欒振興 徐維會 周淋
摘要:某核電廠離心風(fēng)機自使用以來頻繁出現(xiàn)振動超過報警值問題,維修后往往運行不到4個月便再次出現(xiàn)相同故障。結(jié)合頻譜信息分析、框架支撐結(jié)構(gòu)分析和現(xiàn)場處理情況,確定故障的根本原因為基礎(chǔ)剛度不足,并實施了改造風(fēng)機底座來增加支撐剛度的處理方法。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,改造完成后設(shè)備運行平穩(wěn),未再出現(xiàn)振動故障。研究結(jié)果可為類似機械故障的處理提供參考。
關(guān)鍵詞:離心風(fēng)機;振動;故障處理;頻譜
引言
核電廠風(fēng)機主要以皮帶傳動離心風(fēng)機居多,它為各廠房、各不同工作區(qū)域的通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)提供空氣輸送動力。主要結(jié)構(gòu)如圖1所示,電機和風(fēng)機通過皮帶進(jìn)行聯(lián)接,葉輪懸臂安裝或者放置在兩個軸承之間,在整個底座基礎(chǔ)和地面之間通過彈性減震墊相連。
振動故障廣泛存在于現(xiàn)場框架彈性基礎(chǔ)通風(fēng)機上。通常經(jīng)過一段時間的運行,容易出現(xiàn)對中不良、皮帶張緊力不足、軸承故障、基礎(chǔ)變形等問題,針對振動故障原因和處理方法的研究具有重要的實際意義。
1 工程背景
DVN系統(tǒng)8號風(fēng)機為某核電廠核輔助廠房通風(fēng)系統(tǒng)碘回路排風(fēng)機,為核輔助廠房相關(guān)房間排風(fēng),以保證房間負(fù)壓及換氣率滿足要求。該風(fēng)機為浙江上虞風(fēng)機有限公司生產(chǎn),型號QF-C5-C7,配套電機為南陽防爆電機廠YHD280M-4/90KW型核電站用三相異步電動機。
自風(fēng)機移交電廠后多次出現(xiàn)振動超過報警值問題(1年半時間內(nèi)高達(dá)13次),每次隔離檢修均會造成系統(tǒng)碘回路部分不可用,且在完成處理后均會在4個月內(nèi)再次出現(xiàn)相同故障,造成設(shè)備反復(fù)隔離,在增加大量運行維護成本的同時,嚴(yán)重影響機組安全穩(wěn)定運行。
統(tǒng)計DVN系統(tǒng)8號風(fēng)機歷次振動超標(biāo)的數(shù)據(jù)如表1所示,振動過高主要出現(xiàn)在電機的垂直方向上,在頻譜上主要為電機的工頻。
2故障原因分析
2.1 分析過程
(1)頻譜分析
通過表1可以看出,此類振動故障表現(xiàn)為電機的垂直向振動過高。圖2為振動過高時電機驅(qū)動端垂直向頻譜圖。由圖2可以看出,電機的工頻分量(24.8Hz)較高且為主要分量,其余分量均較小。工頻振動通常代表多種故障類型,如基礎(chǔ)不平、機械松動、不平衡、不對中等多種故障[1],需要通過現(xiàn)場的處理情況來逐步驗證。
(2)框架支撐結(jié)構(gòu)分析
該風(fēng)機的減震墊分布如圖3所示,整體框架坐落在6個彈性減震墊上,風(fēng)機重量為2058kg,電機重量為610kg,風(fēng)機和電機重量較重,在風(fēng)機和電機正下方未設(shè)置減震墊。若減震墊存在老化或移位等情況,在垂直方向上的振動最先體現(xiàn)出來。
(3)現(xiàn)場檢修情況
通過對頻譜和框架支撐結(jié)果的分析確定故障的可能原因后,分別對各種原因的可能性進(jìn)行逐一確認(rèn)或排除。首先,在設(shè)備振動出現(xiàn)超標(biāo)后利用檢修手段調(diào)整皮帶和基礎(chǔ),電機振動恢復(fù)平穩(wěn),說明電機本身的平衡狀態(tài)是良好的,排除了不平衡對振動的影響;若由于皮帶運轉(zhuǎn)或電機移位導(dǎo)致不對中情況,皮帶對兩端軸承的影響是一致的,在頻譜上能夠有明顯的皮帶頻率等出現(xiàn),且在風(fēng)機端也會有相應(yīng)的頻率出現(xiàn),這也排除了不對中的影響。
表2為基礎(chǔ)調(diào)整前后振動對比表,圖4為檢修后電機垂直向頻譜圖。通過表2可以看出,基礎(chǔ)調(diào)整前后的振動狀態(tài)是大不一樣的,且通過圖4的頻譜可以看出,通過基礎(chǔ)的調(diào)整(改變了基礎(chǔ)的載荷分配),電機工頻分量的振動有了明顯幅度的降低。
通過多次檢修可以看出:在電機檢修后,振動通常還是較大(接近報警值7.1mm/s),在電機基礎(chǔ)下方增加墊鐵調(diào)整后,振動值明顯降低,這說明整體框架存在一個載荷分配不均的狀態(tài),需要經(jīng)過重新分配(部分結(jié)構(gòu)位置補強)后才能處于一個良好狀態(tài),但是經(jīng)過設(shè)備的啟停等瞬態(tài)沖擊后,由于基礎(chǔ)剛度不足的問題,載荷分配產(chǎn)生了變化,振動易反復(fù)變化,從而使振動超標(biāo)。
同時,由振動力學(xué)公式A=F/K(其中A為振幅,F(xiàn)為激振力,K為系統(tǒng)動剛度)可知:在不平衡力一定的情況下(機組運行狀態(tài)不變),提高系統(tǒng)剛度(加強臺板剛度),能夠有效的降低振動幅值,說明剛度的加強對于改善振動是有好處的 [2] 。
2.2分析結(jié)果
通過以上分析可以得出,導(dǎo)致該類型風(fēng)機振動頻繁超標(biāo)的原因為基礎(chǔ)框架剛度不足,經(jīng)歷啟停機瞬態(tài)沖擊后,在一段時間的運轉(zhuǎn)情況下風(fēng)機基礎(chǔ)載荷分配不均,引起基礎(chǔ)支撐狀態(tài)的變化和不穩(wěn)定,進(jìn)而導(dǎo)致振動頻繁超標(biāo)。因此,加強基礎(chǔ)剛度可以減小設(shè)備的振動,并能夠更有效的解決設(shè)備振動頻繁超標(biāo)的問題。
3 處理方法及實施效果
通過上述故障原因分析,電廠聯(lián)合廠家對風(fēng)機底座改造方案進(jìn)行研究,最終確定改造方案如下:
(1)在底座的底面增加一塊10毫米厚的鋼板;
(2)在底座的上面槽鋼連接處,增加12塊10毫米厚的三角鋼板焊接;
(3)在槽鋼底座的兩側(cè)布置16塊補強筋板。
圖5-1、5-2為改造前后底座簡圖,圖6-1、6-2為改造前后成品圖。改造后的底座于2016年9月順利更換于現(xiàn)場。
改造前后風(fēng)機振動數(shù)據(jù)如表3所示,振動變化趨勢如圖7所示。由表3和圖7可以看出,改造完成后,振動幅度有明顯降低,經(jīng)過長期的監(jiān)測(至今已監(jiān)測30個月),振動情況平穩(wěn),未再次出現(xiàn)振動超標(biāo)問題,說明振動故障原因分析準(zhǔn)確,處理方案有效。
4 總結(jié)
通過對某核電廠核輔助系統(tǒng)離心風(fēng)機歷次的振動情況進(jìn)行分析,最終確認(rèn)基礎(chǔ)剛度不足為引起振動頻繁超標(biāo)的根本原因,并采用改造風(fēng)機底座、加強基礎(chǔ)剛度的方法對該故障進(jìn)行了處理。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,改造完成后設(shè)備運行平穩(wěn),未再出現(xiàn)振動故障,該處理方法取得了較好的效果。
參考文獻(xiàn):
[1]黃文虎,夏松波,劉瑞巖等.設(shè)備故障診斷原理、技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社.
[2]付江永.2019.核電廠風(fēng)機機組振動波動問題的分析及治理[J].設(shè)備管理與維修,441(2):152-154.