韋亞香,張 雄
(1.開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司,河南 三門峽 472100;2.復(fù)晟鋁業(yè)有限公司,山西 平陸 044300)
冶金級(jí)氧化鋁中,氧化鈣含量超標(biāo)會(huì)使鋁電解的電解質(zhì)中CaF2含量不斷增加,導(dǎo)致電解質(zhì)的電導(dǎo)率下降,密度升高和氧化鋁溶解度下降,電解指標(biāo)惡化。因此,要求冶金級(jí)氧化鋁中氧化鈣含量<0.04%[1]。2011年5月至2012年6月我公司產(chǎn)的氧化鋁中,氧化鈣含量在0.04%以上,不合格。因此,為查清其原因,本公司做了大量工作。
進(jìn)入拜耳法生產(chǎn)氧化鋁流程中的氧化鈣,來(lái)自入磨石灰和石灰乳。入磨石灰以鈦酸鈣、鈣硅渣等形式進(jìn)入赤泥,很少進(jìn)入氧化鋁產(chǎn)品中。用于苛化的石灰乳,對(duì)產(chǎn)品氧化鋁不會(huì)產(chǎn)生影響。而用于合成葉濾用的助濾劑TCA的石灰乳,與粗液混在一起,很可能污染精液,使氧化鈣進(jìn)入種分的氫氧化鋁和產(chǎn)品氧化鋁中。
本文探討合成葉濾用的助濾劑TCA對(duì)氧化鋁中氧化鈣含量的影響,找出氧化鋁中氧化鈣超標(biāo)的原因,并提出改進(jìn)措施。
圖1中顯示了本公司2011年5月至2012年7月生產(chǎn)中入磨石灰和石灰乳用量情況與焙燒氧化鋁中氧化鈣含量的變化。
圖1 產(chǎn)品中鈣含量與入磨石灰、消化石灰單耗的變化情況
從圖中可以看出焙燒氧化鋁中的氧化鈣含量的變化趨勢(shì)與石灰乳單耗變化趨勢(shì)基本一致,而與入磨石灰的單耗變化趨勢(shì)相去甚遠(yuǎn)。
這主要是因?yàn)榘荻ㄑ趸X生產(chǎn)過(guò)程中,粗液精制過(guò)程最常用的過(guò)濾助劑就是水合鋁酸三鈣(TCA),其標(biāo)準(zhǔn)分子式是Ca3Al2(OH)12,是由石灰乳與鋁酸鈉溶液反應(yīng)生成。因此過(guò)量的氧化鈣會(huì)直接進(jìn)入后續(xù)流程中,是氧化鋁產(chǎn)品中氧化鈣進(jìn)入的主要途徑。
圖2 產(chǎn)品中Ca%與消化石灰中有效Ca%變化趨勢(shì)圖
目前,制備TCA過(guò)程中石灰乳用量并沒(méi)有較嚴(yán)格的配置依據(jù),但對(duì)石灰乳的質(zhì)量有要求。從圖2中可以看出,產(chǎn)品中CaO的變化趨勢(shì)與石灰乳中有效CaO的變化趨勢(shì)恰好相反。如果使用質(zhì)量較差的石灰制備TCA,勢(shì)必會(huì)造成石灰乳消耗量增加,而且由于所用石灰質(zhì)量較差,較多的雜質(zhì)會(huì)影響中間化合物向高結(jié)晶度的TCA轉(zhuǎn)變,這些中間化合物(例如單碳酸根的碳酸鹽[Ca2Al(OH)6]2.CO3.nH2O和半個(gè)碳酸根的碳酸鹽[Ca2Al(OH)6]2.1/2CO3.nH2O,這些碳鋁酸鹽粒子呈片狀,晶粒較細(xì),可能會(huì)堵塞濾布[2])會(huì)在未形成“搭橋”現(xiàn)象之前進(jìn)入精液中,從而最終影響到氧化鋁產(chǎn)品中氧化鈣含量,而且還會(huì)使葉濾機(jī)的過(guò)率效果下降。
2012年2月起,本公司通過(guò)一系列的制度對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行嚴(yán)格管控,嚴(yán)格控制進(jìn)廠石灰的有效氧化鈣含量。從圖2中也可以看出,2012年2月起,石灰有效氧化鈣的含量總體有所升高,同時(shí)產(chǎn)品中氧化鈣的含量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
根據(jù)文獻(xiàn)[3,4]顯示,影響TCA質(zhì)量的因素是合成TCA用的拜耳法溶液苛性堿濃度Nk和Al2O3濃度、CaO加入量及加入速度、合成時(shí)間、合成溫度等。工業(yè)制取TCA的條件為100℃下,石灰乳與鋁酸鈉溶液連續(xù)緩慢混合,攪拌2小時(shí),最終固含為20g/l。
本公司采取了以下措施來(lái)確保TCA的質(zhì)量:
(1)確保石灰乳的充分反應(yīng),制備合格的石灰乳。本公司實(shí)施了加長(zhǎng)化灰機(jī)筒體來(lái)延長(zhǎng)消化反應(yīng)時(shí)間的技術(shù)改造項(xiàng)目,確保消化反應(yīng)更加充分。
(2)降低制備TCA的鋁酸鈉溶液濃度。本公司2012年3月開始從生產(chǎn)操作管控入手,嚴(yán)格要求對(duì)精液苛堿(Nk)濃度的控制,使Nk處于161g/l~165g/l間,沒(méi)有太大的波動(dòng)。既保證配置TCA有充足Al2O3濃度,也提供TCA合成反應(yīng)適宜的堿濃度。
(3)延長(zhǎng)TCA制備時(shí)間。本公司制備TCA時(shí),要求生產(chǎn)操作上必須將TCA配置后靜置1小時(shí)以上再使用,以確保中間化合物反應(yīng)更充分,生成的TCA晶型更穩(wěn)定。自2012年8月到2013年12月,本公司的精液浮游物穩(wěn)定控制到了18mg/l,通過(guò)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行驗(yàn)證,合成的TCA性質(zhì)很穩(wěn)定,過(guò)濾效果很好。
經(jīng)過(guò)這三項(xiàng)工藝優(yōu)化舉措的實(shí)施,本公司2012年上半年焙燒氧化鋁氧化鈣超標(biāo)的問(wèn)題得到有效控制、2012年下半年焙燒氧化鋁氧化鈣含量逐步開始下降,2012年年底產(chǎn)品氧化鈣超標(biāo)問(wèn)題得到徹底的解決。2013年后,本公司焙燒氧化鋁中氧化鈣含量很穩(wěn)定地控制在0.02%以下。
拜耳法氧化鋁生產(chǎn)工藝中,在制備TCA的過(guò)程中,所選用石灰乳的質(zhì)量,以及TCA制取的條件都會(huì)直接影響到氧化鋁產(chǎn)品中氧化鈣的含量,因此在生產(chǎn)過(guò)程中,要嚴(yán)格控制。