張方勤
(東華工程科技股份有限公司,安徽合肥230022)
目前,我國的化工品倉儲項目儲罐基本分為平底罐及錐底罐,錐底罐又分為倒錐底儲罐(基礎(chǔ)頂面中間低,周圍高,底板呈倒錐形)及正錐底儲罐(中間高,周圍低,底板呈正錐形)。與普通平底罐相比,錐底罐在不增加造價的情況下,能較大幅度改善儲運狀態(tài),其主要優(yōu)點是:消除微生物的滋生環(huán)境,便于業(yè)主更換貯存產(chǎn)品時的排凈和洗罐作業(yè),減少電化學(xué)腐蝕等。當(dāng)然,錐底罐對底板焊接和基礎(chǔ)處理都有相當(dāng)高的要求。
某化工品庫區(qū)共22 臺儲罐,均為倒錐底罐,全部儲罐施工完成并經(jīng)水壓試驗、基礎(chǔ)沉降等各項驗收合格后,開始投用以發(fā)揮經(jīng)濟效益。在儲罐進石腦油后第二天,發(fā)現(xiàn)TK2307 儲罐從基礎(chǔ)處往外泄漏石腦油,第三天,發(fā)現(xiàn)TK2204 儲罐也從基礎(chǔ)處往外滲石腦油。經(jīng)過排空、放水置換,打開TK2307 儲罐人孔進行罐內(nèi)清洗處理。入TK2307 罐檢查發(fā)現(xiàn),靠近集液坑處中幅板的一條徑向?qū)雍缚p邊產(chǎn)生了約50~100 mm 長的裂紋,中心集液槽傾斜并向上拱起,該裂紋位于傾斜的中心集液槽向上拱起的最高點附近,詳細測量數(shù)據(jù)見圖1。
之后,為確保其他儲罐安全和查清問題根源,我們又先后對剩余倒錐底罐進行開罐檢查,發(fā)現(xiàn)TK2201、TK2205 二個儲罐底板存在上述類似問題,即底板變形較大,中心集液槽不均勻,向上拱起(有排液管的一側(cè)向上拱起的幅度?。?,但未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。其余儲罐底板變形較小,且在規(guī)范允許范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)泄漏。
圖1
整個庫區(qū)22 臺錐底罐共有4 臺儲罐底板變形偏大,中心集液槽不均勻向上拱起,其中最先發(fā)現(xiàn)的TK2307、TK2204 二臺儲罐變形最大,導(dǎo)致TK2307 分別出現(xiàn)1 條裂紋,TK2204 出現(xiàn)3 條裂紋并導(dǎo)致泄漏;同時檢修罐時發(fā)現(xiàn),TK2201、TK2205 未泄漏的儲罐集液槽和基礎(chǔ)貼合非常緊密,無拱起、松動、懸空現(xiàn)象,變形量也較小,其變形應(yīng)該是施工后形成,而不是投料過程中新形成的。
從打開泄漏的TK2307、TK2204 儲罐底板并經(jīng)實測的數(shù)據(jù)分析,事故調(diào)查小組一致認為,產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因有兩方面:一是焊接施工質(zhì)量存在問題;二是儲罐基礎(chǔ)回填部分沉降偏大,即罐底板錐形中心處存在一定缺陷的焊縫,在儲罐充水試驗和裝卸介質(zhì)時產(chǎn)生的交變載荷的作用下產(chǎn)生了裂紋;基礎(chǔ)回填砂石部分沉降量偏大,環(huán)墻沉降小造成的罐底板超量的彈塑性變形加速了這一過程。以下逐項分析這些原因:
從受力情況上分析,倒錐形儲罐底板軸向(垂直)為壓應(yīng)力,徑向(水平)和切向兩個方向都是拉應(yīng)力。具體來說,集液槽拱起、懸空肯定是某種向上作用力作用的結(jié)果。我們分析在集液槽上作用著五種力——介質(zhì)向下的重力、中幅板處介質(zhì)的重力在錐型底板上向下的分力、空鼓的中幅板在介質(zhì)作用下產(chǎn)生下陷變形傳導(dǎo)到集液槽從而產(chǎn)生的鋼板向上的力、集液槽和基礎(chǔ)瀝青砂石產(chǎn)生的摩擦力(摩擦力隨著前三種力合力方向而改變方向)、基礎(chǔ)的反作用力。如果底板平整并且和基礎(chǔ)面完全貼合,則第三種力不存在,集液槽僅受向下的力,并與摩擦力和底板的反作用力相平衡,從而決定著集液槽永遠不會上拱而是存在著向下的趨勢。但各種現(xiàn)象表明,“空鼓的中幅板在介質(zhì)作用下產(chǎn)生下陷變形傳導(dǎo)到集液槽,從而產(chǎn)生鋼板向上的彈性變形力”產(chǎn)生了決定性的作用。
不可否認,在基礎(chǔ)設(shè)計上面的確存在“強(圈梁)——弱(級配砂)——強(集液槽底部)——弱(級配砂)——強(圈梁)”現(xiàn)象,但我們認為不足以引起“嚴重變形為W形狀”。本項目基礎(chǔ)設(shè)計基依據(jù)地質(zhì)條件為:地面至基巖深度8.2 m,為強夯地面,強夯地面和施工的基礎(chǔ)部分為可沉降部分,總深度約為9 m,產(chǎn)生不均勻沉降的部分應(yīng)該為圈梁墊層以上部分。依據(jù)SH 3068-2007《石油化工企業(yè)鋼儲罐地基與基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》,在考慮合格的強夯基礎(chǔ)上,按照實際施工情況計算的第1 臺儲罐基礎(chǔ)周邊砂石與集液槽中心處的沉降量差為1.3 mm。按照設(shè)計圖紙,其混凝土環(huán)梁基礎(chǔ)的計算沉降量為5.6 mm,離罐壁3.5 m 處級配砂的墊層基礎(chǔ)的計算沉降量為9.5 mm;假設(shè)罐中心集液槽直接座落在強夯基礎(chǔ)上,則中心基礎(chǔ)的計算沉降量為8.2 mm,環(huán)梁基礎(chǔ)與其他基礎(chǔ)處的沉降量差為3.9 mm。也就是說,從設(shè)計計算來看,基礎(chǔ)各部分的沉降偏差不大,能滿足要求。其他罐情況類似。
當(dāng)然,實際施工過程中,尤其在基礎(chǔ)砂石層出現(xiàn)施工質(zhì)量問題時,不均勻沉降量將會遠大于設(shè)計量,從而引起不均勻沉降變形。在實際檢修的過程中,我們采取多種方式對此進行了觀察和測量。結(jié)果如下:
(1)2 臺泄漏儲罐在集液槽拆除后,底板未能全部復(fù)位,從集液槽基礎(chǔ)坑順著懸空的底板向下觀察基礎(chǔ)面,觀察直徑可達3~4 m,基礎(chǔ)面保持平整,無明顯的凹陷變形。
(2)其他未泄漏的儲罐集液槽拆除后,底板復(fù)位情況良好的儲罐,集液槽基礎(chǔ)坑的深度均約為620 mm,底板坡度尺寸和設(shè)計值相吻合,說明集液槽基礎(chǔ)和圈梁無明顯的相對沉降,否則底板坡度尺寸和設(shè)計值將出現(xiàn)較大的偏差。
(3)在進行注漿開孔時,我們測量了部分儲罐瀝青砂基礎(chǔ)面對壁板角焊縫的尺寸,見表1~表4。
根據(jù)以上統(tǒng)計表,實際數(shù)值和設(shè)計值平均偏差為21 mm,最大正偏差為22 mm(該處基礎(chǔ)面低于設(shè)計值),最大負偏差為-20 mm(該處基礎(chǔ)面低于設(shè)計值)。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以得出基礎(chǔ)面沒有在施工過程中出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)以外的不均勻沉降的結(jié)論。
按照原先的分析推論,底板為W 形狀,基礎(chǔ)面的形狀亦應(yīng)為W 形狀,集液槽被強夯地面托起,沉降量小或不沉降,“強的圈梁”被強夯地面托起,沉降量小或不沉降,則中幅板位置瀝青砂石基礎(chǔ)應(yīng)該凹陷下去,深度應(yīng)為約80~100 mm。但是若要符合變形后底板的實際尺寸,則壁板角焊縫和集液槽邊緣應(yīng)該基本水平甚至集液槽邊緣高出壁板角焊縫,那么“強的圈梁”也應(yīng)該沉降80~100 mm,這將是一個可以明顯觀察的沉降量,但基礎(chǔ)沉降觀測數(shù)據(jù)表明從沒有出現(xiàn)如此大的沉降,明顯和原先的分析推論相矛盾,實際的檢查測量否定了W 型基礎(chǔ)面的存在。
表1 TK2201 基礎(chǔ)面測量數(shù)據(jù)
表2 TK2205 基礎(chǔ)面測量數(shù)據(jù)
表3 TK2204 基礎(chǔ)面測量數(shù)據(jù)
表4 TK2307 基礎(chǔ)面測量數(shù)據(jù)
(1)焊接變形的影響
儲罐底板在焊接后均不可避免地產(chǎn)生一定的變形,造成罐底板與罐基礎(chǔ)面之間不完全貼合。按GB 50128-2014《立式圓筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》6.3.2條款規(guī)定“罐底焊接后,其局部凹凸變形深度,不應(yīng)大于變形長度的2%,且不大于50 mm”。因此,焊接后罐底的變形量小于50 mm 屬于正常。經(jīng)查閱有關(guān)資料,該儲罐施工完成后,對其進行幾何尺寸檢查時的記錄顯示,其罐底板局部凹凸變形深度最大為25 mm,符合規(guī)范要求,但凹凸度測量的是底板高點和低點之差,尚無法真實反映底板空鼓的情況,但可以肯定地說,底板空鼓量大于凹凸度測量的數(shù)據(jù)。
(2)焊接質(zhì)量的影響
現(xiàn)場實際檢查表明,泄漏的TK2307、TK2204 焊接質(zhì)量確實不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,分述如下:
①焊縫外觀質(zhì)量缺陷:從圖片上看,焊縫表面質(zhì)量存在缺陷,焊縫低于母材,有咬邊、飛濺等表面缺陷。
②焊縫內(nèi)部質(zhì)量存在夾渣、未焊透或未溶合現(xiàn)象。底板焊縫的檢測主要是靠焊縫外觀檢查和真空試驗。這兩種檢查方法只能檢查焊縫的表面質(zhì)量,不能檢查其內(nèi)部缺陷。
③當(dāng)時施工作業(yè)處于雨季,焊接作業(yè)中,受環(huán)境影響,因水汽或空氣濕度過大可能導(dǎo)致焊縫產(chǎn)生氣孔等缺陷,或剛焊接的焊縫受雨水淋,冷卻速度過快,產(chǎn)生延遲裂紋等。
④焊接過程中個別焊接作業(yè)人員可能違反焊接工藝規(guī)程,未按已經(jīng)審核的焊接工藝評定方案作業(yè)。從照片上看,所出現(xiàn)裂縫的焊縫屬于補焊的,導(dǎo)致焊接工作完成后,焊接應(yīng)力過大。
設(shè)計要求集液槽基礎(chǔ)坑應(yīng)和集液槽緊密貼合,有空隙的必須搗實,但檢修中發(fā)現(xiàn),凡是拱起嚴重的集液槽和基礎(chǔ)坑均貼合不緊密(拆除容易),減小了集液槽的穩(wěn)定性,在底板變形過程中較容易被抬起,即由于集液槽在集液坑中相對松弛,較小的變形力就足以使其拱起。比較TK2201、TK2205 罐及其他各罐集液槽的拆除情況可見,集液槽基礎(chǔ)的施工存在著較大的差異。未出現(xiàn)底板泄漏的儲罐是施工后集液槽和基礎(chǔ)坑均貼合緊密的,摩擦力大,能夠較大地抵抗底板變形產(chǎn)生的向上的彈性變形力,不產(chǎn)生變形。
首先我們考慮在中幅板中間存在一處空鼓,比如說40 mm,在加載過程中,受到介質(zhì)的重力,向下產(chǎn)生變形,其原先存在的內(nèi)應(yīng)力和變形要向外傳導(dǎo),原則應(yīng)是向最容易傳導(dǎo)的方向傳導(dǎo)。在壁板方向,有地腳螺栓限定著其變形,在中幅板處,由于中幅板焊縫(強度高于母材)以及對接板墊焊的墊板,同樣阻止變形的傳導(dǎo),比較容易傳導(dǎo)的方向就是集液槽的方向。變形量在中幅板處僅僅存在,比如說40 mm 的空鼓,傳導(dǎo)到集液槽出現(xiàn)100 mm 多的變形,主要是杠桿原理的結(jié)果,造成傾斜的原因是空鼓量的不一致。
綜上,該工程項目錐底儲罐變形的原因是:焊縫質(zhì)量問題產(chǎn)生裂紋及底板空鼓造成集液槽拱起,而底板空鼓的原因又是:焊接變形是主要原因,基礎(chǔ)不均勻沉降是次要原因。