱外包澆筑的自密實(shí)混凝土早期強(qiáng)度沒有高的要求;且因頂板先期澆筑,柱子施工期間場地整潔,柱子拆模后有利于帶膜養(yǎng)護(hù),因此在自密實(shí)混凝土的配比設(shè)計(jì)中可以大幅度提高粉煤灰摻量及礦粉摻量,礦物摻合料摻量提高后提高了膠凝材料體積,有利于降低總膠凝材料的用量,同時(shí)大幅度降低了混凝土的單方成本;②現(xiàn)階段各建筑工程施工速度都非???,按順作法施工柱子混凝土在澆筑完畢后第二天基本都進(jìn)行了拆模,對混凝土的凝結(jié)時(shí)間和早期強(qiáng)度有較高的要求,但逆作法施工時(shí)所有地下室柱子單獨(dú)澆筑,工期上對拆模時(shí)間沒有明確要求,可以根據(jù)氣溫情況和實(shí)際混凝土的凝結(jié)時(shí)間與工地協(xié)調(diào)拆模時(shí)間,因此配合比設(shè)計(jì)中可以讓外加劑摻量范圍適度放寬。綜合這些因素,技術(shù)部就制定了以大摻量礦物摻合料技術(shù)控制成本、以外加劑摻量的調(diào)整作為自密實(shí)混凝土工作性關(guān)鍵控制點(diǎn)的技術(shù)方案。
依據(jù)技術(shù)方案前期進(jìn)行大量的試驗(yàn),試驗(yàn)出滿足工作性能的混凝土配合比,記錄詳細(xì)的數(shù)據(jù),同時(shí)培訓(xùn)出至少2名對自密實(shí)混凝土控制調(diào)整經(jīng)驗(yàn)豐富的試驗(yàn)員。①試驗(yàn)初期因受限于原材料的粒型問題,單一的使用5-16碎石試驗(yàn)配置自密實(shí)混凝土黏度偏大,灌注時(shí)下落速度慢,成型后外觀質(zhì)量達(dá)不到要求。經(jīng)大膽突破,5-16碎石摻配30%-50%的5-25碎石混凝土流動性明顯提高(實(shí)際澆筑中沒有影響到間隙通過性),混凝土黏度對應(yīng)外加劑的摻量處于可控狀態(tài);②把唯一能固定型號的原材料混凝土外加劑作為主控材料予以控制,要求外加劑減水率高、保坍好、含氣量低、保水性能好、不易板結(jié)、摻量可調(diào)整范圍大;③試驗(yàn)中大量模擬工地施工狀態(tài),自各材料加水?dāng)嚢?小時(shí)后攪拌機(jī)放料倒入人工翻斗車,人工翻斗車來回推近100米后觀察混凝土狀態(tài)有沒有發(fā)生變化,有沒有發(fā)生混凝土抓底或者骨料沉底現(xiàn)象,之后再進(jìn)行擴(kuò)展度檢測;再采取同樣的方法檢測混凝土在出機(jī)1個半小時(shí)、2個小時(shí)、2個半小時(shí)的狀態(tài);同時(shí)制作一批200mm*500mm*700mm的木模,觀察成型時(shí)混凝土的充盈速度、混凝土中氣泡逸出情況、拆模后外觀質(zhì)量;④在試驗(yàn)出最理想狀態(tài)后,探索當(dāng)原材料發(fā)生變化或者當(dāng)由于工地施工因素延長施工時(shí)間后混凝土流動度損失過大等情況后如何進(jìn)行調(diào)整,這是整個自密實(shí)混凝土供應(yīng)工程最困難也是最為重要的環(huán)節(jié)。試驗(yàn)時(shí),由兩位指定試驗(yàn)員不停對各種級配碎石比例及外加劑摻量進(jìn)行調(diào)整,每一次調(diào)整數(shù)據(jù)及結(jié)果都做好詳細(xì)記錄并全程視頻記錄,然后集中討論分析原因。經(jīng)不間斷的兩個月試驗(yàn),面對不同的碎石,兩名試驗(yàn)員已經(jīng)能快速決策出摻配比例進(jìn)行試驗(yàn);當(dāng)自密實(shí)混凝土發(fā)生坍落度損失流動度損失時(shí),兩名試驗(yàn)員能準(zhǔn)確計(jì)算出二次流化所需的外加劑用量,憑目測能準(zhǔn)確判斷出混凝土的坍落度流動度等。
3.1 供應(yīng)過程做好全方位技術(shù)服務(wù)工作。指定對自密實(shí)混凝土已具備豐富經(jīng)驗(yàn)的兩位試驗(yàn)員為專項(xiàng)負(fù)責(zé)人,全程負(fù)責(zé)與施工單位聯(lián)系供應(yīng)時(shí)間、供應(yīng)方量、自密實(shí)混凝土配置、自密實(shí)混凝土運(yùn)輸及澆搗及養(yǎng)護(hù)。
3.2 施工中技術(shù)交底,協(xié)調(diào)做好幾項(xiàng)工作:①依據(jù)小試經(jīng)驗(yàn),如果同一柱子施工間隔一個小時(shí)以上,此柱子后期澆筑自密實(shí)混凝土很難保證充盈性,極易造成大量蜂窩麻面,因此必須在合理的時(shí)間范圍內(nèi)澆搗完畢,堅(jiān)決杜絕因用餐等情況中斷澆筑;②必須保證模板拼縫嚴(yán)密,支模穩(wěn)固,整個澆筑期間不得有漏漿脹模現(xiàn)象;③混凝土澆筑過程中在模板側(cè)面安排專人使用橡皮錘進(jìn)行反復(fù)敲打,這樣一方面加快空氣的排出速度,減少混凝土柱側(cè)及內(nèi)部的氣泡,另外一方面能觀察到混凝土的密實(shí)充盈速度以便控制混凝土灌入速度。④柱子與頂板接縫處是施工難度最大的區(qū)域,因?yàn)榇藚^(qū)域自密實(shí)混凝土失去自重作用,大量氣泡上浮,且受制于下部混凝土的表面張力,水平流淌力有限,造成混凝土導(dǎo)管的反面一側(cè)不易充實(shí),容易產(chǎn)生空鼓,因此最后收口階段采取側(cè)壁加強(qiáng)橡皮錘敲打外加小型插入式震動棒在入口處予以少量振搗,以錘擊估計(jì)密實(shí)情況且入口混凝土高度不再下降為結(jié)束點(diǎn)。
3.3 施工完畢后做好以下工作:①專項(xiàng)負(fù)責(zé)試驗(yàn)員對整個拆模過程旁站,對拆模后柱子的感官質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)記錄,一旦發(fā)現(xiàn)有稍許異常,立即對該批次混凝土配合比的調(diào)整情況與施工記錄進(jìn)行技術(shù)分析,找出原因,下次澆筑時(shí)予以調(diào)整;②拆模完畢后,立即噴水進(jìn)行濕養(yǎng)護(hù),隨即對整個柱子用薄膜覆蓋加膠帶紙纏實(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
3.4 實(shí)際生產(chǎn)供應(yīng)中C30自密實(shí)混凝土單方配合比如下:PO42.5水泥224 kg、二級粉煤灰100 kg、S95礦粉126kg,外加劑10.8-12.6 kg(區(qū)間),砂率依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,單方材料成本較普通混凝土成本提高約30元,達(dá)到了成本控制目標(biāo)。截止目前現(xiàn)場施工成型近6000根柱子,公司內(nèi)部成型標(biāo)準(zhǔn)試件404組,強(qiáng)度保證率99.5%,施工現(xiàn)場拆模后外觀均符合要求,無一柱子有蜂窩麻面問題,經(jīng)現(xiàn)場回彈檢測合格率100%。
隨著建筑結(jié)構(gòu)的多樣化及建筑技術(shù)的進(jìn)步,市場對自密實(shí)混凝土的需求將越來越廣泛,對其成本控制及性能要求也將越來越高,因而對自密實(shí)混凝土的工程應(yīng)用技術(shù)的探討具有十分重要的意義。作為混凝土從業(yè)者,只有開拓思維,不斷實(shí)踐并總結(jié)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),才能更快的推動混凝土技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展。