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    柳鋼1A號高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)實踐

    2019-10-21 09:16:14歐奕秋莫朝興鐘波許勇新
    科學與財富 2019年15期
    關鍵詞:穩(wěn)產(chǎn)高爐高產(chǎn)

    歐奕秋 莫朝興 鐘波 許勇新

    摘 要:2018年1#A高爐通過加強精料的管理,調整布料制度,合理的送風送風制度等措施,高爐生產(chǎn)基本實現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),全年實現(xiàn)產(chǎn)鐵153.647萬噸,高爐的指標都取得了不錯的成績。

    關鍵詞:高爐;高產(chǎn);穩(wěn)產(chǎn)

    1 前言

    柳鋼1A號高爐有效容積1500 m3,配套四座球式熱風爐,全鑲磚的薄壁內型結構,爐腹、爐腰、爐身均采用銅冷卻壁,軟水密閉循環(huán)冷卻技術,采用無料鐘爐頂,共22個風口,2個鐵口無渣口設計。柳鋼1A號高爐2010年是在原來620m3的高爐的基礎上大修改造而來,存在比同類型高爐相對較“矮胖”,爐前出鐵場狹小等不足的問題。

    2 生產(chǎn)回顧

    2018年由于鋼材市場形勢較好,公司對生鐵產(chǎn)量的需求迫切。因此高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)是我們實際生產(chǎn)中首先要解決的問題。柳鋼煉鐵廠2018年全年生鐵產(chǎn)量必保目標為1210萬噸,奮斗目標為1215萬噸,最終煉鐵廠2018年生鐵年產(chǎn)量完成了1215.49萬噸,順利地實現(xiàn)了煉鐵廠提出奮斗目標。

    2018年上半年高爐生產(chǎn)受到換球、年修等影響,高爐利用系數(shù)偏低,年初的一、二月份,高爐利用系數(shù)只有2.63和2.65,與月計劃產(chǎn)量相差較大;其他月份都能穩(wěn)定在2.8左右,特別是第四季度,每月的利用系數(shù)均能達到2.9以上。雖然2018年遇到和面對的問題很多,但二月份以后全年總體上都能夠維持高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的勢頭??傮w來說,柳鋼1A 號高爐整個2018年的外部生產(chǎn)條件、面對的困難雖多,但通過采取合理的操作制度,及時靈活地調節(jié),全年順利地完成了廠部下達的計劃,至今都能很好地保持高爐穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的勢頭。

    3 實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)采取的措施

    3.1堅持精料方針, 加強原燃料的入爐管理

    高爐冶煉實踐有“七分原料,三分操作”或“四分原料三分設備三分操作”的說法, 精料工作是高爐穩(wěn)定順行,優(yōu)質高產(chǎn)的重要基礎。目前柳鋼的原燃料條件已經(jīng)有了巨大改善,燒結礦、球團礦、焦炭、早就實現(xiàn)了自己生產(chǎn),質量波動不大,爐料結構比較穩(wěn)定,高爐入爐的配比是78%燒結礦+17%球團礦+5%塊礦,熟料率基本上達到90%以上。焦炭以自產(chǎn)干熄焦為主,以少量水焦和外購焦做補充的原燃料生產(chǎn)模式。

    3.2調整好布料制度

    調整布料制度主要是形成“平臺加漏斗”的料面,使中心、邊緣兩道煤氣流分布合理,并根據(jù)爐況合理調整中心和邊緣兩道氣流分布比例,達到煤氣流分布合理、高爐順行、實現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的目的。1A號高爐由于先天的原因,是從620m3大修改造而來,相對于同廠其他相同爐容的高爐較“矮胖”,布料制度的總體思路是中心合理,適當抑制邊緣,通過摸索總結,1A號高爐布料制度。1A高爐的裝料制度調節(jié)比較靈活,布料矩陣變化多,不拘泥于固定形式,并根據(jù)原燃料條件的變化靈活調節(jié),焦炭最大角度達到45°,中心加焦的角度16°或13°視現(xiàn)實生產(chǎn)情況而定,保證中心、邊緣兩道煤氣流合理。

    2018年10月以后,1A號高爐料流閥穿漏,料罐雷達失靈,導致布料參數(shù)監(jiān)控及控制困難,但車間逐步摸索,及時調整,2018年第四季度仍能創(chuàng)造出較高的利用系數(shù)和較低的燃料比。

    3.3穩(wěn)定送風比及維持相對穩(wěn)定的富氧率

    高爐操作強調穩(wěn)定,不搞極限操作。穩(wěn)定適當?shù)乃惋L比及穩(wěn)定好適當?shù)母谎趿?,能夠保證高爐兩道煤氣流的穩(wěn)定,也能夠維持良好的高爐生產(chǎn)爐型。高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)和低成本冶煉技術的實現(xiàn)需要各種操作制度和控制水平的整體提升。2018年各月的送風比和富氧率見,2018年1A高爐富氧率月平均穩(wěn)定在3.4%左右。富氧率關系到噴煤效率、高爐產(chǎn)量和生鐵成本的主要因素。現(xiàn)代高爐生產(chǎn)的研究表明,一般高爐富氧率保持在3%~5%水平有利于提高產(chǎn)量和降低成本。如果氧氣價格降到0.3元/m3富氧率可以提升很大。

    3.4加強日常操作的管理

    高爐的穩(wěn)定順行,值班工長的日常操作很關鍵,加強對值班工長的管理,提高工長的操作水平,提高對突發(fā)應急事件的處理能力,是高爐實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的有利保證。日常生產(chǎn)中工長除了執(zhí)行好煉鐵廠制定的方針政策,還要按照工藝要求,嚴格控制好各個參數(shù)。提高值班工長的操作水平主要方式是車間嚴格執(zhí)行好煉鐵廠每年制定的培訓計劃。為了高爐實現(xiàn)精細化操作,車間制定的操作方針一定要詳細而全面。

    3.5加強爐前管理,優(yōu)化科學的運行模式

    隨著冶煉強度的提高,爐前能否及時出凈渣鐵,直接關系到爐況的穩(wěn)定與順行。柳鋼1A號高爐采用2個鐵口無渣口設計,正常生產(chǎn)中輪流采用2 個鐵口出鐵。及時掌握好出鐵狀況,調節(jié)好開鐵口時間和出鐵時間。

    加強爐前關鍵設備的點檢、維護工作,嚴格執(zhí)行點檢定修制度。爐前各班加強對爐前設備的點檢,特別是泥炮炮頭和開口機設備,保證鐵口正常工作,控制鐵口深度2.6 ~ 3m,靈活控制開口間距。近年以來,1A高爐通過摸索,發(fā)展了一套自己的爐前出鐵模式;在每次鐵都能出凈的情況下,兩次鐵的間隔可以適當延長10到20分鐘,這樣的操作方法有利于降低爐前每班開鐵口的次數(shù),不僅降低了爐前的勞動強度,也降低了爐前無水炮泥的消耗,降低爐前成本;同時,適當延長出鐵間隔也有利于運輸配罐、拉罐,減輕運輸壓力,更有利于煉鐵和下道工序的協(xié)調、協(xié)同。如果上次鐵沒有噴口,則采取零間隔出鐵的模式。這樣的出鐵管理模式對爐前的管理水平提出了更高的要求。因此對爐前工的技能培訓,爐前的考核制度,規(guī)范爐前操作等方面的管理工作要求也更高、更精細。

    3.6加強設備管理,降低高爐休慢風率

    高爐的休慢風率是影響高爐高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的重要指標,目前的生產(chǎn)條件下,影響高爐休慢風率的主要因素是設備年修因素。柳鋼煉鐵高爐的休慢風率近年以來取得了巨大進步,休慢風率指標逐年降低,2018年1#A高爐的休風率為0.62%,影響休風率指標的主要因素是每年年初的計劃年修和定修。由于高爐休風時間減少,設備的更換和維修都集中在年修期間,每次檢修的項目也越來越多,這也對高爐煉鐵設備的管理工作提出更高的要求。重點抓好設備定修、日常維修工作,加強設備點檢、維護和設備隱患監(jiān)控、跟蹤工作,杜絕設備事故發(fā)生。自始至終做好設備運行趨勢管理,利用設備趨勢圖掌握好設備的運行狀況,設施更新整改工作做到有預判,早發(fā)現(xiàn),有措施,為高爐的生產(chǎn)做好保駕護航。

    3.7中部的監(jiān)控調節(jié)

    高爐維持合理的操作爐型才能獲得較好的技術經(jīng)濟指標,維持良好的爐型,除了上下部的調劑,中部的控制也要合理到位。中部的控制主要是以穩(wěn)定進水溫度(進水溫度按操作規(guī)程控制在42~47℃),調節(jié)軟水流量的方式,以達到穩(wěn)定渣皮,維持合理操作爐型的目的。

    4結語

    柳鋼煉鐵廠發(fā)展到今天,許多指標又進入一個瓶頸期。 高爐的穩(wěn)定順行,穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)不能光靠某一個車間或某一個部門,要想高爐指標有一個質的提高,必須是整個系統(tǒng)的提高,保證燒結、焦化以及轉爐等下道工序良好的協(xié)調,才能創(chuàng)造更好的效益,企業(yè)才能在激烈的市場競爭中生存。

    參考文獻:

    [1]2017年全國高爐煉鐵學術年會《近年來煉鐵生產(chǎn)的回顧兼論新時期持續(xù)發(fā)展的路徑》

    [2]《高爐煉鐵生產(chǎn)技術手冊》冶金工業(yè)出版社2012年[3]《煉鐵》-《高爐操作的基本思路和方法》劉云彩

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