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      車內(nèi)轟鳴噪聲的研究及優(yōu)化

      2019-11-13 05:58:34張超袁帥時(shí)培偉郭彬亓宗磊李艷君
      汽車零部件 2019年10期
      關(guān)鍵詞:噪聲源客車壓縮機(jī)

      張超,袁帥,時(shí)培偉,郭彬,亓宗磊,李艷君

      (濰柴動(dòng)力股份有限公司,山東濰坊 261061)

      0 引言

      隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)客車乘坐舒適性提出了更高的要求。噪聲、振動(dòng)、聲振粗糙度(Noise,Vibration & Harshness, NVH)成為整車性能評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)。低頻轟鳴是客車研發(fā)中常見的NVH問題,常常導(dǎo)致乘客頭疼、焦慮甚至惡心、嘔吐等不適感,因此成為客車研究開發(fā)階段極力避免的現(xiàn)象[1-2]。

      本文作者以某主機(jī)廠新配套客車為研究對(duì)象,基于聲振測(cè)試、頻譜分析對(duì)怠速轟鳴現(xiàn)象進(jìn)行研究,確定轟鳴噪聲由空調(diào)壓縮機(jī)激勵(lì)頻率與車內(nèi)聲腔模態(tài)耦合頻率引起。通過優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)、加強(qiáng)空調(diào)壓縮機(jī)支架剛度提升其固有頻率避免共振,削弱了車內(nèi)聲振耦合作用,改善了車內(nèi)轟鳴噪聲。研究成果為解決客車轟鳴噪聲現(xiàn)象提供了可借鑒方法,縮短研發(fā)周期,節(jié)省試驗(yàn)費(fèi)用。

      1 噪聲源識(shí)別

      1.1 客車轟鳴現(xiàn)象

      某主機(jī)廠新配套客車(如圖1所示)車內(nèi)存在明顯怠速轟鳴、壓耳朵現(xiàn)象。依據(jù)GB/T 25982-2010《客車車內(nèi)噪聲限值及測(cè)量方法》對(duì)客車進(jìn)行振動(dòng)、噪聲試驗(yàn),A計(jì)權(quán)噪聲值為64.99 dB(A),高于噪聲標(biāo)準(zhǔn)58 dB(A),不滿足要求。

      圖1 某客車照片

      為消除客車怠速轟鳴現(xiàn)象,滿足噪聲標(biāo)準(zhǔn),提高乘坐舒適度,需要確定噪聲源位置并對(duì)聲源、振動(dòng)傳播路徑進(jìn)行優(yōu)化。

      1.2 噪聲源識(shí)別

      根據(jù)頻譜分析法來確定噪聲源、噪聲頻率。

      振動(dòng)測(cè)點(diǎn):動(dòng)力總成隔振前后、車內(nèi)座椅(駕駛員、前、中、后排)處、空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)、車架等。

      噪聲測(cè)點(diǎn):駕駛員耳旁、前、中、后排。

      試驗(yàn)工況:定置情況下,對(duì)客車進(jìn)行熄火、怠速、從怠速緩慢上升到最高空車轉(zhuǎn)速3種工況下的振動(dòng)、噪聲試驗(yàn)(如圖2、圖3所示)。

      圖2 空調(diào)張緊輪支架振動(dòng)測(cè)點(diǎn)

      圖3 駕駛員座椅噪聲測(cè)點(diǎn)

      此客車搭載六缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),基于發(fā)動(dòng)機(jī)工作噪聲機(jī)制,由發(fā)動(dòng)機(jī)引起的諧波階次頻率如式(1)[3-4]所示

      (1)

      式中:f為發(fā)動(dòng)機(jī)諧波階次頻率,Hz;n為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min;r為發(fā)動(dòng)機(jī)諧波階次。

      圖4為怠速工況下,客車駕駛員耳旁噪聲頻譜圖。

      圖4 駕駛員耳旁噪聲頻譜圖

      發(fā)動(dòng)機(jī)怠速700 r/min,主激勵(lì)頻率35 Hz(發(fā)動(dòng)機(jī)3諧次),由圖4可知,車內(nèi)轟鳴主要存在于70 Hz處,恰好為發(fā)動(dòng)機(jī)怠速主激勵(lì)頻率的2倍(發(fā)動(dòng)機(jī)6諧次)。

      如圖5所示,在動(dòng)力總成隔振后測(cè)點(diǎn)存在70 Hz的共振,與轟鳴頻率一致。而70 Hz對(duì)應(yīng)的振動(dòng)幅值,動(dòng)力總成隔振前測(cè)點(diǎn)要小于隔振后測(cè)點(diǎn),因此造成70 Hz轟鳴的共振與發(fā)動(dòng)機(jī)無關(guān),推斷其來自車架、空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)或者風(fēng)扇系統(tǒng)的附件。

      為了進(jìn)一步確定噪聲源,對(duì)空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)扇系統(tǒng)、消聲器等進(jìn)行了振動(dòng)試驗(yàn)。

      圖5 自由端懸置ColorMap圖

      試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在空調(diào)壓縮機(jī)張緊輪支架上存在70 Hz較大共振(如圖6所示),振動(dòng)幅值達(dá)到38 mm/s,因此判斷空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)固有頻率為70 Hz左右。怠速時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)6諧次激勵(lì)頻率亦為70 Hz,由此造成空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)共振,振動(dòng)通過車架傳遞到車內(nèi),又造成車內(nèi)的聲腔共振耦合,產(chǎn)生轟鳴[5]。

      圖6 空調(diào)張緊輪支架ColorMap圖

      通過以上分析可以確定,空調(diào)張緊輪支架為主要激勵(lì)源。

      2 改進(jìn)措施及驗(yàn)證

      2.1 改進(jìn)措施

      為消除客車怠速轟鳴噪聲,根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,應(yīng)該首先消除70 Hz噪聲頻率。改進(jìn)方向主要從發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)、空調(diào)張緊輪支架及車架這3個(gè)方面進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)對(duì)噪聲源、傳播路徑的有效控制,改進(jìn)措施(見圖7—圖9)主要為:

      (1)發(fā)動(dòng)機(jī)自由端懸置由楔形支撐改為45°斜置支撐;同時(shí),隔振軟墊剛度由750 N/mm降低到550 N/mm,提高懸置系統(tǒng)隔振性能。

      (2)取消飛輪端懸置之間的連接,變速箱端由單點(diǎn)支撐改為兩點(diǎn)支撐,加強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)安裝處車架剛度。

      (3) 增大空調(diào)張緊輪支架固定螺栓的擰緊力矩,提高空調(diào)張緊輪支架剛度,提升其固有頻率。

      圖7 自由端&飛輪端支架改進(jìn)

      圖8 輔助支架改進(jìn)

      圖9 空調(diào)張緊輪支架改進(jìn)

      2.2 試驗(yàn)驗(yàn)證

      對(duì)改進(jìn)完成的客車進(jìn)行車內(nèi)振動(dòng)、噪聲試驗(yàn),試驗(yàn)條件、方法與原車相同。

      對(duì)比整改前后空調(diào)張緊輪支架振動(dòng)數(shù)據(jù)可知,整改后空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)的固有頻率提高到73 Hz(如圖10所示),避開了發(fā)動(dòng)機(jī)6階激勵(lì)頻率70 Hz,且振動(dòng)幅值減小,同時(shí)傳遞到車內(nèi)的振動(dòng)減小。噪聲實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖11所示,車內(nèi)轟鳴噪聲得到改善,A計(jì)權(quán)噪聲55.84 dB(A),聲壓級(jí)降低了9.15 dB(A),駕駛員耳旁噪聲滿足國家標(biāo)準(zhǔn),怠速轟鳴現(xiàn)象消失。

      圖10 空調(diào)張緊輪支架ColorMap圖

      圖11 改進(jìn)前后駕駛員耳旁噪聲值

      試驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)客車的改進(jìn)措施是有效的,不但消除了怠速轟鳴噪聲,還降低了A計(jì)權(quán)噪聲,滿足國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)。

      3 結(jié)論

      針對(duì)某主機(jī)廠配套客車所出現(xiàn)的怠速轟鳴噪聲現(xiàn)象,利用西門子公司的LMS.Testlab模塊,對(duì)客車進(jìn)行NVH試驗(yàn),確定了主要噪聲源為空調(diào)張緊輪支架。通過優(yōu)化懸置系統(tǒng)、提高空調(diào)張緊輪支架固有頻率等措施來消除轟鳴噪聲,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)空調(diào)張緊輪支架源頭上的噪聲控制,降噪效果達(dá)到9.15 dB(A),為消除轟鳴噪聲現(xiàn)象提供了可借鑒的解決思路。

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