吳艷敏
摘 要:隨著油田的持續(xù)開發(fā),機(jī)械舉升類型油井的日漸增多,抽油機(jī)井桿管磨損問題已經(jīng)成為造成油井躺井的主要問題之一,尤其是水平井、斜井、高含水井、低產(chǎn)井等井況較差的油井管桿偏磨嚴(yán)重、檢泵周期短、生產(chǎn)成本高。目前使用的防偏磨手段效果差。采用固體潤滑曲面防偏磨接箍,將固體潤滑技術(shù)原理應(yīng)用于摩擦與磨損預(yù)防研究之中,為解決桿管偏磨問題開辟了新的技術(shù)思路。
關(guān)鍵詞:桿;管;泵;偏磨;狗腿度;扶正器;涂層
隨著油田的持續(xù)開發(fā),機(jī)械舉升類型油井的日漸增多,抽油機(jī)井桿管磨損問題已經(jīng)成為造成油井躺井的主要問題之一,尤其是井況較差的油井管桿偏磨嚴(yán)重、檢泵周期短、生產(chǎn)成本高。目前使用的防偏磨手段效果差。因此開展有桿泵防偏磨技術(shù)的研究與應(yīng)用勢在必行。
1 區(qū)塊概況
磊家區(qū)塊位于油區(qū)南部,開發(fā)目的層為砂巖,平面分布面積22.6km2,含油面積7.5km2,地質(zhì)儲(chǔ)量1554×104t,分為磊1和磊4兩個(gè)區(qū)塊,原油為稀油,含蠟量、膠質(zhì)瀝青質(zhì)較高。
2 存在問題
2.1 嚴(yán)重影響了油井正常生產(chǎn)
磊家地區(qū)共部署油井87口,其中磊1塊有油井57口,磊4塊有油井30口,由于開發(fā)油層深度較大,且平均含水較高,導(dǎo)致桿管摩擦加劇,頻繁出現(xiàn)斷脫躺井的情況,極大地影響了油井的正常生產(chǎn),每年因偏磨躺井影響的產(chǎn)油量接近1000t。
2.2 增加了管、桿報(bào)廢率
由于油井桿管偏磨后,對油井桿管的磨損嚴(yán)重,每次檢泵后,在偏磨嚴(yán)重的油井均有10余條桿管由于磨損嚴(yán)重?zé)o法使用,每年因偏磨導(dǎo)致桿管報(bào)廢量接近2000根。
2.3 增加了作業(yè)井次和作業(yè)費(fèi)用
油井偏磨頻繁檢泵,增加作業(yè)次數(shù),提高了修井成本,區(qū)塊油井平均斷脫躺井周期在200d左右,由于偏磨造成躺井占檢泵工作總量的55%以上。
3 有桿泵防偏磨技術(shù)
3.1 偏磨機(jī)理分析
3.1.1 井斜及全角變化率的影響
不同程度的井斜及全角變化率會(huì)使整個(gè)井身結(jié)構(gòu)形成多個(gè)扭曲和拐點(diǎn),油管受重力作用在套管內(nèi)產(chǎn)生彎曲,在油井生產(chǎn)時(shí)抽油桿上下沖程運(yùn)動(dòng)過程中,油管和抽油桿在“貼合處”處接觸,發(fā)生反復(fù)摩擦?!百N合處”離井口越近,抽油桿柱對油管的重力垂向分力越大,磨損越嚴(yán)重。
3.1.2 原油的物性
原油的物性即潤滑性,其取決于原油中所含水、氣和原油粘度等情況,原油中的水不是良好的潤滑劑,通過長期觀察發(fā)現(xiàn),磨損通常會(huì)隨著含水增高而加劇,當(dāng)含水高于70%時(shí),桿管偏磨率較高。
3.1.3 有桿泵井的工作制度
根據(jù)調(diào)研資料統(tǒng)計(jì),泵徑、沉沒度、沖程、沖次均會(huì)對油井偏磨造成一定影響,泵徑越大,沉沒度越低,沖程、沖次越高油井偏磨就越嚴(yán)重。
3.1.4 材質(zhì)及其他方法的影響
磨損與摩擦之間的材質(zhì)有緊密聯(lián)系,適當(dāng)增加抽油桿接箍的強(qiáng)度,并使用與油管材質(zhì)不互容的材料可以提高桿管的使用壽命。
3.2 防偏磨技術(shù)研究
3.2.1 固體涂層技術(shù)
固體涂層技術(shù)是采用鍍、噴等方法將固體涂層附著在接箍表面形成固體涂層膜。涂層膜的摩擦系數(shù)很小,在摩擦過程中,接箍表面的涂層膜會(huì)轉(zhuǎn)移到相對摩擦作用面,形成轉(zhuǎn)移涂層,使摩擦發(fā)生在轉(zhuǎn)移涂層和涂層膜之間,起到減小摩擦,降低磨損的作用。
3.2.2 油井固體涂層原料的選擇
選擇以鎳鉻類合金粉末為主的原材料作為固體涂層材料,添加少量的鉻、硼、硅與鐵復(fù)配而成,該固體涂層劑具有物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、易于成膜、使用壽命長等特點(diǎn)。
3.2.3 固體涂層劑成膜方式研究
根據(jù)涂層劑的物理化學(xué)性質(zhì),選擇氧-乙炔焰噴焊工藝,噴焊成膜以后再進(jìn)行磨削。該種成膜技術(shù)所形成的固體涂層膜與基質(zhì)的結(jié)合強(qiáng)度大,不宜剝落,且不受井液性質(zhì)的影響。
3.2.4 扶正器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
為提高扶正器可靠性,增加減磨效果,對扶正器結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改良設(shè)計(jì)。其結(jié)構(gòu)如下圖1所示,其結(jié)構(gòu)圓潤、穩(wěn)定性高、減磨效果好等特點(diǎn)。扶正器的三個(gè)工作面曲率接近圓弧,這樣做的目的是為了在運(yùn)行過程中增加與油管內(nèi)壁的接觸面積,起到了降低磨損的作用。
3.2.5 試驗(yàn)情況
為證明固體涂層扶正器的性能,進(jìn)行了摩擦與磨損試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)持續(xù)了40天,介質(zhì)為水。試驗(yàn)結(jié)果顯示,通過40天數(shù)百萬次以上的摩擦之后,固體涂層扶正器自身的磨損量和油管的磨損量均較小,說明該技術(shù)能夠?qū)U管起到良好的保護(hù)作用。
4 現(xiàn)場實(shí)施及效果分析
2015-2016年共實(shí)施安裝固體涂層防偏磨接箍7口井,合計(jì)接箍232個(gè)。安裝之后,明顯降低了桿管偏磨程度,措施井平均檢泵周期由54d延長至145d,延長了91d。通過觀察油井作業(yè)起出桿管磨損情況發(fā)現(xiàn),安裝固體涂層防偏磨接箍之后,桿管磨損的問題明顯降低,且防磨接箍本體未見明顯磨損,說明該工具效果顯著,且自身耐磨性能較為優(yōu)秀。