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      離心式制冷壓縮機組運行故障淺析

      2019-10-21 01:25:47商盼
      中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年5期
      關(guān)鍵詞:乙二醇丙烯潤滑油

      商盼

      摘 要:丙烯腈裝置離心制冷壓縮機在運行期間出現(xiàn)多次故障跳車現(xiàn)象,經(jīng)過科學診斷分析,相關(guān)人員制定整理了相應的解決方案,采取了相應的措施,排除了機組運行故障,實現(xiàn)了壓縮機組長周期的安穩(wěn)運行。

      關(guān)鍵詞:乙二醇;丙烯蒸發(fā)器;振動;丙烯;潤滑油;壓縮機組

      13萬噸丙烯腈裝置配套制冷機組為美國YORK公司生產(chǎn)的三段離心式壓縮機組,壓縮機型號為M338A7,輸送介質(zhì)為丙烯,設(shè)計制冷量為9699kW。原動機為NG32/25/16型汽輪機,為背壓式蒸汽透平,汽輪機輸出功率為3385kW。該機組于2013年2月份一次開車成功。機組在6年多時間的運行期間多次出現(xiàn)故障跳車現(xiàn)象。經(jīng)診斷分析,相關(guān)人員制定了解決方案,采取相應的措施,逐一排除了問題解決機組運行故障。

      1 壓縮機組工作原理

      制冷機組以冷凍鹽水為冷媒為裝置輸送冷量,在蒸發(fā)器內(nèi)液態(tài)丙烯與冷凍鹽水進行冷量交換,液態(tài)丙烯吸熱轉(zhuǎn)化為壓力500kPa(A)、溫度2 ℃左右氣態(tài)丙烯,氣態(tài)丙烯經(jīng)過壓縮機壓縮作功,形成壓力1400kPa(A)、溫度50℃左右的高溫高壓氣態(tài)丙烯,丙烯氣體進入冷凝器與循環(huán)水換熱,高壓氣態(tài)丙烯冷凝成液態(tài)丙烯,然后依次進入到高溫經(jīng)濟器、低溫經(jīng)濟器通過閃蒸進一步降溫降壓至低溫低壓的液態(tài)丙烯,最后低壓低溫的液態(tài)丙烯進入蒸發(fā)器提供冷凍鹽水的冷量,如此反復循環(huán)提供冷量。

      2 壓縮機組故障現(xiàn)象

      ①2014年7月到12月之間丙烯腈裝置配套制冷機組多次因為軸振動VT-24222X/Y同時超過聯(lián)鎖跳車值58um跳車。機組制冷系統(tǒng)運行工況差,冷凍鹽水溫度一直無法下降到正常范圍內(nèi),蒸發(fā)器液位DCS指示值無法與現(xiàn)場玻璃板液位指示值一致;

      ②2015年1月制冷機組再次跳車,經(jīng)決定對制冷機組進行大修,對冷凝器、蒸發(fā)器射流清洗、更換壓縮機主推力瓦同時進行了油品更換,將原“YORK-C”油更換為“YORK-Q”油;檢修完成后重新將轉(zhuǎn)子定位,恢復軸位移聯(lián)鎖跳車值;同時對冷凝器及蒸發(fā)器進行氮氣及氦氣查漏處理,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器管板及管束共3處漏點,進行漏點堵漏后機組重新開車。

      3 故障原因分析

      原因分析如下:

      ①跳車后相關(guān)人員初步分析的原因制冷機組(型號M338A7)采用筒裝瓦,結(jié)構(gòu)上抗振性能不足,潤滑油采用YORK- K油,沒有根據(jù)丙烯純度98.5%情況選用YORK-Q油,致使溶解于潤滑油中的丙烯難以逸出,影響機組動壓油膜的正常建立,當機組負荷和油溫發(fā)生變化時,易引起油膜渦動,導致振動上升,直至聯(lián)鎖跳車;

      ②制冷機組由于蒸發(fā)器管束、管板泄漏,導致冷凍鹽水泄漏到丙烯系統(tǒng),因水密度比丙烯密度大很多,導致儀表測量的丙烯液位波動大,液位無法控制,機組運行工況惡化,多次跳車;另外少量冷凍鹽水通過丙烯系統(tǒng)竄入到潤滑油系統(tǒng)導致潤滑油帶水,油膜破壞,致使軸瓦潤滑狀況惡化,軸瓦干磨損壞,而軸瓦的損壞會進一步導致機封磨損加大,最終導致潤滑油泄漏。根據(jù)蒸發(fā)器圖紙資料查的蒸發(fā)器管束為10#鋼、管板材質(zhì)為20#鋼,且管板與管束連接方式為強度脹接,而強度脹接的試用于無過大的溫度變化及無嚴重應力腐蝕的場所。

      經(jīng)分析大冰機蒸發(fā)器泄漏原因為:大冰機在跳車后,蒸發(fā)器管束內(nèi)的冷凍鹽水溫度由-2℃冷卻至28℃,溫差接近30℃,而由資料查得10#鋼的膨脹系數(shù)為11.16×10-6m/℃、20#鋼的膨脹系數(shù)為11.59×10-6m/℃,在機組蒸發(fā)器冷凍鹽水溫度上升30℃時,管束膨脹的尺寸為0.334mm、管板膨脹的尺寸為0.347mm,從而導致管板與管束之間有微小的縫隙,多次的溫差變化導致管束與管板的間隙逐漸增大最終導致管板泄露。而管束更換為紫銅后,紫銅的膨脹系數(shù)由資料查得為16.7×10-6m/℃,冷凍鹽水溫度上升30℃時,紫銅管收縮變形量為0.501mm,管束與管板的間隙為過渡配合,始終為脹接形式,管板不會出現(xiàn)泄漏情況;

      ③丙烯蒸發(fā)器管束材質(zhì)為10#鋼時,管束材質(zhì)等級較低。乙二醇作為在冷寂具有很強的腐蝕性,乙二醇在使用過程中與空氣接觸容易產(chǎn)生氣泡,氣泡在潰滅過程中產(chǎn)生的微射流或沖擊波對設(shè)備產(chǎn)生損傷,另外乙二醇含有的羥基本身不穩(wěn)定,在長期使用中,乙二醇會被氧化成乙二酸,乙二酸會對設(shè)備造成嚴重的腐蝕而使之滲漏,丙烯蒸發(fā)器碳鋼管束長期在酸性乙二醇溶液中沖刷、腐蝕,導致管束管壁減薄變形,管束與管板連接處慢慢腐蝕擴大,從而導致管束管板泄漏,無法保證蒸發(fā)器的長周期、安穩(wěn)運行,需對管束材質(zhì)進行升級。

      4 故障處理措施

      4.1 更換壓縮機冷凍潤滑油

      將機組潤滑油由YORK-K油更換為YORK-Q油,保證溶解于潤滑油中的丙烯及時逸出,確保機組動壓油膜的正常建立,減輕油膜渦動對機組的影響。

      4.2 丙烯蒸發(fā)器更換,材質(zhì)升級

      經(jīng)研究乙二醇對銅腐蝕性較弱,因此將丙烯蒸發(fā)器管束材質(zhì)升級為紫銅,并于2016年7月進行安裝更換,機組運行至今平穩(wěn)。2018年3月大修期間,組織施工單位對丙烯蒸發(fā)器進行氦氣查漏,檢查管束管板無任何泄漏點。

      5 結(jié)語

      由于乙二醇對設(shè)備腐蝕性,致使丙烯蒸發(fā)器管束、管板泄漏,壓縮機組故障跳車,壓縮機軸瓦、密封損壞,不但增加設(shè)備維修成本,還會產(chǎn)生重大的生產(chǎn)安全隱患,因此對含有乙二醇的生產(chǎn)設(shè)備的抗腐蝕工作需要加強,采取有效地監(jiān)控機防治措施,有效降低維修成本,實現(xiàn)本質(zhì)安全。

      參考文獻:

      [1]張長寶,淺冷裝置乙二醇系統(tǒng)腐蝕分析[J].河北化工,2009, 32(3):50-51.

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