劉澤鋒
摘 要:針對(duì)某催化裂化裝置再生器稀相密度出現(xiàn)異常升高、再生器藏量下降、三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣細(xì)粉變粗等現(xiàn)象,經(jīng)過分析平衡催化劑上鐵含量、平衡催化劑電鏡掃描等方法確認(rèn),是平衡催化劑鐵中毒導(dǎo)致。通過降低原料鐵含量、提高新鮮催化劑加入速率、使用低磁劑置換、降低主風(fēng)量等措施,使再生器稀相密度、再生器藏量等快速恢復(fù)正常工況。
關(guān)鍵詞:催化裂化裝置;稀相密度;鐵中毒
1 再生器稀相密度異?,F(xiàn)象
1.1 三級(jí)旋風(fēng)分離器回收物數(shù)量增加
裝置正常三級(jí)旋風(fēng)分離器回收物每周回收1次,通過回收物儲(chǔ)罐料位變化情況獲取回收物數(shù)量。三級(jí)旋風(fēng)分離器的回收物數(shù)量從正常的每周2t增加到每周8t。
1.2 再生器稀相密度上升
再生器稀相3個(gè)密度監(jiān)測點(diǎn)測定的催化劑密度見圖1。從圖1可以看出,再生器稀相上部密度從正常值3~7kg上升到22kg,旋風(fēng)分離器入口密度從正常值的不大于1kg上升到12kg,稀相中部密度同步上升了15kg。
1.3 三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣粉塵顆粒變粗
三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣粉塵正常的粒度分布為:0~3μm顆粒體積分?jǐn)?shù)86.22%~98.58%,顆粒體積分?jǐn)?shù)0.07%~2.37%,10μm以上顆粒體積分?jǐn)?shù)不大于3%。3月16日,三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣粉塵粒度分布為:0~3μm顆粒體積分?jǐn)?shù)56.82%,3~5μm顆粒體積分?jǐn)?shù)30.48%,5~10μm顆粒體積分?jǐn)?shù)8.93%,大于10μm顆粒體積分?jǐn)?shù)3.77%,其中10μm以上顆粒體積分?jǐn)?shù)超過了不大于3%的控制指標(biāo)。3~5μm顆粒體積分?jǐn)?shù)1.35%~11.41%,5~10μm。
2 原因分析及探討
2.1 操作參數(shù)異常影響跑劑
再生器稀相密度上升前后,反應(yīng)—再生的主要操作參數(shù),如再生器壓力、主風(fēng)量、再生溫度、再生器藏量等參數(shù)控制均相對(duì)穩(wěn)定,基本排除操作參數(shù)異常引起跑劑的可能性。
2.2 再生器旋風(fēng)分離器效率
再生器內(nèi)一、二級(jí)旋風(fēng)分離器可將大部分粒徑大于40μm的催化劑細(xì)粉回收。三級(jí)旋風(fēng)分離器回收物粒度分布沒有發(fā)生大的變化,40μm以上粗顆粒沒有明顯增加。說明再生器一、二級(jí)旋風(fēng)分離器效率沒有發(fā)生明顯下降。因此基本排除再生器一、二級(jí)旋風(fēng)分離器發(fā)生故障的可能性。
2.3 分布板破損的影響
主風(fēng)分布板和燒焦罐大孔分布板壓降沒有發(fā)生明顯變化,基本排除分布板破損引起主風(fēng)偏流后導(dǎo)致催化劑跑損的可能性。
2.4 催化劑鐵中毒
有機(jī)鐵沉積在催化劑顆粒外表面后會(huì)形成1~3μm的殼狀堆積層,從而導(dǎo)致催化劑的堆密度下降、再生器床層膨脹。大量催化劑顆粒明顯偏紅且存在催化劑粘連,部分催化劑顆粒出現(xiàn)凹坑、破碎,少量催化劑表面呈現(xiàn)出透明狀,符合催化劑鐵中毒時(shí)外觀發(fā)紅、催化劑熔融的癥狀。
3 采取的措施及效果
針對(duì)上述問題,采取了以下措施:①降低原料中的鐵含量。鐵主要集中在渣油中,因此,通過降低再生器取熱負(fù)荷來降低摻渣量,盡可能減少原料中的鐵含量;②降低再生器床層膨脹。降低提升管進(jìn)料負(fù)荷以降低主風(fēng)量,并適當(dāng)提高再生器頂部壓力,減少床層膨脹量,降低再生器稀相密度以減少旋風(fēng)分離器入口催化劑濃度;③置換中毒催化劑。提高新鮮催化劑加入量,加快低磁劑加入量,適當(dāng)補(bǔ)充鐵含量低的平衡催化劑以提高置換速率。
4 新鮮催化劑快速置換存在的問題
在通過提高新鮮催化劑加注量以加快中毒催化劑置換期間,煙機(jī)前后軸振動(dòng)均出現(xiàn)不同程度上升,其中前軸振動(dòng)最高升到78μm。分析原因主要是新鮮催化劑加入速率提高后,煙機(jī)入口煙氣中超細(xì)粉含量增加,這些超細(xì)粉極易在輪盤表面粘附,從而導(dǎo)致煙機(jī)輪盤動(dòng)平衡破壞引發(fā)振動(dòng)。為此,采購了一批活性高、細(xì)粉含量和金屬含量較低的低磁劑用來部分替代新鮮催化劑對(duì)活性的補(bǔ)充,另外操作上還通過調(diào)節(jié)煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽對(duì)煙氣輪盤進(jìn)行人為擾動(dòng),通過以上措施煙機(jī)振動(dòng)情況得到明顯緩解。
5 結(jié)束語
該裝置再生器稀相密度異常的原因是再生催化劑鐵中毒。催化裂化催化劑鐵中毒不僅會(huì)引起催化劑裂化性能下降、產(chǎn)品分布變差,還會(huì)導(dǎo)致催化劑堆密度下降、細(xì)粉增加,從而影響流化性能,并導(dǎo)致再生器跑劑。通過降低原料鐵含量、快速置換反應(yīng)—再生系統(tǒng)催化劑、低生焦低主風(fēng)操作等手段使再生器工況快速恢復(fù)正常。反應(yīng)—再生系統(tǒng)中催化劑的置換使用低磁劑較為合適,如果通過大幅提高新鮮催化劑加劑速率來進(jìn)行活性保持和置換,應(yīng)對(duì)煙機(jī)運(yùn)行狀況加強(qiáng)關(guān)注,避免引發(fā)次生事故。
參考文獻(xiàn):
[1]陳俊武,曹漢昌.催化裂化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,1995.
[2]李玉飛,周志航,李宏勛.催化裂化裝置再生器跑劑分析及應(yīng)對(duì)措施[J].中外能源,2017(7).
[3]李寧,劉倩倩,郭偉.催化裂化平衡劑鐵含量偏高的原因分析[J].石油煉制與化工,2018(3).