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    篦冷機技術改造

    2019-09-12 07:43:58祁紅艷
    設備管理與維修 2019年9期
    關鍵詞:冷機回轉(zhuǎn)窯拉鏈

    劉 剛,祁紅艷

    (金昌水泥(集團)有限責任公司干法廠,甘肅金昌 733710)

    0 引言

    篦冷機是水泥熟料煅燒系統(tǒng)中的關鍵工藝設備,它的性能直接影響到窯系統(tǒng)的設備運轉(zhuǎn)率。因此,在燒成系統(tǒng)的設備管理中,保證篦冷機的高冷卻效率,高熱回收率和高運轉(zhuǎn)率,是保持熟料生產(chǎn)的連續(xù)性,是提高窯系統(tǒng)設備運轉(zhuǎn)率,保證熟料產(chǎn)量、質(zhì)量和節(jié)能降耗的有效途徑。

    1 生產(chǎn)中存在的問題及原因分析

    篦冷機隨著回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量的不斷提高,篦冷機的整體性能已不能滿足生產(chǎn)的需要,篦冷機的設計和制造缺陷逐漸顯露出來,具體表現(xiàn):①篦冷機對熟料的的冷卻效果差,篦板經(jīng)常在高溫熟料中運行,磨損,燒壞嚴重;②磨損后的篦板漏料量很大,常常造成篦冷機下面水平拉鏈機承超負荷運行,導致鏈條經(jīng)常斷裂,使篦冷機的運轉(zhuǎn)率低;③篦冷機內(nèi)廢氣溫度低,僅有(400~550)℃,致使水泥熟料煅燒熱回收率低,二次、三次風溫度低。在水泥熟料生產(chǎn)過程中,由于篦冷機的故障頻發(fā)而造成回轉(zhuǎn)窯停窯的情況居高不下,故而形成了制約水泥熟料煅燒的主要因素,同時也給燒成系統(tǒng)設備的維修工作增加了極大的勞動強度。因此對篦冷機所存在的缺陷進行技術改造已成為企業(yè)的當務之急。

    造成上述問題的主要原因:①篦冷機熱端階梯部分較短,沒有科學合理的劃分供風區(qū)域,不能使熟料在端部急冷,從而加大了篦床的冷卻負荷;②篦冷機僅有8 排充氣梁,充氣率低,冷卻能力差;③沒有切實有效的措施,改善和消除篦冷機內(nèi)“熟料紅河”的措施,加劇出料溫度上升以及篦板的磨損燒壞。

    2 主要改造措施

    針對篦冷機存在的這些設計和制造缺陷問題,結(jié)合篦冷機的實際現(xiàn)狀,有針對性的采取6 項技術改造措施。

    (1)把篦冷機原一室篦板改為傾斜固定階梯式高阻力篦板,細化了供氣單元,分中央直吹區(qū)和兩側(cè)斜吹區(qū),將該區(qū)域劃分為3 個供氣單元,并且單獨供風。

    (2)將篦冷機原有4 個室改造為3 個室:原一室、二室合并,改造為新一室;原三室變?yōu)樾露遥辉氖易優(yōu)樾氯?。這3 個室內(nèi)的活動,固定篦板梁全部改造為篦板充氣梁,二室使用充氣篦板,三室使用高阻力篦板,增裝阻料篦板及盲板。

    (3)新增3 套充氣梁供風系統(tǒng),活動風管與固定風管處采用具有獨特設計的活動伸縮帶,杜絕了此處的漏風、泄漏壓力現(xiàn)象。

    (4)為防止堆“雪人”現(xiàn)象產(chǎn)生,將篦冷機前墻板上原有的3臺空氣炮的位置做了改動,向上均提高500 mm。

    (5)新增拉鏈機與3 個風室之間的密封裝置,篦冷機下面水平拉鏈機串風得到徹底根治;更換了室與室之間的密封石棉板,減少了室間串風。

    (6)更換了點檢用的觀察門、照明裝置,不僅杜絕了此處漏風,也方便了崗位人員對室內(nèi)的檢查。

    3 技改效果

    (1)改造前出篦冷機熟料溫度高,為260 ℃左右,改造后熟料溫度降至120 ℃左右,這樣提高了篦冷機的熱回收率,二次、三次風溫大幅增加。

    (2)改造后消除了篦冷機兩側(cè)存在的“紅河”現(xiàn)象,降低了由于“紅河”現(xiàn)象對篦板造成的磨損,減少了篦板備件的采購量,直接減少采購費用50 萬元,降低了生產(chǎn)成本。

    (3)提高了設備的運轉(zhuǎn)率。改造后由于采用“厚料層操作”,保證了篦板的使用壽命,再也沒有發(fā)生因篦板脫落等因素而造成回轉(zhuǎn)窯停機事故,極大地提高了窯系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)率。

    (4)對篦冷機各室的用風重新進行了配置,提高了熟料的急冷效果,提高了熟料的易磨性。

    (5)改 造后相鄰篦板間漏料量極大的減少,因而將篦下拉鏈機的運轉(zhuǎn)方式改為間隙式運轉(zhuǎn),減少了拉鏈機的運行電能和維修量。

    改造前后各項參數(shù)對比見表1。

    表1 改造前后各項參數(shù)對比

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