韋香露
(湛江碧麗華模壓木制品有限公司,廣東 湛江 524334)
模壓刨花板,是由橡膠木“枝丫材”資源、通過多道工序加工成的合格刨花,加上改性脲醛樹脂膠黏劑和三聚氰胺浸漬紙,在成型的固定模具中,經(jīng)過高溫高壓下一次性壓制成型(如圖1 所示),其產(chǎn)品屬木質(zhì)刨花板中的一個分支,產(chǎn)品的各項物理力學(xué)性能都高于普通刨花板,使用范圍較廣,可用于建筑、家庭、學(xué)校用具、物流運輸?shù)阮I(lǐng)域。根據(jù)刨花板生產(chǎn)工藝和特點,生產(chǎn)產(chǎn)品的模具由成上模具和下模具組合而成,在生產(chǎn)時上模具在液壓缸的壓力下緩緩下壓,下壓到下模具厚度規(guī)時停止運動,兩模具的接合處就會形成一條接縫,使多余的三聚氰胺浸漬紙從這條接縫伸出,我們稱為刨花板的邊。在后續(xù)工序中要對這個邊進行打磨去除,使產(chǎn)品整齊美觀,不易割傷。
圖1 模壓刨花板生產(chǎn)示意圖
在模壓刨花板行業(yè)中,由于模壓產(chǎn)品無規(guī)則變形特性,導(dǎo)致產(chǎn)品很難進行定位跟蹤,無法進行產(chǎn)品固定式的機械化加工。長期以來,一直采用人工操作修邊的生產(chǎn)方式。工人每天幾千次的機械式工作,使用了大量的勞動時間和精力,而且人工修邊存在諸多不足,無法保證產(chǎn)品的修邊質(zhì)量。利用工業(yè)機器人可高速運行的特性進行修邊自動化改造,可保證修邊線速度達400mm/s 的線速度以上,以前由兩人一組才能完成的修邊工序,使用機器人后一個人就可以輕松操作,且多種規(guī)格產(chǎn)品可以一鍵切換,在同等條件下大大降低工人的工作強度,提高了產(chǎn)品修邊的工作效率。
在傳統(tǒng)模壓板修邊過程中,修邊工序是由人手持打磨設(shè)備進行打磨,打磨時的力度大小和打磨速度都會影響產(chǎn)品修邊的質(zhì)量,且人工打磨精度和平整度無法保障,經(jīng)常有產(chǎn)品被打傷打壞的情況出現(xiàn),給企業(yè)造成了經(jīng)濟損失。利用工業(yè)機器人進行自動化改造,結(jié)合現(xiàn)代化多種定位方式,能精準地控制產(chǎn)品修邊量,穩(wěn)定產(chǎn)品的修邊質(zhì)量,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
在傳統(tǒng)模壓板修邊過程中,由人工一只手拿打磨機,另一只控制產(chǎn)品的旋轉(zhuǎn)。打磨機在工作時打磨片是高速旋轉(zhuǎn)的,打磨片受力過大時容易破損飛出。操作人員每天幾千次重復(fù)的操作,工作壓力較大難免會發(fā)生錯誤,造成安全事故的發(fā)生。且刨花板在修邊時會產(chǎn)生大量的粉塵,對操作人員的身體健康造成不良影響,使用機器人進行自動化改造,設(shè)備可配備除塵系統(tǒng),除塵效率可達98%以上,人工只負責(zé)整棟產(chǎn)品上下料,減少了粉塵的接觸時間和機器傷害,改善了工作環(huán)境,減少了環(huán)境污染,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)的目標(biāo)。
工業(yè)機器人是面向各個領(lǐng)域的多自由度的機器設(shè)備,它能夠自動完成各項工作,是靠自身動力和基數(shù)能力完成各種功能的一種機械設(shè)備。在各行業(yè)生產(chǎn)加工過程中,配合當(dāng)代自動化生產(chǎn)的需要,把處高溫鑄件和重型物體等作業(yè)的工人從險、臟、重的作業(yè)中解放出來。例如,在沖壓、鑄造、焊接、涂裝、搬運等工作中,完成對人體有害物品的運輸或生產(chǎn)操控作業(yè)。如今,工業(yè)機器人已經(jīng)發(fā)展到了第三代,智能化水平已經(jīng)得到了較大的提升,可依靠自身的視覺信息、觸覺信息采集各項數(shù)據(jù),精準地完成各項任務(wù)。在未來社會發(fā)展中,機器人的應(yīng)用和發(fā)展是一個必然的趨勢。
采用六自由度關(guān)節(jié)機器人加裝修邊機,模擬人工修邊方式進行修邊。首先準備一塊標(biāo)準的模壓產(chǎn)品,采用真空吸盤固定在指定位置,按照產(chǎn)品尺寸和修邊量記錄好機器人運動軌跡,設(shè)置好機械手運行的各項參數(shù),調(diào)好機械手運行的線速度。然后,進行產(chǎn)品修邊測試,測試產(chǎn)品規(guī)格為1200×420×18,測試數(shù)量為20 張,測試速度為全速的30%。從測試的結(jié)果得出,在20 張產(chǎn)品修邊中僅有10 張產(chǎn)品為合格,其他產(chǎn)品有的修不到有的修的過度,其主要原因是產(chǎn)品變形和密封變化所致。機器人執(zhí)行命令時軌跡是重復(fù)不變的,當(dāng)板面變化比較少時修邊量正常,修出的板面邊部均勻平整;當(dāng)板面變形較大時,向下彎的地方修邊刀修不到,向上翹的地方修邊刀則直接修平,造成過度修邊影響產(chǎn)品等級,因此該修邊方式不適用模壓板修邊工作。
從上述工作方式中得出,模壓刨花板和其他標(biāo)準材料不一樣,標(biāo)準材料變形量很小,配合高重復(fù)精度機器人,可以保證產(chǎn)品合格率98%以上;但模壓產(chǎn)品的變形量大且是無規(guī)則,固定式軌跡無法進行產(chǎn)品精準修邊。所以在上述工作方式的基礎(chǔ)上加上激光跟蹤傳感器,利用激光跟蹤傳感器的視覺信息識別,實現(xiàn)設(shè)備實時在線跟蹤,配合強大的操作軟件,自動進行運行軌跡調(diào)整,解決產(chǎn)品變形修邊定位難的問題。但在經(jīng)過同樣的測試方式后,產(chǎn)品修邊合格率也僅達到60%多,從修邊的產(chǎn)品結(jié)果分析得出,由于模壓產(chǎn)品修邊時修邊速度比較快,修邊時產(chǎn)生的粉塵、紙碎等,干擾激光跟蹤識別能力,往往低地方?jīng)]修到,高的地方有修的過度了。且修出的板邊部不平整,波浪感明顯。所以,該修邊方式也不能滿足需求。
從上述的兩種修邊方案結(jié)果得出,機器人直接式軌跡修邊或激光跟蹤式軌跡修邊都有它的局限性,第一種方式適用的是精度高不變形的產(chǎn)品,而第二種方案適用的是運動速度慢變形量少的產(chǎn)品。所以,在工作方式三選擇機械跟蹤的方式進行產(chǎn)品邊部定位,首先在修邊機夾具上加裝兩塊微調(diào)定位塊,對產(chǎn)品邊部的上表面和側(cè)面定位,確保修邊刀到產(chǎn)品邊部的位置保持一致。其次,在加裝修邊機上下、左右方向的移動軌道,使修邊機能跟隨產(chǎn)品的上下、左右變化而自動調(diào)整位置。按要求安裝完成后如圖2 所示,對產(chǎn)品進行修邊測試,測試產(chǎn)品規(guī)格為1200×420×18,測試數(shù)量為20 張,測試速度為全速的30%。從測試的結(jié)果得出,在20 張產(chǎn)品修邊中有19 張產(chǎn)品為合格,有1 張產(chǎn)品在一處在轉(zhuǎn)角地方修邊量過少。修邊的線速度在直線運動時可達350mm/s,轉(zhuǎn)彎時可達200mm/s。修邊速度是人工修邊速度的4 倍,且能夠一天24 小時連續(xù)工作。精準使用機器人修邊平整度好、故障率低,精準可滿足高效生產(chǎn)的需要。
綜合上述,應(yīng)用工業(yè)機器人高精度、高速度的運動方式,對模壓刨花板進行修邊有明顯的優(yōu)勢。自動化程度高,操作方便,能夠降低修邊工人操作技能要求,提高產(chǎn)品修邊的精度和平整度,保障產(chǎn)品的質(zhì)量。同時,機器人長時間運轉(zhuǎn)也不會疲勞,速度可達人工修邊的兩倍以上,大大提高了生產(chǎn)效率。提高生產(chǎn)操作的可靠性和安全性,減少了人體和粉塵的接觸時間,降低了職業(yè)病發(fā)生概率。為了更好地運用機器人,模壓板企業(yè)要多利用現(xiàn)代自動化科技,結(jié)合企業(yè)自身實際情況,改進和完善其中還存在的問題,以此來保障效益的最大化。
圖2 機器人自動修邊工作圖