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    埕島油田勝海古1塊潛山油藏作業(yè)完井優(yōu)化方案

    2019-10-21 15:19:30叢曉航
    中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年11期

    叢曉航

    摘 要:勝利淺海東斜坡東營組油藏埋深3200-3700m,具有壓力高、儲層敏感性強、漏失傷害大等特點,海上古潛山裂縫型油藏埋深4000m以上,具有壓力高、酸壓后漏失量大、氣液比高壓井困難等特點。潛山油藏下古生界、太古界由各類海相碳酸鹽巖組成,碳酸鹽巖地層以裂縫、溶洞等次生孔隙為主儲集層,容易發(fā)生修井液漏失、先漏后涌或涌漏同層,且氣大油稀伴生潛在的可燃氣體、硫化氫及一氧化碳等可燃氣體,作業(yè)風險系數(shù)較高,井控風險較大。針對以上問題,在SHG1-1井中升級優(yōu)化完井方案,采用電泵加強系統(tǒng)及插管封隔器,減少酸壓后井液大量漏失,保持地層原始產(chǎn)能,大幅降低井控風險,在SHG1-1井中升級優(yōu)化完井方案,首次采用電泵加強系統(tǒng)及插管封隔器,力避井控風險,作業(yè)后產(chǎn)油效果顯著,為日后新工具在潛山油藏的應(yīng)用提供了經(jīng)驗和基礎(chǔ)。

    關(guān)鍵詞:電泵加強系統(tǒng);插管封隔器;潛山油藏;完井優(yōu)化

    1 勝海古1塊潛山油藏完井挑戰(zhàn)

    1.1 潛山油藏作業(yè)施工主要風險

    海上東斜坡東營組油藏埋深3200-3700m,具有壓力高、儲層敏感性強、漏失傷害大等特點,海上古潛山裂縫型油藏埋深4000m以上,具有壓力高、酸壓后漏失量大、氣液比高壓井困難等特點。由于當前電泵受工藝技術(shù)的限制,機組之間連接多采用法蘭形式連接,電機底部管柱負荷受限,只能懸掛15根普通油管,為了延長電泵壽命,泵掛深度一般控制在2600m以內(nèi)。

    由此帶來兩個技術(shù)難題:

    一是老井作業(yè)時洗壓井循環(huán)不到油層附近帶來井控風險。由于原井管柱僅能循環(huán)至泵掛處(2600m以內(nèi)),距離油層有1000m左右無法置換成洗壓井液,起原井過程存在油氣持續(xù)上竄帶來井控及安全環(huán)保風險。例如,CB325A-4井2017年4月東營組檢泵作業(yè)期間,4月5日至4月17日歷時12天持續(xù)使用2種高比重壓井液壓井,因壓井不成功未能實施檢換電泵作業(yè),而且壓井困難在影響作業(yè)效果的同時,增加壓井及平臺占用費用超過150萬元。

    二是古潛山酸壓后溝通儲層存在壓井液大量漏失和氣體快速上竄現(xiàn)象,產(chǎn)能影響大,井控風險極高。海上古潛山油藏以裂縫、溶洞等次生空隙為主儲集層,一般通過酸壓改造溝通儲層,但酸壓后容易發(fā)生入井液大量漏失,另外氣量較大,壓井難度大,井控風險極高。在2017年CBGX405井新井酸壓放噴后,井筒內(nèi)油氣顯示活躍,在歷時21天的井筒壓井期間,累計漏失各類高比重壓井液4205方;壓井材料及平臺占用費超過預(yù)算近300萬元。

    1.2 海上常規(guī)潛山井常規(guī)完井步驟

    下入酸壓管柱→座封、實施酸壓(1趟鉆)→起出酸壓管柱(2趟鉆)→下入防漏失閥,座封、丟手(3趟鉆)→起出丟手管柱(4趟)→下入上部電泵完井管柱

    存在問題:①大量漏失影響產(chǎn)能:先后起下管柱5趟,在防漏失閥到位前有3趟管柱起下,尤其地層酸壓后大量漏失,影響真實產(chǎn)能;②起下酸壓管柱期間井下無防漏措施,井筒油氣溢流風險大;③潛山老井作業(yè)前受電泵吸入口深度影響,無法洗至留井封隔器上部,有效脫氣困難;④防漏失閥無法阻止地層液體上涌,進一步加大井控風險。

    2 現(xiàn)場施工情況

    2.1 酸壓施工情況

    2.1.1 第一次酸壓施工過程描述及施工曲線

    ①開始排量1.0m3/min,壓力20MPa;②排量升至1.5 m3/min,油管壓力25MPa;③套管打壓至5.0MPa后停泵,此時油壓快速上漲至45MPa,套壓快速上漲至20MPa,隨后油套出現(xiàn)聯(lián)通,油壓降低至23MPa,套壓20MPa;④0.2m3/min泵入油壓43MPa,套壓20MPa,停泵,緩慢開套管放壓至0,此時油壓降低至20MPa不再降低,開油管放壓至0;⑤打開環(huán)空,緩慢起泵,至0.6m3/min時,油壓15MPa,套管不出水;⑥排量穩(wěn)定在1.0m3/min時,關(guān)閉套管環(huán)空。加常規(guī)酸注入;⑦排量1.0m3/min,注入10m3活性水和16m3常規(guī)酸,泵入20min后,套壓快速上升至和油壓平衡,均為15 MPa;⑧打頂替液:0.6m3/min,油套平衡15MPa。直至將所有的酸頂替進地層。

    2.1.2 第二次酸壓過程描述及施工曲線

    ①泵入酸液,排量1.5m3/min,油壓17.5MPa,套壓12MPa;②泵入酸液,排量2.5m3/min,油壓23-24MPa,套壓17-19MPa;③泵入酸液,排量3.0m3/min,油壓27MPa,套壓20MPa;④泵入頂替液水,排量2.0m3/min,油壓28MPa,套壓18MPa;⑤排量1.2m3/min,油壓25.7MPa,套壓19MPa;⑥停泵,油套壓力18MPa。

    2.2 后續(xù)改進措施

    鑒于以上原因,后續(xù)改進有如下兩個方案:①可改進酸壓管柱用帶有卡瓦錨定的封隔器封隔套管,且能夠上提解封,酸壓施工后直接提出;②酸壓管柱可改為先酸壓后丟手管柱,利用座封管柱進行酸壓,服務(wù)管柱與封隔器固定,酸壓時管柱不會蠕動,保證施工安全可靠,酸壓后丟手管柱。

    3 結(jié)論與認識

    ①插管橋塞滑套酸壓4.0m3/min排量下的摩阻很小,不會額外造成壓力損失,封隔器承壓差35MPa密封良好,可以滿足此類酸壓施工的工況;②滑套現(xiàn)場多次打開關(guān)閉,打開關(guān)閉負荷顯示明顯,關(guān)閉后密封效果良好,能有效起到井控作用;③電泵加強裝置本次施工順利,現(xiàn)場安裝方便,實現(xiàn)了懸掛尾管打開滑套的功能,保護小扁電纜及泵工況電纜的作用,方便后續(xù)洗壓井操作。生產(chǎn)過程中有利于電機散熱。

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