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      減少銅電解系統(tǒng)殘極斷落的生產(chǎn)實踐

      2019-09-24 09:42:16劉心想
      銅業(yè)工程 2019年4期
      關(guān)鍵詞:電解槽電解液陰極

      劉心想

      (江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

      1 引言

      貴冶電解車間二系列生產(chǎn)系統(tǒng)自2003年投產(chǎn)以來,已經(jīng)運行了16年。隨著工廠生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大,二系列作業(yè)量逐年升高,生產(chǎn)系統(tǒng)長周期的運行導致生產(chǎn)條件劣化現(xiàn)象嚴重,特別是在進行外購復雜物料反復生產(chǎn)實驗時[1],導致殘極斷落現(xiàn)象異常增多。這樣需要頻繁對斷落殘極進行處理,一方面人為處理斷耳殘極增加了員工的勞動強度,存在著極大的安全隱患;另一方面斷耳殘極造成了電解設備的損壞,增加了故障的頻率,降低了設備的使用壽命,對生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)作業(yè)率產(chǎn)生直接的影響。從生產(chǎn)過程中看,降低殘極斷落數(shù)量在穩(wěn)定系統(tǒng)作業(yè)率中起到極大的作用。

      2 工藝簡介

      ISA法銅電解精煉是采用純凈316L不銹鋼陰極板作陰極,陽極銅板作陽極,電解液主要為含有游離硫酸的硫酸銅溶液[2]。銅電解精煉過程示意圖,如圖1所示。

      在陰極銅銅電解精煉過程中,兩極上的主要反應是粗銅在陽極上的溶解和銅離子在陰極上的析出。粗銅在電解液中,經(jīng)過電離作用后所剩余的部分稱作殘極。

      圖1 銅電解精煉過程示意圖

      3 現(xiàn)狀分析

      根據(jù)實際生產(chǎn)狀況,對貴冶電解車間二系列2018年斷落殘極的情況進行分類統(tǒng)計,其中全年累計斷落殘極塊數(shù)1689塊,因陽極物料偏差、電解電流過大、電解通電時間較長、電解液位控制不當因素影響造成殘極斷落1482塊,占全部影響因素的87.74%。殘極斷落因素分析表,如表1所示。

      表1 殘極斷落因素分析

      從殘極斷落因素分析表中可以看出陽極物理規(guī)格偏差[3]、電解過程中電流密度過大[4]、通電時間過長、電解液液位控制時間不當四個方面,是造成殘極大量斷落的主要因素。結(jié)合生產(chǎn)實際從這四個方面著手分析,提出可行的解決方法,從而達到減少殘極斷落的目的。

      4 改善實踐

      4.1 設置好上機陽極板的工藝參數(shù)

      ISA陽極加工機組,它具有對毛刺面朝北的陽極耳部及板面壓平、測重,測厚、銑耳(側(cè)銑和底銑)、排距及極距矯正、廢品輸出五大功能。機組作業(yè)中在控制好銅陽極中各元素的化學成分的前提下,陽極銅化學成分,如表2所示。

      表2 陽極銅化學成分

      要求機組加工工段嚴格按照工廠通用型陽極銅物理規(guī)格數(shù)據(jù),通用陽極銅物理規(guī)格,如表3所示。根據(jù)生產(chǎn)實際需求進行機組基準參數(shù)設置,實現(xiàn)對每一塊上機陽極板物理規(guī)格的在線監(jiān)測,對其中不符合工藝要求的陽極板自動拒收并進行集中單獨堆放,同時對物理規(guī)格異常的陽極板及時進行原因分析,積極與熔煉車間溝通使問題在前端得到處理,從而確保每一塊電解陽極銅達到生產(chǎn)的工藝要求。通過規(guī)范機組拒收參數(shù)設置,基本上消除了前端因物料物理規(guī)格差,造成的殘極大量斷耳的情況。

      表3 通用陽極銅物理規(guī)格

      4.2 穩(wěn)定電解過程中電流強度

      在銅電解生產(chǎn)實際過程中,電流效率是衡量電解過程的一項重要指標,而電流強度的大小對電流效率指標好壞產(chǎn)生直接影響[5]。由電流效率的定義知,電流效率是指銅電解精煉過程中,陰極上實際析出的銅量與理論析出銅量的百分比。

      即 :η =M/(Q·I·T·N×10-6)*100%

      式中:η-電流效率(%),M-當日出銅電解槽實際陰極析出量(t),Q-銅的電化當量(1.18548g/A·h),I-電流強度(A)(平均),T-通電時間(h),N-電解槽個數(shù)(當日出銅槽數(shù))。

      推導得出當日出銅電解槽實際陰極析出量M=Q·I·T·N·η×10-6。在其他條件不變的情況下,電流強度I增加時,單位時間內(nèi)在陰極上析出銅量亦隨之增加,導致陽極銅電離作用加快,陽極銅的不斷溶解造成了殘極的不斷變薄,出現(xiàn)的殘極的大量斷落。

      根據(jù)實際生產(chǎn)需要,在槽面電解生產(chǎn)管理的過程中,應隨時關(guān)注陽極銅的電解溶解態(tài)勢,當陽極銅溶解較快時,及時調(diào)整電流大小,從而減少出槽作業(yè)時殘極的大量斷落。

      4.3 調(diào)整好電解槽通電時間

      由公式:當日出銅電解槽實際陰極析出量M=Q·I·T·N·η×10-6得知,在其他條件不變的情況下,隨著通電時間t的增加,陽極上放電溶解銅量亦隨之增加,從而導致殘極不斷變薄,系統(tǒng)作業(yè)時殘極出現(xiàn)大量斷落。

      由于諸多作業(yè)因素的影響,導致電解槽通電時間長短不一,應在日常作業(yè)中建立系統(tǒng)作業(yè)送電時間記錄表。槽面出槽作業(yè)停電時,根據(jù)裝槽送電時間表以裝槽作業(yè)送電時間早晚來調(diào)整出槽作業(yè)停電時間長短。在陽極銅電解后期,要密切關(guān)注殘極的變化,當發(fā)現(xiàn)殘極普遍偏薄時,應做到提前停電,可以有效地減少出槽作業(yè)時大量殘極斷落。

      4.4 控制好電解液液位提放時間

      在電解過程中,電解液必須不斷地循環(huán)流通,以保持電解槽內(nèi)電解液溫度均勻,濃度均勻。貴冶電解車間槽面循環(huán)方式為采用電解液與陰極板面平行流動的循環(huán)方式[6],即槽底中央進液、槽上兩端出液的新“下進上出”循環(huán)方式,它是在電解槽底中央沿著槽的長度方向設一個進液管(PVC硬管)或在槽底兩側(cè)設兩個平行的進液管,通過沿管均布的小孔(孔距與同名極距相同)給液。排液漏斗安放在槽兩端壁上預留的出液口上,并與槽內(nèi)襯連成整體,電解液循環(huán)方式示意圖,如圖2所示。

      圖2 電解液循環(huán)方式示意圖

      通過在電解槽槽體兩端的出液位置安裝液位計即可調(diào)整電解液液位的高低,并按指定的提放液位時間和提放液位高度進行槽面液位提放。電解液在高液位時間過長,會導致陽極銅橫梁頂部溶解過多,殘極頂部太薄,在重力影響下造成殘極從橫梁處斷裂;電解液在低液位時間過長,會導致陽極銅上部溶解過少,造成殘極率偏大,殘極率太高就會造成返爐費用增加成本升高。因此控制好電解液在高低液位的時間至關(guān)重要。

      在實際生產(chǎn)中,通過實驗效果對比來探尋最合適的電解液液位提放時間。貴冶電解車間二系列生產(chǎn)系統(tǒng)陽極銅電解周期為20天,經(jīng)2次電解后經(jīng)行車吊運至殘極機組排出。我們以陽極銅電解半周期10天為例,分別以4個電解槽為一組進行分類實驗。 其中數(shù)據(jù)如下:試驗一:4槽陽極銅單塊均重397.5kg,216塊,電解液液位提放時間為前5天高液位、中間4天低液位、最后1天高液位;試驗二:4槽陽極銅單塊均重396.8kg,216塊,電解液液位提放時間為前4天高液位、中間5天低液位、最后1天高液位;試驗三:4槽陽極銅單塊均重397.4kg,216塊,電解液液位提放時間為前3天高液位、中間6天低液位、最后1天高液位,三組試驗在同一條件下同時進行。經(jīng)過20天電解后得出數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,如表4所示。

      殘極率定義為返回冶煉部分的殘極重量與同塊數(shù)的陽極重量的百分比[7]。根據(jù)殘極率定義計算殘極率,通過上述試驗數(shù)據(jù)得出試驗一較試驗二、試驗二會出現(xiàn)殘極大量斷落,試驗二和試驗三比較,結(jié)合貴溪冶煉廠殘極率的標桿指標數(shù)據(jù),綜上數(shù)據(jù)得出試驗二是最合理的電解液液位提放時間,即電解液液位提放時間為前4天高液位、中間5天低液位、最后1天高液位。通過合理控制電解液液位在不同位置的停留時間,有效地減少了殘極的大量斷落。

      表4 實驗對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      5 效果驗證

      通過以上生產(chǎn)措施實踐后,再次對貴冶電解車間二系列2018-2019年1-4月同期斷耳殘極總量進行了統(tǒng)計,如圖3所示。從圖中可以看出,2019年1-4月份斷耳殘極量,較2018年有了明顯的下降,因此上述改善措施是有效可行的。

      6 結(jié)語

      經(jīng)過近4個月的生產(chǎn)實踐,通過對各生產(chǎn)工藝指標和流程的優(yōu)化,極大的減少了殘極的斷落。基本上消除了在生產(chǎn)運行過程中,因殘極斷落對作業(yè)率的影響。不僅降低了員工的勞動強度,減少了員工因處理故障帶來的不安全因素,杜絕了安全事故的發(fā)生,而且縮短了系統(tǒng)作業(yè)時間,降低了系統(tǒng)交流電單耗,提高了系統(tǒng)作業(yè)率,為完成電解全年的產(chǎn)量和能耗指標提供了有利的保障。

      圖3 殘極斷落總量同期對比圖

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