朱永明
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽卷煙廠,河南安陽 455000)
ZJ17 卷接機組作為PROTOS 70 國產(chǎn)化機組,是目前煙草行業(yè)卷接機主力生產(chǎn)設(shè)備,以其較高的機電一體化程度、完善的檢測系統(tǒng),得到卷煙廠的青睞。但在實際生產(chǎn)過程中,卷煙機風(fēng)室煙道風(fēng)量不均勻,且吸絲帶輪軸承處常因煙末堆積造成軸承運轉(zhuǎn)不順甚至卡死,使卷煙產(chǎn)品質(zhì)量下降。通過SOLIDWORKS Flow Simulation 軟件,對吸絲帶輪進行仿真分析及改進,利用旋轉(zhuǎn)的吸絲帶輪形成渦旋氣流,使煙末無法在軸承處堆積,減少軸承卡死現(xiàn)象,提高軸承壽命。
ZJ17 卷接機組的風(fēng)室是吸絲成型系統(tǒng)的重要組成部分(圖1)。工作時風(fēng)室體內(nèi)形成一個負壓為8000 Pa 的腔室。吸絲帶在該負壓和吸絲道氣流的共同作用下吸住煙絲,形成具有一定寬度的煙絲束,并送往下步工序進行卷制。由于吸絲帶為帶有細孔的網(wǎng)狀尼龍材料,當(dāng)吸附煙絲時會有少量煙末穿過吸絲帶被吸入到風(fēng)室內(nèi)。吸絲帶在主動輪的帶動下,通過5 個吸絲帶輪(包括1 個通過氣缸連接的張緊輪和4 個從動輪)。吸絲帶輪處于風(fēng)室內(nèi)充滿煙末的高塵環(huán)境中,其軸承處由于沒有擋灰機構(gòu),長時間運行會堆積較多的煙末等灰塵,煙末進入軸承內(nèi)部極易使軸承損壞和卡死,降低軸承零件的使用壽命,需經(jīng)常更換軸承,否則將會造成吸絲帶打滑,引發(fā)竹節(jié)煙和空頭煙等質(zhì)量問題,影響產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備效能。
吸絲帶輪呈圓柱形,直徑為60 mm,厚度為20 mm,內(nèi)有2個6001 型軸承,煙條最大線速度為490 m/s,吸絲帶輪轉(zhuǎn)速為44.6 r/s,擬利用吸絲帶輪的自轉(zhuǎn)形成渦流使灰塵無法粘附在軸承上。需在吸絲帶輪上設(shè)計扇葉,由于扇葉的設(shè)計手工計算難度較大,憑經(jīng)驗計算結(jié)果不準(zhǔn)確,設(shè)計周期較長,成本較高。故使用SOLIDWORKS Flow Simulation 軟件設(shè)計扇葉。
圖1 卷煙機風(fēng)室結(jié)構(gòu)
首先,使用SOLIDWORKS 建立吸絲帶輪主要結(jié)構(gòu)模型(圖2)。使用SOLIDWORKS Flow Simulation 建立流場仿真模型(圖3)。通過正常狀態(tài)下的流場分布圖和流跡軌線可以看出:在吸絲帶輪旋轉(zhuǎn)時負壓風(fēng)在通過吸絲帶輪,其軸承及軸處流跡軌線變化劇烈,容易集聚灰塵,需要在吸絲帶輪上設(shè)計扇葉。扇葉的設(shè)計可在SOLIDWORKS中初步設(shè)計。圖4 所示為初步設(shè)計的卷煙機風(fēng)室吸絲帶輪扇葉。
根據(jù)初步設(shè)計帶有導(dǎo)流板的卷煙機風(fēng)室模型,建立卷煙機風(fēng)室流場仿真。
(1)加載SOLIDWORKS Flow Simulation,使用向?qū)?chuàng)建一個新的flow simulation 項目。選擇合適的單位系統(tǒng),分析類型選擇內(nèi)部,默認(rèn)流體選擇空氣,使用默認(rèn)壁面條件,初始條件的熱動力參數(shù)設(shè)置為壓力101 325 Pa,溫度293.2 K,如圖5 所示。
圖2 卷煙機風(fēng)室吸絲帶輪結(jié)構(gòu)模型
圖3 卷煙機風(fēng)室吸絲帶輪流場仿真模型
圖4 改進后初步設(shè)計帶有扇葉的吸絲帶輪結(jié)構(gòu)模型
圖5 各初始條件的設(shè)定
(2)定義旋轉(zhuǎn)區(qū)域及邊界條件。①插入旋轉(zhuǎn)區(qū)域,將風(fēng)室?guī)л喸O(shè)置為旋轉(zhuǎn)區(qū)域,轉(zhuǎn)速設(shè)置為44.6 r/s。②定義出口壓力,根據(jù)卷煙機負壓風(fēng)機為風(fēng)室提供8000 Pa 的負壓可知,風(fēng)室出口壓力應(yīng)為101 325-8000=93 325 Pa。③定義出口壓力,根據(jù)卷煙機正壓風(fēng)機為風(fēng)室提供1200 Pa 的正壓可知,風(fēng)室入口壓力應(yīng)為101 325+1200=102 525 Pa。④定義邊界條件,將所有與氣流接觸的面設(shè)置為真實壁面并設(shè)置為定子。⑤定義工程目標(biāo),工程主要仿真的結(jié)果是流場的分布及壓力,在此定義靜壓為計算目標(biāo)。
(3)運行計算并查看結(jié)果,如圖6 所示。通過流暢跡線可以看出,增加導(dǎo)流板后流場流速較增加前有明顯的改善,軸承處流量變小。但是增加初步設(shè)計的扇葉仍需進行進一步的設(shè)計改進。在SOLIDWORKS 中重新更改導(dǎo)流板草圖,通過改變扇葉的形狀與位置,經(jīng)多次仿真模擬計算,得到優(yōu)化后的扇葉,重新計算并得到最終流場如圖7 所示。
在對風(fēng)室?guī)л嗊M行分析后,將設(shè)計好的風(fēng)室?guī)л嗈D(zhuǎn)化為二維圖紙,經(jīng)加工后應(yīng)用于安陽卷煙廠卷包部ZJ17 卷接機組9#機設(shè)備,對改進效果進行驗證,經(jīng)3 個月數(shù)據(jù)收集及驗證,整理結(jié)果見表1。
圖6 改進后初步設(shè)計卷煙機風(fēng)室吸絲帶輪流場仿真模型
圖7 改進并優(yōu)化后卷煙機風(fēng)室吸絲帶輪結(jié)構(gòu)及流場仿真模型
表1 平均每周更換軸承數(shù)量及設(shè)備停機時間
通過SOLIDWORKS Flow Simulation 軟件對風(fēng)室內(nèi)吸絲帶輪復(fù)雜流場進行仿真,可以直觀地看到風(fēng)室內(nèi)部的吸絲帶輪周圍氣體的流速分布、流速及壓力,為其扇葉的設(shè)計提供了較為直觀的方法。通過3 個月的試驗驗證,達到了預(yù)期目的,有效延長了軸承零件的使用壽命,防止了竹節(jié)煙和空頭煙等質(zhì)量問題的發(fā)生,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備效能。