李承義
【摘要】高壓開關(guān)柜作為變電站中普遍應(yīng)用的設(shè)備,其可靠性直接關(guān)系著電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行。本文講述一起由線路接地故障引起的變電站高壓開關(guān)柜設(shè)備事故,對(duì)故障發(fā)生情況及故障原因進(jìn)行了詳細(xì)的闡述和分析,并提出防范措施和對(duì)策,為提高變電站高壓開關(guān)柜的安全運(yùn)行水平提供參考與借鑒。
【關(guān)鍵詞】高壓開關(guān)柜? ?接地故障? ?諧波? ?避雷器? ?防范措施
0 引言
高壓開關(guān)柜是電網(wǎng)使用比例最高多的一次設(shè)備,近年來電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,用戶對(duì)供電穩(wěn)定性與可靠性要求的不斷提高。變電站高壓開關(guān)柜作為用戶送電的源頭,高壓開關(guān)柜性能質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系著運(yùn)行狀態(tài),在保證電力系統(tǒng)供電可靠性和滿足社會(huì)對(duì)電力供應(yīng)的依賴性等方面有著非常重要的作用。
1 設(shè)備故障簡(jiǎn)述
2019年8月4日,某110 kV變電站門崗值班人員通知當(dāng)值運(yùn)行人員10kV高壓室有異常響聲,隨后有爆炸響聲并散出濃煙。地調(diào)通知當(dāng)值運(yùn)行人員,10kV某F07開關(guān)跳閘,重合閘動(dòng)作后,開關(guān)再次跳閘,要求運(yùn)行人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查。運(yùn)行人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,發(fā)現(xiàn)10kV高壓室充滿濃煙并伴有異味,后續(xù)發(fā)現(xiàn)10kV某F07開關(guān)柜后門縫隙周圍被熏黑,開關(guān)柜后上門外鼓變形,打開開關(guān)柜門,可見該出線電纜頭、線路避雷器及其相連銅排燒毀(見圖1),隨后檢修人員檢查10kV某線F07 C相避雷器完全擊穿。
圖1 現(xiàn)場(chǎng)開關(guān)柜設(shè)備燒毀情況
2 原因分析
2.1 繼保保護(hù)裝置動(dòng)作情況
根據(jù)以上保護(hù)動(dòng)作情況,結(jié)合保護(hù)裝置錄波及歷史報(bào)文可知這是一起典型的10kV系統(tǒng)C相接地故障,故障后本相對(duì)地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,最終發(fā)展為三相短路導(dǎo)致高壓開關(guān)柜設(shè)備燒毀。
2.2 故障錄波裝置文件及保護(hù)動(dòng)作分析
圖2 保護(hù)動(dòng)作前10kV母線錄波圖(A相接地~諧波)
圖3 保護(hù)動(dòng)作前10kV母線錄波圖(諧波~B相接地~C相接地)
圖4 保護(hù)動(dòng)作前10kV母線錄波圖(C相接地~諧波~C相接地)
圖5 10kV某線F07保護(hù)動(dòng)作主變變低及10kV母線錄波圖(C相接地~三相短路跳閘~重合閘~三相短路跳閘)
圖6 10kV 某線F07保護(hù)裝置保護(hù)動(dòng)作錄波圖
圖7 10kV某線F07第二次保護(hù)動(dòng)作隔離故障后10kV IM母線錄波圖(諧波~C相接地)
圖8 10kV某線F07第二次保護(hù)動(dòng)作隔離故障后10kV IM母線錄波圖(C相接地~恢復(fù)正常)
保護(hù)動(dòng)作分析:根據(jù)錄波文件、保護(hù)裝置及后臺(tái)報(bào)文顯示,17時(shí)36分54秒228毫秒,10kV系統(tǒng)A相瞬時(shí)接地,故障持續(xù)約30毫秒后諧波出現(xiàn),二次諧波最高電壓約200V(見圖2)。17時(shí)37分03秒522毫秒,10kV 系統(tǒng)B相接地,故障持續(xù)約270毫秒后,B相接地消失,C相接地(見圖3)。17時(shí)39分11秒463毫秒,10kV系統(tǒng)諧波再次出現(xiàn),持續(xù)13秒左右諧波消失,C相接地仍未消除(見圖4)。17時(shí)39分24秒779毫秒,10kV系統(tǒng)C相接地,同時(shí)10kV系統(tǒng)所屬間隔(F01、F07、F09)有接地告警信號(hào)。17時(shí)39分37秒060毫秒10kV某線F07由單相接地短路發(fā)展為三相短路(見圖6),10kV某線F07三相電流增大(二次值瞬時(shí)到達(dá)134A,根據(jù)變比300/5推算一次故障電流約8000A),三相電壓降低,經(jīng)過300mS后由過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作出口,于17時(shí)39分37秒405毫秒開關(guān)跳閘,10kV某線故障隔離后,10kV系統(tǒng)電壓未恢復(fù)正常(A相接地)。17時(shí)39分45秒458毫秒重合閘動(dòng)作,17時(shí)39分45秒512毫秒開關(guān)合閘,10kV 系統(tǒng)A相接地消失,C相接地(見圖5),17時(shí)39分49秒122毫秒再次發(fā)展為三相短路,電流速增、電壓降低,保護(hù)啟動(dòng)(二次故障電流達(dá)到175A,根據(jù)變比300/5推算一次故障電流約10000A)。17時(shí)39分49秒498毫秒過流Ⅰ段動(dòng)作出口,17時(shí)39分49秒545毫秒,開關(guān)跳閘。10kV某線F07第二次保護(hù)動(dòng)作隔離故障后,17時(shí)39分50秒200毫秒,10kV系統(tǒng)諧波并未消失,17時(shí)40分30秒589毫秒,10kV 系統(tǒng)母線系統(tǒng)C相接地(見圖7)。17時(shí)44分43秒410 毫秒,調(diào)度對(duì)10kV某某線F01開關(guān)控分,17時(shí)44分43秒445毫秒,10kV 系統(tǒng)母線系統(tǒng)C相接地消失,10kV系統(tǒng)系統(tǒng)恢復(fù)正常(見圖8)。
2.3 故障原因分析
(1)線路避雷器故障
綜上所述,由于10kV系統(tǒng)A相瞬時(shí)接地,B、C相對(duì)地電壓升高,隨后諧波的出現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)生過電壓,導(dǎo)致系統(tǒng)A、B、C相對(duì)地電壓持續(xù)偏高、10kV系統(tǒng)B、C相避雷器對(duì)地絕緣降低,先造成10kV系統(tǒng)10kV某線F07 B相避雷器接地(持續(xù)0.3秒后恢復(fù),推斷是由于避雷器接地后由于工頻電容電流過小熄?。僭斐?0kV某線F07 C相避雷器完全擊穿持續(xù)接地,諧波再次出現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)生過電壓,因此10kV某線由單相接地短路發(fā)展為三相短路故障,使保護(hù)啟動(dòng),由保護(hù)出口跳開F07開關(guān)隔離故障。F07開關(guān)跳開后,10kV系統(tǒng)母線系統(tǒng)A相接地,說明10kV母線其他間隔仍有A相接地。經(jīng)過8053mS后10kV某線F07重合閘動(dòng)作(重合閘時(shí)間8S)合上F07開關(guān)后,10kV系統(tǒng)母線系統(tǒng)A相接地消失,由于10kV某線F07 C相避雷器已擊穿,所以F07開關(guān)重合于C相接地故障,并經(jīng)3.3秒后由單相接地短路發(fā)展為三相短路故障,使保護(hù)啟動(dòng),再次由保護(hù)出口跳開F07開關(guān)隔離故障。由于第一次重合閘動(dòng)作后只經(jīng)過約3.3S重合閘未能完成充電(裝置判據(jù)重合閘充電時(shí)間 15S),所以第二次過流Ⅰ段動(dòng)作后,并沒有重合。
10kV某線F07第二次保護(hù)動(dòng)作隔離故障后,10kV系統(tǒng)再次產(chǎn)生諧波,根據(jù)錄波圖判斷10kV 系統(tǒng)仍有C相接地,隨后調(diào)度遙控分開另外一條10kV某線F01開關(guān),10kV系統(tǒng)C相接地消失,10kV系統(tǒng)系統(tǒng)恢復(fù)正常,表明另外一條10kV某線F01線路設(shè)備C相有接地有接地。后經(jīng)檢修人員對(duì)10kV某線F01間隔設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)10kV某線F01 C相避雷器也已擊穿,驗(yàn)證了以上推斷結(jié)果。
(2)線路接地故障系統(tǒng)諧波
根據(jù)事故錄波圖分析結(jié)果可知,系統(tǒng)諧波的產(chǎn)生導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)生過電壓,是造成一次設(shè)備絕緣性能降低、最終發(fā)生相間短路的主要原因。故障發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)為雷雨天氣,線路遭受雷擊或發(fā)生單相接地時(shí),系統(tǒng)的電感元件達(dá)到飽和狀態(tài),造成等值電感、電抗減小,電感參數(shù)與電容參數(shù)達(dá)到匹配條件而引發(fā)鐵磁諧振,電網(wǎng)電壓產(chǎn)生波動(dòng),從而引發(fā)過電壓。
3 改進(jìn)思路及防范措施
3.1 線路避雷器拆除或遷移至戶外出線構(gòu)架
通過分析本次事故避雷器故障前后臺(tái)動(dòng)作的記錄,有一個(gè)共同點(diǎn)是都報(bào)單相接地信號(hào),多為瞬時(shí)金屬性接地,且短時(shí)間段內(nèi)出現(xiàn)接地的次數(shù)較為頻繁。由于高壓開關(guān)柜內(nèi)空間有限,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地時(shí),容易在柜內(nèi)產(chǎn)生電弧,加之諧振過電壓影響,單相電弧接地轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚅g短路故障幾率很大。因此,本次建議一次將安裝在開關(guān)柜內(nèi)的線路避雷器進(jìn)行拆除,若條件允許,需要在本間隔戶外出線構(gòu)架處安裝線路避雷器,保證元件間的空氣間隙在要求范圍,降低短路問題的出現(xiàn)概率,保護(hù)開關(guān)柜內(nèi)設(shè)備的正常運(yùn)行。
3.2 裝設(shè)消弧線圈
該站由于投運(yùn)初期出線間隔很少少,沒有考慮安裝消弧線圈。隨著10kV出線的增多,10kV系統(tǒng)的電容電感分布出現(xiàn)了變化,且已經(jīng)十分接近電壓互感器的鐵磁諧振的起諧點(diǎn),有必要采取措施減小諧振電流。10kV 電力系統(tǒng)當(dāng)中,可以通過在不接地系統(tǒng)的中性點(diǎn)通過加裝加裝消弧線圈,有效解決出現(xiàn)的諧振產(chǎn)生過電壓?jiǎn)栴}。
3.3 加裝消諧裝置
若加裝加裝消弧線圈短時(shí)間無法實(shí)現(xiàn),可以通過加裝對(duì)應(yīng)型號(hào)的消諧裝置來實(shí)現(xiàn)抑制諧波。消諧裝置是一種非線性電阻消諧阻尼器件,電阻值隨電壓變化而變化,呈非線性關(guān)系,以抑制諧波量,采取在PT二次電壓端加裝消諧裝置的臨時(shí)措施,有效避免鐵磁諧振,防止高壓開關(guān)柜設(shè)備故障。
4 結(jié)語:
本文針對(duì)某變電站一起由于接地故障引起10kV開關(guān)柜內(nèi)設(shè)備短路燒毀故障事故進(jìn)行了分析探討,通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查并結(jié)合故障錄波分析,還原事故原因,再結(jié)合筆者多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),針對(duì)高壓柜運(yùn)行現(xiàn)狀提出了改進(jìn)思路及防范措施,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
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