辛延強(qiáng)
摘要:大慶石化LDPE1裝置正常運行中多次發(fā)生引發(fā)劑泵不上量事故,造成反應(yīng)大幅波動甚至裝置停氧降壓,嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)。通過對引發(fā)劑泵工藝聯(lián)鎖進(jìn)行改造,最終解決了此項問題。
關(guān)鍵詞:引發(fā)劑泵;工藝聯(lián)鎖;平穩(wěn)生產(chǎn)
1裝置概述
大慶石化LDPE1裝置采用德國伊姆豪遜專利,由德國伍德公司承包。設(shè)計生產(chǎn)能力6.0萬噸/年,在一條生產(chǎn)線上完成,裝置于1986年7月建成投產(chǎn)。是以乙烯為原料,氧氣作引發(fā)劑,丙烯、丙烷、丁烯-1作分子量調(diào)整劑,采用一熱三冷四點進(jìn)料的管式法反應(yīng)。反應(yīng)溫度為270~330℃,反應(yīng)壓力為210~270 MPa,最高單程轉(zhuǎn)化率達(dá)32%。
1.1引發(fā)劑泵工作原理簡介
以純氧為引發(fā)劑所需流量甚少,不易操作與控制,故采用乙烯來稀釋,為了滿足不同牌號的生產(chǎn)需要,首先要對引發(fā)劑中氧的濃度控制恒定,用兩個不同量程(0~1kg/h和0~2kg/h)的質(zhì)量流量計來測量氧流量,來滿足不同氧與乙烯配比的需要。經(jīng)乙烯稀釋后含有一定濃度的引發(fā)劑,在混合器M-315A進(jìn)一步混合后進(jìn)入隔膜式引發(fā)劑泵C-316A/B,使其增壓至27MPa,并分三路注入二次壓縮機(jī)C-306入口(壓力23MPa)管線,簡易流程見下圖:
C-316A/B出口壓力靠PIC63106控制回路保持恒定,不但使引發(fā)劑穩(wěn)定注入系統(tǒng),而且使流量測量精度提高。
1.2引發(fā)劑泵原設(shè)計工藝聯(lián)鎖
由上表可以看出,引發(fā)劑泵出口壓力PIC63106僅僅設(shè)置了高聯(lián)鎖,而沒有設(shè)置低聯(lián)鎖,一旦引發(fā)劑泵不上量,不能通過工藝聯(lián)鎖對PIC63106的壓力進(jìn)行保障。
2引發(fā)劑泵不上量對生產(chǎn)造成的影響
正常生產(chǎn)狀況下,引發(fā)劑泵C-316出口壓力PIC63106為27MPa,二次機(jī)C-306入口壓力PIC63401為23MPa,有4MPa的壓力差,確保引發(fā)劑氧氣順利注入到系統(tǒng)中。若引發(fā)劑泵出口壓力PIC63106不上量,壓力PIC63401>壓力PIC63106,則氧氣無法注入到系統(tǒng)中,會導(dǎo)致聚合反應(yīng)中斷。
引發(fā)劑泵不上量會對生產(chǎn)造成以下影響:
反應(yīng)溫峰垮:LDPE1裝置的工藝原理為,聚合單體乙烯在引發(fā)劑氧氣的作用下,發(fā)生游離基型聚合反應(yīng),由于引發(fā)劑氧氣不能注入到系統(tǒng),鏈引發(fā)劑供應(yīng)中斷,聚合反應(yīng)轉(zhuǎn)化率下降,反應(yīng)溫峰整體降低。
產(chǎn)生低指數(shù)產(chǎn)品:正常生產(chǎn)中利用引發(fā)劑氧氣調(diào)整產(chǎn)品的熔融指數(shù)(MFI),一旦引發(fā)劑泵不上量,氧氣供應(yīng)中斷,產(chǎn)品指數(shù)會降低,影響裝置產(chǎn)品質(zhì)量,若產(chǎn)品指數(shù)過低還容易造成擠壓機(jī)防爆片爆,造成擠壓系統(tǒng)停車。
高壓分離器壓力超高:反應(yīng)器中未反應(yīng)的乙烯和已反應(yīng)的聚合物的混合物排入高壓分離器S-402中。若反應(yīng)中斷,高壓分離器中未反應(yīng)的乙烯會增多,造成高壓分離器S-402的壓力超高。
高壓分離器液位下降:反應(yīng)器中未反應(yīng)的乙烯和已反應(yīng)的聚合物的混合物排入高壓分離器S-402中。若反應(yīng)中斷,高壓分離器中已反應(yīng)的聚乙烯會減少,造成高壓分離器S-402的液位下降。若高分液位低于20%,高壓分離器下方的排料閥會聯(lián)鎖關(guān)閉,影響循環(huán)氣氣量,造成壓縮機(jī)停車。
綜上所述,若正常生產(chǎn)中不能及時發(fā)現(xiàn)引發(fā)劑泵不上量,會對反應(yīng)造成大幅波動,甚至停氧降壓。而引發(fā)劑泵現(xiàn)有的工藝聯(lián)鎖并不能在引發(fā)劑泵不上量時實現(xiàn)自動切換。為了穩(wěn)定生產(chǎn),通過對LDPE1裝置近年來引發(fā)劑泵不上量的事故進(jìn)行分析總結(jié),保證引發(fā)劑泵不上量時能夠及時發(fā)現(xiàn)并切換備用泵,對引發(fā)劑泵的工藝聯(lián)鎖進(jìn)行改造。
3引發(fā)劑泵工藝聯(lián)鎖改造
3.1引發(fā)劑泵工藝聯(lián)鎖改造內(nèi)容
3.1.1增加引發(fā)劑泵出口壓力低聯(lián)鎖,低聯(lián)鎖值設(shè)定為24MPa。
3.1.2在引發(fā)劑泵電腦操作畫面增設(shè)出口壓力PIC63106低聯(lián)鎖投用開關(guān),可通過手動選擇是否投用PIC63106低聯(lián)鎖。
3.1.3當(dāng)運轉(zhuǎn)引發(fā)劑泵出口壓力PIC63106≤24.0MPa且備用氧壓機(jī)現(xiàn)場開關(guān)打到“自動”位置、備用機(jī)無故障時(原有的運轉(zhuǎn)機(jī)停止后自動啟備機(jī)的程序保留),程序動作使運轉(zhuǎn)氧壓機(jī)停止,備用氧壓機(jī)自動啟動。
3.1.4將引發(fā)劑泵出口壓力PIC63106低報警值由24.5MPa改成26.0MPa。
3.2工藝聯(lián)鎖改造后,操作中的注意事項
3.2.1停車過程中,在現(xiàn)場停止氧壓機(jī)之前,將引發(fā)劑泵電腦操作畫面PIC63106聯(lián)鎖開關(guān)解除,即打到“off”位置,防止現(xiàn)場停止氧壓機(jī)后,備用機(jī)自動啟動。
3.2.2每次開車前,必須確認(rèn)電腦操作畫面PIC63106聯(lián)鎖開關(guān)解除,即處于“off”位置,因為在開車過程中,引發(fā)劑泵出口壓力PIC63106波動較大,若過早投用PIC63106聯(lián)鎖開關(guān),會造成引發(fā)劑泵異常切換。
3.2.3聚合開車平穩(wěn)后,將電腦操作畫面PIC63106聯(lián)鎖開關(guān)投用,即打到“on”位置。保證PIC63106聯(lián)鎖開關(guān)投用,保護(hù)引發(fā)劑泵出口壓力始終高于24MPa,確保氧氣注入系統(tǒng)。
3.3引發(fā)劑泵改造后的工藝聯(lián)鎖
4總結(jié)
通過對LDPE1裝置引發(fā)劑泵工藝聯(lián)鎖進(jìn)行改造,增設(shè)引發(fā)劑泵出口壓力低聯(lián)鎖,優(yōu)化操作,根據(jù)工藝聯(lián)鎖改造修訂相應(yīng)的操作規(guī)程,確保了第一時間發(fā)現(xiàn)并處理引發(fā)劑泵不上量事故,減少了裝置非計劃停車事故,降低了裝置單耗、能耗,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,解決了困擾LDPE1裝置多年的問題,裝置既實現(xiàn)了長周期運行,又消除了停車帶來的安全環(huán)保隱患,裝置實現(xiàn)了安全、綠色和平穩(wěn)運行。
參考文獻(xiàn):
[1] 高壓一裝置操作規(guī)程[Z].大慶石化公司.2017(12).
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(作者單位:中國石油大慶石化公司塑料廠)