張幼慶 許帥帥 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司上海動(dòng)車(chē)段
動(dòng)車(chē)組人機(jī)交互控制系統(tǒng),是動(dòng)車(chē)組與司乘人員、乘客之間的聯(lián)系與接口界面,是動(dòng)車(chē)組安全高效運(yùn)營(yíng)及提高旅客乘車(chē)體驗(yàn)的重要設(shè)備。在CRH3型動(dòng)車(chē)組(包括CRH3C、CRH380BK、CRH380B、CRH380BL等型號(hào))中,其全列人機(jī)交互控制系統(tǒng),簡(jiǎn)稱(chēng)HMI,主要實(shí)現(xiàn)牽引指令、制動(dòng)指令的串行傳輸狀態(tài)檢測(cè),設(shè)備的切除、復(fù)位,空調(diào)溫度控制,乘務(wù)員支援,服務(wù)設(shè)備控制,數(shù)據(jù)記錄與顯示,車(chē)上試驗(yàn)等。
每組短編組動(dòng)車(chē)組自然列中,包括兩頭車(chē)各兩套互為熱備的監(jiān)控系統(tǒng),另外在監(jiān)控室有另一套監(jiān)控系統(tǒng),即全列共五套人機(jī)交互系統(tǒng);每組長(zhǎng)編組動(dòng)車(chē)組自然列中,每臺(tái)CCU對(duì)應(yīng)一臺(tái)HMI,即全列共八套人機(jī)交互系統(tǒng)。其基本供電及通信,如圖1所示。
圖1 HMI供電及通信連接位置
隨著動(dòng)車(chē)組運(yùn)用檢修的不斷深入,動(dòng)車(chē)組數(shù)量不斷增加,相對(duì)應(yīng)的動(dòng)車(chē)組維護(hù)壓力也越來(lái)越大,對(duì)部件檢修要求不斷提升,對(duì)動(dòng)車(chē)組監(jiān)控、控制設(shè)備的檢修要求也越來(lái)越高。
2013-2017年間,CRH3型車(chē)人機(jī)交互系統(tǒng)共因故障更換193套,且故障數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)。
面對(duì)較大檢修壓力,動(dòng)車(chē)組人機(jī)交互設(shè)備故障,無(wú)法實(shí)現(xiàn)自行維護(hù),僅能進(jìn)行簡(jiǎn)單和初級(jí)的檢修。由于西門(mén)子等生產(chǎn)商技術(shù)封鎖與壟斷,相關(guān)內(nèi)容路內(nèi)尚無(wú)先例,無(wú)法獲得相關(guān)參考。查閱相關(guān)領(lǐng)域文獻(xiàn)及研究成果,其類(lèi)似領(lǐng)域研究主要集中在汽車(chē)中央控制等方面,與動(dòng)車(chē)組人機(jī)交互控制有較大區(qū)別,借鑒意義有限。
基于2013-2017年CRH3型動(dòng)車(chē)組檢修記錄,對(duì)193套人機(jī)交互系統(tǒng)故障進(jìn)行了整理統(tǒng)計(jì)。其故障主要表現(xiàn)為:監(jiān)控系統(tǒng)不啟動(dòng)、監(jiān)控系統(tǒng)顯示異常、通信傳輸異常、監(jiān)控屏觸摸不良和其他異常。統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。
表1 故障現(xiàn)象統(tǒng)計(jì)
由此可知,在HMI故障統(tǒng)計(jì)中,主要是不啟動(dòng)和傳輸異常。
為了分析對(duì)應(yīng)故障現(xiàn)象的產(chǎn)生原因,通過(guò)對(duì)收集到2016年9月-2017年3月間主要因故障換下的動(dòng)車(chē)組全列人機(jī)交互控制系統(tǒng),總計(jì)56套,進(jìn)行了故障類(lèi)型統(tǒng)計(jì)。
通過(guò)對(duì)于系統(tǒng)的大量拆解測(cè)量分析,對(duì)各種故障原因進(jìn)行了分析整理。根據(jù)分析整理,確定故障主要來(lái)源,基于數(shù)據(jù)分析,可知占比較多的故障原因?yàn)椋簜鬏斈K異常,高壓驅(qū)動(dòng)部件異常,CPU模塊異常,電源模塊故障,觸屏老化,SRAM模塊異常,液晶驅(qū)動(dòng)模塊異常,傳輸及轉(zhuǎn)換模塊異常。此外,還有少量轉(zhuǎn)換模塊故障及殼體故障。
綜上所述,HMI故障原因重點(diǎn)集中在部分PCB電路出現(xiàn)故障。進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)PCB主要存在電容、二極管擊穿,IC燒損等問(wèn)題?;诂F(xiàn)象,推測(cè)由于過(guò)電壓、不平衡電流導(dǎo)致了擊穿故障。
選擇某CRH380BL型動(dòng)車(chē)組,選用Rhode&Schwarz 100985型四通道示波器,安裝在EC00車(chē)操縱臺(tái)內(nèi)。由司機(jī)室配電柜內(nèi)BD 110 V斷路器出線端供電,并通過(guò)逆變器逆變?yōu)锳C 220 V為示波器供電;通道分別監(jiān)測(cè)各參數(shù)值。安裝位置如圖2所示。
圖2 監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝位置
其基本連接方式如圖3所示。
圖3 示波器安裝原理
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
其中,CH4通道監(jiān)測(cè)Compact I/O模塊24 V供電,與HMI進(jìn)行對(duì)比。設(shè)置CH2通道觸發(fā)記錄電平120 V/130 V對(duì)數(shù)據(jù)圖像進(jìn)行記錄。
對(duì)蓄電池進(jìn)行兩次開(kāi)斷試驗(yàn),對(duì)主斷路器進(jìn)行四次合斷操作,對(duì)頭燈進(jìn)行兩次切換操作,對(duì)緊急通風(fēng)裝置進(jìn)行兩次通斷操作。操作結(jié)果如表3所示。
表3 操作結(jié)果
圖4 第一次合斷主斷路器觸發(fā)
圖5 第二次合斷主斷路器觸發(fā)
圖6 第三次合斷主斷路器觸發(fā)
圖7 第四次合斷主斷路器觸發(fā)
由觸發(fā)情況可知,DC110 V輸入瞬變,主要與合斷主斷路器存在關(guān)聯(lián),與其他操作包括合斷蓄電池、操作應(yīng)急通風(fēng)和頭燈等無(wú)明顯聯(lián)系?;诓ㄐ螆D可知,直流110 V電源的瞬變形式存在不同,在最極端狀態(tài)下(第三次合斷主斷),阻尼正弦波持續(xù)0.8 μs,同時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)4 MHz高次諧波。
該諧波可能由主斷路器本身兩側(cè)的寄生電容和電感引起,或臨近部件如電壓互感器,過(guò)壓抑制器,接地開(kāi)關(guān),電纜,主變壓器和接觸網(wǎng)等引起。此外,主斷的電弧放電特性連同寄生元件也可能是造成這一現(xiàn)象原因,從而導(dǎo)致列車(chē)發(fā)生很強(qiáng)的瞬變。相應(yīng)瞬態(tài)變化,極易導(dǎo)致HMI內(nèi)各元件老化加速或超限擊穿。
針對(duì)故障件檢修,由于相關(guān)技術(shù)完全由生產(chǎn)商壟斷,且相關(guān)生產(chǎn)商拒絕提供相應(yīng)系統(tǒng)最小單元配件;同時(shí),對(duì)于人機(jī)交互控制系統(tǒng),不同型號(hào)設(shè)備、不同板卡的故障均不相同,因此,適應(yīng)于特定故障的最佳檢修工藝方案也不確定。
對(duì)于自主檢修工藝,主要有元件修、換件修及混合修三種方案。元件修即對(duì)故障部件進(jìn)行元件級(jí)檢修;換件修即將故障部件模塊更換;混合修即對(duì)有條件部件進(jìn)行元件修,其他進(jìn)行換件修。
因此,針對(duì)以上主要故障,需分別進(jìn)行分析,制定相應(yīng)計(jì)劃,進(jìn)行方案對(duì)比,并針對(duì)性提出最佳檢修工藝方案。
為了實(shí)現(xiàn)檢修工藝分析,需要對(duì)各故障模塊進(jìn)行分別分析。具體分析過(guò)程,需要對(duì)各故障模塊功能、分區(qū)、性質(zhì)進(jìn)行確定,后對(duì)其進(jìn)行原理倒推,逆向繪制相關(guān)原理圖,明確故障模塊上各元件工作原理,精確定位故障元件位置并分析故障產(chǎn)生原因,對(duì)相應(yīng)故障元件進(jìn)行針對(duì)性討論。具體分析如下:
(1)高壓驅(qū)動(dòng)部件異常
通過(guò)對(duì)該板路分析,其主要故障點(diǎn)集中于鉭電容擊穿、高頻變壓器燒損,該故障模塊適用于元件修。
(2)電源模塊故障
通過(guò)對(duì)該板路分析,其主要故障點(diǎn)集中于電容擊穿、肖特基二極管擊穿、穩(wěn)壓IC老化及電路主板擊穿,適用于混合修。
(3)SRAM模塊異常
通過(guò)對(duì)該板路分析,其主要故障點(diǎn)集中于PC104損壞,可采用元件修。
(4)CPU模塊異常
CPU模塊零部件較多,其南橋組,北橋組及CPU所涉及IC封裝雖然易于購(gòu)買(mǎi),但由于整版布局密,且絕緣保護(hù)級(jí)別高,加工難度極大,且加工后難以保證整板的安全性,因此適用于換件修。
(5)傳輸模塊異常
實(shí)際故障中,主要以89C51老化、82C250損壞等為主要原因,適用于混合修。
(6)各種連接異常
連接異常僅需目測(cè)或簡(jiǎn)單表具測(cè)量,較為簡(jiǎn)單。更換過(guò)程也相對(duì)簡(jiǎn)單,適用于元件修。
(7)傳輸及轉(zhuǎn)換模塊異常
實(shí)際故障中,主要以MCU老化、收發(fā)器損壞等為主要原因,適用于混合修。
目前,對(duì)于55套全列人機(jī)交互控制系統(tǒng)設(shè)備,共完成檢修48套,修復(fù)率達(dá)到87.27%,平均檢修時(shí)間約為2.18 h,平均檢修成本252.88元。作為高價(jià)部件,更換48套人機(jī)交互控制系統(tǒng),所需成本總計(jì)768萬(wàn)元(每套平均單價(jià)16萬(wàn)元);相應(yīng)修復(fù)成本總計(jì)1.21萬(wàn)元??紤]修復(fù)后產(chǎn)品20%壽命損失,目前該項(xiàng)目為動(dòng)車(chē)段節(jié)約直接經(jīng)濟(jì)成本614萬(wàn)元,項(xiàng)目預(yù)計(jì)全年可為節(jié)約直接經(jīng)濟(jì)成本1053.3萬(wàn)元。
相關(guān)技術(shù)在全路推廣后,可以取得可觀的直接經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),通過(guò)相關(guān)技術(shù)的推廣,能夠提高動(dòng)車(chē)組部件自主檢修率,提升檢修人員自主化意識(shí),推進(jìn)動(dòng)車(chē)組自主檢修的發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)動(dòng)車(chē)組完全自主檢修提供幫助。