李 辰, 李廣宏, 潘 軍, 周 凱, 黃青飛
(安徽舜禹水務(wù)股份有限公司,安徽合肥231131)
中水回用工程是目前解決水資源匱乏、實(shí)現(xiàn)污水回收利用的有效途徑[1]。針對(duì)不同的工況條件選擇合適的工藝方案,是污水處理、中水回用的重要因素。2012年4月12日,《國(guó)家節(jié)水型城市考核標(biāo)準(zhǔn)》的印發(fā)促進(jìn)了城市生態(tài)文明建設(shè)步伐,對(duì)建設(shè)加強(qiáng)節(jié)水型城市具有重要的指導(dǎo)意義,對(duì)城市用水效率的提高和城市中水項(xiàng)目的推廣具有極大的促進(jìn)作用。
濟(jì)南市水資源豐富,但過(guò)度開(kāi)采和低利用率導(dǎo)致水資源短缺的矛盾日益突出,某些泉水間歇斷?;蛲姟?shí)現(xiàn)水資源的循環(huán)再生,提高水資源的利用率是解決濟(jì)南市水資源匱乏的有效途徑之一。目前,濟(jì)南市高層小區(qū)污水收集和處理工程以中水項(xiàng)目為主,很多中水站面臨著老舊廠站提標(biāo)改造的難題。如何有效提高出水指標(biāo)、減少基建投入、降低廠站后期運(yùn)行成本,成為中水廠站能否長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,污水能否持續(xù)循環(huán)回用的關(guān)鍵所在。
濟(jì)南市某小區(qū)中水站位于地下停車(chē)場(chǎng)內(nèi),原有設(shè)計(jì)處理規(guī)模為200 m3/d。污水處理站采用“生物接觸氧化池+斜管沉淀池+機(jī)械過(guò)濾+活性炭過(guò)濾”的處理工藝,消毒采用二氧化氯,剩余污泥排至化糞池,工藝流程如圖1所示。
圖1 原中水站工藝流程Fig.1 Original process chart of the reclaimed water station
原廠站設(shè)計(jì)出水標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920—2002)(見(jiàn)表1),出水作為小區(qū)綠化用水、道路保潔用水、道路噴灑降塵用水。
表1 設(shè)計(jì)出水水質(zhì)Tab.1 Design quality of effluent
1.2.1 集水井
平面尺寸為3.0 m×2.0 m,有效水深為2.25 m,有效容積為13.5 m3。
機(jī)械細(xì)格柵柵寬B=0.4 m,柵條間隙b=3 mm,槽深H=3.2 m,安裝角度為70°,功率為0.5 kW。機(jī)械細(xì)格柵自帶柵渣筐,自動(dòng)收集固體雜質(zhì)并滲濾出雜質(zhì)中的部分水分后柵渣外運(yùn)處置。
一級(jí)提升泵型號(hào)為XWQ50-20-1200,設(shè)2臺(tái),1用1備。性能參數(shù)如下:Q=20 m3/h,H=8 m,N=1.1 kW。
1.2.2 調(diào)節(jié)池
平面尺寸為5.2 m×3.8 m,有效水深為3.5 m,調(diào)節(jié)池有效容積為69.16 m3,設(shè)計(jì)流量調(diào)節(jié)時(shí)間為6.91 h。
二級(jí)提升泵型號(hào)為XWQ50-10-1200,設(shè)2臺(tái),1用1備。性能參數(shù)如下:Q=10 m3/h,H=8 m,N=0.75 kW。
1.2.3 生物接觸氧化池
生物接觸氧化池平面尺寸為4.2 m×3.8 m,有效水深為3.5 m,總有效容積為55.86 m3,水力停留時(shí)間為5.58 h。選用彈性立體填料,填料填充率為85%。
在生物接觸氧化池好氧降解段中,通過(guò)曝氣系統(tǒng)將溶解氧控制在3 mg/L以上,曝氣設(shè)備采用鼓風(fēng)機(jī)和穿孔曝氣系統(tǒng)。
鼓風(fēng)機(jī)型號(hào)為GRB-50,設(shè)2臺(tái),1用1備。性能參數(shù)如下:Q=3.21 m3/min,H=40.0 kPa,N=3.7 kW,n=1 600 r/min。
1.2.4 反應(yīng)沉淀池
設(shè)計(jì)采用斜板式沉淀池進(jìn)行固液分離,沉淀池平面尺寸為3.0 m×3.6 m,有效水深為3.2 m,水力停留時(shí)間為3.4 h。
反應(yīng)沉淀池中的污泥通過(guò)污泥泵排至化糞池,反應(yīng)沉淀池出水進(jìn)入中間水池。
設(shè)置污泥泵1臺(tái),型號(hào)為XWQ40-8-1200-0.75,性能參數(shù)如下:Q=8 m3/h,H=8 m,N=0.75 kW。
1.2.5 中間水池
平面尺寸為0.8 m×3.6 m,有效水深為2.9 m,有效容積為8.35 m3,停留時(shí)間為0.83 h。
設(shè)置過(guò)濾設(shè)備進(jìn)水泵,型號(hào)為XWQ12-1200-2.2,共2臺(tái),1用1備。性能參數(shù)如下:Q=12 m3/h,H=23 m,N=2.2 kW。深度回用水處理通過(guò)該進(jìn)水泵從中間水池吸水,進(jìn)入石英砂和活性炭過(guò)濾器,處理后出水進(jìn)入中水清水池,再通過(guò)回用水泵供應(yīng)至各個(gè)用水點(diǎn)。在中水清水池內(nèi)同時(shí)投加二氧化氯消毒,保證30 min后余氯大于1.0 mg/L、中水管網(wǎng)末端余氯大于0.2 mg/L。
石英砂機(jī)械過(guò)濾器:選用D1000過(guò)濾器1套,濾速為8 m/h。反沖洗周期為每累計(jì)工作16~24 h,反沖洗強(qiáng)度為16 L/(m2·s),反沖洗時(shí)間為5 min。
活性炭吸附過(guò)濾器:選用D1000吸附器1套,濾速為8 m/h。反沖洗周期為每累計(jì)工作40~50 h,反沖洗強(qiáng)度為8 L/(m2·s),反沖洗時(shí)間為15 min。
1.2.6 中水清水池
平面尺寸為3.8 m×3.5 m,有效水深為3.5 m,有效容積為46.55 m3。停留時(shí)間為4.65 h,過(guò)濾設(shè)備反沖洗水泵從該池內(nèi)吸水。
反沖洗水泵選用管道泵,型號(hào)為XWQ50-15-1400-4,設(shè)1臺(tái)。性能參數(shù)如下:Q=15 m3/h,H=32 m,N=4.0 kW。
消毒采用YF-100型二氧化氯發(fā)生器,以氯酸鈉和鹽酸為原料,采用化學(xué)法現(xiàn)場(chǎng)制作二氧化氯,及時(shí)使用,避免浪費(fèi)和危險(xiǎn)。設(shè)1臺(tái),加氯量為100 g/h,功率為0.5 kW。
① 生物接觸氧化池內(nèi)填料脫落嚴(yán)重,幾無(wú)正常菌群生長(zhǎng),掛膜效果差。
② 以氯酸鈉和鹽酸為原料現(xiàn)場(chǎng)制作二氧化氯的方法比較復(fù)雜,所用化學(xué)藥品有一定危險(xiǎn)性,不宜在現(xiàn)場(chǎng)大量存放。
③ 原有污水深度處理工藝選擇石英砂機(jī)械過(guò)濾器和活性炭吸附過(guò)濾器,設(shè)備在安裝完成之后基本沒(méi)有正常運(yùn)行,過(guò)濾器內(nèi)部濾料板結(jié)嚴(yán)重,重新啟動(dòng)需要更換濾料或者設(shè)備,造價(jià)較高。此外,這2臺(tái)設(shè)備占地面積大,設(shè)備較多,反洗頻繁,操作控制復(fù)雜,維護(hù)量大,當(dāng)濾速變化頻繁時(shí),出水SS會(huì)出現(xiàn)一定的波動(dòng)。
④ 由于污水收集量有限,因此原中水站設(shè)計(jì)規(guī)模偏大。原有儀器設(shè)備較多,裝機(jī)功率和運(yùn)行功率較高,采用市政用電直接導(dǎo)致后期運(yùn)維費(fèi)用的增加。
⑤ 原廠站出水難以達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)。
① 研究與分析現(xiàn)有污水處理站設(shè)計(jì)選型,對(duì)各種可行技術(shù)改造方案進(jìn)行比選,選擇技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)節(jié)約的工藝。
② 改造方案應(yīng)盡可能減少對(duì)現(xiàn)有處理設(shè)施的影響。
③ 方案選擇應(yīng)考慮運(yùn)行管理的便捷性、運(yùn)行費(fèi)用的節(jié)約性。
④ 對(duì)不合理的地方進(jìn)行改造,以適應(yīng)新的處理要求和運(yùn)行控制要求。
⑤ 在滿足工藝要求的前提下,處理方案應(yīng)優(yōu)先考慮選用國(guó)產(chǎn)化設(shè)備及技術(shù),但要考慮設(shè)備選型的節(jié)能性。
該工程項(xiàng)目主控指標(biāo)為NH3-N、BOD5和SS,改造方案主要圍繞這些關(guān)鍵指標(biāo)和后期運(yùn)維費(fèi)用經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行設(shè)計(jì)。
2.2.1 NH3-N指標(biāo)
《城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中要求出水NH3-N不大于10 mg/L,根據(jù)對(duì)進(jìn)水水質(zhì)類似的處理廠站的調(diào)研資料,NH3-N的去除可通過(guò)延長(zhǎng)好氧區(qū)生化停留時(shí)間、增加生物填料、提高M(jìn)LVSS等方式實(shí)現(xiàn)[2]。
應(yīng)業(yè)主方要求,在確保達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上盡量降低氮、磷等其他污染指標(biāo),綜合原有的生化池有較大的空間余量。因此,改造中對(duì)原生物接觸氧化池進(jìn)行分區(qū),采用A2/O處理工藝,分別營(yíng)造厭氧、缺氧、好氧環(huán)境,從而保證在氨氮達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低TN、TP[3]。
2.2.2 BOD5指標(biāo)
改造中采用的A2/O工藝有較長(zhǎng)的水力反應(yīng)時(shí)間,對(duì)一般污染物濃度不太高、含難降解性有機(jī)物較少的污水,能實(shí)現(xiàn)較高的有機(jī)物去除率,生化段后的深度處理單元進(jìn)一步保障了出水BOD5穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2.2.3 SS指標(biāo)
對(duì)于SS,主要采用過(guò)濾去除。依據(jù)污水處理站的現(xiàn)狀,保留原工藝中的斜管沉淀池,廢除原工藝中的機(jī)械過(guò)濾和活性炭過(guò)濾,將斜板沉淀池后的中間水池改造為浸沒(méi)式微濾池[4-5]。不僅簡(jiǎn)化了污水處理流程,避免了過(guò)濾設(shè)備的反沖洗等運(yùn)行管理,還能保證出水水質(zhì)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2.2.4 光伏發(fā)電系統(tǒng)
改造嘗試采用光伏太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)[6],在市政用電提供水處理電能之外,增設(shè)光伏發(fā)電系統(tǒng),并配置蓄電池以確保一定時(shí)間的儲(chǔ)電功能。優(yōu)先使用光伏發(fā)電,在持續(xù)陰雨天氣光伏發(fā)電不能滿足電能需求時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切換至市政用電,確保水處理系統(tǒng)供能的穩(wěn)定性。
由于進(jìn)水水質(zhì)不明,因此進(jìn)水水質(zhì)參照《華北地區(qū)農(nóng)村生活污水處理技術(shù)指南》和《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見(jiàn)稿)設(shè)計(jì)。同時(shí),參考國(guó)內(nèi)多個(gè)農(nóng)村生活污水處理工程的實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)數(shù)據(jù),綜合餐廚廢水、化糞池出水、洗浴廢水、地下水入滲等,設(shè)計(jì)本工程生活污水的進(jìn)水指標(biāo)如表2所示。
表2 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)Tab.2 Designed quality of influent
出水水質(zhì)按照《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920—2002)綠化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
中水站原有預(yù)處理采用“機(jī)械細(xì)格柵+調(diào)節(jié)池”工藝,能滿足改造后水處理要求,本次不對(duì)其進(jìn)行改造。
原中水站生化處理采用生物接觸氧化池工藝,彈性立體填料,曝氣采用鼓風(fēng)機(jī)和穿孔曝氣系統(tǒng)。
經(jīng)過(guò)水量校核,確定改造后廠站的設(shè)計(jì)處理規(guī)模為50 m3/d。將原有的生物接觸氧化工藝改造為A2/O工藝,將穿孔曝氣系統(tǒng)改為管式曝氣,將內(nèi)部填料更換為高效生物復(fù)合填料。采用A2/O工藝可以提高系統(tǒng)的脫氮除磷能力,保證出水達(dá)標(biāo)。
經(jīng)過(guò)二級(jí)生化處理工藝后,大部分污染物被去除。但考慮各種條件的限制,污水處理站出水全面穩(wěn)定達(dá)標(biāo)尚有一定困難,需要對(duì)二級(jí)生化出水再進(jìn)行處理,以滿足最后的出水要求。
改造中考慮采用膜處理工藝,目前常采用壓力式超濾膜或浸沒(méi)式超濾膜,其過(guò)濾孔徑一般小于0.1 μm,可確保出水SS達(dá)到5 mg/L、濁度在0.1 NTU以下,一般用于有回用水要求的水處理。采用浸沒(méi)式微濾膜工藝作為深度處理,將原工藝中的中間水池改造為膜池,廢除原有的石英砂機(jī)械過(guò)濾器、活性炭吸附過(guò)濾器和配套的過(guò)濾設(shè)備,例如進(jìn)水泵、反沖洗水泵、配套管線等。增加1臺(tái)抽吸泵,斜管沉淀池出水進(jìn)入浸沒(méi)式微濾池,經(jīng)過(guò)微濾膜過(guò)濾后通過(guò)抽吸泵送至中水清水池。改造充分利用了現(xiàn)有的構(gòu)筑物,不需要額外進(jìn)行土建施工,降低了工程投資。
改造中考慮采用次氯酸鈉消毒,用加藥桶和計(jì)量泵對(duì)藥品進(jìn)行定量精準(zhǔn)投加,保證出水總余氯和總大腸菌群達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
污水處理站原設(shè)計(jì)將斜板沉淀池底部污泥通過(guò)污泥提升泵運(yùn)送至化糞池,保持原污泥處理系統(tǒng)不變。此外,改造中采用A2/O工藝,需要增加部分污泥回流,因此將輸送至化糞池的污泥部分回流至生化段的厭氧池。
① 對(duì)現(xiàn)有的生物接觸氧化池進(jìn)行改造,將其改造為A2/O池,并將原有的穿孔曝氣系統(tǒng)改為管式曝氣系統(tǒng)。
② 廢除原有的石英砂機(jī)械過(guò)濾器、活性炭吸附過(guò)濾器和配套的過(guò)濾設(shè)備,例如進(jìn)水泵、反沖洗水泵、配套管線等。
③ 將現(xiàn)有的中間水池改成浸沒(méi)式微濾池,增加1臺(tái)抽吸泵及配套管線。
④ 廢除二氧化氯發(fā)生器,增加1套次氯酸鈉投加系統(tǒng)。
⑤ 更換水泵、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備及配套管線。
⑥ 對(duì)總體管線布置進(jìn)行調(diào)整。
維持現(xiàn)有構(gòu)筑物高程不變,格柵井出水經(jīng)一級(jí)提升泵提升后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,經(jīng)二級(jí)提升泵提升后進(jìn)入A2/O生化池。生化池出水由管道底部進(jìn)入斜板沉淀池,經(jīng)過(guò)斜板上清液由頂部堰口進(jìn)入浸沒(méi)式微濾池,微濾膜過(guò)濾后經(jīng)抽吸泵進(jìn)入中水清水池,消毒后由回用水泵供應(yīng)至各個(gè)用水點(diǎn)。改造后的中水站工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后中水站工藝流程Fig.2 Process chart of the reclaimed water station after renovation
根據(jù)原有設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行校核,原設(shè)計(jì)中的機(jī)械細(xì)格柵、調(diào)節(jié)池斜板沉淀池和消毒清水池均可以滿足新條件下的處理要求,不做設(shè)計(jì)調(diào)整。
3.8.1 A2/O池
廠站原設(shè)計(jì)生物接觸氧化池為單一結(jié)構(gòu)池體,采用底部穿孔曝氣系統(tǒng)。該工程將原有的生物接觸氧化工藝改造為A2/O工藝,將穿孔曝氣系統(tǒng)改為管式曝氣系統(tǒng),既提高了脫氮除磷能力,又提高了曝氣效率,具體參數(shù)見(jiàn)表3。
根據(jù)現(xiàn)有情況對(duì)池體進(jìn)行改造,在原池體內(nèi)增設(shè)隔墻(鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)),并根據(jù)設(shè)計(jì)需要提前預(yù)埋套管。
將原有曝氣系統(tǒng)全部拆除,再根據(jù)不同區(qū)域的需求在池底重新布置曝氣管。
表3 生化池參數(shù)Tab.3 Parameters of biochemical pool
3.8.2 浸沒(méi)式微濾池
直接將原設(shè)計(jì)中間水池作為浸沒(méi)式微濾池,平面尺寸為0.8 m×3.6 m,有效水深為3.5 m,拆除原池中的過(guò)濾設(shè)備進(jìn)水泵,增加抽吸泵。安裝曝氣系統(tǒng),對(duì)膜組件進(jìn)行空氣擦洗,防止膜污染。
3.8.3 消毒裝置
拆除現(xiàn)有的二氧化氯發(fā)生器,新增次氯酸鈉加藥系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和精確投加。
3.8.4 管線
根據(jù)改造工程實(shí)施狀況,敷設(shè)各專業(yè)管線,拆除原有廢除管線并修復(fù)損壞管線。改造后的主要處理構(gòu)筑物情況見(jiàn)表4。
表4 主要處理構(gòu)筑物Tab.4 Main treatment structures
項(xiàng)目改造完成后已運(yùn)行一年多,并完成項(xiàng)目驗(yàn)收。其出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達(dá)到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920—2002)要求,浸沒(méi)式微濾膜通過(guò)自控設(shè)置定期氣洗和離線藥洗。實(shí)踐表明,改造不僅達(dá)到回用水的要求,更對(duì)其中氮、磷等污染物實(shí)現(xiàn)了針對(duì)性的去除。
改造后中水站每小時(shí)處理水量為2.5 m3,每天運(yùn)行24 h,日處理水量為50 m3。
4.2.1 電費(fèi)
根據(jù)裝機(jī)容量(8.79 kW)、運(yùn)行容量(5.84 kW)、運(yùn)行時(shí)間(24 h/d)和電價(jià)(0.54元/kW·h),計(jì)算得到每年的電費(fèi)支出為75.69元。改造后采用光伏發(fā)電系統(tǒng),每年可節(jié)省電費(fèi)27 625.5元。
4.2.2 藥劑費(fèi)與人工費(fèi)
次氯酸鈉投加量為0.3 g/m3(以有效氯計(jì)),每天需投加藥劑15 g,需要10%濃度的次氯酸鈉溶液150 g,藥劑費(fèi)總計(jì)1.5元/d。
中水處理系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,無(wú)需專人管理,僅需1個(gè)管理人員兼職即可,人工費(fèi)為20元/d。計(jì)算得出每噸水的藥劑和人工費(fèi)成本為0.43元。
4.2.3 節(jié)省的水費(fèi)
按自來(lái)水單價(jià)4.35元/m3計(jì)算,每噸中水可節(jié)省3.92元的自來(lái)水費(fèi)支出,每天可節(jié)省196.0元。中水站的改造和實(shí)施運(yùn)營(yíng),一方面避免了小區(qū)生活污水排放對(duì)環(huán)境的危害;另一方面,經(jīng)中水站處理后的水可作為小區(qū)綠化澆灌用水,提高了水資源的利用率,每年可節(jié)約市政用水量18 250 m3,節(jié)省水費(fèi)約10.26萬(wàn)元。光伏太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用使中水站的運(yùn)行成本大大降低,每年可節(jié)約市政用電量約51 158.4 kW,節(jié)省電費(fèi)約2.76萬(wàn)元,具有顯著的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。
① 在不破壞原有中水站土建基礎(chǔ)的條件上,采用“A2/O+浸沒(méi)式微濾膜”工藝代替原有的“生物接觸氧化池+機(jī)械過(guò)濾+活性炭過(guò)濾”工藝。既保證了出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),同時(shí)針對(duì)性地去除了氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物,取得了省投資、提水質(zhì)的雙重效果。
② 將光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用到城市小區(qū)中水項(xiàng)目,拓寬了中水站改造的新思路,大大節(jié)省了廠站后期運(yùn)行費(fèi)用,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和一定的推廣價(jià)值。