殷 進
(中煤平朔集團有限責(zé)任公司安太堡露天礦,山西 朔州 03600)
綜放開采強度大,工序較多,推進速度相對較慢,回采率較低,采空區(qū)遺留殘煤多,冒落高度大,漏風(fēng)嚴重,這些因素使得采空區(qū)自然發(fā)火的危險明顯增加[1-4]。
綜放工作面采空區(qū)防滅火是煤礦“一通三防”工作的重點和難點。目前,國內(nèi)大多數(shù)煤炭企業(yè)采用預(yù)防性注漿(氮)技術(shù)防治工作面采空區(qū)煤炭自燃,并沒有統(tǒng)一的技術(shù)標準和規(guī)范,注漿(氮)管路往往埋入采空區(qū)不回收,造成材料浪費嚴重。為此,本著“開源節(jié)流、降本增效”的原則,對采空區(qū)防滅火注漿(氮)管路進行改進很有必要。
平朔井工二礦為設(shè)計產(chǎn)能1000萬t/a的大型礦井,井田內(nèi)主采的4#、9#、11#煤層均屬于自燃煤層,自然發(fā)火期3~6個月,發(fā)火等級Ⅱ級。根據(jù)現(xiàn)場實測采空區(qū)氧化帶寬度為30m,當(dāng)推進速度小于1m/d時,采空區(qū)有自然發(fā)火危險。另外,井田范圍內(nèi)留下四處上世紀90年代開采廢棄的小窯采空區(qū),由于煤層埋深淺(平均190m)、漏風(fēng)通道多,小窯采空區(qū)遺煤有不同程度的自然發(fā)火傾向,進一步加大了井下防滅火的難度。礦井主采石炭系上統(tǒng)太原組9#煤層,厚度平均12.5m,煤層傾角平均3.5°,產(chǎn)狀平緩,裂隙較發(fā)育,煤層普式硬度系數(shù)f=2.1,直接頂為厚度2.5m的砂質(zhì)泥巖。采煤工作面采用傾斜長壁后退式一次采全厚低位放頂采煤法,設(shè)計機采高度為3.3m,放煤高度9.2m;工作面長度平均300m,推進長度平均1500m;液壓支架采用北煤機生產(chǎn)的ZFY12000/23/40D型兩柱式電液控放頂煤支架,面內(nèi)“頭三尾四”共七臺支架不放煤。
原方案采用“埋管注漿(氮)”技術(shù)。注氮時,二趟注氮管相隔30m先后埋入采空區(qū),先埋入采空區(qū)30m的1#管打開閥門注氮(2#管閥門關(guān)閉),隨采面推進2#管進入采空區(qū)30m時,打開2#管閥門開始注氮(拆除埋入采空區(qū)60m的1#管),循環(huán)、交替注氮。注漿管埋入采空區(qū)后方30m,隨工作面推進,每隔30m斷開。
原方案主要缺點:(1)所有注漿(氮)管全部埋入采空區(qū),均不回收,材料浪費大;(2)注漿管路每隔30m斷開,注漿不連續(xù),影響防滅火效果;(3)作業(yè)人員拆除注漿管路時,推進距離與埋管長度難以完全匹配,必要時需在端頭支架尾梁處操作,安全系數(shù)低。
改進思路:在工作面進、回風(fēng)側(cè)沿采空區(qū)埋設(shè)一定長度的注氮、注漿管路,端口與工作面端頭支架相連,移動利用工作面的端頭支架做牽引。注氮、注漿管隨著工作面的推進而移動,始終埋入采空區(qū)一定的深度,實現(xiàn)管路回收再利用。
具體改進方案:采用“拖管注漿(氮)”技術(shù),在端頭架底座靠巷幫側(cè)加工“拖環(huán)”,將采空區(qū)后方管路放在“拖環(huán)”內(nèi),利用高壓膠管將巷幫固定的注漿(氮)管與端頭架底座“拖環(huán)”內(nèi)采空區(qū)后方的管路連接;采空區(qū)后方的注漿(氮)管隨端頭架前推而移動,巷幫固定的注漿(氮)管隨采面推進,逐節(jié)拆除回收,并重新用高壓膠管將巷幫固定管路于端頭架“拖環(huán)”內(nèi),循環(huán)注漿(氮)。
技術(shù)要點:(1)在端頭支架底座靠巷幫側(cè)加工“拖環(huán)”,將采空區(qū)后方的管路放置在“拖環(huán)”內(nèi),隨端頭架移動的“拖管”與巷幫固定的注氮、注漿管路通過Φ76mm的高壓膠管用快速接頭連接。(2)采空區(qū)后方的管路選用4寸無縫鋼管,鋼管之間通過法蘭相連,并對突起的法蘭盤進行處理,使其呈流線錐形,便于管路拖動。
“拖管注漿(氮)”技術(shù)與“埋管注漿(氮)”技術(shù)相比,主要優(yōu)點:(1)始終有注漿注氮管路延入老塘,隨時可以注漿、注氮滅火;將進風(fēng)巷二趟注氮管路改為一趟管路;降低材料消耗、節(jié)約大量的管路費用。(2)使拆除工作由易垮落的老塘切頂處轉(zhuǎn)到較為安全的輔運超前段,不必擔(dān)心頂幫垮落和浮矸傷人,比起原工作流程安全系數(shù)大大提高。如圖1、圖2所示。
改進前:平朔井工二礦9#煤綜放工作面平均推進長度1500m,進風(fēng)巷需要敷設(shè)二趟6m長的直徑2寸的注氮管約500根,進回風(fēng)巷各敷設(shè)6m長直徑4寸的注漿管合計約500根,由于不能回收,所有注漿(氮)管路均埋入采空區(qū)后方,一個工作面造成約30萬元的材料浪費。
圖1 防滅火注漿(氮)管路布置平面示意圖
圖2 防滅火注漿(氮)管路布置示意圖
改進后:2013年8月至2017年2月工作面合計推進長度13590m,每根管路6m,共計回收一趟2寸管路注氮管路1585根、二趟4寸管注漿管路3170根,綜合回收率約70%。
經(jīng)濟效益測算:4寸管路400元/根,2寸管路200元/根,節(jié)約管路材料成本=3170根×400元/根+1585根×200元/根=158.5萬元,平均每個工作面節(jié)約管路材料費用19.8萬元,達到了技術(shù)降本的目的。
“拖管注漿(氮)”技術(shù)解決了綜放工作面埋管注漿(氮)技術(shù)材料浪費嚴重,且在回采過程中推進距離無法與固定規(guī)格長度的鐵管相吻合,造成管路被埋或被壓,拆除難度大、危險程度高等問題。和埋管注漿(氮)技術(shù)相比,采用拖管注漿(氮)技術(shù),既能回收重復(fù)利用原有管路,又改變了工人拆除管路的作業(yè)地點,確保了拆除人員的作業(yè)安全,對于煤層傾角變化不大的綜放工作面預(yù)防采空區(qū)遺煤自然發(fā)火具有較高的適用性。