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    精細(xì)研究,細(xì)分層系,努力提高樊15塊質(zhì)量開發(fā)效益

    2019-11-12 03:27:50乜冠禎
    科教導(dǎo)刊·電子版 2019年25期

    乜冠禎

    摘 要 隨著油田開發(fā)的不斷深入,樊15塊層間層內(nèi)矛盾突出,動用不均衡,層系適應(yīng)性差的問題在低滲透油藏日益突出,其中主力層地質(zhì)儲量大,吸水能力好,儲量動用程度高;非主力層儲量動用程度低,從而導(dǎo)致各小層采出程度不均衡。為此加強地質(zhì)研究,精細(xì)層系開發(fā),完善注采井網(wǎng),對解決我廠新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)陣地不足,資源接替難度越來越大尤其重要。

    關(guān)鍵詞 精細(xì)研究 細(xì)分層系 注采完善 質(zhì)量效益

    中圖分類號:TE347 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

    0前言

    樊15塊位于純梁采油廠大蘆湖油田東南部,含油面積0.34km2,地質(zhì)儲量41.0?04t,油藏埋深2850-2900m,區(qū)塊縱向小層較多,但物性差異大,長期的合采合注導(dǎo)致層間動用不均衡,近幾年一直處于低速低產(chǎn)階段,為此精細(xì)層系,注采完善,提高區(qū)塊質(zhì)量開發(fā)效果。部署總井?dāng)?shù)3口,其中新鉆油井5口,新鉆水井3口,前三年平均單井日油6.1t,新建產(chǎn)能1.37?04t。

    1工藝難點

    儲層層多、層薄,層間層內(nèi)矛盾突出,低孔、特低滲透儲層,常規(guī)投產(chǎn)產(chǎn)能低,油井需要分層壓裂,水井分層酸化分層注水;原油凝固點高,易結(jié)蠟;全是定向井。

    2主導(dǎo)工藝

    2.1壓裂工藝

    2.1.1壓裂方式優(yōu)化

    一是區(qū)塊為特低滲透儲層,且沙三中4砂組分為3個小層,5砂組分為3個小層,縱向小層較多,物性差異大,二是對本井地應(yīng)力計算分析,上下部儲層儲層厚度大,應(yīng)力差8-13MPa,遮擋效果良好,因此壓裂方式確定為機械分層壓裂。

    2.1.2施工參數(shù)優(yōu)化

    油藏方案要求支撐半縫長100m,選取F15-30井,用三維模擬軟件模擬裂縫擴展情況,從圖中可以看到,當(dāng)施工排量4.0-4.5m3/min,4砂組加砂23m3,支撐半縫長100.7m; 5砂組加砂28m3,支撐半縫長105.2米,滿足油藏方案的要求。

    2.1.3壓裂液的優(yōu)選

    目的層為高溫儲層,為減少儲層傷害,降低施工成本,設(shè)計速溶型低濃度瓜膠壓裂液體系。

    2.1.4支撐劑優(yōu)選

    通過對臨井測井?dāng)?shù)據(jù)利用軟件計算,推薦支撐劑采用40/70目和30/50目陶粒砂。

    2.1.5分層管柱

    目前分層工藝常用的主要有機械分層壓裂、連續(xù)油管分段壓裂和橋塞分段壓裂,機械分層壓裂可以實現(xiàn)不動管柱、不壓井、一次分壓2-3層,操作簡單,費用低,根據(jù)區(qū)塊壓裂要求采用機械分層壓裂管柱。

    2.1.6配套工藝

    一是采用機械分層+脈沖加砂壓裂工藝,增大裂縫改造體積,提高裂縫導(dǎo)流能力。二是壓裂施工中存在多裂縫及裂縫扭曲轉(zhuǎn)向現(xiàn)象,前置液階段加入支撐劑段塞。三是優(yōu)化排量、規(guī)模等工藝參數(shù),優(yōu)選壓裂液體系,降低施工壓力,提高施工成功率。四是瞬時停泵測試,確定地層閉合壓力。

    2.2酸化工藝

    2.2.1酸化方式優(yōu)選

    由于儲層物性差,需要酸化改造,區(qū)塊主力層4砂組、5砂組物性差異大,從老水井的注水狀況看出,合注層間矛盾突出,對應(yīng)油井含水上升快,因此需要分層酸化分層注水。通過論證,分酸分注一體化管柱能夠滿足注水的需要。分酸分注一體化管柱優(yōu)點:可縮短兩趟起下帶封管柱時間2天,節(jié)約勞務(wù)費及工具費4萬元左右。實現(xiàn)作業(yè)過程提速提效。

    2.2.2酸量優(yōu)化

    根據(jù)區(qū)塊的生產(chǎn)實際,解除近井污染,處理半徑一般1-1.5米,基質(zhì)酸化處理半徑一般2-3米。

    通過StimPT酸化軟件對酸量優(yōu)化模擬圖模擬20m3、25m3、30m3三種酸液用量的表皮系數(shù)值分別為0.896、0.686、0.678,可以看出25m3、30m3酸量下的表皮系數(shù)差別不大,酸化效果好,考慮到成本因素,推薦酸液用量為25m3,實際施工過程中我們需要根據(jù)StimPT酸化軟件對單井進(jìn)行具體模擬優(yōu)化。

    2.3舉升工藝

    舉升方式:采用有桿泵舉升方式。

    參數(shù)設(shè)計:泵深2100-2300m,沖程6m,沖次1~2次/min, 44mm泵。

    管桿組合:兩級管柱組合,三級抽油桿組合。

    抽油機機型:RT700-12-6-26型皮帶式抽油機

    配套工藝:一是防偏磨技術(shù):泵深下到2300米,桿管偏磨腐蝕嚴(yán)重,因此配套抗磨防腐內(nèi)襯油管+抗磨接箍。二是根據(jù)高油性分析資料,凝固點高,結(jié)蠟嚴(yán)重,油井結(jié)蠟增大了油流阻力,增大抽油機負(fù)荷,易造成抽油泵蠟卡,推廣空心桿熱洗清蠟工藝。

    2.4配套工藝

    射孔方式選擇:

    樊15塊儲層物性差,沙三中4組儲層平均滲透率10.8?0-3 m2,沙三中5組儲層平均滲透率8.4?0-3 m2,為特低滲透儲層,為保護(hù)油層斷塊采用負(fù)壓射孔方式。

    射孔負(fù)壓差的確定要滿足三個方面的要求,即確定的負(fù)壓差既能保持孔眼的清潔,又不引起地層出砂、不使套管損壞(擠毀)。

    根據(jù)W.T.Bell經(jīng)驗關(guān)系,選擇射孔負(fù)壓范圍為6.9-13.8MPa,最佳負(fù)壓值推薦:

    因此選擇最佳負(fù)壓值為12MPa。

    3效果顯著

    截止到目前,區(qū)塊的新井已全部投產(chǎn),方案符合率100%,5口油井初期日油7.5t,目前日油6.3t,高于單井配產(chǎn)日油6t的目標(biāo),年增油9800噸。

    4創(chuàng)新點

    精細(xì)層系開發(fā),配套注采井網(wǎng)完善,油井采用技術(shù)成熟的機械分層+脈沖加砂壓裂工藝,水井創(chuàng)新采用分酸分注一體化管柱,非主力層儲量動用程度明顯提高,層間層內(nèi)矛盾得到緩解,是我廠下步同類油藏實現(xiàn)有效開發(fā)的主要途徑。

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