梁建華
(太鋼不銹鋼股份有限公司, 山西 太原 030003)
世紀之初,我國處于基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)的大建設(shè)時期,鋼鐵需求旺盛,另外由于我國鋼材成本優(yōu)勢,國際市場需求較強,在國內(nèi)外大量訂單促進下,高爐鐵水供不應(yīng)求,各鋼鐵企業(yè)為提高自身產(chǎn)能搶占市場,大部分高爐一代爐齡未到情況下,積極進行擴容改造,對高爐長壽技術(shù)重視不夠。
近年來,在市場利益促進下,我國鋼鐵產(chǎn)能增速斐然,為國家建設(shè)及地區(qū)發(fā)展做出突出的貢獻,然而隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施及地產(chǎn)建設(shè)逐漸進入平穩(wěn)階段,為有效抑制鋼鐵產(chǎn)能的進一步擴張和滿足民眾對美好生態(tài)環(huán)境訴求,我國適時推出供給側(cè)改革政策,提出新時代發(fā)展思路,及時對污染性企業(yè)進行產(chǎn)能出清,對新建、改建鋼鐵項目進行嚴格把控,企業(yè)對高爐的擴容改造動力得到有效抑制。新時期,鋼鐵企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向高爐長壽技術(shù)方向,以期通過提高高爐使用壽命,提升高爐建設(shè)初期投資效率[1]。
太鋼不銹煉鐵廠現(xiàn)役兩座爐齡十年以上高爐,依次為三高爐(1800 m3)、五高爐(4350 m3)。兩座高爐在高爐長壽方面各有亮點:
1)三高爐。2007年7月30日投產(chǎn)至今,一代爐齡11年8個月,冷卻方式為全冷卻壁結(jié)構(gòu),爐身冷卻器無一損壞,爐殼無燒紅、開裂和跑煤氣等現(xiàn)象,爐身渣皮穩(wěn)定;爐缸溫度可控,投產(chǎn)至今沒有因為爐缸問題使用釩鈦礦。
2)五高爐。2006年10月13日投產(chǎn)至今,一代爐齡12年5個月,是現(xiàn)役大型高爐一代爐役壽命最長的高爐,自2010年爐身爐皮開始燒紅到現(xiàn)在,通過階段性爐身硬質(zhì)壓入進行爐身造襯修復(fù),目前爐身渣皮穩(wěn)定可控;爐缸溫度自投產(chǎn)到2013年3月爐缸磚襯溫度超過400℃(五高爐護爐標準核定爐缸區(qū)域磚襯電偶400℃為爐缸安全黃色警戒區(qū)域),累計安全生產(chǎn)77個月。2013年3月開始進入護爐階段,至2015年底超過400℃溫度測溫點共計19處(爐缸溫度監(jiān)控點共計48處),其中磚襯殘厚低于600 mm的薄弱位置16處,2016年以來,隨著鐵廠技術(shù)人員護爐技術(shù)及理念的提升,爐缸超過400℃溫度測溫點和磚襯殘厚低于600 mm的薄弱位置的數(shù)量得到有效控制,爐缸薄弱位置得到有效保護,沒有發(fā)生新的侵蝕,具備安全生產(chǎn)條件。
2013年太鋼不銹煉鐵廠隨著六高爐的投產(chǎn),自產(chǎn)冶金焦日均產(chǎn)能約8000 t,其中包含1000 t小塊焦。主要表現(xiàn)為大塊冶金焦保供2座大高爐,大高爐富余的大塊焦、小塊焦需要三高爐消化,三高爐除消化自產(chǎn)焦中的小塊焦外,還需配以部分外購焦。
因此,三高爐的長壽技術(shù)是建立在焦炭種類多、成不穩(wěn)定的前提下,通過優(yōu)化焦炭布料實現(xiàn)爐缸活躍性及爐型的穩(wěn)定[2]。三類冶金焦性能見表1。
表1 三高爐使用冶金焦分析及粒級組成
從表1可以看出,自產(chǎn)焦中大塊焦粒級分布80%在>40 mm,而小塊焦粒級分布92%在25~40 mm,粒級差別較大,通過鐵廠技術(shù)人員自主開發(fā)的焦炭衰減模型計算得出,此兩類焦炭到達爐缸焦堆后的平均粒徑分別為:41 mm和21 mm,從爐料透氣性管理理念考慮,此二者焦炭同時使用必須分級入爐。另外,一般2000 m3以下高爐爐缸焦堆平均粒徑達不到小于22 mm,故自產(chǎn)小塊焦應(yīng)分布在爐墻邊緣,自產(chǎn)大塊焦應(yīng)分布在爐缸中心[3]。
表1中自產(chǎn)小塊焦與外購大塊焦對比,入爐前自產(chǎn)小塊焦平均粒徑為35.22 mm,外購大塊焦平均粒徑為54.38 mm,通過鐵廠技術(shù)人員自主開發(fā)的焦炭衰減模型計算得出,此兩類焦炭到達爐缸焦堆后的平均粒徑分別為:21 mm和23 mm,衰減率分別為:40%和58%,二者到達爐缸焦堆的平均粒徑略顯不足,因此,若入爐焦炭中沒有自產(chǎn)大塊焦時,通過控制高爐煤比不超180 kg/t和鐵水后期測溫1495℃以上,改善爐缸活躍性,減少液態(tài)渣鐵對側(cè)壁侵蝕,結(jié)合焦炭衰減率考慮,自產(chǎn)小塊焦衰減率低,適合分布在靠近爐墻側(cè),穩(wěn)定邊緣氣流,從而實現(xiàn)三高爐操作爐型的長期穩(wěn)定,投產(chǎn)至今,爐身冷卻器無一損壞,爐殼無燒紅、開裂和跑煤氣等現(xiàn)象,爐身渣皮穩(wěn)定。
從2.1可知,自產(chǎn)小塊焦應(yīng)布置在靠近爐墻側(cè),自產(chǎn)大塊或者外購焦應(yīng)布置在爐芯側(cè),鐵廠組織技術(shù)人員自主開發(fā)了高爐布料量化模型,指導(dǎo)實操作業(yè)。以表2為例。
表2 三高爐某階段布料制度
通過將表2參數(shù)、礦焦批及爐型參數(shù)輸入到高爐布料量化模型進行計算得知,爐缸焦堆分為三個區(qū),依次為快速反應(yīng)區(qū)(占比45%)、緩變疏散區(qū)(占比29%)、中心無礦區(qū)(占比26%),進而指導(dǎo)焦炭分級入爐比例為:自產(chǎn)小塊焦靠外側(cè)布置且比例控制在45%以內(nèi),極限值74%,負責(zé)將影響爐缸狀態(tài)及高爐順行,自產(chǎn)大塊焦布置在最中心無礦區(qū)且比例不小于26%,若自產(chǎn)大塊焦不足而用外購焦代替時,必須控制高爐煤比不超180 kg/t和鐵水后期測溫1495℃以上,改善爐缸活躍性,進而避免或者減緩爐缸側(cè)壁遭受液態(tài)渣鐵環(huán)流侵蝕,影響高爐一代爐役壽命,三高爐投產(chǎn)至今近11年,爐缸溫度可控,沒有因為爐缸問題使用釩鈦礦。
2006年10月13日投產(chǎn)至2013年3月爐缸磚襯溫度超過400℃開始進入安全護爐階段,累積安全生產(chǎn)77個月。爐缸側(cè)壁磚襯溫度超過400℃的位置從2013年3月出現(xiàn)第一個點,到2015年12月累積達19處,占比爐缸側(cè)壁總檢測點的39.58%(監(jiān)測點共計48處),形勢嚴峻[4]。自2016年開始,鐵廠加強護爐過程管理及趨勢管理,主要工作分為以下兩個部分。
爐缸側(cè)壁侵蝕一般過程為:液態(tài)渣鐵環(huán)流加劇,局部熱流強度增大,1150℃溫度線逐漸向耐材側(cè)推進,渣鐵殼隨之逐漸變薄,局部熱流強度增加到一定程度,1150℃溫度線將推動耐材熱面,渣鐵殼消失,耐材在渣鐵流的不斷沖刷下逐漸膨脹、脫落,如果這種趨勢持續(xù)發(fā)展而局部熱流強度得不到有效控制,最終將造成爐缸燒穿,高爐一代爐役被迫結(jié)束,同時帶來巨大的安全隱患和經(jīng)濟損失。因此高爐爐役后期安全運行的核心措施就是爐缸側(cè)壁渣鐵殼狀態(tài)監(jiān)控,渣鐵殼穩(wěn)定是保障爐缸側(cè)壁安全的重要參數(shù)。
表3 五高爐某階段爐缸側(cè)壁渣鐵殼厚度參數(shù)
表3為五高爐某階段爐缸側(cè)壁渣鐵殼厚度趨勢相關(guān)參數(shù),其中爐缸耐材殘厚根據(jù)最大侵蝕溫度差通過圓柱坐標計算得到,渣鐵殼厚度1、2指某個時間段始末時間點的渣鐵殼計算厚度,利用這一計算厚度趨勢判斷爐缸側(cè)壁環(huán)流發(fā)展趨勢,如表3所示,270°方向為該標高爐缸最薄弱方向,而這一時間段內(nèi)45°方向渣鐵流環(huán)流較大,開始階段如渣鐵殼厚度1所示,該45°方向渣鐵殼被完全侵蝕,而180°和225°渣鐵殼相對較厚,表明此次爐缸側(cè)壁侵蝕屬于爐缸不活躍造成局部侵蝕加劇,鑒于此,高爐操作方面就會以活躍爐缸為重點,一周后的數(shù)據(jù)如渣鐵殼厚度2所示,渣鐵殼厚度圓周均勻性明顯改善,表明經(jīng)過一周努力,爐缸活躍性改善明顯,隨即在45°方向形成新的渣鐵殼保護爐缸側(cè)壁,避免了侵蝕加劇,使護爐工作針對性更強,收效明顯。
圖1 五高爐爐缸侵蝕圓周分布圖
如圖1所示為五高爐爐缸侵蝕圓周分布圖,紅色為最大侵蝕線,藍色為階段開始渣鐵殼熱面位置線,青色為經(jīng)過一周護爐后,渣鐵殼熱面位置線。如圖所示,經(jīng)過一周護爐工作,渣鐵殼熱面位置線的圓周均勻性明顯改善,進而實現(xiàn)爐缸侵蝕的趨勢化管理。
眾所周知,爐缸的安全是高爐長壽的限制性環(huán)節(jié),也是高爐長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),保證高爐一定的活躍性下限是減少爐缸侵蝕的關(guān)鍵環(huán)節(jié),但現(xiàn)行活躍爐缸的措施往往以定性為主,且機理不盡相同,缺乏量化及相關(guān)性分析,鐵廠技術(shù)人員綜合護爐實踐對相關(guān)參數(shù)進行回歸分析,結(jié)合近年對高爐爐缸狀態(tài)機理研究成果,開發(fā)出爐缸活躍性指標量化模型[5]。
高爐爐缸活躍性指標量化模型包括三個活躍性下限指標:焦炭堆積區(qū)孔隙率(死焦堆焦炭平均粒徑下限為25.8 mm)、焦炭堆積區(qū)物理熱儲備(死焦堆中心焦炭溫度下限為1350℃)、液態(tài)渣鐵在爐缸的停留時間(爐缸焦炭潔凈度指數(shù)下限為150(無量綱單位))。護爐實際工作中,保證上述三個活躍性下限指標的前提下進行高爐相關(guān)操作參數(shù)優(yōu)化,以達到穩(wěn)定爐缸活躍狀態(tài),實現(xiàn)高爐長期穩(wěn)定及長壽的目的。
高爐長壽工作是項系統(tǒng)工程,包括爐型設(shè)計、建材驗收、施工管理、操作管理等全過程,本文僅從高爐操作方面結(jié)合太鋼高爐近年長壽生產(chǎn)實踐做簡要的共性描述:
1)國內(nèi)小高爐長壽方面,面臨的共性問題幾乎都來自原燃料復(fù)雜多變帶來的順行問題,尤其以焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定為主,太鋼通過對入爐不同焦炭進行衰減計算,結(jié)合爐內(nèi)機理研究,通過對不同焦炭入爐位置及加入量的優(yōu)化,實現(xiàn)高爐的長期穩(wěn)定,達到長壽的目標;
2)大高爐長壽面臨的共性問題在于隨著爐容的不斷擴大,爐缸截面不斷增大,相比于小高爐爐缸死區(qū)較大不易吹透,容易造成爐缸活躍性下降進而堆積,渣鐵環(huán)流加劇,威脅高爐長壽操作,太鋼通過對爐缸側(cè)壁侵蝕狀態(tài)建模進行趨勢管理結(jié)合爐缸活躍性指標量化管理,大大降低了因爐缸堆積造成渣鐵環(huán)流侵蝕側(cè)壁的可能性,近兩年爐缸超過400℃溫度測溫點和磚襯殘厚低于600 mm的薄弱位置的數(shù)量得到有效控制,爐缸薄弱位置得到有效保護,沒有發(fā)生新的侵蝕,具備安全生產(chǎn)條件。