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      船舶主機填料函泄漏量偏大原因及對策

      2019-10-26 03:50:28趙立震
      設(shè)備管理與維修 2019年17期
      關(guān)鍵詞:刮油缸體漏油

      趙立震

      (南通中遠海運川崎船舶工程有限公司,江蘇南通 226005)

      0 引言

      船舶柴油機設(shè)有橫隔板把掃氣空間與曲軸箱隔開,活塞桿穿過橫隔板處設(shè)有填料函,填料函的作用是防止掃氣空氣和氣缸漏下來的污油、污物漏入曲軸箱,以免加熱和污染曲軸箱滑油、腐蝕曲軸與連桿等部件。本文就主機填料函泄漏量偏大的現(xiàn)象,分析原因,提出對策。

      1 故障現(xiàn)象

      某輪船員反映主機填料函滑油泄漏量過大,此時主機運行時間716 h。船員觀察測量主機運行1 h 各缸填料函的泄漏量,情況見表1,經(jīng)推算,主機全天填料函泄漏量約為106 L/d/6 缸。同時船員采用另一種方法判斷填料函泄漏量:將填料函泄放柜滿了后駁掉,過了24 h 再量油位,根據(jù)油柜上漲的體積估算填料函的泄漏量,經(jīng)實測,填料函的泄漏量偏大。主機填料函泄漏量偏大增加了滑油消耗,進而增加了船舶運營成本,需盡快解決。

      表1 主機填料函泄漏量

      2 可能原因

      從填料函運行時間階段、填料函刮油環(huán)、填料函彈簧、填料函對中、活塞桿等方面進行分析研究,以找到原因,從表1 看,No.2 缸與No.3 缸泄漏量偏大。

      2.1 填料函運行時間階段

      首先需向船員了解主機運行時間,以判斷主機填料函運行在哪個時間階段,每個階段有其泄漏推薦值,超過推薦值即可判斷泄漏量偏大。衡量填料函泄漏量是否正常的依據(jù):MAN B&W的推薦是在磨合期即經(jīng)驗值(200~400)h,填料函泄漏量可以高一些,超過磨合期以后填料函泄漏量會達到正常值:(5~10)L/d/缸,若超過20 L/d/缸,建議檢修填料函。本輪主機運行時間716 h,泄漏量為106 L/d/6 缸,經(jīng)判斷泄漏量偏大。

      2.2 刮油環(huán)研究

      將該輪No.2 缸和No.3 缸更換新的刮油環(huán)。對No.2 缸和No.3 缸新舊刮油環(huán)做藍油試驗對比,舊環(huán)的藍油狀體很好,新環(huán)中間部分無藍油,這說明舊刮油環(huán)磨合的很好,刮油環(huán)無問題。

      2.3 填料函彈簧研究

      查看舊填料函彈簧的出廠材料、規(guī)格、性能報告是否正常。將漏油嚴(yán)重的No.2 缸和No.3 缸的填料函原彈簧更換為新彈簧。觀察漏油量,發(fā)現(xiàn)剛更換彈簧后漏油有所減少,但在10 天后漏油又恢復(fù)到原來漏油狀況。選擇舊彈簧進行拉力測試,工具為彈簧秤、卷尺。加力到150 N 時,彈簧的長度為1045 mm,200 N時,彈簧長度為1115 mm,對比圖紙的數(shù)據(jù),差別細微。根據(jù)以上調(diào)查結(jié)果,排除了彈簧的因素。

      2.4 填料函對中研究

      首先核對填料函法蘭安裝時的原始對中記錄是否正常。再次通過測量填料函法蘭內(nèi)邊緣到缸體的實際間距,來判斷填料函對中是否妥當(dāng)。選擇漏油量較大的No.2 缸和No.3 缸測量填料函法蘭內(nèi)邊緣到缸體的間距L,圖1 所示為填料函與填料函法蘭和缸體相對位置,以及填料函法蘭內(nèi)邊緣到缸體的間距L值的位置,圖2 為測量L 值位置分布。按要求,對角線測量的L值差值均需小于標(biāo)準(zhǔn)值,即≤標(biāo)準(zhǔn)值,同時≤標(biāo)準(zhǔn)值,若測量值不符合標(biāo)準(zhǔn),需重新定位,把定位銷拔下來重新定位,重新鉆孔、鏜孔、安裝定位銷。

      圖1 位置圖及尺寸L 值

      2.5 活塞桿的研究

      首先檢查活塞桿的出廠數(shù)據(jù)如尺寸、自檢表和安裝記錄表等。再次對活塞桿尺寸和精度進行測量,對活塞桿的尺寸和加工精度(直徑公差、粗糙度、平行度、圓度和直線度等)進行過測量,對備用活塞桿的尺寸和加工精度同樣也進行測量,查看是否存在異常。如對活塞桿直徑公差的測量:用外徑尺沿No.2 缸活塞桿等距挑4 個位置進行測量,見表2 所示數(shù)據(jù),活塞桿外徑的圖紙標(biāo)準(zhǔn)為mm,測量結(jié)果符合要求。同樣對其他參數(shù),通過測量判斷數(shù)據(jù)是否正常。

      圖2 L 值分布示意

      3 解決對策

      表2 活塞桿直徑公差數(shù)據(jù)

      (1)評估填料函運行所處時間段。首先需向船員了解主機運行時間,以判斷主機填料函運行在哪個時間階段,每個階段有其泄漏標(biāo)準(zhǔn),超過標(biāo)準(zhǔn)即可判斷泄漏量超標(biāo)。

      (2)更換新的密封環(huán)和刮油環(huán)等。提供并更換填料函內(nèi)密封環(huán)、刮油環(huán)等備件;檢查每個缸填料函的氣密性,并用塞尺對密封環(huán)間隙進行測量。對于剛更換的填料函刮油環(huán)需要一個磨合過程,需船員關(guān)注已經(jīng)更換的各缸的漏油量,并提供各缸具體漏油數(shù)據(jù)以便廠家分析是否正常。

      (3)對填料函法蘭重新對中安裝。對本輪,依據(jù)2.4 內(nèi)的測量方法實測填料函對中情況,結(jié)果數(shù)據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn),重新定位并安裝定位銷。因此填料函對中不良是造成填料函漏油的原因之一。

      (4)采用新的型式的主機填料函。如若在更換刮油環(huán)和彈簧等方法后無效的情況下,請主機廠家考慮改進填料函型式,采用新的型式的主機填料函,以增強填料函刮油的效果。更換后觀察泄漏量是否會減少。

      (5)對活塞桿的檢查。對活塞桿的進行檢查測量,根據(jù)對活塞桿的實際測量結(jié)果,判斷活塞桿是否合符標(biāo)準(zhǔn),若活塞桿不合格,可考慮更換。此類情況極少出現(xiàn),畢竟活塞桿在出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格檢查。

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