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      焊絲鍍銅不良影響因素探討及工藝改善

      2019-11-20 09:01:40牛治凱
      山西冶金 2019年5期
      關(guān)鍵詞:盤條鍍銅氧化鐵

      牛治凱,孫 誠

      (五礦營口中板有限責任公司,遼寧 營口 115005)

      CO2氣體保護實芯焊絲具有焊接效率高、焊接成本低和焊縫質(zhì)量好等優(yōu)點,廣泛應用于橋梁、鍋爐、船舶、車輛制造以及各類工程機械行業(yè)。五礦營口中板有限責任公司(簡稱五礦營鋼) 生產(chǎn)的ER70S-6 焊接用盤條憑借著穩(wěn)定的力學性能、良好的拉拔、焊接性能及較高的性價比,廣泛應用于國內(nèi)外焊絲生產(chǎn)廠家。

      近年來,鑒于環(huán)境保護的需求,焊絲生產(chǎn)企業(yè)正逐漸淘汰之前普遍使用的對環(huán)境產(chǎn)生污染的酸洗生產(chǎn)工藝。通過技術(shù)改造,采用清潔的機械剝殼生產(chǎn)新工藝。工藝更新后,用戶反饋盤條表面氧化鐵皮去除不凈,粗拉拔后中間絲表面存在塊或線狀氧化鐵皮,鍍銅后焊絲發(fā)暗、發(fā)黑,需重新返工,造成大量人力、物料消耗。為改善焊絲使用效果,五礦營鋼對盤條進行檢驗,分析盤條氧化鐵皮去除不凈的影響因素,并對生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化。重新供貨后,焊絲鍍銅不良得到有效控制。

      1 鍍銅不良原因分析及攻關(guān)

      1.1 焊絲色差問題分析

      五礦營鋼生產(chǎn)的焊絲鋼在使用過程中接到用戶反饋,部分焊絲鍍銅后出現(xiàn)成品焊絲發(fā)暗、發(fā)黑情況。對于鍍銅不良產(chǎn)生的焊絲,用戶需進行重新鍍銅方可達到標準,造成大量人力、物料消耗。

      針對用戶提出問題,通過現(xiàn)場跟蹤發(fā)現(xiàn),由于取消離線酸洗或在線酸洗工藝,在完全機械剝殼工藝下盤條粗拉拔由Φ5.5 mm 拉至Φ2.2 mm,中間絲表面存在黑線(見圖1)。

      圖1 粗拉后中間絲

      在中間絲取樣,對黑線和正常部位進行檢驗,見圖2、圖3。通過對比分析,確認黑線部位為殘留的氧化鐵皮。

      圖2 中間絲黑線部位圖片

      圖3 中間絲電鏡譜圖

      分析原因主要是在原工藝下,殘留的氧化鐵皮可通過酸洗去除,新拉拔工藝由于取消酸洗,部分氧化鐵皮去除不凈,殘余的氧化鐵皮與正常基體電導率不同,影響焊絲鍍銅效果,導致焊絲表面出現(xiàn)色差問題[1]。

      1.2 加熱工藝優(yōu)化

      氧化鐵皮的生成一般是由于鋼坯在加熱爐內(nèi)或高溫狀態(tài)下與氧化性氣氛接觸后發(fā)生化學反應生成的一種Fe3O4、Fe2O3、FeO 混合物[2]。其形成過程主要表現(xiàn)為氧和鐵兩種元素相互擴散,氧由表面向鐵的內(nèi)部擴散,鐵向外部擴散。

      焊絲鋼含w(Si)較高(0.80%~1.00%),在加熱爐氣氛條件下,形成的液態(tài)Fe2SiO4 相難以去除。在溫度t≤1 150 ℃時,Si 元素對氧化有阻礙作用;在溫度t>1 150 ℃時,形成難以去除的FeO-Fe2SiO4相。據(jù)李舒笳等人研究發(fā)現(xiàn),F(xiàn)e2SiO4在高線多道次軋制及用戶多道次拉拔后具有遺傳性,是鍍銅層呈現(xiàn)暗灰色或黑色的原因[3]。

      五礦營鋼加熱爐均熱段溫度控制在1 150 ℃以下,通過對與盤條基體接觸的中間氧化層進行批量檢驗,均未發(fā)現(xiàn)硅元素,見圖4。確定加熱爐工藝合理,盤條表面難以去除的氧化鐵皮非在加熱爐生成的Fe2SiO4。

      圖4 盤條剖面氧化層電鏡譜圖

      1.3 鋼坯高壓水工藝優(yōu)化

      使用金相顯微鏡對盤條截面進行觀察,個別位置氧化鐵皮較厚,外表面呈鋸齒狀,見圖5。由于此缺陷的存在,影響機械除鱗效果,且難以通過砂布袋打磨去除,造成氧化鐵皮殘留。前期五礦營鋼生產(chǎn)焊絲鋼時除鱗水壓力為8 MPa,除鱗后鑄坯表面普遍殘留有大量氧化鐵皮。而在軋制過程中坯料表面的氧化鐵皮被壓入基體,造成盤條外表面鋸齒狀缺陷。

      將除鱗水壓力提高至15 MPa 以上,鑄坯角部位置有少量氧化鐵皮殘留,其他部位基本去除干凈,除鱗效果明顯改善。且盤條表面鋸齒狀缺陷得到改善,表面更平滑,利于氧化鐵皮的去除。

      1.4 軋鋼工藝優(yōu)化

      在顯微鏡下觀察盤條氧化層,取每個視場最厚處進行測量。盤條氧化層較厚,其中,最大厚度為39.9 μm,最小值為7.7 μm,平均值為17.9 μm。盤條表面氧化鐵皮厚度與軋制工藝及冷速控制相關(guān)。

      五礦營鋼采用高溫吐絲+緩冷工藝生產(chǎn)焊絲鋼(吐絲溫度控制在900 ℃左右),保溫罩全關(guān)。盤條出保溫罩后溫度在650 ℃左右,計算冷速約在0.5 ℃/s。由于冷速較低,在高溫環(huán)境下氧化鐵皮反應生成時間較長,氧化層較厚且疏松。機械剝殼時脫落的氧化鐵皮呈粉末狀,時有剝落不凈情況。同時,也由于出罩后盤條溫度仍較高,盤條表面的FeO 發(fā)生共析反應,生成Fe3O4。與FeO 相比,F(xiàn)e3O4更難以去除。

      圖5 盤條氧化鐵皮厚度及形貌

      為控制盤條表面氧化鐵皮厚度,并縮短FeO 共析反應時間,對焊絲鋼軋制工藝進行調(diào)整。通過數(shù)輪試驗,確定采取降低吐絲溫度、提高輥道速度、控制保溫罩開啟度等措施,可有效控制盤條入保溫罩溫度和出保溫罩溫度。

      調(diào)整工藝后測量盤條表面氧化層厚度,最大15.69 μm,最小3.47 μm,平均10.53 μm。工藝調(diào)整前后氧化層厚度變化明顯,平均降低7.37 μm。盤條力學性能合格,組織為鐵素體+珠光體,晶粒度10.0級,與調(diào)整前無明顯變化。

      1.5 冷卻水質(zhì)優(yōu)化

      由于水中雜質(zhì)與盤條接觸后發(fā)生電化學反應,在盤條表面生成水銹。因此,冷卻水質(zhì)直接影響盤條表面水銹的產(chǎn)生。

      通過對濁環(huán)水系統(tǒng)補水量調(diào)整,對比不同水質(zhì)對盤條的影響。在高線水泵房出口取樣化驗水質(zhì),濁環(huán)水水質(zhì)檢驗對比見表1。

      表1 調(diào)整補水量后濁環(huán)水水質(zhì)對比

      在相同工藝下,降低補水量后盤條表面出現(xiàn)水銹。所以,在用戶工藝調(diào)整后,對盤條冷卻水質(zhì)提出了更高的要求。

      1.6 盤條表面質(zhì)量優(yōu)化

      通過跟蹤了解到,盤條表面尺寸精度對氧化鐵皮的去除也會產(chǎn)生影響。在生產(chǎn)后期,由于輥環(huán)的磨損,盤條尺寸精度下降,嚴重時盤卷出現(xiàn)起棱情況。

      在使用砂布袋打磨過程中,盤條起棱兩側(cè)部位存在打磨盲區(qū),影響氧化鐵皮的去除。通過提高輥環(huán)更換頻率,盤條起棱情況可得到有效控制。

      2 結(jié)論

      經(jīng)過全方位的攻關(guān),五礦營鋼焊絲用盤條鍍銅不良率由原來的0.05%下降到0.003%,達到了客戶的期望值,重新獲得了市場認可。根據(jù)攻關(guān)可以得出:

      1)盤條氧化鐵皮去除不凈是焊絲鍍銅不良的直接原因。而造成氧化鐵皮難以去除的原因比較復雜,涉及到盤條生產(chǎn)工藝、表面缺陷、水質(zhì)等各個方面。

      2)加熱爐均熱段溫度在1 150 ℃以下時,可有效控制難去除的Fe2SiO4的生成。

      3)除鱗水壓力由8 MPa 提高至15 MPa 以上,鑄坯表面氧化鐵皮可有效去除,并改善盤條表面鋸齒狀缺陷。

      4)采用合理的吐絲溫度、輥道速度以及冷卻速度等措施,可以有效控制盤條氧化層厚度和成分,生成適用于機械剝殼工藝的氧化鐵皮結(jié)構(gòu)。

      5)盤條表面銹蝕、不圓度大以及表面形狀不規(guī)則等也可在一定程度上影響盤條氧化鐵皮的去除效果,可通過控制水質(zhì)、存放環(huán)境和換輥頻率進行改善。

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