姜 濤
(廣西防城港核電有限公司,廣西防城港 538000)
某電廠1#機(jī)組為單軸、三缸、半速、凝汽式、百萬千瓦等級(jí)核電汽輪機(jī)組,整個(gè)汽輪機(jī)組由1 個(gè)高壓缸和2 個(gè)抵壓缸組成,各汽缸與發(fā)電機(jī)采用串聯(lián)布置,每個(gè)低壓缸主要由1 個(gè)低壓內(nèi)內(nèi)缸、1 個(gè)低壓外內(nèi)缸、1 個(gè)低壓外缸、1 個(gè)低壓轉(zhuǎn)子和2×10 級(jí)低壓動(dòng)葉、2×10 級(jí)低壓靜葉等組成。
LP2 低壓轉(zhuǎn)子在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn),電機(jī)端靠背輪外圓跳動(dòng)超出設(shè)計(jì)值,將轉(zhuǎn)子反向放置后跳動(dòng)值可以達(dá)到設(shè)計(jì)范圍,但連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間盤車后轉(zhuǎn)子晃度仍恢復(fù)到之前超差狀態(tài)。
低壓轉(zhuǎn)子采用紅套結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),由1 根中心軸、8 個(gè)安裝動(dòng)葉片葉輪和2 個(gè)聯(lián)軸器輪盤組成。8 個(gè)輪盤、2 個(gè)靠背輪及中心軸通過紅套形成整根轉(zhuǎn)子。其中,調(diào)閥端軸頭較短,電機(jī)端軸頭很長(zhǎng)(圖1)。
圖1 低壓轉(zhuǎn)子外形
低壓轉(zhuǎn)子重227 t,額定工作轉(zhuǎn)速1500 r/min,轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度為11.5 m,末級(jí)葉片外徑為1397 mm,軸頸直徑為750 mm,軸承跨距為7800 mm。低壓轉(zhuǎn)子靠背輪的加工要求如下:①轉(zhuǎn)子中心軸按圖紙要求完成精加工,尺寸與公差符合圖紙要求;②檢查中心軸、輪盤、靠背輪紅套配合面粗糙度、橢圓度;③中心軸、輪盤和靠背輪精加工后進(jìn)行磁粉探傷;④中心軸精加工后進(jìn)行滾壓處理,通過滾壓工具在中心軸表面施加壓力,產(chǎn)生塑性變行,在近表面產(chǎn)生一定深度殘余壓壓力,同時(shí)使表面光滑;⑤紅套前轉(zhuǎn)子上大車校調(diào),使得轉(zhuǎn)子各檔跳動(dòng)度滿足圖紙要求;⑥紅套聯(lián)軸器輪盤,并按圖紙要求打錐銷;⑦紅套后轉(zhuǎn)子在大車上校調(diào),使得轉(zhuǎn)子各檔跳動(dòng)滿足圖紙要求后,精加工靠背輪外圓及端面(包括聯(lián)軸器止口);⑧精加工聯(lián)軸器外圓及端面尺寸;⑨按照?qǐng)D紙要求滾壓部分外圓及圓角;⑩轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,包括超速至125%額定轉(zhuǎn)速超速試驗(yàn)和最終動(dòng)平衡試驗(yàn)。
安裝期間,頂軸油運(yùn)行,手動(dòng)盤動(dòng)轉(zhuǎn)子30 min,測(cè)量靠背輪的晃度與瓢偏,發(fā)現(xiàn)電機(jī)端靠背輪晃度超標(biāo)(晃度≤0.10 mm、瓢偏≤0.02 mm 合格)(圖2、表1)。檢查轉(zhuǎn)子彎曲度合格,靠背輪外圓橢圓度合格,軸瓦無異常。其中,晃度=(A-B)max,瓢偏={(A-B)max-(A-B)min}÷2,計(jì)算單位均為0.01 mm。
圖2 從調(diào)端向電端看瓢偏晃度測(cè)量示意
表1 初次測(cè)量晃度 0.01 mm
此時(shí),對(duì)輪及軸上架表如圖3 所示:在對(duì)輪左側(cè)(以高壓缸向發(fā)電機(jī)方向看去)架2 塊百分表,分別為A、B,軸肩左側(cè)架百分表為C,測(cè)量晃度時(shí)同時(shí)記錄3 塊表的讀數(shù)。以2點(diǎn)作為起點(diǎn)盤轉(zhuǎn)子記數(shù)(表2)。
圖3 對(duì)輪及軸上架表位置示意
表2 連續(xù)盤車6 h 測(cè)量晃度 0.01 mm
測(cè)量對(duì)輪瓢偏時(shí),在對(duì)輪電端端面左邊和右邊分別架2 塊百分表,同時(shí)記錄2 塊表的讀數(shù)(表3)。從表中可知,瓢偏為8×0.002=0.016 mm。
表3 連續(xù)盤車6 h 測(cè)量瓢偏 0.01 mm
測(cè)得的結(jié)果很大,后改將“低點(diǎn)(即百分表讀數(shù)小的點(diǎn))”盤至最高處,靜置20 min 鐘后,復(fù)測(cè)晃度,并在軸肩(左側(cè))另架一塊百分表。測(cè)量晃度時(shí),同時(shí)記錄4 塊百分表的讀數(shù)(表5)。
表4 晃度最大點(diǎn)盤至最高處靜置20 min 后晃度 0.01 mm
表5 對(duì)輪晃度最小點(diǎn)盤至最高處靜置20 min 后復(fù)測(cè)結(jié)果 0.01 mm
表6 復(fù)測(cè)時(shí)第一次測(cè)量晃度 0.01 mm
第三次測(cè)量時(shí),在軸頸頸上(左側(cè))架了一塊百分表,測(cè)量晃度時(shí),同時(shí)記錄5 個(gè)百分表的讀數(shù)(表8、表9)。
(1)轉(zhuǎn)子調(diào)端靠背輪跳動(dòng)數(shù)據(jù)都合格。
(2)轉(zhuǎn)子軸徑的跳動(dòng)數(shù)據(jù)都合格,轉(zhuǎn)子彎曲度合格。
表7 復(fù)測(cè)時(shí)第二次測(cè)量晃度 0.01 mm
表8 第三次測(cè)量結(jié)果 0.01 mm
表9 第四次測(cè)量結(jié)果 0.01 mm
(3)電機(jī)端聯(lián)軸器外圓跳動(dòng)超出設(shè)計(jì)值,歷次測(cè)量數(shù)據(jù)表現(xiàn)為靠背輪晃度始終處于同一位置。
(1)轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)相連接的聯(lián)軸器外圓的最外側(cè)一小部分晃度略有超差,超差的范圍很小,程度較轉(zhuǎn)子的尺寸和重量也非常的小。
(2)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量,低壓2#轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)相連接的聯(lián)軸器端面的瓢偏完全滿足要求,對(duì)2 個(gè)聯(lián)軸器安裝,即低壓2#轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的連接過程中,對(duì)張角不會(huì)產(chǎn)生任何影響。
(3)由于低壓2#轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的安裝是同心的,所以聯(lián)軸器外圓晃度超差僅僅是增加了聯(lián)軸器部位的不平衡質(zhì)量,目前存在的晃度超標(biāo)情況,對(duì)軸系中相關(guān)軸承的載荷和振動(dòng)會(huì)有一定影響,但不會(huì)影響機(jī)組安全、良好運(yùn)行。
盤動(dòng)轉(zhuǎn)子直到低壓轉(zhuǎn)子電機(jī)端靠背輪外圓晃度值穩(wěn)定,此時(shí)轉(zhuǎn)子已經(jīng)盤直,在保證瓢偏合格前提下,對(duì)低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行聯(lián)軸器找中,經(jīng)過多次調(diào)整,張口與圓周偏差調(diào)整到合格范圍內(nèi),機(jī)組沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)及帶負(fù)荷過程中,機(jī)組振動(dòng)、軸瓦溫度、回油溫度等參數(shù)都合格。
汽輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行是電廠安全生產(chǎn)的重要保障,通過對(duì)汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子電機(jī)端晃度超標(biāo)問題的分析,找出根本原因,判斷晃度超標(biāo)對(duì)轉(zhuǎn)子找中的影響,并提出具體解決方案。