薛成
摘要:科技的進步,促進工業(yè)建設(shè)得到快速發(fā)展。工業(yè)生產(chǎn)等方方面面都對能源有著較高的需求量。能源的消耗增加,帶來了嚴重的污染問題,我國北方地區(qū)嚴重的霧霾更是引起了國內(nèi)外的重視。我國的資源結(jié)構(gòu)中,煤炭資源豐富,但油氣資源較少,因此我國的能源消耗以煤炭為主。在傳統(tǒng)的,煤炭資源使用中,大多存在著資源利用率低、使用形式單一化以及污染大的問題。在煤炭應(yīng)用中,煙氣脫硫有助于降低電廠二氧化硫的排放,能夠降低環(huán)境污染,提升社會效益。隨著我國對生態(tài)環(huán)境的重視程度的提升,政府對二氧化硫的排放標準愈發(fā)嚴格,標準排放量不斷減少。本文就600MW機組除灰脫硫設(shè)備改造及運行優(yōu)化展開探討。
關(guān)鍵詞:除灰脫硫;設(shè)備改造;運行優(yōu)化
引言
隨著時代的不斷向前,經(jīng)濟市場變化飛速,我國的各行各業(yè)都得到了極大的發(fā)展,尤其是關(guān)于環(huán)保方面,得到人們越來越多的重視。在具體的煙氣處理工作當中需要進行除灰脫硫,大大地降低煙氣中的含塵量。關(guān)于此項工作實施過程中的設(shè)備進行科學(xué)合理的改造以及運行過程優(yōu)化,提高工作效率和效用,切實促進行業(yè)的發(fā)展和社會的進步,是具有重要社會意義的課題。
1600MW機組除灰脫硫設(shè)備的改造
1.1噴吹系統(tǒng)的改造工作
通過對現(xiàn)有的噴吹系統(tǒng)的分析發(fā)現(xiàn),原有的系統(tǒng)中爐電袋除塵器噴吹系統(tǒng)運用了分室結(jié)構(gòu)和長袋低壓脈沖技術(shù),以定時、定壓方式清灰,通常情況下除塵器的進口與出口壓力差值為600-800Pa,除灰空壓機為噴吹系統(tǒng)提供氣源。在研究中發(fā)現(xiàn),運行中主要存在兩個方面的問題:第一,由于安裝不佳或者設(shè)備自身問題,有些噴吹電磁閥出現(xiàn)了內(nèi)部泄漏的問題,導(dǎo)致清灰的壓力較低,耗氣量過高;第二,每個分室之間以串聯(lián)的方式聯(lián)系吹氣包,當需要檢修時范圍較大?;谏鲜鰡栴},對現(xiàn)有的設(shè)備和系統(tǒng)的改造和優(yōu)化方式為:首先,解決噴吹電磁閥的問題;其次,在噴吹氣源母管上設(shè)置總門;最后,當需要噴吹清灰時,打開濾袋,不需要清灰時,關(guān)閉濾袋,從而減少系統(tǒng)所需的用氣量。
1.2輸灰系統(tǒng)的優(yōu)化
在電場管道的輸灰管上,根據(jù)實際的情況要求來增加設(shè)置的栓塞閥的助推系統(tǒng),與此同時可以在栓塞閥的氣源管道上增加氣動總門,通過這樣的方式,以機組負荷為依據(jù),灰量適時地投入栓塞閥助推系統(tǒng)。在具體的系統(tǒng)運行當中,可以在除塵器每一個輸灰管的運轉(zhuǎn)過程當中,將輔助輸送的氣閥進行關(guān)閉狀態(tài)的保持,進一步來提高灰氣比,最終降低輸灰過程中的電量損耗,降低運轉(zhuǎn)的成本。
1.3關(guān)于灰斗蒸汽加熱系統(tǒng)的優(yōu)化
傳統(tǒng)的灰斗蒸汽加熱系統(tǒng)的設(shè)計大多根據(jù)煙氣的流向,單側(cè)的除塵器一、二電廠灰斗和下游袋區(qū)灰斗均使用同一路的蒸汽,所以,袋區(qū)及電區(qū)灰斗必須在同一個時間段進行工作,可能會引起灰斗問題連續(xù)升高且不能解決。由于長時間的高頻率的使用,不利于電廠運行效率。因此,以并聯(lián)的方式設(shè)置電區(qū)和袋區(qū)灰斗的加熱蒸汽系統(tǒng),當灰斗蒸汽加熱系統(tǒng)在正常工作時,電區(qū)灰斗蒸汽加熱關(guān)閉,僅啟動袋區(qū)灰斗的蒸汽加熱,從而更加便于控制每個灰斗,保持每個灰斗稍高于酸露點的水平,保持大約90℃溫度。
2關(guān)于脫硫系統(tǒng)的設(shè)備改造
2.1添加工藝水箱的補水水源
在脫硫系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)過程當中,為了能夠進一步提升現(xiàn)有的工藝水供應(yīng)的可靠和穩(wěn)定性,并且解決在夏季炎熱天氣之下,常常出現(xiàn)的爐側(cè)輔機冷卻水的水量不足現(xiàn)象,脫硫工藝水箱的補充水按照傳統(tǒng)方式設(shè)計為機組的循環(huán)水,可以將爐開示水通過回接的方式,在運轉(zhuǎn)當中將開式水回水作為工藝水箱的補充水源,以備不時之需。
2.2脫硫除霧器沖洗水聯(lián)絡(luò)
脫硫除霧器沖洗水泵的工作過程中,除霧器沖洗是間斷性的工作,沖洗的頻次需要結(jié)合多種因素進行綜合設(shè)置,例如壓機組的負荷以及吸收塔的液壓等等。脫硫除霧的實際運行中,除霧器是不可以連續(xù)進行除霧器沖洗的,從而當吸收塔出現(xiàn)事故時,除霧器能夠及時的進行噴淋,降低事故的危害。在實際操作中,為了提高使用效率、減少能源消耗,可以設(shè)置兩臺機器進行交替性的沖洗,這樣既能夠保證工作的正常展開,還能夠在出現(xiàn)事故或者補水不足時,備足水源。交替工作的方式能夠減少能源消耗,提升企業(yè)的經(jīng)濟效益、脫硫除霧的原工作情形為脫硫時,分別有一臺除霧器的沖洗泵工作,當沖洗工作結(jié)束時,除霧器沖洗水泵以小流量進行循環(huán)。經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化后,脫硫除霧器沖洗水泵的出口聯(lián)通,在正常運行中,聯(lián)絡(luò)門打開,兩臺機器只有一臺除霧器沖洗水泵,實現(xiàn)吸收塔兩臺除霧器交替的進行沖洗。如果負荷明顯增加、吸收塔補水難度增加或者發(fā)生事故時,兩臺除霧器同時工作。這種方式能夠提升系統(tǒng)的使用效率,還能夠減少能源消耗。
3除灰脫硫運行方式優(yōu)化
3.1高壓電場運行方式優(yōu)化
3.2吸收塔漿液參數(shù)優(yōu)化控制
PH值與密度是吸收塔石膏漿液的關(guān)鍵控制參數(shù),以上兩個指標關(guān)系到脫硫系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟性。根據(jù)實驗數(shù)據(jù)顯示,將PH值穩(wěn)定在5.0-5.5之間,將石膏漿液密度控制在1140kg/m3以內(nèi),能夠有效的解決結(jié)垢嚴重的問題。與此同時,在運行中,要能夠控制石膏漿液中氯離子的含量,以及確保廢水處理系統(tǒng)的持續(xù)運作。
4備用漿液循環(huán)泵增加聯(lián)啟邏輯
為保證漿液循環(huán)泵可靠運行,減少機組跳閘風(fēng)險,特進行了兩項改造:(1)將漿液循環(huán)泵改為雙電源控制,保證在脫硫6KV單段失壓時,可運行兩臺漿液循環(huán)泵。(2)增加備用漿液循環(huán)泵聯(lián)啟邏輯:漿液循環(huán)泵跳閘,聯(lián)開備用漿液循環(huán)泵入口電動門,30秒后聯(lián)啟備用漿液循環(huán)泵。同時,將“漿液循環(huán)泵跳閘延時5秒MFT”邏輯修改為“漿液循環(huán)泵跳閘延時40秒MFT”。為保證備用漿液循環(huán)泵順利聯(lián)啟,防止?jié){液循環(huán)泵入口電動門卡澀,增加了入口電動門定期活動試驗,并且對備用漿液循環(huán)泵的注水量進行了優(yōu)化調(diào)整。
結(jié)語
總而言之,在我國各行各業(yè)都迅猛發(fā)展的背景之下,需要針對工作中具體運轉(zhuǎn)的設(shè)備進行不斷的改造和研究,切實地提升設(shè)備的工作效率,降低非必要的能源消耗,切實地為我國經(jīng)濟的發(fā)展做出貢獻,也切實促進我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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