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      淺談“奧爐改造工程”頂吹爐設(shè)計(jì)與優(yōu)化

      2019-09-16 02:31:24郝志全
      世界有色金屬 2019年14期
      關(guān)鍵詞:爐墻冰銅爐襯

      張 磊,郝志全

      (銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司金冠銅業(yè)分公司,安徽 銅陵 244000)

      “奧爐改造工程”即為金昌冶煉廠異地搬遷改造項(xiàng)目,本項(xiàng)目熔煉主工藝為:倉(cāng)式配料-精礦制粒-頂吹浸沒(méi)熔池熔煉-電爐貧化-轉(zhuǎn)爐吹煉-陽(yáng)極爐精煉工藝,其中冰銅通過(guò)冰銅包送轉(zhuǎn)爐吹煉,貧化爐渣直接進(jìn)行水淬后外售,頂吹爐煙氣經(jīng)余熱鍋爐-電收塵-高溫排風(fēng)機(jī)送往制酸工序。頂吹爐外形如圖1所示。

      圖1 頂吹爐外形圖

      1 頂吹爐現(xiàn)狀

      1.1 頂吹爐結(jié)構(gòu)形式

      頂吹爐在我國(guó)已有幾家投入使用,如中條山有色金屬公司侯馬冶煉廠、云南冶煉廠、云南錫業(yè)公司及銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司金昌冶煉廠已投入使用[1]。頂吹爐爐體可分為爐底、爐墻和爐頂三部分。爐底為圓形結(jié)構(gòu),耐火材料砌筑后呈“鍋底”形狀。爐墻分為下部、中部和上部三部分,下部爐墻是圓柱型筒體,在下部爐墻上有渣堰、清理口和緊急排放口三個(gè)口;中部和上部爐墻包含圓柱型筒體和擴(kuò)張段兩部分組成。爐頂有噴槍口、加料口和檢尺口共三個(gè)口。

      1.2 頂吹爐耐火材料

      頂吹爐在鎂鉻磚上不能析出四氧化三鐵進(jìn)行爐體掛渣,爐體耐火材料采用耐高溫、耐沖刷性能好的鎂鋁尖晶石,更重要的熔煉渣中的FeO能與爐襯中的Cr2O3和Al2O3形成保護(hù)層,鎂鋁尖晶石適用于頂吹爐耐火材料[2]。按照頂吹爐熔池熔煉特點(diǎn),爐體耐火材料厚度隨其消耗程度自上而下逐漸增加,在中部和上部爐墻擴(kuò)張段位置(也叫防砸區(qū))考慮到鍋爐上升煙道結(jié)焦,在鍋爐振打裝置振打的結(jié)焦塊砸到擴(kuò)張段位置后掉入爐內(nèi),耐火磚容易被砸碎并脫落,因此在擴(kuò)張段的位置焊接了32mm厚的鋼板作為磚托,有效降低耐火磚脫落幾率。表1為原金昌冶煉廠頂吹爐直筒段爐襯耐火材料配置,使用周期約為12個(gè)月。

      表1 金昌冶煉廠頂吹爐直筒段爐襯耐火材料配置

      1.3 頂吹爐外掛水套

      頂吹爐爐體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,爐體外掛水套呈長(zhǎng)條塊狀,圍繞爐體一圈高達(dá)96個(gè)外掛鋼水套,爐體高度16.5米,設(shè)計(jì)水的流向是下端進(jìn)水、上端出水至同一個(gè)集水箱,集水箱位于下部爐體平臺(tái),因此回水管道沿著爐體高度自上而下,爐體一周回水管道形成圓柱體包圍著爐體一圈,空間狹小,出現(xiàn)跑銅等意外情況時(shí)易燒損水管產(chǎn)生爆炸,同時(shí)也不便于檢修。

      1.4 頂吹爐噴槍系統(tǒng)

      噴槍是頂吹爐熔池熔煉核心設(shè)備,噴槍是由四個(gè)同心圓柱組成,由內(nèi)向外是天然氣管、氧管、工藝風(fēng)管和套筒風(fēng)管組成的同心圓結(jié)構(gòu)。在生產(chǎn)過(guò)程中,噴槍插入熔池進(jìn)行熔池熔煉,通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)、氧、天然氣、煤和石英砂控制冰銅品位、熔池溫度和渣型三大關(guān)鍵參數(shù)穩(wěn)定生產(chǎn)。

      2 頂吹爐優(yōu)化改造

      2.1 頂吹爐結(jié)構(gòu)形式優(yōu)化

      “奧爐改造工程”新型頂吹爐新增冰銅堰,冰銅堰口下沿比渣堰口下沿低約1060mm,利用虹吸原理,冰銅從冰銅堰排放至冰銅包,送轉(zhuǎn)爐吹煉,大部分冰銅從冰銅堰排出后,降低沉降電爐的負(fù)荷,從而實(shí)現(xiàn)減小電爐面積,降低電爐能耗的目的。特別是本項(xiàng)目的電爐渣水淬后外售,因此,可以最大限度地降低電爐渣含銅。

      圖2 頂吹爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

      2.2 頂吹爐耐火材料優(yōu)化

      頂吹爐爐墻共108層SA尖晶石耐火磚,爐底呈弧形,爐底最低點(diǎn)距爐底10層高鋁磚,最高點(diǎn)距爐底18層高鋁磚,高鋁磚上面用搗打料搗打嚴(yán)實(shí)并呈“鍋底’形狀,爐底四周用填充料填實(shí),接著是次工作層和工作層都是采用鎂鋁尖晶石砌筑,下部爐墻1-49層采用長(zhǎng)度為“260mm+350mm”和“350mm+260mm”兩種鎂鋁尖晶石耐火磚交錯(cuò)錯(cuò)縫砌筑,耐火磚與爐體鋼板之間都用23mm厚石墨導(dǎo)熱料,爐內(nèi)熔體及時(shí)傳遞熱量至爐殼,爐襯表面溫度低于爐殼溫度,達(dá)到掛渣保護(hù)爐襯作用[3];中部爐墻50-72層采用長(zhǎng)度為530mm鎂鋁尖晶石耐火磚,上部爐墻73-108層采用長(zhǎng)度為460mm鎂鋁尖晶石耐火磚,中部和上部直筒段耐火磚與爐體鋼殼采用25mm厚隔熱料。

      2.3 頂吹爐外掛水套優(yōu)化

      優(yōu)化后是在下部爐體一周安裝一個(gè)八角管,分別在每一個(gè)外掛水套進(jìn)口通過(guò)金屬軟管-截止閥-短接接至八角管,出水口在爐體上方,分別安裝對(duì)應(yīng)集水箱,減少管道長(zhǎng)度,操作更安全,優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)空間,方便于檢修。

      2.4 頂吹爐噴槍系統(tǒng)優(yōu)化

      風(fēng)、氧和天然氣通過(guò)噴槍在距離槍頭約700mm處匯合[4]?!皧W爐改造工程”對(duì)頂吹爐噴槍進(jìn)行了優(yōu)化改造。其中主要包括噴槍的材質(zhì)優(yōu)化和噴槍使用的燃料改進(jìn)兩個(gè)方面。噴槍材質(zhì)優(yōu)化是由原來(lái)的碳鋼+316L槍頭材質(zhì)改為全部316L材質(zhì),噴槍風(fēng)管壁厚由8mm增加到12mm,并且在噴槍套通風(fēng)管上開(kāi)孔,爐內(nèi)不完全燃燒的單體硫及一氧化碳充分燃燒。

      3 頂吹爐優(yōu)化后效果

      3.1 頂吹爐結(jié)構(gòu)形式優(yōu)化后效果檢驗(yàn)

      ①優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)新增冰銅堰,降低了電爐存儲(chǔ)負(fù)荷,節(jié)約電爐電耗;因水淬渣外售,直排冰銅進(jìn)入轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐渣重新選礦,提高了銅回收率。②缺點(diǎn)。同時(shí)也需要克服冰銅直排會(huì)帶來(lái)的一些問(wèn)題,首先,為了實(shí)現(xiàn)可以從頂吹爐直排冰銅,需加高頂吹爐爐體內(nèi)的熔體深度,以保證冰銅品位,不僅需要提高熔煉溫度保證底部冰銅溫度,相應(yīng)增加了能耗,而且頂吹爐增加了冰銅排放的操作。其次,減少了從頂吹爐渣溢流堰口排放的熔體量,導(dǎo)致渣溢流從連續(xù)排放變更為間斷排放,增加進(jìn)入電爐的溜槽因散熱快而結(jié)凍的可能,增加了操作難度。再者,頂吹爐和沉降電爐的爐內(nèi)氣氛不同,會(huì)帶來(lái)兩個(gè)爐內(nèi)排出的冰銅品位會(huì)有差別。最后,由于頂吹爐的爐內(nèi)容積有限,直排冰銅作業(yè)可能會(huì)導(dǎo)致難以與轉(zhuǎn)爐的進(jìn)冰銅作業(yè)匹配。

      3.2 頂吹爐耐火材料優(yōu)化后效果檢驗(yàn)

      “奧爐改造工程”頂吹爐自2018年3月18日點(diǎn)火烘爐,5月18日投料試生產(chǎn),2019年6月12日停爐大修,爐襯耐火磚使用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近15個(gè)月,爐襯最易消耗的部位損耗率僅為21.4%,如表2所示。

      表2 頂吹爐爐襯使用一年后耐火磚消耗情況表

      由表1可以得出,頂吹爐渣線部位由于掛渣形成保護(hù),故渣線部位耐火磚現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量尺寸610mm高于原始尺寸637.5mm;下部爐體和中部筒體耐火磚分別消耗88.3mm和82.2mm,消耗比例分別為14.5%和15.5%,屬于正常熔體沖刷消耗;中部防砸區(qū)耐火磚消耗113.3mm,消耗比例為21.4%,雖然此部位承受熔體的沖刷較小,但是頂吹爐鍋爐上升煙道結(jié)焦在振打裝置下脫落掉至防砸區(qū),致使防砸區(qū)耐火磚受到?jīng)_擊,日積月累,耐火材料頭部斷裂;上部筒體和擴(kuò)張段爐墻耐火磚消耗分別為56.7mm和56.0mm,消耗比例分別為12.3%和12.2%,上部筒體在爐內(nèi)熔體噴濺過(guò)程掛渣保護(hù),受到熔體的沖刷較少,因此消耗的最少。

      3.3 頂吹爐外掛水套優(yōu)化后效果檢驗(yàn)

      通過(guò)頂吹爐外掛水套優(yōu)化,頂吹爐設(shè)計(jì)每一個(gè)水套附加一個(gè)熱電偶,實(shí)時(shí)跟蹤水溫動(dòng)態(tài)變化,并將溫度數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作室電腦DCS系統(tǒng),溫度設(shè)有報(bào)警值,隨時(shí)跟蹤爐體溫度以了解水套的冷卻效果,不僅降低投資成本,同時(shí)便于維保。

      3.4 頂吹爐噴槍系統(tǒng)優(yōu)化后效果檢驗(yàn)

      頂吹爐噴槍設(shè)計(jì)使用周期為5~7天,現(xiàn)平均使用壽命達(dá)到15天左右,最高使用壽命達(dá)20天,大大延長(zhǎng)了噴槍使用壽命,提高了頂吹爐作業(yè)率。

      噴槍燃料優(yōu)化是由原來(lái)的重油優(yōu)化為天然氣,重油燃燒污染環(huán)境,如湖北大冶有色公司采用粉煤作為燃料,燃燒對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染,國(guó)家也日益重視環(huán)保型能源,天然氣燃燒比較清潔環(huán)保,同時(shí)也提供燃燒熱,是一種節(jié)能環(huán)保型燃料。

      4 總結(jié)

      “奧爐改造工程”新型頂吹爐爐體結(jié)構(gòu)、耐火材料、外掛水套及噴槍系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化與改進(jìn)。爐體結(jié)構(gòu)優(yōu)化降低了電爐電耗,提高了銅回收率;爐襯耐火材料優(yōu)化,提高了耐火材料使用壽命;外掛水套優(yōu)化簡(jiǎn)化管道鋪設(shè),便于維保;噴槍優(yōu)化,提高噴槍使用壽命,提高頂吹爐作業(yè)率。簡(jiǎn)要描述試生產(chǎn)一年來(lái)運(yùn)行狀況,對(duì)頂吹爐繼續(xù)優(yōu)化改造研究提供重要參考。

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