漆文光
(廣州市花都自來水有限公司,廣東廣州510800)
廣州是一個特大型城市,供水量逐年遞增。液氯作為消毒劑,其每天儲存與使用的量高達數十噸,若發(fā)生泄漏,易對環(huán)境造成污染,給所處地區(qū)的安全帶來了嚴峻壓力和社會風險。尋求液氯消毒替代品,從源頭上消除液氯所帶來的安全風險非常必要。次氯酸鈉與液氯均為含氯消毒劑,消毒副產物類型基本一致,不存在液氯跑、泄、漏、毒等隱患,操作安全,使用方便,易于儲存,是液氯很好的替代品。次氯酸鈉雖然也具有揮發(fā)性,會從水中自然釋放、散逸出少量氯氣,但濃度較低,與氯氣相比,安全性高。
A水廠和B水廠均為廣州市花都區(qū)的主力水廠,生產規(guī)模分別為12×104和20×104m3/d,生產工藝均為“生物預處理—網格反應池—斜管/平流沉淀池—V型濾池”。為了消除水廠重大危險源,創(chuàng)造安全穩(wěn)定的營商環(huán)境,2個水廠積極實施了次氯酸鈉替代液氯消毒工藝改造。改造前,兩個水廠均采用傳統的液氯消毒工藝,液氯投加以濾后為主、反應前為輔,投加量約為2~3 mg/L。
為保證水廠正常生產,對消毒系統的改造遵循“邊生產邊改造”的原則,在廠區(qū)空置氨庫內建設次氯酸鈉投加設施,在確保安全生產的前提下,逐步置換原有的液氯消毒投加系統。采用塑料罐儲存次氯酸鈉,儲存罐高2.47 m,直徑為2.15 m,每個罐的儲存量約為9 t,占地面積約為5 m2。配備超聲波液位計,安裝耐腐蝕隔膜計量泵、控制器等設備,新鋪設PPR投加管道至前、后投加點,采用壓力投加方式,不消耗水量。
A水廠、B水廠均于2017年3月開始推進液氯消毒工藝改造,分別自2017年4月和5月開始改用次氯酸鈉消毒,總投資約為82萬元。
采用次氯酸鈉消毒后,系統已穩(wěn)定運行2年多,出廠水水質與液氯消毒時并無顯著變化。出廠水水質穩(wěn)定,106項水質指標全部達到《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)要求。
2.1.1 改造前后的消毒效果
根據A、B水廠2017年5—9月與改造前2016年同期的相關檢測數據,出廠水中均未檢出總大腸菌群和耐熱大腸菌群。改造后,A水廠出廠水游離氯為0.37~1.55 mg/L,平均值為0.85 mg/L;B水廠出廠水游離氯為0.31~1.41 mg/L,平均值為0.91 mg/L。改造前后,A水廠出廠水總氯平均值分別為0.96和1.04 mg/L,菌落總數平均值均為3 CFU/mL;B水廠出廠水總氯平均值分別為1.05和1.08 mg/L,菌落總數平均值分別為2和1 CFU/mL。2個水廠改造前后的余氯和菌落總數基本控制在同一水平,如圖1和圖2所示。
在使用次氯酸鈉的初期,由于次氯酸鈉投加與控制經驗不足,當月出廠水總氯和游離氯含量略有下降,菌落總數略有上升,但仍較低且處于安全水平。經過1個月的運行,出廠水總氯和菌落總數已能保持在較為穩(wěn)定的范圍。因此,A、B水廠改用次氯酸鈉消毒后,在保持總氯同等水平的條件下,消毒效果與液氯相當,出廠水微生物指標均能滿足標準要求,微生物安全性得到保障。
圖1 A水廠改造前后的出廠水總氯和菌落總數Fig.1 Total chlorine and colony number of treated water of waterworks A before and after renovation
圖2 B水廠改造前后的出廠水總氯和菌落總數Fig.2 Total chlorine and colony number of treated water of waterworks B before and after renovation
2.1.2 改造后的管網水質
A、 B水廠采用次氯酸鈉消毒并穩(wěn)定運行后,于2017年6月委托第三方檢測機構對水質進行檢測。結果表明,2個水廠采用次氯酸鈉的消毒效果顯著,對確保管網水質并無影響,可滿足消毒要求。出廠水、管網水和末梢水中均未檢出總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌。游離氯和總氯均可達標,菌落總數偶有檢出,見表1。
表1 次氯酸鈉的消毒效果Tab.1 Disinfection effect of sodium hypochlorite
2.2.1 出廠水消毒副產物的變化
根據每月對出廠水消毒副產物的檢測結果,A水廠和B水廠2017年5—9月(改造后)與2016年同期(改造前)消毒副產物生成情況見表2。
表2 改造前后消毒副產物生成情況Tab.2 Generation of disinfection by-products before and after renovation mg·L-1
由表2可知,2座水廠改造前后出廠水四氯化碳、三氯甲烷均滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》要求(四氯化碳≤0.002mg/L、三氯甲烷≤0.06mg/L)。與改造前相比,改造后出廠水的三氯甲烷平均值略有增加,但仍處于較安全水平,消毒副產物并無顯著上升趨勢。
2.2.2 管網水消毒副產物的變化
綜合2017年6月第三方檢測機構對出廠水、管網水、末梢水和用戶終端水的消毒副產物的全面檢測結果可知,采用次氯酸鈉消毒后,各種消毒副產物均可穩(wěn)定達標,多數指標遠低于標準限值,如表3所示。其中,三氯甲烷、三氯乙醛的生成水平與投加液氯時相當,基本保持在標準限值的50%以下,但三氯乙醛偶爾接近限值的70%,應當予以關注。
表3 改造后出廠水、管網水與龍頭水的消毒副產物Tab.3 Disinfection by-products of treated water, pipe network water and tap water after renovation mg·L-1
三氯乙醛會隨投氯量、停留時間和水溫而變化[1],投加量越大生成量越多,反應停留時間約為24 h時的三氯乙醛濃度達到峰值,在繼續(xù)延長停留時間后會略有下降。水溫升高對三氯乙醛的生成也有促進作用,故三氯乙醛夏季含量高,冬季含量低。應避免次氯酸鈉的過量投加,確保出廠水余氯處于較低水平,以利于三氯乙醛的有效控制。根據2018—2019年的水質分析結果,三氯乙醛基本保持在0.001 mg/L左右的較低水平。
可見,采用次氯酸鈉消毒產生的消毒副產物與使用液氯時并無顯著差異,從出廠水到用戶終端均可穩(wěn)定達標。但仍應關注氯化消毒副產物的變化,控制好次氯酸鈉投加量,盡量減少反應池前投加量,及時排放管網末梢水,多方面防范水質風險。
根據次氯酸鈉的制備工藝和容易發(fā)生的化學反應,次氯酸鈉原品中除NaClO外,還會帶入NaCl、NaClO3、NaOH等化學物質。因次氯酸鈉原品帶入氯化物和鈉的含量很小,與上年同期使用液氯時相比,改用次氯酸鈉消毒后出廠水氯化物含量、鈉含量變化不大,見表4。氯化物含量基本在20 mg/L以下,鈉含量始終在30 mg/L以下,均遠小于Na≤200 mg/L、NaCl≤250 mg/L的標準限值要求。
表4 出廠水鈉和氯化物含量Tab.4 Content of sodium and chloride in treated water mg·L-1
根據第三方機構的水質檢測結果,從A、B水廠的出廠水到用戶終端,NaClO3含量均未超過0.07 mg/L,遠小于0.7 mg/L的標準限值。隨著水溫的升高和儲存時間的延長,次氯酸鈉會逐漸分解,氯酸鹽升高[2]。在水溫達到35~50 ℃且儲存7 d后,氯酸鹽含量才會接近限值水平。管網水溫度通常在10~20 ℃且管網水每天更新,因此,管網水中的氯酸鹽均處于較低水平,次氯酸鈉原品帶入的氯酸鹽未對水質造成影響。
根據次氯酸鈉制備工藝可知,次氯酸鈉原品中會殘留少量NaOH,導致出廠水pH值升高。根據對次氯酸鈉供貨產品的連續(xù)檢測結果,游離堿含量一般為0.3%~0.6%,控制在國標0.1%~1%范圍內。
2個水廠的原水pH值通常為6.6~6.9,采用次氯酸鈉消毒的出廠水pH值基本穩(wěn)定在7.1~7.2,與使用液氯消毒時處于同一水平。次氯酸鈉消毒不會引起pH值過高的現象,帶入的少量游離堿還有利于節(jié)省石灰或燒堿的投加量。
每批次次氯酸鈉送到水廠后,卸貨前水廠均進行抽樣檢測。檢測結果顯示,次氯酸鈉原品中鐵、重金屬和砷均小于檢測限,有效氯含量基本能達到10%的要求。
由于次氯酸鈉穩(wěn)定性不強,隨著時間推移、氣溫變化、運輸與儲存條件改變等,有效氯會出現不同程度的衰減。根據試驗結果,次氯酸鈉的有效氯含量每天自然衰減約為0.1%~0.2%,滿足《次氯酸鈉》(GB 19106—2013)關于儲存衰減的規(guī)定。根據生產經驗可知,從入庫、儲存、管道輸送到投加點的過程中,亦會出現類似情況。只要衰減幅度不大,并不影響正常投加使用,也不會對水質造成影響。
因此,次氯酸鈉供貨產品質量總體上比較穩(wěn)定,不存在重金屬等有害物質超標問題。對于有效氯衰減問題,可通過縮短供貨周期并加強儲存環(huán)境遮光與溫度控制等措施來降低。
通過調研可知,在廣東省范圍內有多家次氯酸鈉生產廠家,年生產能力均達到數十萬噸,且運輸距離在1~2 h內,可有效保障水廠的生產需要。
液氯卸貨及儲存條件較高,需要起吊設備,操作人員必須取得特種設備操作資格證,且操作程序嚴格,流程較復雜。改為次氯酸鈉后,設備和操作比較簡單,維護管理相對較容易。次氯酸鈉卸貨時,直接通過管道和泵轉入儲罐即可,對操作人員沒有特殊資格要求。次氯酸鈉仍采用自動化投加,無需增加操作人員。主要設備為計量泵,比采用液氯時的投氯機簡單,造價低,維修與操作較容易,維護與更換成本較低,工作及時性更強。
濃度大于5%的次氯酸鈉屬于一般?;?,常溫常壓儲存,性能較穩(wěn)定,安全性高于液氯,可以在一般環(huán)境工作條件下投加。雖然次氯酸鈉也具有一定的揮發(fā)性,當溫度略高時,會從水中自然釋放,散逸出極微量的氯氣味道,但濃度很低,泄漏后的擴散范圍很小,不易構成安全威脅。需要注意的是,次氯酸鈉也屬于?;罚哂休^強的腐蝕性,在運輸、保存和使用過程中必須做好相應的防護措施。
改為次氯酸鈉消毒會影響水的pH值,并使投加設備發(fā)生變化,運行成本的分析綜合考慮了液氯、次氯酸鈉、石灰、燒堿、投加耗水量和用電量。由于次氯酸鈉濃度只有10%,投加量遠高于液氯,但石灰和燒堿的投加量有所降低,可節(jié)省部分自用水量和用電量。根據2個水廠改造前后綜合投加量的變化,估算運行成本的變化如表5所示。表中成本均以2017年原材料單價計算,電費以0.7元/kW·h計,用水成本按水資源費和自來水單價合計。
表5 液氯與次氯酸鈉投加成本對比Tab.5 Comparison of cost between dosing liquid chlorine and sodium hypochlorite 元·m-3
單從液氯與次氯酸鈉原材料的成本分析,次氯酸鈉比液氯增加約0.016元/m3。但綜合其他成本的變化情況,次氯酸鈉的消毒成本只是略有增加,僅為0.001元/m3左右。因此,采用次氯酸鈉替代液氯消毒的運行成本并未顯著增加。
① 采用次氯酸鈉替代液氯消毒工藝改造實施后,在消毒效果、消毒副產物控制、安全管理、運行成本等方面均取得了良好的效果,出廠水106項水質指標穩(wěn)定達到標準要求。
② 2年多來的運行結果表明,改造前后的消毒效果相當,無顯著性差異。出廠水余氯可穩(wěn)定保持在原有水平,基本在0.8~1.2 mg/L之間,出廠水、管網水和末梢水的余氯、微生物指標均可穩(wěn)定達標,菌落總數平均保持在5 CFU/mL以下,總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌均未檢出,微生物安全性可以得到保障。三氯甲烷、三氯乙醛的含量基本控制在標準限值的50%以下,各種消毒副產物均可穩(wěn)定達標。次氯酸鈉原品帶入的NaCl、NaClO3、NaOH含量均較低,對供水水質影響甚微。
③ 次氯酸鈉(濃度﹥5%)屬于一般危化品,常溫常壓儲存,性能較穩(wěn)定,安全性比液氯高;裝卸、投加設備及流程簡單,設備造價和維護管理成本較低,并且從根本上消除了液氯這一重大危險源。次氯酸鈉產品質量較好,不存在重金屬等有害物質超標問題,且貨源充足,便于運輸,可有效保障供貨的安全性。有效氯隨儲存時間及溫度變化的自然衰減對水質無影響,可通過加強遮光和溫控措施、先檢后用以及縮短送貨周期等措施,保障供貨質量和投加控制的安全穩(wěn)定。
④ 從原材料消耗來看,液氯、次氯酸鈉的原材料成本平均分別為0.009和0.025元/m3。改為次氯酸鈉消毒后,原材料成本增加約0.016元/m3,但節(jié)約了自用水量和電耗,降低了石灰和燒堿的投加量,噸水總運行成本僅提高約0.001元/m3。