胡定雄
(江銅集團(tuán)德興銅礦大山選礦廠, 江西 德興市, 334224)
200 m3充氣機械攪拌式大型浮選設(shè)備在我國多家礦山得到應(yīng)用,德興銅礦大山選礦廠是較早使用的單位之一。隨著使用時間的推移,該設(shè)備出現(xiàn)了機械故障,如主軸連接失效,軸承體軸承發(fā)熱等,這些問題雖然不影響工藝運行,但設(shè)備的備件消耗增加,維修工作量加大,間接影響了工藝的穩(wěn)定,使精礦品位出現(xiàn)波動。我廠技術(shù)人員和設(shè)計制造廠家一同分析了發(fā)生機械故障的原因,結(jié)合本廠實際,對軸承體和主軸進(jìn)行了優(yōu)化,對癥解決了這些問題。使得200 m3充氣機械攪拌式浮選機故障大幅度減少,運行更加穩(wěn)定,真正用好并發(fā)揮了該浮選機的所有優(yōu)點,取得了滿意的成果。
200 m3充氣機械攪拌式浮選機是北京礦冶研究總院在原50,100,160 m3等規(guī)格大型浮選機研究和應(yīng)用的基礎(chǔ)上,根據(jù)前期研究得出的大型浮選機的設(shè)計原則和放大方法,針對超大型浮選機流體動力學(xué)的特殊規(guī)律而研究設(shè)計的,其結(jié)構(gòu)見圖 1,主要由葉輪、定子、主軸、軸承體、空氣調(diào)節(jié)閥和槽體等組成。
圖1 200 m3充氣機械攪拌式浮選機結(jié)構(gòu)
200 m3充氣機械攪拌式浮選機的工作原理是電動機通過 V型三角帶帶動主軸機構(gòu)上的大皮帶輪旋轉(zhuǎn),同時通過主軸使葉輪旋轉(zhuǎn),此時,槽內(nèi)礦漿由葉輪經(jīng)定子圓盤與槽底之間吸入葉輪葉片間,同時,由鼓風(fēng)機給入的低壓空氣經(jīng)風(fēng)道、空氣調(diào)節(jié)閥、空心主軸進(jìn)入葉輪腔的空氣分配器中,通過分配器周邊的孔進(jìn)入葉輪葉片間,礦漿與空氣在葉輪葉片間進(jìn)行充分混合后,由葉輪上半部周邊排出,排出的礦流向斜上方運動,由安裝在葉輪四周斜上方的定子穩(wěn)定和定向后,進(jìn)入到整個槽體中部。礦化氣泡上升到槽體表面形成泡沫,泡沫流到泡沫槽中,礦漿再返回葉輪區(qū)進(jìn)行再循環(huán),另一部分則通過槽間壁上的流通孔進(jìn)入下槽進(jìn)行再選別。
根據(jù)以上浮選機的結(jié)構(gòu)和工作原理可知,在浮選機運轉(zhuǎn)過程中,軸承體和主軸始終是滿負(fù)荷運行,若有不適浮選機必須停止運轉(zhuǎn)進(jìn)行維修,因此長時間穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)是浮選機優(yōu)劣的一個重要指標(biāo)。
200 m3充氣機械攪拌式浮選機經(jīng)過長時間連續(xù)運行后,軸承體上的軸承溫度較高,嚴(yán)重時軸承會因高溫?zé)龎?,被迫停機更換。為了防止軸承燒壞,修理人員不斷向軸承內(nèi)添加潤滑脂或用水淋軸承體,造成潤滑脂嚴(yán)重泄漏,現(xiàn)場混亂。當(dāng)潤滑脂泄漏嚴(yán)重時,潤滑脂會掉入浮選機槽體內(nèi),妨礙浮選機的選別,降低選礦回收率,導(dǎo)致精礦質(zhì)量下降,直接影響選礦廠的經(jīng)濟(jì)效益,所以此問題的存在是浮選機良好運行的隱患,應(yīng)及時解決。
主軸損壞主要是連接法蘭失效和主軸底部嚴(yán)重磨損,見圖2。
圖2 主軸底部磨損情況
雖然該浮選機的其他指標(biāo)十分優(yōu)良,因以上故障的存在,對于用戶來講必須進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。
經(jīng)長時間現(xiàn)場觀察和多次軸承更換實踐,認(rèn)為軸承體軸承溫度高的原因是軸承選用不合適。原軸承體選用的軸承為帶緊定套和退卸套的球面滾子軸承,該軸承有很強的徑向承載能力,也可以承受一定的軸向負(fù)荷,主要用于徑向負(fù)荷大的機構(gòu)中,而將該軸承用于大型或特大型浮選機時軸承的承載能力大幅降低。浮選機的主要載荷是軸向載荷,雖然該軸承有緊定套和退卸套輔助,但因軸承體的結(jié)構(gòu)決定了軸承安裝調(diào)試十分困難,造成軸承游隙很難調(diào)整為軸承要求的正確游隙,從而加大軸承的當(dāng)量負(fù)荷,使得軸承在超負(fù)荷的情況下運轉(zhuǎn)。長期運行時軸承易發(fā)熱,導(dǎo)致軸承潤滑不良,使得軸承運行環(huán)境惡性循環(huán),軸承壽命因此大幅縮短,經(jīng)常需要更換軸承。
主軸的故障主要表現(xiàn)為與上軸連接失效造成折斷和軸底部磨損。主軸與上軸連接失效主要是連接定位不好,使兩軸的同軸度、直線度偏差較大,加上主軸較長,制造困難,平衡試驗的精度不能滿足運轉(zhuǎn)要求。在高速轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生較大的離心力,導(dǎo)致主軸振動大,容易發(fā)生連接法蘭和主軸因振動損壞或斷裂。主軸底部磨損,是因礦漿直接接觸了主軸底部造成的磨損,嚴(yán)重時會影響葉輪的安裝,加速葉輪的磨損。
經(jīng)以上原因分析,該浮選機的故障均為機械方面的故障,因此應(yīng)按機械設(shè)計的要求進(jìn)行整體優(yōu)化和改進(jìn)。
軸承體是浮選機的主要機械部件,浮選機的轉(zhuǎn)動及主軸支撐都在該部件上。優(yōu)化軸承體設(shè)計的重點是優(yōu)化軸承選型。根據(jù)浮選機的工作原理,軸承體中的軸承所受載荷主要為軸向載荷,這些載荷有主軸自重,葉輪重量,運轉(zhuǎn)時的介質(zhì)阻力等,同時轉(zhuǎn)動精度要求高。所以在優(yōu)化時選用推力球軸承和深溝球軸承雙雙組合使用,這樣兩組推力球軸承能承受大的軸向載荷,兩組深溝球軸承能滿足浮選機長時間轉(zhuǎn)動精度的要求。此組合中各軸承的受力合理,安裝調(diào)試方便。在安裝時只要調(diào)整上端軸承的調(diào)整螺母就可以調(diào)整軸承間隙,使軸承處于合理的安裝狀態(tài),軸承在長時間運轉(zhuǎn)時軸承溫度正常,浮選機運轉(zhuǎn)更加穩(wěn)定(見圖3)。
圖3 軸承體總裝
此種軸承組合設(shè)計在浮選機上的應(yīng)用在國內(nèi)是首次,使用效果優(yōu)良經(jīng)此優(yōu)化的浮選機目前在我礦已經(jīng)使用4年多,沒有發(fā)生任何故障,軸承也沒有更換。理論計算該軸承組合的使用壽命高達(dá) 10年以上。因此有效地解決了大型浮選機因軸承體發(fā)熱給設(shè)備運行帶來的故障難題,可以推廣使用。
主軸設(shè)計重點是改變兩軸之間的連接環(huán)節(jié),新設(shè)計的主軸在法蘭連接之間增加了一錐形連接套。在兩軸連接時該連接套既能自動定位保證連接精度,又能承受主軸擺動的徑向力,使主軸不再發(fā)生連接失效。同時增加主軸安裝前的圓周平衡試驗來檢測主軸制造質(zhì)量。為了使主軸平衡時不受外界干擾,設(shè)計了專用的平衡支架,在做主軸平衡時使主軸質(zhì)量的重力偏心力矩小于等于0.2 Nm。經(jīng)實際使用,主軸運轉(zhuǎn)十分平穩(wěn),杜絕了主軸折斷事故。
針對主軸底部磨損問題,主軸設(shè)計時在底部增加設(shè)計了一耐磨底板零件,耐磨底板在使用時長期與礦漿介質(zhì)接觸,能有效抵御礦漿的磨損,使用壽命長,同時當(dāng)耐磨底板磨損到一定的厚度后可以更換,主軸主體不發(fā)生任何磨損,主軸的壽命成倍延長,主軸消耗成倍降低。主軸結(jié)構(gòu)見圖4。
圖4 主軸
200 m3充氣機械攪拌式浮選機在我礦已投入運行10 a,在使用過程中發(fā)生過各種不穩(wěn)定狀況,備品配件消耗很大。經(jīng)過我礦技術(shù)人員和設(shè)計單位、制造單位的共同努力和不斷探索,該設(shè)備的機械設(shè)計得到了系統(tǒng)優(yōu)化完善,軸承、主軸等配件的消耗大幅降低,同時選廠也真正掌握和了解了該設(shè)備的使用、維護(hù),使其能發(fā)揮最大效能。目前,該大型浮選機在我礦運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、可靠,工藝性能優(yōu)越,節(jié)能效果明顯,各項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了設(shè)備的設(shè)計要求,也是國際同類設(shè)備中的最先進(jìn)水平,適合在各類礦山推廣使用。今后將繼續(xù)在設(shè)備的自動化運行和控制方面進(jìn)行探索,讓該設(shè)備成為選礦設(shè)備中的經(jīng)典。