董學文
摘 要:回采工作面受地質構造帶影響,推進速度較慢,引起CO濃度異常。針對上述情況采用降低回采面供風量,密閉采空區(qū)以及注N2等技術措施,降低了采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度,消除了采空區(qū)內(nèi)煤炭自燃風險,保證了回采工作的正常推進。
關鍵詞:回采面;地質構造;防滅火
煤炭回采時難以避免的會在采空區(qū)內(nèi)遺留部分煤炭,而采空區(qū)遺煤自燃嚴重影響回采工作面的安全生產(chǎn)。當煤層本身具有發(fā)火性時,加之回采工作面推進速度慢,采空區(qū)漏風等,都增加了煤炭自燃的可能性。特別是回采面過地質構造帶期間防滅火工作十分必要,因此,針對回采面的具體特征,針對性的采區(qū)防滅火技術對保證礦井的安全生產(chǎn)具有重要意義。
1 概況
某礦為年產(chǎn)240萬t,主材5號、8號、13號等煤層,現(xiàn)在井下回采30803回采工作面,開采8號煤層,回采面標高為+930~+980m,地面標高為+1208m~+1329m,回采面位于3采區(qū)西北側,北側為井田保安煤柱,東側為集中運輸巷,周邊為均為實體煤。5號、8號、13號煤層自燃發(fā)火傾向性燈具均為II類,屬于自燃煤層?;夭擅嬖谏a(chǎn)期間先后通過落差0.8m、3~5m的地質構造帶,回采工作面推進速度降低,采空區(qū)內(nèi)溢煤量增加,回采面檢測出CO濃度異常。
回采面正常生產(chǎn)期間的配風量在1200m3/min,絕對瓦斯涌出量為0.45 m3/min,回采面設計開采時間為10個月,整個采面的煤炭資源為240萬t,工作面走向長度為1800m,傾斜長度為260m。
2 治理方案
2.1 回采面CO濃度異常原因
①采空區(qū)內(nèi)遺留煤炭增加?;夭擅孢^地質構造帶時受到斷層影響,回采面在通過地質構造帶時,在通過落差為0.5m的斷層期間,斷層的最大影響面積達到450m2,在通過落差為3~5m的斷層時,斷層的影響面積達到3650m2,過斷層期間煤層的平均厚度在3.5m,采空區(qū)遺漏的煤炭量增加,遺煤時間長;②回采面推進過程中受到地質構造影響明顯,在接近停采線附近仍有一落差為3.5m斷層,工作面的日均推進速度僅為1m,同時受到政策影響,回采面停產(chǎn)一周,在該位置停留時間過長;③回采面推進時不能保證正常的推進速度,造成遺漏在采空區(qū)內(nèi)的處于氧化帶的煤炭時間過長,遺煤有較長的時間發(fā)生氧化,且未能采取有效的技術措施,減小向采空區(qū)內(nèi)的漏風量,當氧化產(chǎn)生的熱量集聚到一定程度時,加之氧氣充足,煤層發(fā)生自燃;④開采的8號煤層硫含量為4.2%,屬于高硫煤,煤層中含有黃鐵礦以及其他含硫礦物質,能夠與空氣中的氧氣迅速結合出現(xiàn)氧化反應,釋放出熱量,加速煤炭的氧化進度。
2.2 治理方案確定
由于30803回采工作面受到地質構造帶影響遺留的煤炭大多居于采空區(qū)的上部位置,同時采空區(qū)內(nèi)自燃發(fā)火發(fā)生在冒落位置較高的區(qū)域,采用常規(guī)的注漿、噴灑阻化劑等技術手段往往不能達到自燃發(fā)火區(qū),起不到較好的治理效果。向采空區(qū)內(nèi)注入惰性的N2可以較好的從充填發(fā)火范圍,降低采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度,起到滅火作用。因此,針對30803回采面過地質構造帶期問題,采用封閉采空區(qū)并向采空區(qū)注入N2,并加強觀測及數(shù)據(jù)記錄。
3 具體實施方案
3.1 密閉施工
在回采面的進風以及回風巷施工密閉墻,采用不燃磚砌筑,密閉墻體的厚度不小于300mm,砌筑兩道間隔400mm墻體,并在中部充填黃土,夯實嚴密,確保不漏風。并在墻體周邊進行掏槽,具體的底槽、幫槽以及頂槽的深度均為300mm。施工的密閉墻體應與巷道周邊連接密切,并用水泥抹面。按照有關規(guī)定設置觀測孔、注氮孔、束管控等。
3.2 注氮系統(tǒng)
注氮滅火實際就是向采空區(qū)的氧化帶注入N2,降低氧化帶內(nèi)的氧氣含量(一般降低到3%以下),消除煤炭出現(xiàn)氧化的條件,達到防滅火的目的。
在井下采用移動式制氮泵,由工作面的進風巷開始注入,注入的流量為8m3/min,注入的N2濃度不得小于98%,以盡量減少采空區(qū)內(nèi)氧氣含量。注氮前后做好日常的檢修,管理以及記錄工作,保證移動制氮泵的正常運轉。
3.3 回采面監(jiān)測
對可能出現(xiàn)CO異常的地點安裝束管監(jiān)測系統(tǒng),利用束管以及傳感器等對回采面進風巷、回風巷以及密閉墻體內(nèi)外、上隅角位置的氣體成分進行監(jiān)測,具體需要監(jiān)測的主要參數(shù)有氧氣、氮氣、一氧化碳、二氧化碳等氣體含量及濃度,具體的束管布置如圖1所示。
3.4 其他輔助措施
當回采發(fā)現(xiàn)CO濃度異常時,在保證回采面通風需要的前提下盡量的降低供風量,減小向采空區(qū)的漏風量;并對回采面附近的煤壁進行噴漿,并噴灑阻化劑;查看回采面對應的地表裂隙情況,當發(fā)現(xiàn)地表有裂縫時及時進行注漿封堵。
4 防治效果分析
4.1 取樣成分分析
從開始對回采面采空區(qū)進行封閉注N2之后,回采面上隅角CO濃度分布如圖2所示。在2月28號發(fā)現(xiàn)CO濃度異常時采用降低通風量、施工密閉墻、注N2等一系列措施,在隨后的2周之間內(nèi)CO濃度持續(xù)升高,后迅速降低。到3月2號之后CO濃度降低到安全值以內(nèi)。
圖2CO監(jiān)測數(shù)據(jù)
4.2 治理效果
在對回采面進行密閉注N2之后,由于注N2初期,采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度較高,遺煤繼續(xù)發(fā)生氧化,上隅角CO濃度增高,并伴隨著CH4濃度增加,隨著注N2量增加,采空區(qū)氧氣濃度迅速降低,CO、CH4開始降低,但是由于采空區(qū)內(nèi)仍可能存在有高溫點,當上隅角測定的CO濃度降低到10ppm之內(nèi),O2濃度降低到3%以內(nèi),且數(shù)據(jù)保持1個月之上,采能確定采空區(qū)發(fā)火隱患已經(jīng)完全杜絕,可以啟封密閉墻,回采回采工作面的正常生產(chǎn)。
5 總結
回采面生產(chǎn)受到地質構造帶影響,回采面推進速度緩慢,采空區(qū)內(nèi)遺落煤炭量增加,結合礦井生產(chǎn)實際情況及防滅火設備,提出采用降低回采面風量,并向采空區(qū)注N2的防滅火技術措施。現(xiàn)場應用結果較為顯著,消除了采空區(qū)發(fā)火隱患,保證了回采工作的正常開展。
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