劉文杰
摘 要:苯乙烯裝置循環(huán)水系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)較差,表現(xiàn)在循環(huán)水腐蝕率高,濁度高,排污量大,水溫偏高,藥劑使用量大,而濃縮倍數(shù)低等問(wèn)題。針對(duì)情況分析合理的原因,并制定相應(yīng)的措施,達(dá)到降低循環(huán)水腐蝕率的目的。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水;腐蝕;降低
青島海灣化學(xué)有限公司苯乙烯裝置于2018年1月份投產(chǎn)并于當(dāng)月產(chǎn)出合格產(chǎn)品。但循環(huán)水系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)與設(shè)計(jì)狀態(tài)相差較大,主要表現(xiàn)在循環(huán)水腐蝕率高,濁度高,排污量大,水溫偏高,藥劑使用量大,而濃縮倍數(shù)低等問(wèn)題。設(shè)計(jì)循環(huán)水工藝設(shè)計(jì)指標(biāo):濁度<10mg/L,總鐵<1mg/L,余氯0.2~1.0mg/L。氯離子≤300mg/L,鈣硬度40~180mg/L,總堿度100~350mg/L。且與公司要求要體現(xiàn)公司精湛的工藝質(zhì)量水平,樹(shù)立綠色、環(huán)保、節(jié)約型公司的要求相悖。廠內(nèi)現(xiàn)狀循環(huán)水腐蝕率較高,導(dǎo)致濁度高,排污量大補(bǔ)水量大,藥劑使用量大。
1 現(xiàn)場(chǎng)情況
使用掛片觀測(cè)循環(huán)水腐蝕現(xiàn)象,肉眼可見(jiàn),檢測(cè)腐蝕率高達(dá)0.3mm/a。腐蝕性較高,長(zhǎng)期對(duì)裝置設(shè)備和管線造成腐蝕破壞。循環(huán)水水渾濁,顏色有銹紅色,檢測(cè)數(shù)據(jù)濁度在20mg/L以上,F(xiàn)e含量高達(dá)6mg/L。不得不加大排污置換,排污量達(dá)到50t/h,從而也增大了補(bǔ)水量。循環(huán)水的電導(dǎo)率并不高,濃縮倍數(shù)不到1.2,所以補(bǔ)水量和加藥量較高,造成損失。
2 分析原因
①操作人員執(zhí)行工藝不嚴(yán),加藥量不均;②供水設(shè)備和管道材質(zhì)問(wèn)題,補(bǔ)水增壓泵和管線材質(zhì)為碳鋼,海淡水在進(jìn)入循環(huán)水前就已經(jīng)造成腐蝕。根據(jù)檢測(cè),海淡水補(bǔ)水至循環(huán)水時(shí)Fe含量高于2mg/L,嚴(yán)重影響循環(huán)水水質(zhì);③海淡水補(bǔ)水水質(zhì)差,海水淡化處理的水為氯含量高,但是鈣鎂離子低,為軟水,為防止水腐蝕需要補(bǔ)充大量堿鈣和緩蝕劑;④工藝凝液補(bǔ)水水質(zhì)差,凝液中Fe含量極低,但是堿度和鈣硬度也低,循環(huán)水池可以補(bǔ)充堿鈣調(diào)整水質(zhì);⑤循環(huán)水管道沖洗不徹底,循環(huán)水旁濾過(guò)濾器為兩組四個(gè)重力式無(wú)閥過(guò)濾器,由于設(shè)計(jì)不夠精確,達(dá)不到自動(dòng)過(guò)濾沖洗的效果,循環(huán)水系統(tǒng)初期水沖洗不徹底,殘留鐵銹泥沙粘泥等進(jìn)一步加重了循環(huán)水濁度,長(zhǎng)期造成垢下腐蝕;⑥工藝凝液補(bǔ)水量過(guò)大,裝置工藝凝液設(shè)計(jì)全部排入循環(huán)水進(jìn)行利用,沒(méi)有其他流程,為了控制循環(huán)水量不得不增大排污,造成濃縮倍數(shù)低,加藥量增加,水質(zhì)難于控制造成腐蝕性高。且凝液溫度較高,對(duì)循環(huán)水降低溫度不利;⑦環(huán)境溫度差別大,調(diào)查2019年2-6月份循環(huán)水廠附近的環(huán)境溫度,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水腐蝕率與環(huán)境溫度無(wú)直接關(guān)聯(lián);⑧分析過(guò)程存在誤差,獲取腐蝕率專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)樣品的多次重復(fù)分析數(shù)據(jù)后得,腐蝕率的分析數(shù)值結(jié)果均在允許誤差范圍之內(nèi)。
3 根據(jù)主要原因?qū)嵤?duì)策
3.1 海淡水水質(zhì)差
更換為自來(lái)水,更換不銹鋼材質(zhì)增壓泵及PE供水管道。海淡水補(bǔ)水中Fe含量有明顯的降低,檢測(cè)Fe含量降至1mg/L以下。循環(huán)水腐蝕率由原來(lái)的0.3 (mm/a)降為0.0863(mm/a),循環(huán)水水質(zhì)有所改善,但是沒(méi)有徹底解決。
3.2 循環(huán)水旁濾器工作不正常
①通過(guò)旁濾器強(qiáng)制對(duì)循環(huán)水進(jìn)行置換工作,使整改循環(huán)水濁度下降,減少粘泥形成垢下腐蝕;②制定操作法規(guī)定每天進(jìn)行一次手動(dòng)強(qiáng)制反沖洗,以出水不渾濁為標(biāo)準(zhǔn),保證過(guò)濾效果正常。
3.3 工藝凝液補(bǔ)入循環(huán)水量大,更改凝液排放流程
與電廠和氯乙烯廠合作,將苯儲(chǔ)罐之后的冷凝水管道輸送至熱電廠(距離450m),冷凝水與熱電廠的脫鹽水(常溫,220t/h)通過(guò)板式換熱器進(jìn)行換熱。然后將換熱之后的冷凝水輸送至氯乙烯裝置北側(cè)循環(huán)水站(距離400m,高度差10m)。(若此凝液輸送回苯乙烯循環(huán)水站,距離大約1000m)。流程更改后凝液補(bǔ)循環(huán)水流量可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。
4 實(shí)施后效果
①經(jīng)過(guò)實(shí)施策略后,循環(huán)水各項(xiàng)指標(biāo)都有所改善。循環(huán)水清澈濁度降低到8mg/L,濃縮倍速提高到3-5倍之間,添加藥劑消耗減半,污水排放由50t/h降到15t/h,腐蝕率由0.3mm/a降至0.015mm/a,符合國(guó)標(biāo)要求;②循環(huán)水經(jīng)過(guò)改造后中控分析報(bào)表顯示,經(jīng)過(guò)改造后,除余氯指標(biāo)外,其他各項(xiàng)循環(huán)水指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。
5 經(jīng)濟(jì)效益分析
改善后循環(huán)水腐蝕率明顯降低,減少裝置設(shè)備腐蝕,延長(zhǎng)使用壽命。夏季循環(huán)水溫度較原來(lái)降低,降低了風(fēng)機(jī)降溫的成本,也更有利于苯乙烯裝置生產(chǎn),對(duì)苯乙烯裝置換熱器具有更好的換熱效果,增大了苯乙烯操作彈性。
6 對(duì)于措施的進(jìn)一步鞏固:
①根據(jù)工藝凝液流程變化的要求,對(duì)《工藝技術(shù)規(guī)程》進(jìn)行修訂,確保工藝文件的適宜性和指導(dǎo)作用;②對(duì)操作人員相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn),指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作人員進(jìn)行循環(huán)水藥劑的添加、旁濾器強(qiáng)制反沖洗操作,并納入《崗位操作法》;③根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)整治措施,嚴(yán)格控制加藥量,優(yōu)化強(qiáng)制反沖洗措施,循環(huán)水藥劑添加量已作為具體的考核要求;④現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施措施的過(guò)程中,及時(shí)調(diào)整過(guò)程中產(chǎn)生誤差,做到最優(yōu)化。