吳星 吳倩 蘭熙
摘要:本文主要介紹了水輪機(jī)微機(jī)調(diào)速器在運(yùn)行中,突發(fā)各種故障,該故障是如何產(chǎn)生的,詳細(xì)敘述了微機(jī)調(diào)速器故障處理的各種方法等。
關(guān)鍵詞:微機(jī)調(diào)速器;故障;處理方案
1.引言
水輪機(jī)調(diào)速器雖然在出廠前進(jìn)行了廠內(nèi)調(diào)試,安裝后又進(jìn)行了電站現(xiàn)場調(diào)試,應(yīng)該說大多都能安全穩(wěn)定運(yùn)行。但是由于水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)是一個由調(diào)速器和被控對象組成的一個時變、非線性和含非最小相位的系統(tǒng),因而還可能發(fā)生這樣或那樣的故障,下面就運(yùn)行可能發(fā)生的一些主要故障作進(jìn)一步的分析。
2.機(jī)組自動空載頻率擺動值大,并網(wǎng)困難的原因和處理方案
現(xiàn)象1:機(jī)組手動空載頻率擺動達(dá)0.6~1.2Hz,自動空載頻率擺動為0.4~0.7Hz
原因:機(jī)組手動空載頻率擺動大
處理方案:在一次選擇PID調(diào)節(jié)參數(shù)(bt、Td、Tn)和調(diào)整節(jié)流閥來調(diào)節(jié)接力器反應(yīng)時間常數(shù),盡量減小機(jī)組自動空載頻率擺動值
現(xiàn)象2:機(jī)組手動空載頻率擺動0.3~0.4Hz,自動空載頻率擺動小于上述值,但無法未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求
原因:PID調(diào)節(jié)參數(shù)bt、Td、Tn整定不合適
處理方案:改變PID調(diào)節(jié)參數(shù)值,特別注意它們之間的配合。
現(xiàn)象3:機(jī)組手動空載頻率擺動0.3~0.5Hz,自動空載頻率擺動達(dá)0.4~0.7Hz,且調(diào)整PID調(diào)節(jié)參數(shù)bt、Td、Tn無明顯效果
原因:接力器反應(yīng)時間常數(shù)Ty值過大或過小
處理方案:減小或加大接力器反應(yīng)時間常數(shù)。當(dāng)調(diào)節(jié)過程中接力器出現(xiàn)頻率較高的抽動和過調(diào)時,應(yīng)加大反應(yīng)值;若接力器動作遲緩,則應(yīng)減小反應(yīng)值值。
現(xiàn)象4:機(jī)組手動空載頻率擺動0.3~0.5Hz,自動空載頻率擺動大于等于上述數(shù)值,調(diào)PID參數(shù)無明顯改善
原因:接力器至導(dǎo)水機(jī)構(gòu)或?qū)畽C(jī)構(gòu)機(jī)械/電氣反饋有過大的死區(qū)
處理方案:處理機(jī)械液壓系統(tǒng)和反饋機(jī)構(gòu)死區(qū)
3.機(jī)組并網(wǎng)自動運(yùn)行時,出現(xiàn)導(dǎo)葉接力器開度自動減少(又稱“溜負(fù)荷”)現(xiàn)象的原因及處理方案
現(xiàn)象1:接力器開度與電網(wǎng)頻率的關(guān)系正常,調(diào)速器由開度/功率調(diào)節(jié)模式自動切至頻率調(diào)節(jié)模式工作
原因:電網(wǎng)頻率升高,調(diào)速器按靜態(tài)特性(bp)減小負(fù)荷
處理方案:被控機(jī)組并入大電網(wǎng)運(yùn)行,且不起電網(wǎng)調(diào)頻作用,可取較大的bp值,并使調(diào)速器在開度模式或功率模式下工作
現(xiàn)象2:PLC 的位置式PID輸出與導(dǎo)葉開度反饋值基本一樣,導(dǎo)葉實(shí)際開度明顯小于位置式PID輸出,調(diào)速器報(bào)隨動故障。
原因:接力器的位移傳感器移位
處理方案:檢查接力器位移傳感器,將調(diào)速器切至手動運(yùn)行,調(diào)整并固定位移傳感器的鎖緊定位螺釘,并重新調(diào)整接力器的零位和滿位
4.導(dǎo)葉接力器呈現(xiàn)跳躍式運(yùn)動或抖動現(xiàn)象的原因及處理方案
現(xiàn)象1:調(diào)速器在較大幅度油管抖動、接力器運(yùn)動出現(xiàn)過頭現(xiàn)象
原因:導(dǎo)葉接力器反應(yīng)時間常數(shù)Ty值偏小
處理方案:使接力器反應(yīng)時間常數(shù)Ty取較大數(shù)值
現(xiàn)象2:多出現(xiàn)于開機(jī)過程中,機(jī)組轉(zhuǎn)速未達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,殘壓過低;或機(jī)組空載,未投入勵磁、機(jī)組大修后第一次開機(jī),殘壓過低
原因:機(jī)組頻率信號源干擾
處理方案:機(jī)組頻率信號均應(yīng)采用各自的帶屏蔽的雙絞線接至PLC微機(jī)調(diào)速器,屏蔽層應(yīng)接地。頻率信號線不要與強(qiáng)動力電源線或脈沖信號線平行、靠近布置
現(xiàn)象3:抖動現(xiàn)象無明顯規(guī)律,似乎與機(jī)組運(yùn)行振動區(qū)、運(yùn)行人員操作有一定聯(lián)系
原因:接線松動、接觸不良
處理方案:檢查PLC調(diào)速器接線端子、電流轉(zhuǎn)換器等電/機(jī)轉(zhuǎn)換裝置、導(dǎo)葉接力器變送器、機(jī)組功率變送器、水頭變送器及調(diào)速器內(nèi)部接線的連接情況,并加以相應(yīng)的處理。
5.出現(xiàn)調(diào)節(jié)模式自動切換故障的原因及處理方案
現(xiàn)象1:調(diào)速器在并網(wǎng)后、功率調(diào)節(jié)模式下工作,自動切換至開度調(diào)節(jié)模式下工作
原因:機(jī)組功率變送器有故障或斷線
處理方案:檢查切換后的開度調(diào)節(jié)模式下的PLC微機(jī)調(diào)速器讀入的機(jī)組功率值,若與機(jī)組實(shí)際功率有較大差別,與導(dǎo)葉開度不相適應(yīng),則可確認(rèn)為機(jī)組功率變送器有故障或斷線,應(yīng)檢查并排除其故障
現(xiàn)象2:調(diào)速器由在并入電網(wǎng)、功率調(diào)節(jié)或開度調(diào)節(jié)模式下工作,自動切換至頻率調(diào)節(jié)模式工作
原因:電網(wǎng)頻率變化過大或測頻環(huán)節(jié)有故障
處理方案:如果并入的是小電網(wǎng)或帶孤立負(fù)荷,這種切換是合理的,若電網(wǎng)頻率變化過大,不必強(qiáng)行切換至功率調(diào)節(jié)或開度調(diào)節(jié)模式下工作
如果并入大網(wǎng),電網(wǎng)頻率十分穩(wěn)定,這種切換應(yīng)引起重視觀察電網(wǎng)頻率變化情況,檢查PLC微機(jī)調(diào)速器的頻率測量及顯示結(jié)果。將其切換至開度調(diào)節(jié)/功率調(diào)節(jié)模式工作,觀察一段時間,以確認(rèn)測頻環(huán)節(jié)是否正常
6.甩負(fù)荷過程中出現(xiàn)不正?,F(xiàn)象的原因及處理方案
現(xiàn)象1:甩75%負(fù)荷過程中的水壓上升值過大
原因:導(dǎo)葉接力器關(guān)閉時間過短
處理方案:減小節(jié)流閥,重新設(shè)定調(diào)保時間,加長導(dǎo)葉接力器關(guān)閉時間值
現(xiàn)象2:甩75%負(fù)荷過程中的機(jī)組轉(zhuǎn)速上升值過大
原因:導(dǎo)葉接力器關(guān)閉時間過長
處理方案:增大節(jié)流閥,重新設(shè)定調(diào)保時間,縮短導(dǎo)葉接力器關(guān)閉時間值
現(xiàn)象3:甩25%負(fù)荷時,導(dǎo)葉接力器的不動時間過長
原因:調(diào)速器轉(zhuǎn)速死區(qū)ix偏大
處理方案:檢查并減小機(jī)械液壓系統(tǒng)死區(qū),加大Tn或KD值
7.產(chǎn)生與水頭有關(guān)的故障的原因和處理方案
現(xiàn)象1:開機(jī)過程中,機(jī)組頻率到不了額定頻率50Hz
原因:開機(jī)2設(shè)定小于空載開度
處理方案:人工設(shè)定的水頭值高于實(shí)際水頭值,開機(jī)2設(shè)定小于空載開度,需人工設(shè)定正確開機(jī)2設(shè)定值同時修改相應(yīng)的開機(jī)1設(shè)定值
現(xiàn)象2:導(dǎo)葉接力器增大不到合理的最大開度
原因:電氣開度限制增大不到應(yīng)有的最大值
處理方案:人工設(shè)定的水頭值高于實(shí)際水頭值,使得電氣開限最大值偏小,設(shè)定正確水頭值,加大程序中的電氣開度限制大于實(shí)際的開度值。
8.微機(jī)調(diào)速器自報(bào)的故障分析和處理方案
現(xiàn)象1:調(diào)速器“測頻不正常”
原因:測頻環(huán)節(jié)故障,導(dǎo)葉反饋信號線屏蔽不好或A/D轉(zhuǎn)換模塊故障或信號連線未接牢。
處理方案:屏蔽線接地,恢復(fù)位移傳感器供電電源,檢查測頻板焊點(diǎn)是否虛焊。
現(xiàn)象2:調(diào)速器“反饋斷線與隨動故障”
原因:位移傳感器故障或位移傳感器信號線斷線
處理方案:萬用表測量傳感器電阻是否為正確的阻值,檢查位移傳感器的信號線是否接好。
現(xiàn)象3:直流電源指示正常,突然廠用電停時,調(diào)速器不能正常工作,處于掉電狀態(tài)
原因:交直流切換模塊損壞
處理方案:交直流切換模塊換新處理
9.常見的一些緊急停機(jī)故障分析和處理方案
現(xiàn)象1:調(diào)試中模擬機(jī)組事故或運(yùn)行中機(jī)組事故,但調(diào)速器不能緊停。
原因:緊急令未送到調(diào)速器的相應(yīng)輸入端,可編程控制器緊急信號未送達(dá)緊急停機(jī)電磁閥線圈,緊停電磁閥故障或損壞。
處理方案:測量緊急停機(jī)電磁閥線圈插頭應(yīng)不帶電,如帶電,則可編程控制器緊急停機(jī)信號送達(dá)緊急停機(jī)電磁閥線圈,如果不帶電,則檢查緊急停機(jī)繼電器故障或繼電器輸出至緊急停機(jī)電磁閥的連線故障,更換急緊電磁閥。
10.結(jié)束語
本文主要是針對微機(jī)調(diào)速器在現(xiàn)場運(yùn)行時出現(xiàn)的故障,以及處理故障的方法,幫助現(xiàn)場運(yùn)行人員及時的處理故障,提高現(xiàn)場工作人員的技術(shù)能力,保證發(fā)電機(jī)組安全、可靠運(yùn)行。
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(作者單位:武漢市陸水自動控制技術(shù)有限公司)