張倩
摘 要:馬古1潛山為氣頂?shù)姿筒?,?jīng)過14年的開發(fā),開發(fā)矛盾日益突出,穩(wěn)產(chǎn)基礎十分薄弱,油藏天然能量不足,急需探索合理的開發(fā)方式扭轉(zhuǎn)目前產(chǎn)量遞減的生產(chǎn)形勢,結(jié)合區(qū)塊開發(fā)現(xiàn)狀,提出實施注氣試驗,人工補充地層能量,在頂氣底水共同作用下,維持油井自噴能力,延長自噴期,提高區(qū)塊產(chǎn)量,實現(xiàn)了巨厚塊狀潛山油藏注氣開發(fā)驅(qū)油的目的。
關鍵詞:氣頂?shù)姿筒?能量不足;注氣試驗
0 引言
馬古1塊構造上位于遼河西部凹陷興隆臺潛山帶南端,區(qū)塊四周為斷層所夾持,具有“鼻狀”形態(tài)的潛山圈閉,油藏類型為具有層狀特點的裂縫型塊狀底水油藏,油藏埋深3700-4670m,潛山頂部發(fā)育氣頂,氣油界面-3918m,縱向上發(fā)育兩段有利儲層,地震反射均為復合反射,連續(xù)性較好,上報探明含油面積6.56km2,探明地質(zhì)儲量830.19萬t,天然氣儲量3.11億方,至2017年底,潛山共油井11口,開井5口,日產(chǎn)油55t,累產(chǎn)油38.9萬t,采油速度0.23%,采出程度4.68%。
1 目前區(qū)塊存在的主要問題分析
1.1 油藏天然能量不足,需人工補充能量
區(qū)塊雖然有氣頂、底水,但天然能量開發(fā)方式下,地層壓力持續(xù)下降,初期地層壓力41.63MPa,壓力系數(shù)1.04,目前地層壓力35.8MPa,壓力系數(shù)0.85,地層壓力下降5.83MPa,產(chǎn)量出現(xiàn)快速遞減,年遞減率27.9%。根據(jù)每采出百分之一地質(zhì)儲量地層壓力下降值與彈性產(chǎn)量比關系,確定馬古1塊采油百分之一地質(zhì)儲量地層壓力下降值1.41MPa,彈性產(chǎn)量比2.63,說明油藏天然能量不足,急需人工補充能量。
1.2 底水錐進速度快,潛山下段水平井快速水淹停噴
馬古1潛山原始油水界面-4670m,下段3口水平井垂深-4450m,投產(chǎn)4-6個月見水,見水后停噴、含水上升快,均高含水關井。
2 區(qū)塊開發(fā)精細地質(zhì)認識
受氣頂、底水雙向作用,油井均在油環(huán)生產(chǎn),產(chǎn)量、含水穩(wěn)定。馬古1潛山歷史投產(chǎn)油井14口,原始氣油界面-3918m,高部位3口油井馬古1、馬古1-1、馬古-H103生產(chǎn)氣油比高,為保護氣頂關井。底部見水停噴4口油井,3口水平井側(cè)鉆上返至-4250m油環(huán)處生產(chǎn),頂氣底水共同作用下,生產(chǎn)穩(wěn)定,目前平均單井日產(chǎn)油7.3t/d,生產(chǎn)氣油比894m3/t,含水47%。目前開井6口,均集中在中部油環(huán)處生產(chǎn)。
氣頂膨脹作用有效維持油井自噴能力。對比氣頂?shù)姿餐饔玫囊娝R古-H105井和無氣頂?shù)呐d古7塊典型見水井興古7-H302井的生產(chǎn)特點,馬古-H105井2013年見水后自噴期大于4年,階段產(chǎn)油11.07萬t,產(chǎn)量穩(wěn)定,日產(chǎn)油13.2t/d,含水71.3%。興古7-H302見水后自噴期15個月,階段產(chǎn)油2.21萬t,高含水關井。
由此可以看出,頂氣底水共同作用下,油井生產(chǎn)氣油比高,降低了井筒流體密度,維持油井自噴能力,自噴期長,產(chǎn)量穩(wěn)定。
3 探索合理的開發(fā)方式
直井大段篩管完井,水平井集中在-4250m生產(chǎn),不滿足低注高采的注水井網(wǎng)設計原則,分析興古7塊、馬古1塊太古界潛山油井見水生產(chǎn)特點,認為同層注水開發(fā)方式下注水開發(fā)水竄風險大,區(qū)塊不適合注水開發(fā)的方式。
結(jié)合目前馬古潛山油藏特點可以實現(xiàn)注氮氣驅(qū)油,注氣提高采收率機理主要有氣體驅(qū)動力,重力分異作用,原油溶氣后的膨脹作用等方面,重力分異作用驅(qū)油機理占主導作用。
由于油氣密度差大于油水密度差,氣體向上運移。而潛山裂縫多為高角度縫,更有利于氣體上浮。由于表面張力的影響,與水相比,氮氣更易進入微小裂縫,驅(qū)替微小裂縫中的剩余油,達到有效利用注氣能量,結(jié)合水平井開發(fā)以獲得更高產(chǎn)能的目的。為滿足注氣需求,優(yōu)選井馬古-H203CH(原生產(chǎn)井段垂深4217-4248m)實施注氮氣試驗。
4 注氣應用效果分析與研究
馬古-H203CH于2018年4月9日實施注氣,初期油壓25.76MPa,套壓5MPa,日注2.9萬方,累注1005萬方。注氣井組周邊有3口生產(chǎn)井見到受效跡象,馬古-H203CH上方油井馬古-H101、馬古-H105井產(chǎn)量、壓力均有上升趨勢,延長了油井的自噴期。典型井馬古-H105生產(chǎn)井段垂深4149-4262m,注氣前該井日產(chǎn)油13.2t,日產(chǎn)氣7568方,日產(chǎn)水32.9方,氣油比573方/t,油壓1.8MPa,實施注氣20天后見到效果,日產(chǎn)油上升到高峰期的25.2t,日產(chǎn)氣為10677方,日產(chǎn)水31.1方,油壓2MPa,階段累計增油1639t,馬古-H101井初步計算增加產(chǎn)油量2130t。注氣后該塊年產(chǎn)油量略有提升,注氣前年遞減率27.9%,2017年年產(chǎn)油量18944t,注氣8個月后,2018年年產(chǎn)油量提高為19481t,有效地減緩了產(chǎn)量遞減的趨勢,注氣試驗收到預期效果。
5 結(jié)語
馬古1潛山受氣頂、底水雙向作用,油井均在油環(huán)4250m生產(chǎn),目前油環(huán)高度逐漸縮小,限制了油井的生產(chǎn),區(qū)塊巖性特殊,為雙重基質(zhì)儲層,裂縫發(fā)育且分布不均,儲層非均質(zhì)性較強,注入氣體存在沿裂縫氣竄的風險。因此在今后注氣實施過程中,一定要加強動態(tài)監(jiān)測和跟蹤評價,有效抑制或減緩氣竄,實現(xiàn)有效補充地層能量,延長現(xiàn)有生產(chǎn)油井自噴期的效果。