陳 煒 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司設(shè)備監(jiān)造部
動(dòng)車(chē)齒輪箱是動(dòng)車(chē)組牽引傳動(dòng)系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵部件,其軸承溫度是考核動(dòng)車(chē)齒輪箱安全運(yùn)行的重要質(zhì)量參數(shù)。溫度超限易引發(fā)動(dòng)車(chē)齒輪箱傳動(dòng)系統(tǒng)的質(zhì)量故障,對(duì)動(dòng)車(chē)組的安全運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大危害。為了保證動(dòng)車(chē)組安全可靠運(yùn)行,在動(dòng)車(chē)齒輪箱上裝有軸承溫度傳感器,溫度超限會(huì)引發(fā)動(dòng)車(chē)組故障報(bào)警并降速運(yùn)行。
本文就監(jiān)造時(shí)出現(xiàn)的批量性齒輪箱例行試驗(yàn)軸承溫升接近或超上限的原因進(jìn)行分析,優(yōu)化了齒輪箱油量調(diào)節(jié)裝置并進(jìn)行大量的試驗(yàn)驗(yàn)證,齒輪箱軸承溫升高的異常狀況得到了明顯改善,保證了動(dòng)車(chē)齒輪箱裝車(chē)上線(xiàn)后安全可靠運(yùn)行。
表1 9套齒輪箱溫度數(shù)據(jù)
2018年初,對(duì)裝于CR400AF復(fù)興號(hào)動(dòng)車(chē)組的動(dòng)車(chē)齒輪箱實(shí)施監(jiān)造時(shí)發(fā)現(xiàn):一段時(shí)間制造方生產(chǎn)的該型號(hào)動(dòng)車(chē)齒輪箱在例行試驗(yàn)中陸續(xù)超過(guò)10套由于溫度超限而判為試驗(yàn)不合格。在2017年12月18日監(jiān)造的一列動(dòng)車(chē)組齒輪箱(16套,試驗(yàn)日期2017.12.14)中隨機(jī)抽取其中9套(編號(hào):697-706),發(fā)現(xiàn)有8套軸承溫度在110℃以上,最高的一套GW端達(dá)到了119.7℃,初步認(rèn)為以上情況應(yīng)屬于批量性齒輪箱溫度異常。9套齒輪箱例行試驗(yàn)溫度數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
由于CR400AF動(dòng)車(chē)組齒輪箱軸承監(jiān)測(cè)溫度報(bào)警門(mén)檻值為120℃,動(dòng)車(chē)組在正常運(yùn)行時(shí)當(dāng)動(dòng)車(chē)齒輪箱有任意一套軸承溫度傳感器達(dá)到該數(shù)值時(shí),會(huì)立即觸發(fā)動(dòng)車(chē)組故障報(bào)警并降速運(yùn)行,影響鐵路運(yùn)營(yíng)秩序。
上述出現(xiàn)的問(wèn)題,有針對(duì)性地對(duì)該批動(dòng)車(chē)齒輪箱的大齒輪組裝記錄、大軸承外圈組裝記錄、大軸承組裝及大軸承游隙調(diào)整記錄、小齒輪周?chē)M裝記錄、附件組裝及小軸承游隙調(diào)整記錄、例行試驗(yàn)記錄等相關(guān)質(zhì)量記錄,齒輪箱組裝過(guò)程中的各過(guò)盈量、大齒輪安裝后端跳動(dòng)、各零部件貼合間隙、螺栓扭矩、軸承游隙等質(zhì)量確認(rèn)項(xiàng)點(diǎn)均按質(zhì)量控制目標(biāo)值進(jìn)行了詳細(xì)確認(rèn)和記錄,各項(xiàng)點(diǎn)均滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、工藝要求。
裝于CR400AF型復(fù)興號(hào)動(dòng)車(chē)組的該型號(hào)動(dòng)車(chē)齒輪箱是通過(guò)引進(jìn)消化日本高速動(dòng)車(chē)齒輪箱技術(shù)基礎(chǔ)上自主研發(fā)的國(guó)產(chǎn)化動(dòng)車(chē)齒輪箱。該型齒輪箱主要部件有:齒輪箱箱體、齒輪、軸承、軸承座、接地裝置、聯(lián)軸節(jié)、吊桿、油量調(diào)節(jié)裝置以及密封件等其它附件。齒輪箱采用整體式結(jié)構(gòu),采用一級(jí)圓柱斜齒輪傳動(dòng)方式。大齒輪壓裝在車(chē)軸上,大齒輪軸承通過(guò)大齒輪軸承蓋與齒輪箱體和車(chē)軸連接,確保車(chē)軸、大齒輪和齒輪箱體相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)。小齒輪軸通過(guò)軸承、軸承蓋安裝在齒輪箱體中,小齒輪軸與大齒輪嚙合傳遞動(dòng)力。齒輪箱吊桿與構(gòu)架連接。小齒輪軸伸出端通過(guò)聯(lián)軸節(jié)與牽引電機(jī)實(shí)現(xiàn)柔性連接,將牽引電機(jī)的動(dòng)力傳遞到車(chē)軸上,帶動(dòng)車(chē)輛運(yùn)行。齒輪箱在寬轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),潤(rùn)滑油對(duì)齒輪箱運(yùn)動(dòng)零部件起到潤(rùn)滑和冷卻作用。
該型號(hào)動(dòng)車(chē)齒輪箱箱體底部油池通過(guò)隔板分為大、小油池兩個(gè)部分,分別位于大齒輪及小齒輪下部。兩油池之間通過(guò)回油孔連接。由于該型號(hào)齒輪箱為350 km/h高速齒輪箱,齒輪箱在高速運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)帶來(lái)箱體內(nèi)油溫的急劇升高以及對(duì)齒輪箱熱平衡的破壞,給齒輪箱的安全運(yùn)行帶來(lái)隱患,因此在小油池底部安裝有油量調(diào)節(jié)裝置,通過(guò)調(diào)節(jié)大油池的潤(rùn)滑油量以減少攪油損失,降低高速運(yùn)行時(shí)的齒輪箱溫度。油量控制的具體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 齒輪箱剖視圖
油量調(diào)節(jié)裝置上設(shè)置有溫敏彈簧,當(dāng)齒輪箱內(nèi)潤(rùn)滑油溫度不超過(guò)彈簧動(dòng)作溫度(40℃)時(shí),溫敏彈簧保持縮緊狀態(tài),小油池潤(rùn)滑油通過(guò)箱體回油孔直接回流至大油池。當(dāng)齒輪箱內(nèi)潤(rùn)滑油溫度超過(guò)彈簧動(dòng)作溫度,溫敏彈簧開(kāi)始動(dòng)作,推動(dòng)油量調(diào)節(jié)裝置的橡膠閥與箱體回油孔端面貼合,小油池潤(rùn)滑油通過(guò)閥桿上節(jié)流孔及橡膠閥底部與箱體底板間1 mm的縫隙回流至大油池;達(dá)到減少小油池流至大油池油量的目的。該型號(hào)齒輪箱例行試驗(yàn)最高溫度不超過(guò)120℃。油量調(diào)節(jié)裝置結(jié)構(gòu)及動(dòng)作說(shuō)明見(jiàn)圖2、圖3。
圖2 油量調(diào)節(jié)裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 油量調(diào)節(jié)裝置動(dòng)作示意圖
通過(guò)對(duì)該型號(hào)齒輪箱油量調(diào)節(jié)裝置設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)原理知道,油量調(diào)節(jié)裝置溫敏彈簧動(dòng)作后,如橡膠閥與回油孔貼合后封堵不良,會(huì)造成運(yùn)行時(shí)大小油池之間的實(shí)際回油通路增大,減弱油量調(diào)節(jié)裝置的功能。對(duì)部分成品齒輪箱箱體進(jìn)行橡膠閥與箱體φ30 mm回油孔貼合狀態(tài)檢查,確實(shí)存在不同程度的局部閃縫。通過(guò)上述分析檢查確認(rèn),部分動(dòng)車(chē)齒輪箱例行溫度表現(xiàn)接近甚至超出上限值的原因?yàn)椋糊X輪箱油量調(diào)節(jié)裝置動(dòng)作后,橡膠閥與箱體φ30 mm回油孔端面貼合后封堵不良,未完全達(dá)到控制大腔潤(rùn)滑油油量的作用。由于齒輪箱大油腔油量控制未達(dá)到理想狀態(tài)所帶來(lái)的油量增多,油量的增多加大了大油腔從動(dòng)齒輪輪齒的浸油面積,導(dǎo)致從動(dòng)齒輪在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)其攪油所造成的潤(rùn)滑油溫度也隨之增高。潤(rùn)滑油溫度的增高同時(shí)也降低了其冷卻齒輪箱軸承等零部件的冷卻效果。由此造成部分齒輪箱軸承溫度傳感器接近或甚至超出120℃上限。
結(jié)合生產(chǎn)方工藝制造過(guò)程,進(jìn)一步分析:造成橡膠閥與回油孔貼合后封堵不良的原因?yàn)椋?/p>
(1)部分箱體孔口部位存在打磨作業(yè),孔口形狀不規(guī)則,導(dǎo)致油量調(diào)節(jié)裝置橡膠閥與箱體貼合后封堵不良,兩側(cè)存在閃縫;
(2)部分箱體φ30 mm回油孔孔口部位鑄件質(zhì)量不良,橡膠閥與φ30 mm回油孔孔口貼合后封堵不良,存在閃縫;
(3)劃線(xiàn)定位油量調(diào)節(jié)裝置4個(gè)安裝孔位置時(shí),未以φ30 mm回油孔中心軸線(xiàn)為參照進(jìn)行對(duì)齊,并調(diào)整安裝孔的相對(duì)位置,造成橡膠閥與回油孔貼合后兩側(cè)存在閃縫。
基于動(dòng)車(chē)齒輪箱軸承溫度變化與油量調(diào)節(jié)裝置功能存在相關(guān)性,對(duì)油量調(diào)節(jié)裝置的功能進(jìn)行化。
對(duì)齒輪箱箱體φ30 mm回油孔鑄造工藝進(jìn)行優(yōu)化,原樹(shù)脂砂工藝優(yōu)化為覆膜砂工藝。覆膜砂工藝的砂型強(qiáng)度高,表面質(zhì)量及尺寸精度優(yōu)于原樹(shù)脂砂工藝。優(yōu)化前后φ30 mm回油孔孔口鑄件表面質(zhì)量對(duì)比見(jiàn)圖4和圖5。
圖4 優(yōu)化前孔口狀態(tài)(脫漆后)
圖5 優(yōu)化后孔口狀態(tài)
優(yōu)化油量調(diào)節(jié)裝置4個(gè)安裝孔的劃線(xiàn)工藝:以回油孔中心軸線(xiàn)所處高度位置為基準(zhǔn)在箱體外側(cè)油量調(diào)節(jié)裝置安裝座上劃安裝孔中心線(xiàn),并確定安裝孔位置。該劃線(xiàn)工藝使安裝孔中心線(xiàn)與回油孔中心軸線(xiàn)處于同一垂直平面內(nèi)。如圖6和圖7。
圖6 劃線(xiàn)示意圖
圖7 箱體中心線(xiàn)
優(yōu)化貼合狀態(tài)檢驗(yàn)方法,要求在頭部涂抹紅油或類(lèi)似品,手動(dòng)使橡膠頭與回油孔貼合后松開(kāi),檢查回油孔孔口部位的貼合印跡,以更準(zhǔn)確的判斷貼合狀態(tài)。
對(duì)優(yōu)化效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,以2018年7月為界限,對(duì)2018年1月~6月和7月~10月兩個(gè)時(shí)間段的齒輪箱例行試驗(yàn)溫度進(jìn)行比對(duì),以?xún)?yōu)化措施實(shí)施以來(lái)的效果。重點(diǎn)是跟蹤對(duì)比例行試驗(yàn)GW(大端輪側(cè))側(cè)溫度數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)分析情況見(jiàn)表2。
表2 2018年1-6月和7-10月例行試驗(yàn)GW側(cè)溫度對(duì)比分析表
表2中,將例行試驗(yàn)溫度進(jìn)行了區(qū)間劃分,對(duì)比各溫度區(qū)間齒輪箱的比例。數(shù)據(jù)分析如下:
(1)從最直觀(guān)的例行試驗(yàn)GW最高溫度和最低溫度比較,自2018年7月實(shí)施優(yōu)化措施以來(lái),GW最高溫度未達(dá)到技術(shù)要求的上限值120℃;GW最低溫度為89.8℃,比之前的95.6℃下降了5.8℃。
(2)以110℃為界限分析,自2018年7月實(shí)施優(yōu)化措施以來(lái),GW最高溫度落于110℃~115℃和115℃~120℃兩個(gè)區(qū)間的比例有明顯下降;表明優(yōu)化措施起到了明顯的效果。
(3)自2018年7月實(shí)施優(yōu)化措施以來(lái),GW最高溫度落于≤110℃和100℃~105℃兩個(gè)區(qū)間的比例有明顯上升;表明優(yōu)化措施起到了明顯的效果。
(4)GW最高溫度在105℃~110℃區(qū)間的比例,相差3.7%,考慮齒輪箱零件個(gè)體差異及裝配后的個(gè)體差異,應(yīng)屬于正常的波動(dòng)。
跟蹤驗(yàn)證結(jié)論:自對(duì)該型號(hào)動(dòng)車(chē)齒輪箱油量調(diào)節(jié)裝置的功能優(yōu)化以來(lái),該型號(hào)齒輪箱的例行試驗(yàn)溫度得到了明顯的改善,動(dòng)車(chē)齒輪箱軸承溫監(jiān)測(cè)溫度報(bào)警機(jī)率得到很大程度的降低。