(中國(guó)水利水電第五工程局有限公司,成都,610066)
南總干渠首部取水隧洞位于向家壩水電站右岸,全長(zhǎng)4.8km,S2#支洞控制段上游樁號(hào)南取4+139.00~4+187.00隧洞段,洞段長(zhǎng)度48m,開(kāi)挖時(shí)該段巖性為Ⅴ類(lèi),地質(zhì)情況為紫紅色泥巖,強(qiáng)度低,自穩(wěn)性差,掌子面局部滲水,底部有成股水流出,存在由于巖體陡傾角節(jié)理裂隙錯(cuò)動(dòng)、張開(kāi)而形成的空腔,空腔最大寬度約1m,洞頂以上最大深度超過(guò)3m,空腔走向?yàn)檠囟摧S線(xiàn)方向延伸,走向與洞軸線(xiàn)成10°~15°交角。其中樁號(hào)4+175、樁號(hào)4+159兩處在開(kāi)挖過(guò)程中洞頂出現(xiàn)規(guī)模較大的塌方情況。在開(kāi)挖階段該洞段空腔部位采用C25混凝土進(jìn)行了空腔回填,回填深度約1.5m,在洞內(nèi)二襯階段采用針梁臺(tái)車(chē)進(jìn)行該段的混凝土襯砌施工。襯砌后灌漿階段根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,洞頂仍有滲水通道造成滲水從巖體內(nèi)流出至洞內(nèi),研判該段原回填混凝土之上仍有寬大裂隙且仍可能存在空腔。為保證寬大裂隙段隧洞結(jié)構(gòu)安全,需對(duì)空腔進(jìn)行灌漿處理密實(shí)后,再進(jìn)行該段常規(guī)回填灌漿及固結(jié)灌漿施工。
寬大裂隙段空腔回填灌漿吃漿量較大,采用集中式制漿經(jīng)輸漿管路輸送至灌漿孔內(nèi)。制漿平臺(tái)采用架管搭設(shè)于S2#支洞洞口右側(cè),搭設(shè)高度離地50cm,水泥儲(chǔ)存量約40t。采用1臺(tái)800L高速制漿機(jī)制漿,1臺(tái)3SNS注漿泵送漿,送漿管路采用φ25鍍鋅管300m從灌漿區(qū)域接至制漿站,灌漿區(qū)域布置1臺(tái)3SNS灌漿泵,1臺(tái)800L儲(chǔ)漿桶,2臺(tái)200L雙層儲(chǔ)漿低速攪拌桶,1臺(tái)JTTM-Ⅵ型自動(dòng)灌漿記錄儀。集中制漿站布置如圖1所示。
圖1 集中制漿站布置
現(xiàn)場(chǎng)廢棄漿液經(jīng)污水泵抽排至廢水循環(huán)利用系統(tǒng),該系統(tǒng)由S2#支洞處設(shè)置多級(jí)(10級(jí))廢水沉淀池組成,沉淀池采用磚砌結(jié)構(gòu),水泥砂漿抹面。洞內(nèi)污水由最高級(jí)沉淀池逐級(jí)流至最低級(jí)沉淀池后,再通過(guò)水泵抽至集中制漿系統(tǒng)用水管路中。通過(guò)污水循環(huán)利用系統(tǒng),保證廢水不外排至市政管網(wǎng)中,做到了廢水零排放。定期人工進(jìn)行沉淀池淤泥裝袋清除。另專(zhuān)門(mén)安排2名清渣人員對(duì)作業(yè)面的巖粉、棄漿進(jìn)行清渣裝袋,并運(yùn)至洞外指定堆放點(diǎn),然后集中轉(zhuǎn)運(yùn)至業(yè)主指定渣場(chǎng)。廢水循環(huán)利用系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 廢水循環(huán)利用系統(tǒng)示意
2.3 施工平臺(tái)布置
根據(jù)寬大裂隙段鉆灌施工作業(yè)特點(diǎn),該段配置了一臺(tái)鉆孔臺(tái)車(chē)、一臺(tái)灌漿臺(tái)車(chē),鉆灌臺(tái)車(chē)采用鋼管拼接而成,臺(tái)車(chē)行走輪采用14寸輪轂空心胎,每一層鉆孔平臺(tái)可控制左右對(duì)稱(chēng)3~4孔,鉆孔時(shí),鉆孔臺(tái)車(chē)左右兩端由絲杠加墊木頂緊于混凝土面,保證了鉆孔臺(tái)車(chē)的穩(wěn)定性,臺(tái)車(chē)自重約1t,2人推行輕松自如。鉆灌施工平臺(tái)結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 鉆灌施工平臺(tái)結(jié)構(gòu)
根據(jù)前期開(kāi)挖襯砌資料顯示,寬大裂隙及空腔走向主要位于頂拱位置,為保證灌漿效果及質(zhì)量,在該洞段頂拱60°范圍,與裂隙及空腔走向一致均勻布置。48m洞長(zhǎng)頂拱沿洞軸線(xiàn)偏右側(cè)共計(jì)布孔48孔,每排3孔,排距3m,進(jìn)行該洞段的空腔裂隙灌漿處理??涨徊课灰?jiàn)圖4,部分灌漿孔位布置見(jiàn)圖5所示。
圖4 空腔部位示意
圖5 部分灌漿孔位布置展開(kāi)圖
考慮到該段開(kāi)挖階段回填混凝土以上空腔位置可能存在二次坍塌,形成一定的堆積體,因此,該范圍內(nèi)灌漿采用回填灌漿與固結(jié)灌漿相結(jié)合的方式進(jìn)行。即在鉆孔過(guò)程中確定是否存在大的空腔裂隙或坍塌。在鉆進(jìn)至設(shè)計(jì)孔深后,根據(jù)空腔裂隙所處位置,主要考慮了四種可能出現(xiàn)的情況:
(1)無(wú)大空腔裂隙情況,對(duì)頂拱回填灌漿后直接采用固結(jié)灌漿方式處理;
(2)若鉆孔后出現(xiàn)二次坍塌的堆積體,空腔在堆積體以上,采用預(yù)埋灌漿管或下射漿管至設(shè)計(jì)孔深,采用先回填后固結(jié)方式,在回填灌漿結(jié)束后待凝24h,掃孔至設(shè)計(jì)孔深,再進(jìn)行固結(jié)灌漿;
(3)若預(yù)埋灌漿管或下入射漿管超過(guò)洞徑,可采取分節(jié)對(duì)接下入;
(4)襯砌混凝土以上全部為空腔,則預(yù)埋灌漿管或下射漿管至設(shè)計(jì)孔深,進(jìn)行空腔回填灌漿。
鉆孔采用一臺(tái)YGZ-90圓盤(pán)鉆機(jī)風(fēng)水聯(lián)合鉆孔。鉆孔入巖深度設(shè)計(jì)值6m,首先進(jìn)行該段兩處較大塌方處(樁號(hào)4+159、4+173)鉆孔,施工完畢后再?gòu)南掠沃辽嫌沃鹋胚M(jìn)鉆孔,鉆進(jìn)過(guò)程中詳細(xì)做好施工記錄,包括孔內(nèi)浸潤(rùn)、滴水失水、塌孔、脫空等現(xiàn)象記錄。為防止鉆孔孔數(shù)過(guò)多,導(dǎo)致灌漿過(guò)程中出現(xiàn)頻繁串漿現(xiàn)象,避免過(guò)多重復(fù)掃孔,確定每次新開(kāi)孔不超過(guò)2孔,待新開(kāi)孔灌注完成后,再進(jìn)行新開(kāi)鉆孔。鉆孔情況記錄見(jiàn)表1。
根據(jù)表1可以看出,在11排、10排(樁號(hào)4+166.5、4+169.5)鉆孔過(guò)程中探明有較大空腔,最大脫空超過(guò)8m。在第2、3排及第6排(樁號(hào)4+142.5、4+145.5、4+154.5)鉆孔過(guò)程有塌孔現(xiàn)象及遇軟弱巖層,從表1鉆孔情況來(lái)看,14-2(樁號(hào)4+178.5)灌前有涌水情況,7-1(樁號(hào)4+157.5)灌前有呈線(xiàn)狀滴水,8-1(樁號(hào)4+160.5)兩孔在鉆孔打開(kāi)后,有滲水現(xiàn)象,5-1(樁號(hào)4+151.5)在灌注過(guò)程中發(fā)現(xiàn)周邊裂隙有浸潤(rùn)現(xiàn)象。大部分孔段在鉆孔中存在失水或輕微失水現(xiàn)象??梢?jiàn)該區(qū)段地質(zhì)情況較差,裂隙發(fā)育。
該段空腔回填灌漿采用3SNS高壓注漿泵,三參數(shù)純壓式灌注,灌前下入射漿管距孔底50cm,灌漿壓力0.3MPa,灌漿結(jié)束壓力0.2MPa~0.3MPa,水灰比0.5∶1。結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)灌漿壓力,灌漿孔停止吸漿持續(xù)10min結(jié)束灌漿。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,灌漿過(guò)程中遇吸漿量較大情況須采取限流、間歇及待凝措施。注入率限流控制由開(kāi)始50L/min逐漸調(diào)整至30L/min以下;每灌注灰量由最初20t調(diào)整至5t;注入率、壓力無(wú)顯著改變,采取間歇措施,間歇時(shí)間20min。當(dāng)累計(jì)注灰量達(dá)到15t,則采取待凝措施,待凝時(shí)間不小于8h,當(dāng)該孔連續(xù)待凝3次,則該孔暫不進(jìn)行灌注,轉(zhuǎn)至下一孔灌注。灌漿過(guò)程中出現(xiàn)的特殊情況也詳細(xì)記錄,見(jiàn)表2。
表2灌漿過(guò)程中特殊情況記錄
表3各排注入量分布統(tǒng)計(jì)
寬大裂隙段空腔回填灌漿共計(jì)48孔,正常結(jié)束48孔累計(jì)注灰3379.2t。從表2灌漿特殊情況及現(xiàn)場(chǎng)灌漿情況來(lái)看,部分孔存在串孔現(xiàn)象,說(shuō)明巖層中橫向裂隙較為發(fā)育。從表3及灌漿情況來(lái)看,吸漿量較大孔段主要集中在第2、5、7、8、10、11排,且有大部分孔段在灌注3次待凝后仍未能結(jié)束,仍持續(xù)灌注多次最終達(dá)到設(shè)計(jì)結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
灌漿結(jié)束孔灌漿壓力最大值0.36MPa,最小值0.20MPa,均達(dá)到設(shè)計(jì)結(jié)束要求。從灌漿壓力來(lái)看,大部分孔在待凝3次后未正常結(jié)束,壓力也已逐步升壓已有結(jié)束趨勢(shì)并繼續(xù)灌注多次達(dá)到了設(shè)計(jì)結(jié)束壓力值標(biāo)準(zhǔn),但在升壓后,注入率也會(huì)隨之增大。
寬大裂隙段常規(guī)固結(jié)灌漿施工結(jié)束后,對(duì)該段進(jìn)行了檢查孔布孔并作壓水試驗(yàn),根據(jù)灌漿成果,布孔位于灌漿量較小或者灌漿量較大區(qū)域,或者灌漿異常區(qū)域,按照灌漿總孔數(shù)10%比例共布置5孔,分別對(duì)檢查孔進(jìn)行壓水試驗(yàn),試驗(yàn)成果見(jiàn)表4。
表4檢查孔壓水試驗(yàn)成果
從以上檢查孔壓水試驗(yàn)成果可以看出:各檢查孔壓水試驗(yàn)透水率均符合設(shè)計(jì)要求,最大透水率為2.31Lu,最小透水率為0.04Lu,各孔透水率均小于設(shè)計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)3.0Lu,由此表明灌漿效果良好。
本文結(jié)合向家壩水電站南總干渠取水隧洞工程施工實(shí)例,對(duì)于隧洞圍巖類(lèi)別差,巖體破碎,存在由于巖體陡傾角節(jié)理裂隙錯(cuò)動(dòng)、張開(kāi)而形成的空腔的灌漿施工,通過(guò)對(duì)灌漿布置、針對(duì)性的實(shí)施方案、加強(qiáng)環(huán)水保措施等技術(shù)手段,增強(qiáng)主體結(jié)構(gòu)的承載力,原灌前大滲水點(diǎn)已停止?jié)B水,個(gè)別點(diǎn)狀滲水部位也無(wú)浸潤(rùn)痕跡,試驗(yàn)檢測(cè)合格,說(shuō)明灌后對(duì)該段圍巖滲水通道有了顯著的封堵效果,起到顯著的防滲作用,對(duì)類(lèi)似取水隧洞工程寬大裂隙回填灌漿施工具有一定的借鑒作用。