李 靜
(海南核電有限公司,海南昌江 572700)
海南核電發(fā)電機103 大修后氫氣露點升高濕度增大,但是氫氣干燥器的汽水分離器排出的水量卻逐漸減少,考慮到濕度增加影響定子線圈絕緣水平,因此找到露點升高的原因?qū)τ诒WC機組安全運行十分必要。
發(fā)電機內(nèi)露點升高意味著發(fā)電機內(nèi)濕度增加、氫氣中水分含量增加[1,2]。影響發(fā)電機露點的因素包括以下5 個:①由氫站來的氫氣本身就有一定的濕度;②定子冷卻水溫度低于期望值;③氫側(cè)密封油壓力大于氫氣壓力,而密封油中含水量超標(biāo);④定子冷卻水通過定子線圈向發(fā)電機泄漏;⑤氫氣干燥器工作效率降低。
(1)海南核電發(fā)電機使用的氫氣由電廠自己生產(chǎn)。通過查看制氫機純度表的歷史趨勢,發(fā)現(xiàn)制氫機一年來氫氣純度始終保持在99.8%~99.9%,說明氫氣濕度無明顯變化,制氫站氫氣濕度異常升高這一因素可以排除(圖1)。
圖1 制氫站氫氣純度趨勢
(2)海南核電定子冷卻水系統(tǒng)的水溫保持一個恒定值,由閉式冷卻水SRI 系統(tǒng)控制定冷水溫度,通過查看趨勢,定冷水溫度設(shè)定值始終為40 ℃,且定冷水溫度變化也始終保持在1 ℃以內(nèi),因此定冷水溫度過低導(dǎo)致結(jié)露的情況可以排除(圖2)。
(3)氫側(cè)密封油含水量的化學(xué)取樣結(jié)果均在合格范圍內(nèi),與大修前同期相比含水量變化不大,因此密封油含水量高這一因素可以排除。密封油一年內(nèi)含水量取樣結(jié)果如圖3 所示。
圖2 定子冷卻水溫度趨勢
圖3 氫側(cè)密封油含水量
(4)查看最近3 個月的歷史趨勢,發(fā)電機氫氣壓力始終高于定子冷卻水溫度且壓力變化不超過20 kPa,冷卻水向發(fā)電機內(nèi)泄漏的概率很?。▓D4)。
圖4 氫氣壓力趨勢
(5)氫氣干燥器除濕效果差,通過分析排除以上4 種原因,氫氣干燥器除濕效果差的可能性最大。
氫氣干燥器分為吸附式氫氣干燥器和冷凝式氫氣干燥器,海南核電有限公司使用的是吸附式氫氣干燥器(圖5)。
假設(shè)干燥塔A 塔工作、B 塔再生,氫氣進入干燥塔A 內(nèi)通過三氧化二鋁吸附氫氣中的水蒸氣,干燥后的氫氣從出口進入發(fā)電機內(nèi)部;干燥塔B 通過電加熱器使三氧化二鋁表面吸附的水分蒸發(fā),加熱后的混合氣體進入氫氣冷卻器,水蒸汽冷凝后變成水通過汽水分離器分離后從排水口排除,分離出的氫氣重新進入氫氣出口管道。
圖5 氫氣干燥器結(jié)構(gòu)
通過對氫氣干燥器工作原理的分析,氫氣干燥器正常運行的前提是加熱器和冷卻器能夠正常運行,如果電加熱器加熱溫度不夠或者冷卻器的冷卻能力不夠都有可能導(dǎo)致氫氣濕度增加,氫氣露點升高[3-4]。根據(jù)以上分析,對氫氣干燥器的加熱溫度和冷卻水冷凝溫度進行檢查。對比A、B 塔發(fā)現(xiàn),氫氣干燥器的B 塔加熱溫度150 ℃而A 塔加熱溫度160 ℃,由于A、B 塔的電加熱器功率無法調(diào)節(jié),為了保證氫氣干燥器的流量,暫不改變干燥流量。氫氣干燥器的冷卻器冷卻水溫度上漲5 ℃,這一情況是由于海水溫度上升導(dǎo)致的,降低冷卻水溫度最直接的方法是增大海水流量。由于海南夏天溫度較高,海水溫度達到35℃,海水流量增大雖然可以緩解溫度上升,但并不能從根本上解決這個問題。
為了進一步增加氫氣冷卻器的冷卻能力,海南核電投入了汽輪機廠房通風(fēng)系統(tǒng)的水幕冷卻裝置。通過這一改變,發(fā)電機露點溫度明顯下降,從-10 ℃下降到-15 ℃。所以,由于海水溫度上升造成氫氣冷卻器冷卻能力下降,是發(fā)電機氫氣露點上升的根本原因。
海南核電發(fā)電機氫氣露點上升的根本原因是海水溫度上升導(dǎo)致氫氣冷卻器冷卻能力下降,從而導(dǎo)致部分水蒸汽無法冷凝重新進入發(fā)電機。通過以下方法重新降低了氫氣露點:①通過增加海水流量;②降低其他系統(tǒng)備用冷卻器的冷卻水流量;③投入常規(guī)島廠房空調(diào)系統(tǒng)的水幕冷卻器降低廠房溫度。通過分析海南核電發(fā)電機氫氣露點升高的原因,給出了系統(tǒng)的解決方案,這一結(jié)論不僅適用于海南核電,也適用于其他壓水堆核電廠。