李 濤,安志慶,陳佰軍,周文勝
(1.新疆八一鋼鐵股份有限公司制造管理部;2.新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
新疆有豐富的釩鈦礦資源,八鋼高爐冶煉加入釩鈦礦不僅可以拓寬煉鐵原料的來源,通過挖掘資源潛力,還能為企業(yè)創(chuàng)造更多的附加經濟效益。長期以來,八鋼高爐都是采用普通礦冶煉的爐料結構模式,在釩鈦礦資源的開發(fā)利用上與攀鋼等企業(yè)相比還處于初級階段。通過與攀鋼等企業(yè)冶煉釩鈦礦的軟、硬件等的基礎條件對比,參照攀鋼等企業(yè)的高爐釩鈦礦冶煉的操控原則,在八鋼2500m3C高爐上開展了冶煉釩鈦礦的工業(yè)生產試驗,在逐步增加入爐TiO2負荷后,通過分析高爐爐況及運行的變化情況,為八鋼公司今后大規(guī)模利用釩鈦礦資源,實現半鋼提釩做好技術支撐。
八鋼C高爐與攀鋼高爐工藝裝備在冶煉釩鈦礦的工藝要求上還是有所差異(表1、表2)。從表1、表2可以看出,八鋼高爐爐容偏大,渣鐵溝的坡度相對較小而長度較長,這也對八鋼C高爐冶煉釩鈦礦的操控提出了更高的要求。
表1 高爐爐容參數比較
表2 爐前出鐵溝參數比較
由表3可知,八鋼高爐的鐵水運輸采用魚雷罐,且周轉率低,與攀鋼的一罐到底的運行方式相比,八鋼魚雷罐溫降大、罐口易粘結,而且生產過程的組織難度也相對增加。
表3 爐前渣處理、鐵水運輸的比較
八鋼高爐目前的原燃料質量與攀鋼等企業(yè)相比較,見表 4、表 5、表 6。
表4 燒結礦主要質量指標
表5 球團礦主要質量指標
表6 焦炭主要質量指標 %
因攀鋼無球團廠,其釩鈦鐵精粉主要配入到燒結礦中,在燒結過程中易產生強度差的鈣鈦礦,從而造成燒結礦成品率降低,而且燒結轉鼓強度下降明顯。借鑒攀鋼等企業(yè)釩鈦燒結礦的質量特點及對爐況的實際影響,為緩解釩鈦礦對入爐原料質量弱化的影響,八鋼今后將采取釩鈦鐵精粉主要應用于生產釩鈦球團,以釩鈦球團方式加入高爐中。
高爐冶煉釩鈦礦相較于普通礦,爐內焦炭的破壞程度會更嚴重些,主要是由于釩鈦礦在爐內高溫下,熔渣侵入焦炭內部,生成Ti(C,N)等物質加速了焦炭劣化。因此冶煉釩鈦礦,通常要求焦炭的硫分低、灰分低、強度高。而八鋼焦炭的質量指標中,特別是CSR的指標明顯偏低,在釩鈦礦冶煉期間,對爐內透氣性的影響也偏大些。
從八鋼與攀鋼冶煉釩鈦礦的軟硬件基礎條件對比分析來看,雖然八鋼高爐爐容不同,焦炭熱強度有所差異,但總體上,八鋼冶煉釩鈦礦的基礎條件與攀鋼等企業(yè)接近的,但在冶煉的操控是要求上更嚴格。
參照攀鋼等企業(yè)的釩鈦礦冶煉生產操作經驗,依據八鋼公司現有原燃料條件,制定了高爐冶煉釩鈦礦的生產試驗方案。2018年12月1日-30日,在八鋼C高爐開展了釩鈦礦冶煉的生產試驗。
(1)增加入爐釩鈦球團礦的消耗量,按照兩個階段分步實施。第一階段,入爐TiO2負荷達到15kg/t鐵;第二階段,繼續(xù)增加入爐TiO2負荷達到20kg/t鐵。(2)試驗期間,始終控制鐵水【Ti】<0.2%以內,保障爐況穩(wěn)定順行,渣鐵排放正常。
按照八鋼原料供應實際狀況,確定基本配礦原則為:燒結礦∶蒙庫球團∶釩鈦球團=75%∶(22%~16%)∶(3%~9%)。具體配料結構見表7。
表7 八鋼高爐釩鈦礦冶煉爐料結構表
參考攀鋼等鋼鐵廠釩鈦礦冶煉的操作制度,制定八鋼高爐冶煉釩鈦礦的操作原則:(1)鐵水【Si+Ti】為 0.4%~0.6%;(2)爐渣二元堿度為 1.1±0.05,渣中(MgO)9%~10%;(3)鐵水物理熱PT 1460±20℃;(4)控制合理的送風參數,適當發(fā)展兩道氣流,保持風量在4400m3/min以上、富氧率在3%以上;(5)加強出鐵管理,控制出鐵間隔時間,盡量出凈渣鐵;(6)增加鐵水罐周轉頻次,每罐受鐵2爐后,調運至其它爐受鐵;(7)定期配加錳礦、螢石清洗爐缸,或定期轉普通礦冶煉。
在八鋼C高爐冶煉釩鈦礦的生產試驗過程中:隨著入爐TiO2負荷的提高,對高爐各項工藝參數、鐵水質量及爐渣成分影響的對比分析。
3.4.1 入爐TiO2負荷與主要技術指標的對應關系
隨著入爐TiO2負荷的提高,操作上開始逐步增加風量,表現為高爐頂壓,壓差稍有上行,但煤氣利用暫無明顯趨勢性變化,燃料比也有所上行且波動大,高爐順行基本正常,無崩、懸料。如圖1所示。
圖1 入爐TiO2負荷與技術經濟指標的對應關系
3.4.2 入爐TiO2負荷對鐵水溫度PT的影響
高爐入爐TiO2負荷上升至15kg/t以上時,高爐鐵水PT波動增大,但基本可控制在1465~1480℃區(qū)間范圍內,爐前鐵水流動性未出現異常(見圖2)。
圖2 入爐TiO2負荷對鐵水PT的影響及變化趨勢
隨入爐TiO2負荷增加,高爐鐵水【S】波動也隨之增大。當高爐TiO2負荷增加至15kg以上時,爐渣(FeO)含量增加,脫硫效率降低,鐵水【S】含量總體呈上升趨勢,最高達到0.061%,但在該TiO2負荷下,渣鐵分離狀況尚好(見圖3)。
3.4.3 入爐TiO2負荷對爐渣脫硫能力的影響
圖3 入爐TiO2負荷對脫硫的影響及變化趨勢
3.4.4 入爐TiO2負荷對鐵水含釩和TiO2的影響
隨入爐TiO2負荷增加,高爐鐵水【V】含量有所升高,爐渣中TiO2含量最高達到3.4%以上,但爐前渣鐵系統(tǒng)運行尚未見異常,說明該入爐TiO2負荷下,尚不足以引起高爐爐況的大幅波動。當鐵水【V】含量達到0.12%時,隨鈦負荷的增加,鐵水【V】含量未成比例增加。表明隨著入爐釩、鈦含量的增加,鐵水【V】的還原效率趨緩。如圖4所示。
圖4 入爐TiO2負荷對鐵水【V】和爐渣(TiO2)的影響
3.4.5 冶煉釩鈦礦的釩、鈦元素平衡測算及規(guī)律
本次高爐冶煉釩鈦礦生產試驗,高爐入爐TiO2負荷在15~20kg/t,鐵水中【V】的含量0.7%~0.12%,高爐渣中(TiO2)達到1%~3.4%,爐況基本穩(wěn)定。通過釩、鈦元素的平衡測算,獲得爐內釩、鈦元素的走向規(guī)律和元素的收得率情況。見表8。
表8 釩、鈦元素平衡測算
從對本次釩鈦礦生產試驗及釩、鈦元素的跟蹤結果來看,釩、鈦元素的收入與支出基本保持平衡。高爐冶煉過程中,鈦元素主要以TiO2形式進入爐渣中,渣中的收得率在60%~90%;釩元素主要隨還原過程進入鐵水中,且隨生產操作參數的調整,鐵水中釩的收得率變化較大,在65%~85%,見表8。
3.4.6 高爐冶煉釩鈦礦對水渣系統(tǒng)的影響
高爐冶煉釩鈦礦期間,由于強化了爐前渣鐵排放的管理,高爐INBA系統(tǒng)運行正常,未見“放炮”現象,偶見水渣顏色有發(fā)黑現象。
3.4.7 高爐冶煉釩鈦礦對魚雷罐運行的影響
高爐冶煉釩鈦礦期間,通過將受鐵2次的260t魚雷罐及時調運至其它高爐化鐵罐。罐體重量略有增加,平均皮重由前期265t上升至270t,罐口偶見結渣現象,未對鐵、鋼工序的生產組織和調度造成較大影響。
八鋼C高爐冶煉釩鈦礦的生產試驗結果表明:
(1)本次生產試驗基本達到了釩鈦礦冶煉的既定目標,入爐TiO2負荷最高達到20.7kg/t,鐵水【Ti】最高為0.22%,生產操作、鐵水質量基本穩(wěn)定,未造成爐況明顯的波動。
(2)當負荷達到20kg/t時,對高爐爐況及鐵水、爐渣成分等的影響開始逐步顯現,如試驗期間爐溫控制不好,偶有硅高、爐內壓差上升、爐渣出不盡、PT較低(最低1415℃)等現象。反映出釩鈦礦冶煉的技能還需加強,操作人員對釩鈦礦冶煉原理、規(guī)律、操作技能還要不斷提高。
(3)八鋼高爐冶煉釩鈦礦是可行性的,而且具有進一步提升的空間。但需要克服存在的不利因素:如爐容大,且渣溝長、坡度小,存在渣流不暢、渣溝易外溢的可能性;原燃料的質量也有一定差距,冶煉難度也相對較大;魚雷罐周轉率偏低,存在魚雷罐結蓋等潛在風險。因此在釩鈦礦冶煉的細節(jié)管控上要更為謹慎和仔細,在高爐生產組織和爐況調劑上應更嚴格。
通過對本階段高爐冶煉釩鈦礦的生產試驗跟蹤與對比分析,八鋼高爐入爐TiO2負荷相較于攀鋼等還處于較低水平,高爐技術人員仍需繼續(xù)加強對釩鈦礦冶煉的操作技能和釩鈦冶煉的特性研究,為立足當地礦產資源,持續(xù)提升釩鈦礦資源的利用率,最終實現八鋼公司半鋼提釩做好充分的技術準備。