何全武
(河鋼承鋼工作自動化中心,河北 承德 067000)
富氧是大型煉鐵高爐冶煉中不可缺少的能源介質,通過不斷穩(wěn)定提高富氧率可以優(yōu)化高爐鐵水質量、減少焦比、增加噴煤量,提高冶煉系數(shù)和鐵水產量。因此,研究煉鐵高爐如何穩(wěn)定提高富氧率,成為一項技術熱點。本文已承鋼公司煉鐵廠5#爐富氧儀控系統(tǒng)為例進行闡述。5#爐富氧儀控系統(tǒng)于2006年12月投產使用。采用鼓風機后富氧方式,由總管進入富氧站,經過壓力調節(jié)和流量調節(jié)后加入冷風管道。也是降低焦比、提高鐵產量的有效措施。
圖1 高爐富氧儀表檢測控制流程圖
上圖為5#高爐富氧儀表檢測控制流程圖,其中儀表檢測點包括:富氧進站壓力、富氧出站壓力、富氧流量、富氧溫度。
儀表檢測設備具體為:富氧進站、出站壓力使用壓力變送器:EJA530A-DCS9N。富氧溫度使用鉑熱電阻:WZP230 Pt100。富氧流量使用差壓使流量計,差壓變送器:EJA110ADMS5A。另外壓力、流量檢測加裝隔離配電器,保障安全的同時減少干擾提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,隔離配電器:NPPD-111D。下圖為壓力、流量檢測結構圖。
圖2 壓力、流量檢測結構圖
富氧流量計算及溫壓補償
式中:F:未補償流體流量;k:流量系數(shù);Δp:流量差壓值;p:差壓變送器量程
由于氣體的可壓縮性,富氧流量測量值要統(tǒng)一轉換為標準狀態(tài)(0℃,1標準大氣壓)下的體積流量QVN,因此就需要對測量到的富氧流量值進行溫度、壓力補償換算:
式中:f:補償后的流體流量;T實:流體實際溫度;P實:流體實際壓力;P設:流量計設計壓力;T設:流量計設計溫度
富氧壓力流量調節(jié)的給定信號增加NPGL-111D型隔離器,防止因為干擾影響富氧測量的準確性,提高測量系統(tǒng)的穩(wěn)定性,確保對富氧系統(tǒng)的控制準確有效。調節(jié)執(zhí)行器選用氣動調節(jié)閥,控制簡單,反應快速,且本質安全。
富氧控制系統(tǒng)功能:實現(xiàn)對富氧出站壓力、流量的測量變送、轉換運算、溫壓補償后在監(jiān)控計算機畫面顯示。操作崗位人員通過監(jiān)控計算機設定工藝需要的出站壓力和流量值,在PLC控制系統(tǒng)中將測量值與給定值在PID控制塊中完成PID運算,然后將給定閥位開度信號通過AO模板輸出到現(xiàn)場執(zhí)行器,實現(xiàn)對閥位的控制,最終完成對壓力流量的控制。富氧壓力、流量控制回路如下圖所示。
圖3 調節(jié)系統(tǒng)結構圖
5#爐壓力調節(jié):氣動調節(jié)閥;產品型號:HCP-V;執(zhí)行機構:HA3R;公稱通徑:100mm;公稱壓力:4.0Mpa;額定行程:38mm;額定流量系數(shù):CV220;彈簧壓力范圍:80Kpa~240Kpa;閥體材料:SCS13A;閥內組件材料:SUS304;流量特性:對數(shù);設計位號:FV-101。
5#爐流量調節(jié):氣動調節(jié)閥;產品型號:HCB;執(zhí)行機構:HA3R;公稱通徑:150mm;公稱壓力:4.0Mpa;額定行程:50mm;額定流量系數(shù):CV420;彈簧壓力范圍:80Kpa~240Kpa;閥體材料:SCS13A;閥內組件材料:SUS316;流量特性:對數(shù);設計位號:FV-101。
表1為富氧安全保護系統(tǒng)數(shù)據(jù)表:(5#高爐富氧站未設置單獨的富氧快切閥,不滿足安全連鎖條件時有壓力調節(jié)閥配合快排實現(xiàn)氧氣的快速切斷。)同時要對富氧系統(tǒng)在日常點檢時要觀察在線趨勢是否正常,如有異常及時處理。另外還要對現(xiàn)場儀表定期檢查、確認導壓管路有無泄漏、定期清掃富氧室衛(wèi)生,檢查儀表線路及接線盒外觀有無損壞,是否完好。檢查盤后現(xiàn)場儀表接線是否牢靠,端子是否松動。富氧用壓力、流量變送器要按照校準周期進行校準,確保儀表準確可靠。
①富氧溫度測量故障,因為富氧管道震動較大,測溫電阻常因震動損壞,溫度異常的話,連帶著會影響到富氧流量的溫度壓力補償,甚至因此富氧連鎖系統(tǒng)誤動作。使用熱電阻芯為鎧裝的型號可以適當延長使用壽命,減少故障。②富氧壓力測量故障,EJA530A系列變送器運行穩(wěn)定,正常使用中富氧系統(tǒng)壓力測量故障率極低。壓力變送器故障檢查的方式一般都可以先看表頭顯示,然后用萬用表檢測輸出信號。③富氧流量故障,富氧流量因為溫度壓力補償?shù)脑颍瑫艿綔囟群蛪毫Φ挠绊?,所以在檢查流量故障時,不能只檢查差壓變送器,還要同時排查壓力、和溫度測量元件是否正常。以便更快的解決故障,提高作業(yè)效率。④氣動調節(jié)閥常見故障,如調節(jié)閥不動作,常見原因主要是沒有信號壓力,可以先確認動力氣源閥門是否打開,可以通過觀察減壓閥后氧氣表頭指示確認。⑤閥門定位器是控制閥的主要附件.它將閥桿位移信號作為輸入的反饋測量信號,以控制器輸出信號作為設定信號,進行比較,當兩者有偏差時,改變其到執(zhí)行機構的輸出信號,使執(zhí)行機構動作,建立了閥桿位移倍與控制器輸出信號之間的一一對應關系。
表1
事故特征:因各種原因引起的高爐富氧調節(jié)不動作,全開、全關情況。
應急措施:①檢查富氧連鎖條件,判斷是否因富氧條件不滿足導致富氧切斷。②如確定非安全連鎖條件觸發(fā),詢問煉鐵當班工長高爐爐況及需要富氧量。③攜帶對講機并要求崗位人員一同前往富氧閥門室。④現(xiàn)場手動關閉調節(jié)閥所在氣路截止閥。在滿足富氧條件下,手動緩慢開啟富氧旁路截止閥使富氧流量達到工藝要求。⑤保持與值班室通訊,在故障處理期間手動調節(jié)旁通截止閥調節(jié)富氧流量。⑥確保安全的情況下,2人以上處理調節(jié)閥現(xiàn)場故障。一人監(jiān)護一人操作。⑦故障排除后遠離故障點并通知崗位操作人員對調節(jié)閥進行測試。⑧確認無問題后,需2人同時操作旁路截止閥及主氣路調節(jié)閥。保持與值班室聯(lián)系,緩慢關閉旁路、打開主氣路。⑨完成故障處理完成,調節(jié)閥投自動后。現(xiàn)場觀察10min~15min,待設平穩(wěn)運行后離開現(xiàn)場。
①準備好使用工具和儀表設備。②及時聯(lián)系需要配合作業(yè)的工種。③確保人身安全及設備安全的情況下才可作業(yè)。④到達現(xiàn)場后盡快恢復高爐富氧。
20世紀90年代早期,高爐焦比就實現(xiàn)了300kg/tHM。然而,由于高爐富氧太低,進一步降低焦比的步伐至今仍十分緩慢。研究指出,富氧煉鐵將有效降低爐頂煤氣溫度,增大噴煤量,降低焦比和提高高爐生產率。