李永斌
摘要:鍋爐作為電廠能量轉(zhuǎn)換的重要環(huán)節(jié),一直以來受到了廣泛的關(guān)注和深入的研究,目前為止,已經(jīng)歷了無數(shù)次的鍋爐技術(shù)革新,也使電力生產(chǎn)中流入了多種類型的鍋爐產(chǎn)品。其中,循環(huán)流化床鍋爐以其煤種適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)性好、穩(wěn)定燃燒、排污量少、易控制等諸多優(yōu)點(diǎn)而在電廠生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用,因此,循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組的運(yùn)行優(yōu)化直接關(guān)系著大多數(shù)火電廠的生產(chǎn)成本和經(jīng)濟(jì)效率,對其進(jìn)行研究具有一定的實(shí)際意義。
關(guān)鍵詞:300MW循環(huán)流化床;鍋爐;機(jī)組;運(yùn)行優(yōu)化
1、300MW循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)優(yōu)化
順利進(jìn)行鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)過程,有利于機(jī)組的快速啟動(dòng),盡早建立鍋爐灰循環(huán),有利于鍋爐的均勻加熱,以及機(jī)組并網(wǎng)以后的快速升負(fù)荷。在鍋爐檢修結(jié)束,風(fēng)量標(biāo)定完畢,具備添加床料條件時(shí),提前添加好床料。得到機(jī)組啟動(dòng)命令后,確認(rèn)鍋爐保護(hù)正確投入,四個(gè)外置床錐閥在關(guān)閉位置,按順序啟動(dòng)一臺(tái)引風(fēng)機(jī),兩臺(tái)或三臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī)(根據(jù)流化的需要確定),高壓流化風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,調(diào)整每個(gè)回料閥風(fēng)箱風(fēng)量,開啟外置床斜管的流化風(fēng)門,確認(rèn)每個(gè)外置床暢通后,再啟動(dòng)一臺(tái)二次風(fēng)機(jī),兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)。一次風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后調(diào)整左右側(cè)一次風(fēng)量在90kNm3/h左右,觀察鍋爐床壓的情況,一般要求床壓在10~11kPa左右。鍋爐點(diǎn)火時(shí),左右側(cè)風(fēng)燃器分別先投入一支油槍,觀察爐膛溫升情況,控制床溫上升速率小于100℃,點(diǎn)火1小時(shí)后,根據(jù)爐膛的溫升情況,可再投入其它兩支油槍。期間要求任何情況下,控制風(fēng)道燃燒器溫度不大于900℃。鍋爐中部平均床溫達(dá)到350℃以后,啟動(dòng)給煤線進(jìn)行脈沖投煤,期間注意鍋爐氧量和床溫的變化情況,避免出現(xiàn)爆燃的情況。確認(rèn)投煤燃燒正常以后,可逐步增加給煤量至40~50t,同時(shí)降低風(fēng)燃器油槍的出力。待床溫升至650~700℃之間時(shí),可逐漸停運(yùn)風(fēng)燃器油槍。通過上述啟動(dòng)過程,可以看出整個(gè)啟動(dòng)過程首先是推遲了部分輔機(jī)的啟動(dòng)時(shí)間,節(jié)約用電;一次風(fēng)量的調(diào)整,一次風(fēng)量維持較低水平,減少熱量帶走,風(fēng)機(jī)節(jié)電;提前投煤,提前退出油槍運(yùn)行,節(jié)約了燃料成本。
2、300MW循環(huán)流化床鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整
(1)入爐煤粒度的控制。鍋爐設(shè)計(jì)時(shí),爐膛的幾何尺寸是由密相區(qū)的速度決定的,所以要得到最佳的鍋爐運(yùn)行性能必須控制燃煤的粒度。粒度大,引起排渣量大,床溫高,帶負(fù)荷能力低等問題;粒度過細(xì),可能導(dǎo)致分離器超溫、飛灰可燃物高、床壓不能維持等問題。合理選取燃煤粒度、確定合理的流化速度使之與爐膛尺寸相配合,是提高碳粒燃燒效率以及鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要舉措。燃煤粒度的確定必須綜合考慮設(shè)計(jì)參數(shù)、安全運(yùn)行、碎煤機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況和冷澄器出力等多方面因素,并通過多次篩分試驗(yàn),確定適合鍋爐入爐煤粒度控制指標(biāo)。(2)飛灰及底灰含炭量的降低。飛灰含炭量和底灰含炭量是鍋爐燃燒效率的重要參數(shù),炭顆粒燃燒越完全,飛灰、底灰含炭量越低,主要通過合理的風(fēng)煤配合和合理的一、二次風(fēng)配合來實(shí)現(xiàn)。因?yàn)橐淮物L(fēng)量增加,內(nèi)循環(huán)加強(qiáng),底澄停留時(shí)間加長,對底澄燃盡有利。但一次風(fēng)量增加同時(shí)帶來了一些負(fù)面作用,磨損增加。且一次風(fēng)量達(dá)到一定值時(shí),床溫將降低,對底渣燃盡不利,過量空氣系數(shù)也會(huì)增加,導(dǎo)致鍋爐熱效率降低。因此,需要反復(fù)進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整,以確定合適的一次風(fēng)量和一、二次風(fēng)比率。一次風(fēng)量對飛灰影響明顯,它在設(shè)計(jì)上占總風(fēng)量的45%(300MW負(fù)荷時(shí),一次風(fēng)量為2×202203Nm3/h)。該循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行調(diào)節(jié)中,為了降低對受熱面管壁的磨損,將一次風(fēng)量降低到2×180000Nm3/h,后來又進(jìn)一步降低到2×165000Nm3/h,這一措施不僅對降低管壁磨損效果顯著,同時(shí)使飛灰含炭量進(jìn)一步降低,提高了鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
3、機(jī)組低負(fù)荷時(shí)的運(yùn)行方式優(yōu)化
由于部分地區(qū)電網(wǎng)峰谷差很大,特別是后夜班低負(fù)荷時(shí)間較長,根據(jù)計(jì)劃負(fù)荷曲線加強(qiáng)與調(diào)度的溝通,確定單機(jī)負(fù)荷在低谷時(shí)段超過3h的時(shí)候,要合理安排2臺(tái)機(jī)組的出力,對減負(fù)荷機(jī)組的2臺(tái)循環(huán)水泵、二次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī),采取停運(yùn)1臺(tái)的節(jié)電措施,特做如下優(yōu)化運(yùn)行:(1)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至200MW時(shí),將準(zhǔn)備停運(yùn)側(cè)二次風(fēng)機(jī)的負(fù)荷逐漸降至空載后停運(yùn)備用。因?yàn)樵诖素?fù)荷下,保留1臺(tái)二次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,可保證鍋爐能正常燃燒。(2)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷減至180MW以下,真空在-79kPa以上,循環(huán)水溫升小于8℃,機(jī)組其他相關(guān)參數(shù)運(yùn)行正常時(shí),可停止1臺(tái)循環(huán)水泵。此時(shí)1臺(tái)循環(huán)水泵的循環(huán)水量已滿足機(jī)組對真空的要求。(3)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至130MW時(shí),將同側(cè)引風(fēng)機(jī)逐漸降至空載后停運(yùn)備用。因?yàn)樵诖素?fù)荷下,保留1臺(tái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,可以正常調(diào)節(jié)鍋爐負(fù)壓。(4)循環(huán)水泵、二次風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)停運(yùn)后進(jìn)行啟動(dòng)前的檢查,確保隨時(shí)具備聯(lián)投的條件,以便接到指令后能快速升負(fù)荷。(5)運(yùn)行循環(huán)水泵的冷卻水壓力低于0.1MPa時(shí),啟動(dòng)管道泵,增加冷卻水壓力和冷卻水量,確保運(yùn)行循環(huán)水泵的安全。(6)加強(qiáng)對單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)風(fēng)煙系統(tǒng)的監(jiān)視與調(diào)整,特別應(yīng)防止運(yùn)行的單側(cè)風(fēng)機(jī)過電流和爐膛壓力保護(hù)動(dòng)作。
4、300MW循環(huán)流化床鍋爐輔機(jī)設(shè)備的節(jié)能優(yōu)化
風(fēng)機(jī)傳統(tǒng)節(jié)流調(diào)節(jié)成本低,系統(tǒng)簡單,能源損失大,不適宜作為主要調(diào)節(jié)手段,變頻調(diào)節(jié)是一種有效經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)手段,例如某公司對兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)進(jìn)行了變頻改造,通過增加電機(jī)變頻調(diào)節(jié)系統(tǒng),在風(fēng)機(jī)入口門全開的狀態(tài)下,采用變頻調(diào)速控制裝置,通過改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,來控制風(fēng)機(jī)的出力,降低電機(jī)電流,減少節(jié)流調(diào)節(jié),當(dāng)變頻故障時(shí)可以直接切換至工頻運(yùn)行,具保證設(shè)備安全穩(wěn)定。采用變頻控制除了明顯的節(jié)電,還有很多優(yōu)點(diǎn):變頻器的軟啟動(dòng)/停止功能,啟動(dòng)電流小,減小啟動(dòng)電流對電機(jī)和電網(wǎng)的沖擊;變頻改造后風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)門全開,減少磨損,進(jìn)一步降低風(fēng)道阻力;變頻器調(diào)節(jié)減少了風(fēng)機(jī)以及電機(jī)的機(jī)械磨損,降低了軸承、軸瓦溫度。鍋爐排煙熱損失是鍋爐各項(xiàng)熱損失中比較大的一項(xiàng),只有降低排煙溫度,才能降低排煙損失,通過在尾部煙道安裝低壓省煤器,來降低排煙溫度。低壓省煤器受熱面安裝于空預(yù)器出口至電除塵入口的四個(gè)上行豎直煙道內(nèi),分甲乙兩側(cè)對稱布置,四個(gè)煙道內(nèi)各布置一組受熱面,錯(cuò)列逆流,蛇形管屏形式。低壓省煤器分兩路取水,兩路取水均電動(dòng)調(diào)整門調(diào)節(jié)流量,控制水溫85℃,給水被加熱后和加出水匯合后進(jìn)入除氧器,通過低壓省煤器回水母管總電動(dòng)調(diào)門,調(diào)整省煤器降溫幅度。通過在空預(yù)器出口豎直煙道增加低溫省煤器,平均排煙溫度由改造前的167℃可降到115℃左右,降低達(dá)50多度,節(jié)能效果非常明顯。
5、結(jié)束語
對300MW循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組進(jìn)行優(yōu)化,不僅保證了運(yùn)行的安全性,還提高了運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約運(yùn)行成本,整體上提高了電廠的經(jīng)濟(jì)效益。循環(huán)流化床鍋爐的獨(dú)特性能決定了其良好的發(fā)展趨勢,相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對循環(huán)流化床鍋爐的研究,提高運(yùn)行效率,提高能源的利用率,保證不對環(huán)境造成污染。
參考文獻(xiàn):
[1]300MW級(jí)循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組運(yùn)行分析[J].郝獻(xiàn)其.山東工業(yè)技術(shù).2014(16).
[2]300MW機(jī)組循環(huán)流化床鍋爐燃燒特性分析[J].徐婷婷,蔡斌.內(nèi)蒙古電力技術(shù).2013(06).
[3]循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行調(diào)節(jié)分析[J].谷海濤.能源與節(jié)能.2018(03).
(作者單位:平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司)