簡龍藝
(福建省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院漳州分院,福建 漳州 363000)
電梯作為現(xiàn)代都市高層建筑的垂直運(yùn)輸工具,越來越受到人們的廣泛關(guān)注。人們?nèi)找嬖鲩L的美好生活需要,不僅要求電梯運(yùn)行安全,對(duì)乘坐舒適性的要求也越來越高。為了給人們提供舒適的乘梯體驗(yàn),有必要對(duì)電梯振動(dòng)進(jìn)行研究,快速準(zhǔn)確的找出振動(dòng)產(chǎn)生的原因,以提高在用電梯的乘坐安全性及舒適性。
有學(xué)者依據(jù)振動(dòng)的原因及頻譜分析方法將振動(dòng)分為[1]:①明顯主振頻率振動(dòng)譜的振動(dòng);②主振頻率不相同振動(dòng)譜的振動(dòng);③無明顯主振頻率振動(dòng)譜的振動(dòng);但該分類未能快速準(zhǔn)確地判斷出電梯振動(dòng)的具體原因,因此,有必要對(duì)電梯振動(dòng)的類型進(jìn)行系統(tǒng)分類并總結(jié)其產(chǎn)生的部位及原因。
按轎廂三維空間方向分可將電梯振動(dòng)分為水平方向振動(dòng)及垂直方向振動(dòng)。
水平方向的振動(dòng)主要來源于:
(1)導(dǎo)軌制造及安裝精度低、導(dǎo)靴安裝間隙過大或過?。▽?dǎo)靴安裝間隙一般不大于5mm);
(2)導(dǎo)軌的垂直度、接頭臺(tái)階不滿足要求(導(dǎo)軌每隔5米,鉛垂度應(yīng)≤1.2mm,整列導(dǎo)軌的鉛垂度應(yīng)≤1mm;滑動(dòng)導(dǎo)靴導(dǎo)軌接頭間隙應(yīng)≤0.5mm,臺(tái)階應(yīng)≤0.05mm);
(3)導(dǎo)軌壓板或?qū)к壷Ъ芩蓜?dòng);
(4)導(dǎo)軌缺油引起工作面摩擦系數(shù)增大。
垂直方向的振動(dòng)主要來源于:
(1)電動(dòng)機(jī)或曳引機(jī)的振動(dòng);
(2)變頻器參數(shù)設(shè)置不合理,加減速度曲線太陡;
(3)曳引鋼絲繩張力不均或由于繩頭板孔位設(shè)計(jì)不合理引起鋼絲繩扭曲變形。
根據(jù)轎廂在不同行程位置可分為:
(1)啟、停振動(dòng):異常振動(dòng)只發(fā)生在電梯啟停階段;
(2)全程振動(dòng):電梯運(yùn)行全過程中都有異常振動(dòng)發(fā)生;
(3)偶然振動(dòng):一般情況下運(yùn)行平穩(wěn)、偶爾有異常振動(dòng);
(4)局部振動(dòng):發(fā)生在某個(gè)或某幾個(gè)固定位置產(chǎn)生的異常振動(dòng)。
啟、停振動(dòng)主要來源于:
(1)鋼絲繩的張力不均引發(fā)的垂直振蕩[2];
(2)變頻器參數(shù)設(shè)置不合理,加減速度曲線不平滑,太陡;
(3)抱閘啟,閉時(shí)間與起、停車時(shí)間不協(xié)調(diào);
(4)當(dāng)平衡系數(shù)過小、過大時(shí)都會(huì)導(dǎo)致電梯在停止、啟動(dòng)瞬間抖動(dòng)明顯;
(5)啟、制動(dòng)時(shí),曳引力矩調(diào)整不當(dāng)。
全程振動(dòng)主要來源于:
(1)導(dǎo)靴與導(dǎo)軌間隙調(diào)節(jié)不當(dāng)或磨損;
(2)電動(dòng)機(jī)與減速器同軸度不滿足要求(當(dāng)電動(dòng)機(jī)與減速器之間聯(lián)軸器為剛性聯(lián)接時(shí),同心度應(yīng)小于0.02mm,當(dāng)電動(dòng)機(jī)與減速器之間聯(lián)軸器為彈性聯(lián)接時(shí),同心度應(yīng)小于0.1mm);
(3)鋼絲繩張力不均(各鋼絲繩張力應(yīng)在平均值的5%范圍之內(nèi));
(4)曳引輪輪槽不均勻磨損導(dǎo)致輪槽節(jié)圓直徑偏差超標(biāo)(節(jié)圓差應(yīng)小于0.10mm);
(5)曳引繩中心與轎廂重心不重合,運(yùn)行時(shí)單邊受力產(chǎn)生振動(dòng);
(6)曳引機(jī)減速器軸承及齒輪磨損;
(7)補(bǔ)償鏈外套開膠、導(dǎo)向裝置軸承損壞或補(bǔ)償鏈過分伸長與地面碰撞;
(8)曳引機(jī)地腳螺栓松動(dòng)或機(jī)座的橡膠墊失效;
(9)抱閘調(diào)整不當(dāng),電梯運(yùn)行過程時(shí)抱閘未完全打開導(dǎo)致轉(zhuǎn)速不均引起振動(dòng)(兩側(cè)閘門間隙應(yīng)在0.5mm~0.7mm);
(10)控制線與信號(hào)線未分開布線或未采取屏蔽處理,如因屏蔽不良導(dǎo)致編碼器信號(hào)受干擾(編碼器的信號(hào)線應(yīng)采用屏蔽線且最好單獨(dú)走線槽)。
偶然振動(dòng)主要來源于:
電網(wǎng)電壓異常波動(dòng),導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速突變,引起轎廂振動(dòng)。
外界對(duì)電梯控制信號(hào)的干擾。
局部振動(dòng)主要來源于:
(1)導(dǎo)軌接頭有臺(tái)階;
(2)導(dǎo)軌面不平,凹凸明顯;
(3)導(dǎo)軌局部變形;
(4)導(dǎo)軌支架或?qū)к墘喊迓萁z松動(dòng)。
按轎廂振動(dòng)頻率分,可分為高頻振動(dòng)和低頻振動(dòng)(人體比較敏感的頻帶范圍是0.1Hz~30Hz,超出此頻帶范圍的振動(dòng)一般不會(huì)造成乘客的心理反應(yīng),電梯振動(dòng)頻率在30Hz以下的低頻區(qū)域?qū)θ擞绊戄^為明顯,而在30Hz以上的高頻區(qū)域則相對(duì)較小。)。
電梯高頻振動(dòng)主要來源于:
(1)減振裝置(鋼絲繩端減振器、轎頂/轎底減振器、曳引機(jī)減振器等)彈性系數(shù)過大,產(chǎn)生的高頻振動(dòng);
(2)因編碼器原因引起的振動(dòng),主要表現(xiàn)在電梯出現(xiàn)振動(dòng)和振動(dòng)頻率越來越高、越來越嚴(yán)重,停車抖動(dòng),不平層,沖過平層;
(3)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的脈動(dòng);
(4)曳引機(jī)嚙合產(chǎn)生振動(dòng)(主要來源于高速軸及其軸承)。
電梯低頻振動(dòng)主要來源于:
(1)曳引機(jī)嚙合產(chǎn)生的振動(dòng)(主要來源于低速軸或渦輪等);
(2)導(dǎo)向系統(tǒng)(導(dǎo)軌、導(dǎo)靴等)產(chǎn)生的振動(dòng);
(3)減振裝置(鋼絲繩端減振器、轎頂/轎底減振器,曳引機(jī)減振器等)彈性系數(shù)過小,產(chǎn)生的低頻振動(dòng);
(4)鋼絲繩的彈性模量太小,引發(fā)的垂直振動(dòng)。
筆者在對(duì)某小區(qū)一臺(tái)乘客電梯(額定載重量:800kg;額定速度1.75m/s;層站:19層19站;曳引輪直徑:400mm)進(jìn)行定檢檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn):電梯啟動(dòng)瞬間,轎廂抖動(dòng)明顯,轎廂運(yùn)行到7層位置,轎廂也出現(xiàn)明顯抖動(dòng)。采用EVA-625綜合分析儀對(duì)該臺(tái)電梯進(jìn)行測試,按照GB/T 24474-2009/ISO18738:2003《電梯乘運(yùn)質(zhì)量測量》中的相關(guān)要求和方法進(jìn)行。電梯轎廂在輕載工況下(輕載是指轎廂內(nèi)不超過 2 人)分別進(jìn)行一次全程上行、下行測試。筆者運(yùn)用振動(dòng)分類分析法對(duì)該振動(dòng)故障進(jìn)行了初步分析。首先,按振動(dòng)的行程區(qū)段分,該電梯在啟動(dòng)瞬間抖動(dòng)明顯,該電梯振動(dòng)故障屬于啟、停振動(dòng)。轎廂運(yùn)行到7層位置,轎廂也出現(xiàn)明顯抖動(dòng),參照分類可知該故障屬于電梯局部振動(dòng)。結(jié)合上文總結(jié)可初步判斷行程中部的振動(dòng)主要來源于導(dǎo)軌,而啟停振動(dòng)相對(duì)復(fù)雜需要進(jìn)對(duì)采集的數(shù)據(jù)在時(shí)域及頻域進(jìn)行分析方可得知電梯產(chǎn)生振動(dòng)的根本原因。
圖1 電梯上行振動(dòng)數(shù)據(jù)圖
圖2 電梯上行Y軸15s~31s的頻譜分析
圖3 電梯下行振動(dòng)數(shù)據(jù)圖
圖4 電梯下行Z軸5s~21s的頻譜分析
圖5 導(dǎo)軌支架螺栓松動(dòng)
現(xiàn)場測試曲線及數(shù)據(jù)如圖1~圖4所示。振動(dòng)信號(hào)應(yīng)采用峰峰值評(píng)價(jià),最大振動(dòng)峰峰值是指在所定義的界限內(nèi)所有峰峰值的最大值。A95(典型)振動(dòng)峰峰值是指在所定義界限內(nèi)95%的峰峰值小于或等于的值[3]。在水平方向(上行)振動(dòng)的最大峰峰值為39.6cm/s2(見圖1),對(duì)應(yīng)的上行Y軸-FFT 頻譜分析如圖2所示,在水平方向振動(dòng)(下行)的最大峰峰值為43.6cm/ s2(見圖3);在垂直方向振動(dòng)的最大峰峰值為38.0cm/s2(見圖3),對(duì)應(yīng)的下行Z軸-FFT 數(shù)據(jù)頻譜分析如圖4所示。綜上所述,水平振動(dòng)的最大峰峰值為Y軸方向是43.6cm/s2,出現(xiàn)在電梯(下行)行程中部(見圖3);垂直振動(dòng)的最大峰峰值為38.0cm/s2,出現(xiàn)在電梯(下行)啟動(dòng)瞬間(見圖3)。對(duì)照GB/T 10058-2009《電梯技術(shù)條件》的要求:乘客電梯轎廂運(yùn)行在恒加速度區(qū)域內(nèi)的垂直(Z軸)振動(dòng)的最大峰峰值不應(yīng)大于30cm/s2,A95峰峰值不應(yīng)大于20cm/s2;乘客電梯轎廂運(yùn)行期間水平(X軸和Y軸)振動(dòng)的最大峰峰值不應(yīng)大于20cm/s2,A95峰峰值不應(yīng)大于15cm/s2。顯然所測數(shù)據(jù)的水平方向振動(dòng)最大峰峰值43.6cm/s2遠(yuǎn)大于要求值20cm/s2,垂直方向?qū)崪y振動(dòng)峰峰值38.0cm/s2也遠(yuǎn)大于要求值30cm/s2。曲線變化及測試數(shù)據(jù)分析表明,該電梯轎廂水平振動(dòng)明顯,垂直方向振動(dòng)劇烈,Y、Z 軸振動(dòng)的最大峰峰值均已經(jīng)超標(biāo),乘運(yùn)質(zhì)量不符合要求。
如圖1電梯運(yùn)行(上行)時(shí)間-位移曲線所示,Y軸方向(上行)振動(dòng)最大峰峰值39.6cm/s2出現(xiàn)電梯離開基站運(yùn)行20m位置,時(shí)間-位移曲線上顯示電梯的總提升高度為54.49m,在已知該臺(tái)電梯為19層,因此可得出電梯上行Y軸方向的局部振動(dòng)來源于當(dāng)轎廂位于7層位置左右,圖3電梯(下行)時(shí)間與位移曲線所示,Y軸方向(下行)振動(dòng)最大峰峰值43.6cm/s2出現(xiàn)在電梯離開頂層運(yùn)行36m位置,同理可知,電梯下行Y軸方向的局部振動(dòng)也來源于當(dāng)轎廂位于7層位置左右,顯然Y軸方向振動(dòng)來自同一局部振源。根據(jù)上文按轎廂行程位置分可知電梯局部振動(dòng)主要來源于導(dǎo)軌。局部振動(dòng)主要來源于:①導(dǎo)軌接頭有臺(tái)階。②導(dǎo)軌面不平,凹凸明顯。③導(dǎo)軌局部變形。④導(dǎo)軌支架或?qū)к墘喊迓萁z松動(dòng)。進(jìn)入井道檢查后發(fā)現(xiàn),7層位置的導(dǎo)軌支架螺栓松動(dòng)(見圖5),導(dǎo)致了電梯轎廂在Y軸方向的異常振動(dòng),重新調(diào)緊該松動(dòng)螺栓后,再次測試,Y軸方向異常振動(dòng)消失。
如圖4所示,Z軸電梯振動(dòng)主頻為2.813Hz,屬于低頻振動(dòng);低頻振動(dòng)主要來源于:①曳引機(jī)嚙合產(chǎn)生的振動(dòng)(主要來源于低速軸或渦輪等)。②導(dǎo)向系統(tǒng)(導(dǎo)軌、導(dǎo)靴等)產(chǎn)生的振動(dòng)。③減振裝置(鋼絲繩端減振器、轎頂/轎底減振器、曳引機(jī)減振器等)彈性系數(shù)過小,產(chǎn)生的低頻振動(dòng)。④鋼絲繩的彈性模量太小,引發(fā)的垂直振動(dòng)。考慮到該小區(qū)同批次的電梯都未出現(xiàn)與該臺(tái)類似振動(dòng),基本上可以先排除由減振裝置,鋼絲繩等系統(tǒng)產(chǎn)生的振動(dòng)。導(dǎo)靴產(chǎn)生的振動(dòng)主要發(fā)生于全程振動(dòng),因此由導(dǎo)靴產(chǎn)生的振動(dòng)也可排除。結(jié)合圖3所示,電梯Z軸在啟動(dòng)瞬間的振動(dòng)曲線呈明顯且規(guī)律的鋸齒狀低頻振動(dòng),且上下皆存在此現(xiàn)象。對(duì)其進(jìn)行傅里葉變化分析,得出振動(dòng)主頻為2.813Hz,經(jīng)計(jì)算與曳引輪的回轉(zhuǎn)頻率幾乎一致(R:為吊掛比;V:電梯速度;D:曳引輪直徑),由此判斷該振動(dòng)原因之一是由曳引輪引起。具體再結(jié)合轎廂行程位置分類分析,該臺(tái)電梯啟、制動(dòng)振動(dòng)明顯可能來源于:①鋼絲繩的張力不均引發(fā)的垂直振蕩。②變頻器等的參數(shù)設(shè)置不合理,加、減速度曲線不平滑,太抖。③抱閘啟,閉時(shí)間與起、停車時(shí)間不協(xié)調(diào)。④起制動(dòng)時(shí),曳引力矩調(diào)整不當(dāng)。⑤平衡系數(shù)過小或過大。鋼絲繩張力不均可產(chǎn)生較大振動(dòng),在上下端站啟動(dòng)、制動(dòng)時(shí)最突出[2]。用測力計(jì)測量各鋼絲繩張力,偏差<5%,滿足GB7588要求,排除由于鋼絲繩張力不均引起。電梯運(yùn)行過程中,電梯曳引機(jī)并未有明顯噪聲,基本也可排除由于電梯曳引機(jī)的機(jī)械間隙引起的振動(dòng)。平衡系數(shù)過小、過大時(shí),主要表現(xiàn)在電梯在停止、啟動(dòng)的瞬間可明顯感覺到抖動(dòng)[2],顯然與該臺(tái)電梯抖動(dòng)只發(fā)生在啟動(dòng)階段不符,也可排除。結(jié)合圖3下行振動(dòng)數(shù)據(jù)圖,可知當(dāng)時(shí)間坐標(biāo)軸為5.1s時(shí),Z軸首次出現(xiàn)周期性振動(dòng),此刻為曳引機(jī)剛啟動(dòng),而當(dāng)時(shí)間坐標(biāo)軸為6.5s,位移為0,表明此刻為抱閘打開的瞬間,這兩者的時(shí)間差1.4s為制動(dòng)器松閘滯后時(shí)間,一般廠家為防止電梯啟動(dòng)倒溜,會(huì)設(shè)置延時(shí)松閘,但延時(shí)時(shí)間不宜太長,初步判斷該異常振動(dòng)是由于松閘滯后導(dǎo)致的。根據(jù)此推斷重新調(diào)整松閘時(shí)間后,啟動(dòng)瞬間振動(dòng)明顯改善,證實(shí)了這一推斷的正確性。
綜上所述,電梯水平Y(jié)軸的振動(dòng)屬于局部振動(dòng),主頻率為2.438Hz為低頻振動(dòng),主要由導(dǎo)軌支架螺栓松動(dòng)引起。垂直Z軸方向的振動(dòng)屬于啟停振動(dòng),主頻為2.813Hz為低頻振動(dòng),主要由制動(dòng)器松閘滯后引起。電梯振動(dòng)有時(shí)不僅僅是由單一因素引起的,可能存在幾種因素耦合作用導(dǎo)致的,對(duì)電梯振動(dòng)進(jìn)行分門別類可以有效幫助我們憑借經(jīng)驗(yàn)初步判斷振動(dòng)產(chǎn)生的原因及部位,然后結(jié)合EVA—625儀器檢測分析,可以快速準(zhǔn)確地找出電梯異常振動(dòng)的具體原因,有助于提高電梯乘運(yùn)行質(zhì)量。