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    減少轉爐終點判斷分析系統(tǒng)滯后時間的方法

    2019-11-11 06:32:14劉高鵬徐子康
    有色冶金設計與研究 2019年5期
    關鍵詞:樣氣濾芯電磁閥

    劉高鵬,徐子康

    (江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

    轉爐的工藝原理是對閃速爐產出的冰銅進行吹煉,去除冰銅中所含的硫及其他雜質,得到粗銅。轉爐的吹煉是間斷進行的,每次吹煉分為造渣期和造銅期兩個過程,造銅期熔體中的硫化物氧化后以SO2的形式隨煙氣排出,SO2質量分數(shù)大致維持在10%~15%。當白冰銅氧化反應快結束時,排出煙氣中的SO2質量分數(shù)會迅速下降,得到粗銅產品,進入下一道工序。原來轉爐出銅一直是靠工藝人員憑經(jīng)驗來判斷造銅期結束時間,存在著誤差,會造成粗銅中的硫元素未完全氧化或者氧化過頭生產氧化銅,影響下一道工序陽極爐對粗銅的進一步冶煉。因此,有必要對轉爐排出的SO2質量分數(shù)進行實時監(jiān)測,以便準確地判斷出造銅過程的終點[1]。

    貴溪冶煉廠一個系列轉爐包括3臺轉爐,正常工作情況下是兩用一備。2015年,該廠在一系列轉爐鍋爐出口集煙煙道處安裝了1套轉爐造銅期終點判斷分析系統(tǒng)。3臺轉爐共用1臺SO2分析儀,并在3個轉爐操作室各安裝1臺終點判斷顯示儀。SO2分析儀測量轉爐造銅期煙氣中的SO2質量分數(shù),工作人員通過顯示儀反映的數(shù)據(jù),結合當前爐子的狀態(tài)來判斷該臺轉爐是否到達造銅期終點。當煙氣中的SO2質量分數(shù)降低到0時,認為造銅期到達終點,并進行出銅操作。但由于測量存在滯后,因此最佳出銅時間一般在SO2質量分數(shù)為2.5%為宜。

    圖1 轉爐煙氣造銅期SO2質量分數(shù)變化趨勢

    由圖1可以看出,造銅期到達終點的合適時間不超過1 min,無論過早或過遲結束吹煉,都會造成粗銅品質變化,影響下一道工序。而分析系統(tǒng)的滯后對最佳出銅時間的判斷影響很大。因此,本文擬提出一種減少轉爐造銅期終點分析系統(tǒng)滯后時間的簡單方法。

    1 SO2分析系統(tǒng)工作原理與結構

    SO2分析系統(tǒng)的結構見圖2。

    圖2 SO2分析系統(tǒng)的結構

    分析系統(tǒng)的正常工作狀態(tài)有兩種:取樣分析狀態(tài)和自動反吹狀態(tài)。在吹煉開始時分析系統(tǒng)進入取樣分析狀態(tài),當造銅期完成時,分析系統(tǒng)進入自動風炮反吹狀態(tài)[2]。具體工作原理如下:當系統(tǒng)處于取樣分析狀態(tài)時,取樣泵打開,氣源處的電磁閥5關閉,管路上的電磁閥1和電磁閥2打開,電磁閥3和4關閉,保護閥打開,管道內的樣氣采用取樣泵抽取,經(jīng)過取樣器、排污器、冷凝器等,除去樣氣中的粉塵及水分,得到適合分析儀分析的干凈樣氣,進入分析儀分析。當系統(tǒng)處于自動反吹狀態(tài)時,取樣泵關閉,氣源處的電磁閥5打開,管路上的電磁閥1和電磁閥2打開,電磁閥3和4打開,保護閥關閉,高壓氣體反吹取樣器及排污器,并保護取樣泵不受高壓氣體沖擊,完成管路的吹掃工作,以保障系統(tǒng)在取樣分析狀態(tài)時沒有堵塞,有足夠大的樣氣流量。在整個系統(tǒng)投入試用一段時間后,偶爾會出現(xiàn)在造銅期終點時,系統(tǒng)的滯后時間比較長的現(xiàn)象發(fā)生,最終影響對最佳出銅時間的判斷。因此,需要提高系統(tǒng)的分析響應速度。

    2 系統(tǒng)滯后的原因分析

    樣氣的滯后時間計算公式[3]為:

    式中:Tt為總的樣氣滯后時間;V為總的預處理系統(tǒng)體積,qv為樣氣的體積流速。V由取樣管路體積和預處理部分其他部分體積兩部分組成。

    由公式(1)可以得出:由于總的預處理系統(tǒng)體積不會變化,因此,影響樣氣滯后時間的原因只能是樣氣的體積流速。

    通過檢查系統(tǒng)部件,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的取樣管道在20 m以上,在取樣器濾芯及排污器濾芯在沒有堵塞時,系統(tǒng)的取樣流量能達到6 L/min以上,此時的系統(tǒng)滯后程度并不會影響造銅期的終點判斷。而一旦取樣器濾芯和排污器濾芯有堵塞,系統(tǒng)的取樣流量會降到3 L/min以下,就會對工藝的判斷產生影響。

    3 改進方法

    3.1提高采樣流速

    通過增大泵的抽力,可以達到提高采樣流速的目的。原來泵的抽力在9 L/min左右,經(jīng)過測試,需要15 L/min左右的抽力才能達到工藝的要求。如果更換1臺15 L/min以上的取樣泵足夠達到目的,但是存在成本過高的問題。因此,采用2臺取樣泵并聯(lián)的方法來增加抽力,并將旁路閥開度加大,加快進入分析儀內的樣氣置換速度,減少分析的滯后時間。

    3.2消除取樣泵反吹后不啟動問題

    通過上述改進后,分析儀的滯后時間大大減少,達到工藝控制要求。但在使用過程中,發(fā)現(xiàn)取樣泵在反吹結束后,有時候會有1臺泵無法啟動的現(xiàn)象,導致抽力下降,從而影響工藝控制。經(jīng)過檢查分析發(fā)現(xiàn),取樣泵本身無故障,主要是由于啟動時負壓導致啟動阻力增大而無法啟動,因此需要消除取樣泵啟動時的負壓。從圖2可以看出,2臺泵在1個密閉管路內,啟動時極易形成負壓,從而導致泵的啟動阻力過大。因此,將原來的切斷閥形式的保護閥改為兩位三通閥,并更改取樣泵的電路,使取樣泵即使系統(tǒng)反吹也一直工作。當系統(tǒng)取樣分析時,兩位三通閥連通取樣器和泵的管路;當系統(tǒng)反吹時,兩位三通閥連通大氣和泵的管路,既反吹了管路,保護了取樣泵,又防止由于切斷電路而造成的泵的使用壽命下降的問題,并保證取樣泵不會由于負壓阻力而無法啟動。完善后的分析系統(tǒng)結構見圖3。

    圖3 完善后的分析系統(tǒng)結構

    3.3降低堵塞

    通過觀察,發(fā)現(xiàn)更換新的取樣器濾芯和排污器濾芯后,正常情況下系統(tǒng)維持6 L/min以上的取樣流量能達到14 d以上,工藝人員能較好地對造銅期終點進行控制。因此調整維護周期,每2周更換1次取樣器濾芯和排污器濾芯,清理管路及冷凝器。調整維護周期后,有效地保障了系統(tǒng)的可靠運行。

    4 結論

    在爐造銅期終點判斷分析系統(tǒng)中,系統(tǒng)的滯后時間對工藝的控制影響很大,因此我們通過自身的工作經(jīng)驗,對系統(tǒng)做了小的改進,就達到了工藝要求,同時也控制了成本費用。

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