孟亞強 王美燕 宋建平 賀菁 溫麗
摘 要:自500萬t工程項目建設(shè)投產(chǎn)以來,全廠裝置DCS控制系統(tǒng)自動控率普遍較低,導致操作工工作強度大、產(chǎn)品合格率和裝置平穩(wěn)率低、能耗高等。為此我們提出了優(yōu)化項目,并取得良好的效果。
關(guān)鍵詞:自控率;PID;控制方案;平穩(wěn)率
1 自控率優(yōu)化項目所解決的問題和所達到的技術(shù)水平
①能夠在任意時間讀取全廠自控率、平穩(wěn)率,并排序和評比;②提升企業(yè)信息化程度,節(jié)省人力成本,提高工作效率;③促進了工藝相關(guān)人員提升對裝置自控率、平穩(wěn)率關(guān)注度;④為開展自控率、平穩(wěn)率考核等工作提供基礎(chǔ)條件;⑤提升裝置整體自動化程度,間接提高生產(chǎn)效益、節(jié)能降耗。
2 項目實施及改造內(nèi)容
本項目主要通過建立DCS系統(tǒng)和MES通訊接口,搭建全廠自控平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng),針對控制回路進行PID參數(shù)優(yōu)化、控制方案和系統(tǒng)優(yōu)化,包括組態(tài)變更、報警梳理和完善。
2.1 安裝平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng)
本項目平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器安裝在生產(chǎn)管控中心二樓OPC管理室內(nèi),數(shù)據(jù)來自于MES信息化管理系統(tǒng)PHD數(shù)據(jù)庫。采用Browser/Server網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模式,建立在廣域網(wǎng)上,基于應(yīng)用層http協(xié)議web,用戶可通過瀏覽器登錄到平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng),Browser/Server模式最大優(yōu)點是運行維護比較簡單,能實現(xiàn)不同人員在不同地點,以不同的接入方式訪問和操作共同的數(shù)據(jù)。
2.2 控制方案優(yōu)化(列舉部分)
苯抽提抽提蒸餾塔溶劑進料量
原控制邏輯存在的問題:抽提蒸餾塔溶劑進料量FIC4003單自動控制,當抽提蒸餾塔上部溫度變化時,需要調(diào)整溶劑進料量,若不及時調(diào)整,易導致抽提塔溫度不穩(wěn)定。
修改和優(yōu)化方案:經(jīng)過分析,在抽提蒸餾塔上部主要根據(jù)TI4015和TIA4013對溶劑的流量進行調(diào)節(jié)。故將顯示點改為控制回路,并選擇后再與FIC4003串級控制關(guān)系。
2.3 PID參數(shù)優(yōu)化(列舉部分)
針對全廠生產(chǎn)裝置DCS控制系統(tǒng)進行PID參數(shù)優(yōu)化和調(diào)整,提高控制精度,改善控制效果。經(jīng)過優(yōu)化后控制效果明顯得到改善,生產(chǎn)流程趨于平穩(wěn)。以下是幾個優(yōu)化前后的PID塊控制效果趨勢比對。
常壓裝置--常二線汽提塔液位LIC3019
優(yōu)化前液位波動為15%,優(yōu)化后液位波動幅度在設(shè)定值±2%左右。
2.4 報警梳理
針對全廠裝置測點回路逐一進行報警參數(shù)優(yōu)化和梳理,在保證報警點合理的前提下修改報警參數(shù),將不重要的設(shè)備報警取消或禁止。實施后各裝置報警數(shù)量大幅降低,且報警數(shù)量不因工藝的變化而明顯變化。
3 自控率優(yōu)化項目所取得的效果
3.1 全公司自控率大幅提升
通過實施優(yōu)化,裝置自控率從66.1 %,提升到96%,提高裝置控制回路的控制質(zhì)量,關(guān)鍵回路標準偏差降低30%以上。同時提高裝置生產(chǎn)平穩(wěn)率,降低目的產(chǎn)品收率的波動,提高餾出口產(chǎn)品合格率、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品品質(zhì)。
3.2 工藝報警次數(shù)明顯減少
實施優(yōu)化前各裝置DCS系統(tǒng)工藝報警非常多,導致常規(guī)報警信息列表連續(xù)被刷新,工藝操作人員無法在第一時間內(nèi)獲取最新重要報警或發(fā)現(xiàn)重大異常,從而影響事故快速反應(yīng)時間,存在重大安全隱患。通過報警優(yōu)化梳理后各裝置和單元報警次數(shù)明顯減少,操作員能及時發(fā)現(xiàn)新報警,并及時處理,安全和平穩(wěn)運行得到有效保障。以7天為統(tǒng)計周期,數(shù)據(jù)如下(列舉部分裝置):
3.3 物料平衡得到有效保障
以氣分裝置丙烯精餾塔底丙烷含量(工藝指標≥98%)化驗數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)為例,2015年12月至2016年1月<98%的為30次,2016年12月至2017年1月<98%的為4次。
3.4 操作工的勞動強度明顯下降
以氣分裝置為例,據(jù)統(tǒng)計2016年5月1日至7日平均操作次數(shù)是156.7次/天,2017年1月12日至18日平均操作次數(shù)是8.7次/天,優(yōu)化后七天內(nèi)的平均每天操作次數(shù)大約為優(yōu)化前的5.6 %。
3.5 綜合能耗下降
煉化企業(yè)裝置能耗是全廠能耗最重要的組成部分,經(jīng)過實施優(yōu)化,全廠裝置綜合能耗得到有效改善。以二聯(lián)合汽油加氫裝置為例自2015年11月至2017年1月裝置每噸處理量消耗瓦斯從0.021t下降到0.018t。
綜上所述,本項目投用以后,取得了良好的效果。自控率和生產(chǎn)平穩(wěn)度大幅提升,控制精度達到新高度,從而保證了安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的投用率,安全、平穩(wěn)生產(chǎn)得到了有效保障。同時明顯提高裝置處理量和產(chǎn)品收率,提升產(chǎn)品質(zhì)量,減少運行人員的勞動強度,實現(xiàn)裝置平穩(wěn)運行和優(yōu)化高效運行目標,優(yōu)化后每年產(chǎn)生的經(jīng)濟效益列舉部分裝置:常壓25.4萬元,汽油加氫和醚化318萬元,催化裂化168萬元,重整84萬元,氣分149.4萬元;全廠合計綜合效益744.8萬元。