樊繼強(qiáng), 王 委, 陳小元, 黃志安
(中石化華東石油工程有限公司江蘇鉆井公司,江蘇揚(yáng)州 225261)
老井眼套管開窗側(cè)鉆是各油田降本增效的主要措施之一。與常規(guī)井相比,套管開窗側(cè)鉆可節(jié)約鉆機(jī)費(fèi)用25%~50%,個別區(qū)塊甚至可節(jié)約75%[1],且98%的井側(cè)鉆后產(chǎn)能較高[2]。蘇北盆地經(jīng)過40 余年的勘探與開發(fā),部分油田已進(jìn)入開發(fā)中后期,因各種原因造成的報廢井、停產(chǎn)井、低產(chǎn)井越來越多,而且蘇北盆地原油開發(fā)成本較高,因此加大套管內(nèi)開窗側(cè)鉆井的布置力度更為迫切。
蘇北盆地96% 以上的開發(fā)井采用φ139.7 mm油層套管,油層段為小井眼,而在小井眼開窗側(cè)鉆,對鉆井液的封堵性、抑制性、攜巖性、潤滑性,以及井下工具、固井質(zhì)量等的要求較高[3-4]。國外從20 世紀(jì)60 年代、國內(nèi)從20 世紀(jì)末開始進(jìn)行側(cè)鉆井研究[5],發(fā)展至今已完成了大量的側(cè)鉆井,但可用于小井眼的工具不多,且受排量等鉆井參數(shù)限制,不僅機(jī)械鉆速低,而且隨著裸眼段長度增加,井眼清潔困難、井下摩阻扭矩大、固井質(zhì)量難以保證等問題仍然沒有解決。2005—2011 年,蘇北盆地側(cè)鉆井的現(xiàn)場施工發(fā)現(xiàn)[6],由于小尺寸鉆頭及動力鉆具優(yōu)選難,導(dǎo)致機(jī)械鉆速較低,鉆井周期相對較長,復(fù)雜時效也居高不下。
為此,筆者通過套管開窗方案設(shè)計、開窗工具優(yōu)選、井眼軌跡調(diào)整與控制、巖屑床清除、個性化鉆頭設(shè)計、鉆井液體系優(yōu)選及固井技術(shù)優(yōu)化等措施,形成了蘇北盆地小井眼側(cè)鉆井關(guān)鍵技術(shù),并在9 口井進(jìn)行了成功應(yīng)用,達(dá)到了提速提效的目的。
近年來,蘇北盆地側(cè)鉆井均采用φ117.5 mm 鉆頭在φ139.7 mm 套管內(nèi)開窗,側(cè)鉆點(diǎn)平均井深1 437.75 m,側(cè)鉆后平均井深2 144.53 m(最深達(dá)3 271.00 m);裸眼段長700.00~800.00 m,最長877.00 m;機(jī)械鉆速2.12 m/h,鉆井周期25.88 d,復(fù)雜時效6.3%。側(cè)鉆井鉆井資料分析認(rèn)為,存在的主要鉆井技術(shù)難點(diǎn)為:
1)井眼軌道復(fù)雜,控制難度大。蘇北盆地側(cè)鉆井三維井眼軌道多,中靶要求高,防碰難度大。隨著井斜角增大,摩阻、扭矩增大,托壓嚴(yán)重,工具面不穩(wěn)定,井眼軌跡控制難度進(jìn)一步加大。例如,側(cè)周32-11A 平1 井與鄰井的最近距離僅為1.50 m,防碰平行井段長達(dá)120.00 m;2 022.00~2 228.00 m 井段的井斜角大于80°,方位角從10.84°增至57.85°(變化近50°)。入窗前,大井斜井段出現(xiàn)巖屑床沉積,導(dǎo)致摩阻、扭矩增大;采用的φ73.0 mm 鉆桿柔性大,易出現(xiàn)螺旋屈曲,鉆壓施加十分困難,嚴(yán)重影響了定向鉆進(jìn)效率。
2)井下復(fù)雜情況多,鉆井周期長。由于環(huán)空間隙小,井下工具尺寸小,鉆井參數(shù)優(yōu)化受限,導(dǎo)致循環(huán)攜巖效果不佳、機(jī)械鉆速低和裸眼段浸泡時間長,造成復(fù)雜時效居高不下。例如,側(cè)永22-2 井全井機(jī)械鉆速僅1.37 m/h,鉆井周期46.29 d,超出設(shè)計49%;側(cè)沙20-46 井存在“糖葫蘆”井段,電測遇阻,先后通井8 次,損失時間198 h;側(cè)閔3-1 井因出現(xiàn)井下復(fù)雜情況,鉆井時間損失640 h。
3)固井質(zhì)量難以保證。φ95.2 mm 尾管入井后的理論環(huán)空間隙僅為11.2 mm,小于常規(guī)固井所要求的最小間隙19.0 mm。環(huán)空間隙小,套管居中度差,固井時窄邊難以驅(qū)替,易發(fā)生竄槽;環(huán)空流動阻力大,懸掛器卡瓦處截流面積小,循環(huán)泵壓高,易堵造成井漏;排量受限,頂替效率難以保證,不易達(dá)到紊流,固井施工時間長,易發(fā)生水泥漿早凝現(xiàn)象;油氣層活躍,易發(fā)生油、氣、水等地層流體竄流;水泥漿用量小,密度不易控制[7-9]。
套管開窗時,若坐掛處有雜物或套管不規(guī)則,會導(dǎo)致斜向器坐掛失??;開窗點(diǎn)無水泥或水泥封固質(zhì)量較差,易在窗口處出現(xiàn)井眼失穩(wěn)、漏失等情況。因此,一般先在預(yù)定位置及方位安放斜向器,起出送入工具后再下入復(fù)合式銑錐,2 趟鉆完成。若井眼較淺,可在1 d 時間內(nèi)完成;若井眼較深,需要2 d左右才能完成套管開窗。
確定側(cè)鉆點(diǎn)時,選擇井斜角小和地層穩(wěn)定的井段,避開接箍和封隔器,在滿足中靶條件的前提下盡量多利用老井眼段;開窗點(diǎn)以淺套管應(yīng)無變形、破損和漏失;窗口位置套管外水泥環(huán)封固良好;對水泥返高低的特殊井,先射孔擠水泥或開窗后憋壓擠水泥。開窗前,先刮管通井,使用刮管器在斜向器坐掛位置上下50.00 m 范圍內(nèi)反復(fù)刮削2~3 次,以確保斜向器正常坐掛。
側(cè)鉆點(diǎn)在井深2 500.00 m 以淺的井,采用先下斜向器、再下復(fù)合銑錐的常規(guī)方式;側(cè)鉆點(diǎn)在井深2 500.00 m 以深的井,選用一體化開窗工具,該工具主要由復(fù)合銑錐、卡瓦液壓錨定式斜向器、銷釘及液壓管線等組成,其工作原理如圖1 所示。復(fù)合銑錐與斜向器通過銷釘聯(lián)接,液壓管線從銑錐水眼處引出后,與斜向器卡瓦相連;一體化開窗工具組合下到預(yù)定位置后,按設(shè)計方向擺放斜向器、坐掛,緩慢下壓15~20 kN,剪斷領(lǐng)眼銑刀與斜向器之間的聯(lián)接銷釘,重新校正井深后開始開窗。
圖 1 一體化開窗工具工作原理示意Fig. 1 Working principle of integrated windowing tool
開窗時,先輕壓磨銑,鉆壓5~10 kN,轉(zhuǎn)速60~65 r/min;磨銑出均勻的接觸面后,改用中壓磨銑,鉆壓10~30 kN,轉(zhuǎn)速50~60 r/min。磨銑時注意觀察返出的鐵屑形狀及大小,防止鐵屑纏繞銑刀。磨銑完成后可再鉆進(jìn)3.00~5.00 m 裸眼段,起鉆前大排量循環(huán),打稠漿掃塞,清除井內(nèi)鐵屑,直至無鐵屑返出后起鉆,一趟鉆完成坐斜向器、開窗及修窗作業(yè),可節(jié)約一趟起下鉆時間。
根據(jù)原井井眼軌跡、靶點(diǎn)坐標(biāo)、完鉆垂深和工具的造斜能力等,設(shè)計造斜點(diǎn)、井身剖面和井眼曲率,優(yōu)化井眼軌道。開窗點(diǎn)以淺使用陀螺測斜儀復(fù)測老井井眼軌跡數(shù)據(jù),以避免套管磁性對測斜儀的影響,開窗成功后繼續(xù)鉆進(jìn)20.00~30.00 m,然后進(jìn)行定向作業(yè)。造斜率一般控制在(15°~25°)/100m,并優(yōu)選螺桿鉆具,以實(shí)現(xiàn)連續(xù)導(dǎo)向鉆進(jìn)、準(zhǔn)確中靶。井網(wǎng)密集區(qū)塊要注意防碰繞障,提前預(yù)測井眼軌跡的延伸趨勢,及時進(jìn)行防碰掃描,小于安全距離時要及時調(diào)整井眼軌跡。
為降低井下作業(yè)風(fēng)險,采用簡化鉆具組合:φ117.5 mm 鉆頭+φ95.2 mm×(1.00°~1.75°)單彎螺桿+ MWD 短節(jié)+φ88.9 mm 無磁承壓鉆桿+φ73.0 mm加重鉆桿×18 根+配合接頭+φ73.0 mm 鉆桿;水平井采用倒裝鉆具組合:φ117.5 mm 鉆頭+φ95.2 mm×(1.00°~1.75°)單彎螺桿+ MWD 短節(jié)+φ88.9 mm 無磁承壓鉆桿+φ73.0 mm 鉆桿×30 根(根據(jù)需要調(diào)整)+φ73.0 mm 加重鉆桿×18 根+配合接頭+φ73.0 mm鉆桿。
定向鉆進(jìn)時控制全角變化率在設(shè)計值以內(nèi),逐漸增大井斜角至穩(wěn)斜段,然后減少井眼軌跡調(diào)整次數(shù),保證井眼平滑;每次滑動鉆進(jìn)結(jié)束后劃眼1~2 次;若出現(xiàn)扭矩大、送鉆困難、滑動鉆進(jìn)工具面不穩(wěn)定和托壓嚴(yán)重等問題,及時采取短起下鉆、適當(dāng)增大排量、用稠漿清掃井筒、倒裝鉆具及使用螺旋清砂鉆桿等措施清除巖屑床。
螺旋清砂鉆桿是在常規(guī)鉆桿管體或加重鉆桿管體外側(cè)增加了幾組有一定深度、導(dǎo)程較長、截面形狀特殊的多頭螺旋槽,鉆桿高速旋轉(zhuǎn)時,螺旋槽的大截面可使靠近井壁處的流體擁有更高的動能,尤其是在下井壁附近產(chǎn)生更強(qiáng)的渦流,對沉積于下井壁的巖屑床能產(chǎn)生更有效的沖刷和清除效果,如圖2 所示。螺旋清砂鉆桿的長度、公扣、母扣均與常規(guī)鉆桿相同。該鉆桿一般安放在井斜角大于30°的井段,200.00 m 左右安放一根,每次安放2~3 根,可有效提高井筒清砂效果。
圖 2 螺旋清砂鉆桿與井壁環(huán)空的流體流動情況Fig. 2 Fluid flowing among the annulus of spiral sand removal drill pipe and borehole
單牙輪鉆頭壽命短,不適合用于連續(xù)導(dǎo)向鉆進(jìn),且其機(jī)械鉆速較低(如三垛組—戴南組地層滑動鉆進(jìn)時的機(jī)械鉆速僅1.0 m/h 左右)。大部分井側(cè)鉆后要立即定向,要求鉆頭具有較強(qiáng)的攻擊性和良好的定向效果。為此,設(shè)計了φ117.5 mm KSD1642GR 型和KSD1352GR 型2 種PDC 鉆頭。
φ117.5 mm KSD1642GR 型PDC 鉆頭用于定向鉆進(jìn)井段短、長穩(wěn)斜段快速鉆進(jìn)。該鉆頭采用定向特征擊碎線設(shè)計,調(diào)整切削齒后傾角,以便在保證鉆頭攻擊性的同時,提高其定向能力;同時,增加副刀翼布齒數(shù)量,以提高鉆頭的穩(wěn)定性;配有4 個可換噴嘴,以滿足不同壓降需要;采用一體式短刀翼結(jié)構(gòu),以提高鉆頭的定向效果。(見圖3)。
圖 3 φ117.5 mm KSD1642GR 型PDC 鉆頭Fig. 3 φ117.5 mm KSD1642G PDC bit
φ117.5 mm KSD1352GR 型PDC 鉆頭是針對定向工具面不穩(wěn)定、定向難度較大的鉆井工況而設(shè)計的,具有較強(qiáng)的攻擊性。該鉆頭內(nèi)錐齒后傾角較大,在定向鉆進(jìn)時能較好地控制扭矩波動;鼻部、肩部和齒的后傾角較小,以使鉆頭具有較強(qiáng)的整體攻擊性;采用3 個φ10.0 mm、2 個φ12.0 mm 固定噴嘴,同時減小刀翼的寬度,以保證每個刀翼上的切削齒都能得到良好的清洗和冷卻;采用主動保徑、短保徑,以具有較好的定向效果(見圖4)。
圖 4 φ117.5 mm KSD1352GR 型PDC 鉆頭Fig. 4 φ117.5 mm KSD1352GR PDC bit
針對蘇北盆地側(cè)鉆井環(huán)空間隙小、環(huán)空壓耗大,對鉆井液攜巖、懸浮、潤滑、觸變及低固相等性能要求高的特點(diǎn),為滿足小井眼施工對鉆井液強(qiáng)抑制性、強(qiáng)封堵性和潤滑性能等的要求,通過鉆井液性能試驗(yàn),優(yōu)選了胺基聚合物鉆井液體系,其配方為:5.0% 膨潤土漿+1.0% 銨鹽+ 0.2% PAV-LV+0.3%M M C A+0.1% D S-3 0 1+0.2% N H-1+1.0%NH-EPL1+1.0%RHJ-1+ 2.0%FT-388+1.5%~2.0% LXJ-1+加重劑。其中,NH-EPL1 是一種高效極壓減摩劑,分子中含有能夠與礦物、鉆具表面產(chǎn)生化學(xué)吸附的基團(tuán),能形成有機(jī)膜,增加吸附性,增強(qiáng)潤滑性能;同時,在一定溫度和壓力條件下,形成的有機(jī)膜能夠覆蓋在鉆具和鉆頭表面,起到減摩降阻的作用。
通過綜合對比、配方篩選以及降濾失劑、減阻劑和稠化時間的優(yōu)化試驗(yàn),形成了適用于蘇北盆地小井眼固井的防竄增韌水泥漿,其主要配方為:HYG 水泥+1.5% 降濾失劑JS-12+2.0% 減阻劑JS-13+0.5%消泡劑JS-19。對該配方進(jìn)行了室內(nèi)復(fù)核試驗(yàn):水灰比0.44、密度1.9 kg/L,高溫高壓濾失量44 mL,61 ℃、25 MPa 條件下稠化時間為260 min;82 ℃條件下養(yǎng)護(hù)24 h,水泥石強(qiáng)度達(dá)28.4 MPa,滿足固井要求。
為提高套管居中度、降低套管下入風(fēng)險,選用了φ95.2 mm 液壓變徑套管扶正器。該扶正器主要由中心管、液缸、銷釘、扶正片和止退環(huán)等組成(見圖5),配有專用膠塞及碰壓座(見圖6)。由于該扶正器變徑前直徑與套管相同,不會增加下入阻力;同時,該扶正器可靠性好,變徑后居中力大,在10 MPa壓力下的最小居中力不小于10 kN,不會提前膨脹;下到位后,固井前采用液壓脹開,可用于井徑擴(kuò)大率不大于15%的情況,具有自鎖機(jī)構(gòu),膨脹后不會回縮,并且膨脹后不影響環(huán)空過流面積。
圖 5 φ95.2 mm 液壓變徑套管扶正器的結(jié)構(gòu)Fig. 5 Structure of φ95.2 mm casing centralizer with hydraulic variable diameter
圖 6 膠塞及碰壓座剖面圖Fig. 6 Profile of rubber plug and bump pressure seat
為進(jìn)一步提高防氣竄能力,選用了遇水自膨脹封隔器[10-12]。該封隔器主要由中心管、膨脹橡膠及金屬擋環(huán)等組成,如圖7 所示。中心管外徑95.2 mm,膠筒外徑114.0 mm,可封隔φ118.0~φ145.0 mm 井眼;橡膠采用聚合物材料,水進(jìn)入聚合物材料中使橡膠持續(xù)膨脹,達(dá)到封隔層間的目的。
圖 7 遇水自膨脹封隔器結(jié)構(gòu)示意Fig. 7 Schematic diagram of water-swelling packer
固井時,由于水泥漿用量少,使用具有二次攪拌功能的水泥車,將密度控制在設(shè)計要求范圍內(nèi)。優(yōu)化不同階段的排量,注水泥段按最大排量設(shè)計:替漿段到達(dá)平衡點(diǎn)之前,保持紊流狀態(tài);到達(dá)平衡點(diǎn)之后,若井下條件好,則保持紊流狀態(tài);若井下條件不好,為防止憋堵,調(diào)整為平板型層流。隔離液穿過主要層段的接觸時間為5~10 min。
蘇北盆地小井眼側(cè)鉆井關(guān)鍵技術(shù)在該盆地9 口井進(jìn)行了應(yīng)用。應(yīng)用效果表明,相比同區(qū)塊井況相近的其他井,平均完鉆井深增加428.59 m,進(jìn)尺增加94.36 m,平均機(jī)械鉆速提高125.3%,鉆井周期縮短45.8%,復(fù)雜時效下降87.0%,固井質(zhì)量合格率100%,取得了顯著的提速提效效果。應(yīng)用井施工情況及應(yīng)用效果見表1。
表 1 應(yīng)用井情況及效果Table 1 Conditions of application wells and the effect
CF83-7 井的原井F83-7 井為定向井,完鉆井深3 502.00 m,φ139.7 mm 油層套管下深3 494.92 m,水泥返至井深2 191.20 m,先后在、等10 個層段采油,含水率均在90% 以上,產(chǎn)油量在1.0 t/d 以下。為挖掘F83 塊東部E2d1高部位剩余油,決定對F83-7 井側(cè)鉆,側(cè)鉆后為CF83-7 井。開窗側(cè)鉆點(diǎn)井深2 275.00 m,井斜角20.49°,該側(cè)鉆點(diǎn)在水泥返高以下。側(cè)鉆井設(shè)計為“增—穩(wěn)”井身剖面,最大井斜角30.36°,2 個靶區(qū)半徑均為10.0 m。該井的主要特點(diǎn)是地層可鉆性差、斜井段長、靶區(qū)半徑小和井眼軌跡控制難度大。
開窗側(cè)鉆前先通井刮管,下入斜向器,測量方位后坐掛,下壓后倒扣丟手;下入φ117.5 mm 銑錐,鉆具組合為φ117.5 mm 銑錐+φ105.0 mm 鉆鋌×2 根+φ73.0 mm 加重鉆桿×19 根+φ73.0 mm 鉆桿。從井深2 275.00 m 開始鉆至井深2 285.00 m,完成開窗及修窗工作。
裸眼段鉆進(jìn)時,下入定向鉆具φ117.5 mm PDC鉆頭+φ95.2 mm×1.50°單彎螺桿+φ105.0 mm MWD 短節(jié)+φ88.9 mm 無磁承壓鉆桿+φ73.0 mm 加重鉆桿×14 根+φ73.0 mm 鉆桿。為防止套管磁性對儀器產(chǎn)生影響,復(fù)合鉆至井深2 290.00 m 時開始定向,鉆至井深2 609.00 m 時井斜角、方位角均偏小,短起下15 柱后滑動鉆進(jìn)19.18 m,井斜角從25.22°增至31.29°,方位角從311.28°增至317.38°,繼續(xù)鉆至井深3 100.00 m 時完鉆,井斜角降至14.83°,順利中靶,靶心距在7.00 m 以內(nèi)。
該井使用胺基聚合物鉆井液鉆進(jìn),最高密度1.18 kg/L,開始時漏斗黏度為39 s,之后逐漸提高到52 s,攜巖性能良好;用MMCA 和NH-1 增強(qiáng)鉆井液的抑制性,用FH-96 和FT-388 增強(qiáng)鉆井液的防塌、封堵性,改善了濾餅質(zhì)量,確保了井壁穩(wěn)定;加入極壓減摩劑NH-EPL1,鉆井液黏滯系數(shù)不大于0.10,井下摩阻、扭矩正常。
CF83-7 井采用1 只KSD1642GR 型PDC 鉆頭完成全井進(jìn)尺825.00 m,機(jī)械鉆速9.36 m/h,鉆機(jī)月速2 662.61 m/(臺·月),純鉆時效39.0%,復(fù)雜時效為0。蘇北盆地小井眼套管開窗側(cè)鉆井實(shí)現(xiàn)了“1 只PDC 鉆頭、1 根螺桿、1 趟鉆鉆達(dá)設(shè)計完鉆井深,電測1 次性成功”的“四個一”目標(biāo),同時創(chuàng)造了同類井鉆井周期最短、機(jī)械鉆速最高的紀(jì)錄。
1)小井眼側(cè)鉆井要在滿足中靶條件的前提下合理選擇側(cè)鉆點(diǎn),兼顧側(cè)鉆點(diǎn)處水泥封固質(zhì)量良好、上部套管完好及盡量多利用老井眼的原則。
2)蘇北盆地小井眼間隙較小,通過優(yōu)化井眼軌道、采取井眼軌跡調(diào)整和控制措施、使用新型高效PDC 鉆頭及水力清砂與機(jī)械清砂相結(jié)合的方式,可進(jìn)一步提高機(jī)械鉆速、降低井下摩阻扭矩,達(dá)到安全快速鉆進(jìn)的目的。
3)采用胺基聚合物鉆井液,配合使用高效極壓減摩劑NH-EPL1,能滿足蘇北盆地小井眼側(cè)鉆井井壁穩(wěn)定、井眼凈化及潤滑防塌等要求,大幅度減少井下故障的發(fā)生,建議進(jìn)行推廣。
4)針對蘇北盆地油水同層、易氣竄和對固井質(zhì)量要求較高的情況,在采用防竄增韌水泥漿的同時,使用小尺寸液壓變徑套管扶正器提高套管居中度、使用遇水自膨脹封隔器提高防竄能力,從而達(dá)到提高固井質(zhì)量的目的,建議在類似井推廣。