胡榮輝,賴建鴻,韓淵明,葉 林
(江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司贛州卷煙廠,江西贛州 341000)
SQ215D 是昆船集團(tuán)公司的直刃傾斜滾刀式切葉絲機(jī),采用垂直進(jìn)料方式。物料經(jīng)垂直落料器進(jìn)入由上、下排鏈及機(jī)架組成的料槽內(nèi)。在上、下排鏈的同步運(yùn)動(dòng)下,物料被送至刀門處。上刀門與上排鏈可一同升降,在刀門升降氣缸的作用下,對物料施加持續(xù)和恒定的壓力,使物料形成“餅狀”,以便于切絲。在轉(zhuǎn)動(dòng)的刀輥上,均勻裝有八片切刀,連續(xù)切割不斷輸出的“煙餅”。切絲寬度由刀輥與送料排鏈兩者的速比來確定。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)存在跑細(xì)絲、跑碎片和切絲寬度不均勻現(xiàn)象,影響煙支卷制質(zhì)量和煙葉消耗。
對切絲機(jī)進(jìn)行檢查,物料流量均勻穩(wěn)定,切絲機(jī)落料倉始終保持在中高料位,水分在21.5±0.05%范圍內(nèi),符合工藝要求;排鏈、刀輥、切絲機(jī)料槽保養(yǎng)到位,無積垢現(xiàn)象;銅排鏈張緊合適,完好無磨損,運(yùn)行平穩(wěn);刀輥和排鏈轉(zhuǎn)速穩(wěn)定;刀片進(jìn)給、砂輪進(jìn)給正常,刀片鋒利;刀門無磨損,刀片與下刀門間隙0.10 mm、排鏈與側(cè)刀門間隙調(diào)0.10 mm,符合技術(shù)要求;刀門氣缸升降正常,氣壓穩(wěn)定(0.56 MPa),刀門壓力正常(16~18 kN);壓實(shí)器推料板運(yùn)行正常。在切絲過程中觀察煙葉在料槽內(nèi)分布狀況,發(fā)現(xiàn)煙葉在料槽橫截面方向整體的分布狀態(tài)呈中間高而兩邊低,如圖1 所示。
在切絲機(jī)切絲工作中,煙葉是靠上下排鏈的同步運(yùn)行向前輸送并逐漸壓縮,在刀門處形成堅(jiān)實(shí)的“煙餅”,而刀門處那段“煙餅”因?yàn)榕c排鏈脫離,沒有主動(dòng)向前推出的動(dòng)力,它是被動(dòng)地靠排鏈上的煙葉向前輸送的推力推出,由刀片切成煙絲。因切絲機(jī)料槽煙葉分布呈中間高兩邊低狀態(tài)。
造成中間段煙葉密度大,兩邊的煙葉密度低堆積較松,在向前輸送過程中與料槽側(cè)板因摩擦阻力產(chǎn)生翻滾,進(jìn)而產(chǎn)生空穴現(xiàn)象,當(dāng)這種空穴累積一定程度時(shí),排鏈上向前推出刀門處“煙餅”的動(dòng)力不足,使“煙餅”向前輸送的速度變慢甚至?xí)和?,因此切出?xì)絲?!盁燂灐痹诔掷m(xù)一段時(shí)間的慢行后,由于排鏈上的煙葉不斷向前推出,當(dāng)累積到足夠動(dòng)力時(shí),又將“煙餅”加速推出,“煙餅”輸出的速度高于正常切絲運(yùn)行的速度,切出的煙絲寬度比設(shè)定值要粗,再加上“煙餅”密度不均勻,里面有空穴,因此切出的葉絲中伴有碎葉。
從圖1 可知,煙葉從進(jìn)料振槽經(jīng)落料斗自由落體落入切絲機(jī)料槽,兩塊左右擺動(dòng)的布料板將煙葉拔向料槽兩側(cè),布料板位置和擺動(dòng)幅度可調(diào)。要使煙葉更多的拔向料槽兩側(cè),即要調(diào)大布料板與料槽側(cè)板的角度和布料板擺幅。
調(diào)整過程中,逐漸調(diào)大布料板位置與側(cè)板角度,當(dāng)布料板與側(cè)板角度大于45°時(shí),容易在落料斗造成堵料現(xiàn)象,因此其最大角度不能超過45°。分析造成堵料的原因,是因?yàn)楫?dāng)右側(cè)布料板擺動(dòng)到最左端即與側(cè)板成45°時(shí),有部分煙葉堆積在布料板上不能順利落下,只能順著其向右回?cái)[的過程中落下;而此時(shí)左邊的布料板開始從最左端向右擺動(dòng),就出現(xiàn)兩塊布料板上都有煙葉落下的現(xiàn)象,在落口處堆積,因而容易造成堵料。
將布料板擺幅調(diào)大,同時(shí)與側(cè)板成45°時(shí),觀察料槽內(nèi)煙葉的分布情況,發(fā)現(xiàn)料槽內(nèi)煙葉中間高兩邊少的狀態(tài)并沒有明顯的改變。說明布料板結(jié)構(gòu)存在不合理,不能達(dá)到均勻布料的作用,有待改進(jìn)。
對布料板及料槽尺寸進(jìn)行測量,布料板為一長400 mm,寬230 mm 長方形結(jié)構(gòu),料槽寬為400 mm。當(dāng)布料板在與料槽側(cè)板45°位置時(shí),其頂邊距對面?zhèn)劝寰嚯x為238 mm。啟動(dòng)布料板調(diào)試,采用手動(dòng)方式進(jìn)料,煙葉大部分掉落在料槽中段300 mm 區(qū)域內(nèi),兩側(cè)煙葉掉落較少。因布料板向?qū)γ鎮(zhèn)劝鍞[動(dòng)到極限位置時(shí),其頂邊與對面?zhèn)劝宓木嚯x太大,難以將煙葉拋向側(cè)面,因而煙葉大部分堆積在料槽的中段位置。因而要改變煙葉中間多兩邊少的分布狀態(tài),關(guān)鍵是要縮短布料板其頂邊與對面?zhèn)劝宓木嚯x。
經(jīng)過分析制定出縮短布料板其頂邊與對面?zhèn)劝宓木嚯x的兩個(gè)措施:一是將兩邊布料板安裝位置向內(nèi)側(cè)移動(dòng),二是改變布料板尺寸。要將布料板安裝位置向內(nèi)側(cè)移動(dòng),需改變電機(jī)安裝位置、軸承座安裝位置及連桿尺寸,這個(gè)措施難以實(shí)施。因此采取措施二,改變布料板尺寸,增加布料板的寬度,如圖2 所示,改進(jìn)后,可以縮短布料板最大角度位置與對面?zhèn)劝寰嚯x,將煙葉更多地拔向料槽兩側(cè)。因料槽兩側(cè)有50mm 的區(qū)域煙葉掉落較少,因此布料板與側(cè)板最大角度45°時(shí)與對面?zhèn)劝寰嚯x要縮短50 mm,計(jì)算出布料板寬度方向各加長70 mm。
圖2 布料板改進(jìn)
將SQ215D 切絲機(jī)原裝的布料板拆下,安裝改進(jìn)后的布料板,進(jìn)行切絲生產(chǎn)檢驗(yàn)。觀察切絲機(jī)料槽內(nèi)煙葉分布狀態(tài),發(fā)現(xiàn)料槽兩側(cè)煙葉量明顯增多并高于中間。對布料板擺幅和角度作相應(yīng)調(diào)整,使兩側(cè)煙葉略高于中間,分布狀態(tài)呈輕微的“下凹”狀,如圖3 所示。切絲過程中沒有再出現(xiàn)跑細(xì)絲、跑碎片的現(xiàn)象。
圖3 改進(jìn)后煙葉在料機(jī)槽內(nèi)分布
通過改進(jìn)布料板結(jié)構(gòu),改變煙葉在切絲機(jī)料槽內(nèi)的分布狀態(tài),使煙葉分布狀態(tài)更為均勻,提高了切絲機(jī)切絲寬度均勻性,降低了跑片重量,為穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低原材料消耗做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。