王誠華
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 德興銅礦,江西 德興 334224)
由于新型藥劑的發(fā)展比設(shè)備的發(fā)展慢很多,因此,選廠把重點(diǎn)放在發(fā)展應(yīng)用新型和大型設(shè)備上,比如浮選柱、大型浮選機(jī)等[1]。大型浮選設(shè)備具有安裝臺數(shù)少、占地面積小、易于自動控制、基建投資費(fèi)用少、單位槽容積安裝功率小、綜合經(jīng)濟(jì)效益高等突出優(yōu)點(diǎn)。近20年來,國內(nèi)外大型浮選裝備得到了迅猛發(fā)展和工業(yè)應(yīng)用,極大的提高了資源利用率,取得了很好的效果[2-4]。
某銅礦屬特大型低品位斑巖型銅礦,建礦生產(chǎn)以來,該礦一直是推廣應(yīng)用大型浮選新設(shè)備和新技術(shù)的踐行者。KYF-130m3大型浮選機(jī)在選廠的應(yīng)用大大提高了礦山的經(jīng)濟(jì)效益,但隨著礦石開采的不斷深入,入選礦石變得難磨,銅品位降低,選廠整體回收率呈下降趨勢。生產(chǎn)實(shí)踐表明約15%左右的銅以粗粒級貧連生體損失在一段尾礦中。北京礦冶科技集團(tuán)有限公司40m3非常規(guī)粒級CGF浮選機(jī)在該銅礦尾礦廠回收二期一段粗顆粒尾礦,經(jīng)過六年多的工程實(shí)踐,取得較好的效果,也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),但處理量占一段尾礦總量的1/4左右,受限于處理能力,無法滿足全部尾礦的處理需求,亟需開發(fā)超大處理能力的尾礦浮選裝備技術(shù)。北京礦冶科技集團(tuán)有限公司680m3超大型浮選機(jī)技術(shù)的成熟,對尾礦資源的大規(guī)模回收提供了契機(jī)。因此,通過前期技術(shù)論證分析,并對選廠一段現(xiàn)有流程進(jìn)行技術(shù)改造,采用680m3浮選機(jī)進(jìn)行了短流程尾礦再選回收銅的工業(yè)試驗(yàn)。穩(wěn)定帶礦試驗(yàn)前,對680m3選機(jī)進(jìn)行了設(shè)備參數(shù)優(yōu)化,并對浮選藥劑條件進(jìn)行了優(yōu)化。條件優(yōu)化后進(jìn)行了為一期一個月的帶礦工業(yè)試驗(yàn),試驗(yàn)期間設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠,試驗(yàn)指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期效果。流程考查可用于了解生產(chǎn)過程的詳情,是發(fā)現(xiàn)問題揭露矛盾的一種手段,以便對考查的對象進(jìn)行分析和評價[5-6],因此試驗(yàn)期間,為了詳細(xì)了解浮選效果,特對一段粗掃選作業(yè)進(jìn)行了流程考查,并重點(diǎn)分析了增加680m3浮選機(jī)后的試驗(yàn)效果。
選廠一段浮選作業(yè)生產(chǎn)流程為一粗三掃流程,680m3浮選機(jī)尾礦再回收提升銅回收指標(biāo)試驗(yàn)前,對生產(chǎn)流程進(jìn)行了改造,在原一段浮選流程掃選最后一臺130m3浮選機(jī)后增加一臺680m3浮選機(jī),680m3浮選機(jī)浮選粗精礦再磨后返回粗選作業(yè),改造后試驗(yàn)流程如圖1所示。
圖1 試驗(yàn)流程
浮選流程考查期間礦量處理正常,處理量為693.48t/h。流程考查期間流程較為穩(wěn)定,符合流程考查要求。
考查指標(biāo)結(jié)果與當(dāng)班指標(biāo)結(jié)果見表1,數(shù)質(zhì)量流程圖見圖2。
表1 考查結(jié)果
考查結(jié)果表明,新增680m3浮選機(jī)作掃選四后,其粗精礦返回粗選作業(yè)后生產(chǎn)流程穩(wěn)定,指標(biāo)波動小,一段浮選流程考查期間銅回收率為88.24%,粗精礦銅品位為4.55%,與流程考查期間當(dāng)班指標(biāo)一致。生產(chǎn)穩(wěn)定以及指標(biāo)波動小是本次工業(yè)試驗(yàn)期間獲得良好指標(biāo)的重要基礎(chǔ)。
數(shù)質(zhì)量結(jié)果表明:掃選三作業(yè)回收效果較差,銅回收率僅0.82%,而增加680m3浮選機(jī)作掃選四作業(yè)后,銅回收效果較為明顯,680m3浮選機(jī)的銅回收率達(dá)1.65%;680m3浮選機(jī)的銅礦物富集效果明顯,銅品位富集9.17倍,泡沫銅品位為0.495%,高于原礦銅品位0.379%,說明初定的680m3浮選機(jī)泡沫再磨后返回粗選作業(yè)較為合理。
圖2 流程考查數(shù)質(zhì)量流程
根據(jù)考查數(shù)據(jù),對各作業(yè)的實(shí)際浮選時間進(jìn)行了估算,結(jié)果見表2。
表2 各作業(yè)浮選時間估算結(jié)果
粗、掃選作業(yè)的實(shí)際估算的浮選時間分別為5.99min、8.90min、6.11min、6.84min 和 17.97min。其中680m3浮選機(jī)的浮選時間(17.97min)與RTD測試結(jié)果(17.81min)基本一致,680m3浮選機(jī)浮選時間估算值(17.97min)為預(yù)估算值(20min)的89.85%,表明680m3浮選機(jī)設(shè)計合理,無明顯短路死區(qū)現(xiàn)象,浮選時間達(dá)到設(shè)計預(yù)期要求。
流程考查結(jié)果表明,增加680m3浮選機(jī)作掃選四作業(yè)后,銅的回收效果較為顯著,為了查明一段浮選中原礦中不同粒級銅的走向以及680m3浮選機(jī)(簡稱680)對銅的粒級回收情況,分別對浮選原礦、粗精礦、680給礦(即掃選三尾礦)、680精礦、680再磨精礦進(jìn)行了粒級篩析,篩析結(jié)果見表3至表7。
浮選原礦篩析結(jié)果表明,浮選原礦磨礦細(xì)度正常,-0.074mm占60.58%;原礦中銅主要分布在-0.038mm粒級,銅金屬分布率占59.65%;+0.125mm粒級銅分布率占10.32%,該粒級的銅礦物解離度較低,浮選時易于從氣泡上脫落最終損失于尾礦中,粗精礦篩析結(jié)果也證明了這一觀點(diǎn),粗精礦產(chǎn)品中主要以細(xì)粒級銅為主,粗粒級銅的占有率較原礦降低。
680給礦篩析結(jié)果表明,680給礦中粗粒級的銅占有率較原礦明顯升高,其中+0.125mm粒級銅金屬占有率為42.22%,說明粗掃選作業(yè)130m3浮選機(jī)對粗粒級銅回收效果相對較差,在該浮選過程中粗粒級的連生體易于損失,掃選三作業(yè)銅回收率僅為0.82%也證明了這一點(diǎn)。而680精礦篩析結(jié)果表明,680m3浮選機(jī)對粗粒級的銅回收效果好,回收的銅主要以粗粒級為主,彌補(bǔ)了130m3浮選機(jī)的不足,其中+0.125mm粒級中的銅占680精礦的62.29%。680再磨精礦篩析結(jié)果表明,680精礦再磨后細(xì)度改善,細(xì)粒級中的銅占有率明顯增加,其中-0.038mm粒級中的銅占有率由再磨前的15.24%增加至70.36%,而+0.125mm粒級中銅的占有率由再磨前的62.29%降至2.95%,再磨后銅礦物解離度的提高解決了680精礦直接返回粗選作業(yè)后因130m3浮選機(jī)對粗粒級回收效果差而重新?lián)p失的難題。
表3 浮選原礦篩析結(jié)果
表4 粗精礦篩析結(jié)果
表5 680給礦篩析結(jié)果
表6 680精礦篩析結(jié)果
表7 680再磨精礦篩析結(jié)果
(1)在原生產(chǎn)流程后新增680m3浮選機(jī)后,生產(chǎn)流程穩(wěn)定,指標(biāo)波動小,一段浮選流程考查期間獲得了銅回收率為88.24%的良好指標(biāo)。
(2)680m3浮選機(jī)的銅礦物富集效果明顯,銅品位富集9.17倍,泡沫銅品位為0.495%,高于原礦銅品位0.379%,680m3浮選機(jī)泡沫再磨后返回粗選作業(yè)方案合理。
(3)680m3浮選機(jī)設(shè)計合理,無明顯短路死區(qū)現(xiàn)象。浮選時間為17.97min,為預(yù)估算值的89.85%,達(dá)到設(shè)計預(yù)期要求。
(4)680m3浮選機(jī)對粗粒級回收效果明顯。680精礦篩析結(jié)果,+0.125mm粒 級銅占有率為62.29%,而130m3浮選機(jī)尾礦+0.125mm粒級銅金屬占有率為42.22%,說明680m3浮選機(jī)彌補(bǔ)了1303浮選機(jī)對粗粒級的銅回收的不足。