賀駿
摘要:主要分析鑄造起重機主起升卷筒發(fā)生軸向竄動的原因,應用測量儀器進行檢查測量,消除鑄造起重機車架變形等安裝誤差,使卷筒聯(lián)軸器等關鍵部位的零部件處于良好的使用環(huán)境,確保鋼廠液態(tài)熔融金屬的吊運安全,對合理使用維護鑄造起重機起到借鑒作用。
關鍵詞:滾子球面卷筒聯(lián)軸器;卷筒;軸向竄動
前言
鑄造起重機是鋼廠生產(chǎn)中重要的物料搬運機械,承擔著鋼廠鐵水包、鋼水包的吊運工作,具有工作負荷大、作業(yè)時間長、經(jīng)常工作在高溫多塵的環(huán)境中,鑄造起重機工作級別一般選用A8級,近年來,隨著起重機節(jié)能和方便維修的理念在設計中的體現(xiàn),短軸卷筒采用卷筒聯(lián)軸器連接方式逐步替代傳統(tǒng)的長軸卷筒與減速器齒輪連接方式,但卷筒聯(lián)軸器使用維護不當,將會造成連接失效,處置不及時將會引發(fā)安全事故。本文通過對某鋼廠450/80t鑄造起重機主起升卷筒軸向竄動的問題分析、測量、調(diào)整,解決了鑄造起重機關鍵部位的安全隱患。
現(xiàn)場使用情況
450/80t鑄造起重機采用四梁六軌結構,端梁采用柔性鉸接梁連接(圖1),主小車采用上部結構和下部結構通過四個球鉸連接,此結構具有自重輕有利于節(jié)省廠房的基建成本和起重機本身的造價,上、下部小車結構便于制造廠到現(xiàn)場的運輸環(huán)節(jié),但相對于箱梁式端梁結構的鑄造起重機,其結構的剛度略差些。
上部小車布置有四臺340千瓦的繞線式電動機,驅(qū)動一臺行星減速器,再由行星減速器通過二根萬向軸分配轉(zhuǎn)矩至二臺二次減速器,再由二臺二次減速器通過卷筒聯(lián)軸器把轉(zhuǎn)矩傳輸給二個D2500×5227(mm)的卷筒,卷筒通過四根纏繞的鋼絲繩及滑輪組把轉(zhuǎn)矩傳遞給龍門架吊鉤。
現(xiàn)場在使用過程中,發(fā)現(xiàn)一臺450/80t鑄造起重機的一側卷筒在運行中有明顯的軸向竄動和磨損的跡象,經(jīng)對該卷筒聯(lián)軸器解體檢查該卷筒聯(lián)軸器有異常磨損的痕跡,軸竄還影響到該卷筒的緊急制動器閘片的異常磨損。
結論:在線點檢時發(fā)現(xiàn)L型指針已凸出臺階2mm(正常時應與臺階重合),判斷該卷筒聯(lián)軸器有軸向竄動;L型指針已偏離中心位置,移動到下方磨損限位處判斷該卷筒聯(lián)軸器有異常磨損。在上升過程中,卷筒右移、在下降過程中卷筒左移移,解體后發(fā)現(xiàn)齒圈有較明顯的磨損痕跡、端蓋處有滾子端面撞擊的痕跡(軸向竄動的跡象)。根據(jù)現(xiàn)場技術人員判斷,該卷筒聯(lián)軸器已達到報廢的標準,必須更換新品。但更換新品后,軸竄現(xiàn)象依然存在,問題的癥結還未正真解決。
軸竄原因分析
卷筒聯(lián)軸器本體結構分析
450/80t鑄造起重機的卷筒聯(lián)軸器采用EMERSON公司型號TCB–HD4200SP球面滾子聯(lián)軸器(圖2),齒套通過二次減速器的輸出花鍵軸周向固定,并在輸出花鍵軸軸端通過三顆M20的螺栓安裝固定擋板,使齒套軸向定位。球面滾子安裝在外齒套與內(nèi)齒圈之間,二次減速器輸出的扭矩通過球面滾子傳遞到齒圈上,齒圈與卷筒聯(lián)軸器的方榫結構是一體的,使扭矩通過方榫結構傳遞到卷筒的幅板上,本體通過端蓋、螺栓與卷筒幅板連接。該卷筒聯(lián)軸器用滾子代替了鼓形齒的半聯(lián)軸器和帶外球面的承載環(huán),既傳遞驅(qū)動功率,又用滾子的球面與齒套、齒圈形成接觸副構成的自動調(diào)位球面軸承傳遞徑向載荷[1](圖2)。根據(jù)其結構特征,球面滾子和齒接的內(nèi)隙允許外齒套對內(nèi)齒圈的少許移動。
機構的結構分析
整個傳動機構類似橋架結構,軸承端為約束端,卷筒聯(lián)軸器為自由端,卷筒采用左右旋繩槽,兩根鋼絲繩在升降過程中產(chǎn)生的軸向力相互抵消,確保機構軸向力系的平衡,受載后形變將通過卷筒聯(lián)軸器和軸承的調(diào)位作用調(diào)節(jié)。軸承端可用環(huán)形墊片進行軸向定位,確保L型指針與卷筒聯(lián)軸器凸臺重合,安裝在軸承端的緊急制動器與安裝在卷筒幅板上的制動盤,閘片與制動盤左右間隙正常時只有1–2mm,一旦機構出現(xiàn)連接失效,將通過電氣連鎖觸發(fā)緊急制動器合閘,即刻抱住卷筒,防止鋼包下墜。所以為確保卷筒聯(lián)軸器長壽使用和緊急制動器正常工作,必須把軸竄控制在1mm之內(nèi)。
一般對中不良時,卷筒聯(lián)軸器在運行過程中呈現(xiàn)有規(guī)律的擺動,如徑向有高低差時,體現(xiàn)在卷筒聯(lián)軸器在運行過程中呈現(xiàn)上下的擺動,如軸向左右對中不良,體現(xiàn)在卷筒聯(lián)軸器在運行過程中呈現(xiàn)左右的擺動,綜合對中不良時,則在圓周面上周期性的上下、左右規(guī)律地擺動,無論升降的方向。
因此,這不是一般對中不良引起的異常,在檢修時必須配合一系列的測量,確保安裝幾何尺寸精準。
測量與分析
在找不到問題癥結的情況下,重新找正是解決問題的第一步,由為了確保測量精度,必須采取一些措施:
吊離卷筒到地面進行測量檢查,吊離卷筒形成的臨邊空擋處架設安全網(wǎng),確保作業(yè)人員安全;
清理卷筒下方平臺的油污和灰塵,架設跳板,作業(yè)人員在跳板上行走,測量儀器架在平臺上,防止人員走動時產(chǎn)生振動對測量精度的影響;
同跨和鄰跨起重機停止作業(yè),防止起重機作業(yè)時產(chǎn)生振動對測量精度的影響;
采用 NA2+GPM3 水準儀進行測量找正。
通過測量得到如下數(shù)據(jù):二次減速器對卷筒軸承座上下不對中13mm,左右不對中5mm,測量軸向安裝位置:自由側幅板(包括幅板厚度)到固定側短軸軸端長度5227mm,實測卷筒長度5218mm,軸向相差9mm。
綜上所述,鑄造起重機長期重載作業(yè)和橋架結構因素,可能使結構有輕微的變形;安裝時為了方便定位,軸承座架的地板螺栓孔大于地腳螺絲直徑,前期軸竄時軸承座架受軸向力而后移。綜合不對中是造成卷筒軸向竄動、卷筒聯(lián)軸器異常報廢的主要原因。
實施調(diào)整
對原軸承座支架進行探傷,檢查是否受到損傷,再按照實測的數(shù)據(jù)調(diào)整軸承座軸向位置,前移9mm,找正5mm左右偏差,用墊片墊高軸承座架,找正上下13mm偏差。軸承座架定位后擰緊地腳螺栓,再用止擋塊固定好軸承座架。吊上已安裝好新品卷筒聯(lián)軸器的卷筒幅板,定位在二次減速器輸出軸端,對卷筒聯(lián)軸器注滿潤滑脂并封好擋油板,防止卷筒在旋轉(zhuǎn)過程中,卷筒聯(lián)軸器內(nèi)油脂甩出,造成潤滑不良的現(xiàn)象,吊上卷筒本體與卷筒幅板進行連接,軸承座進入座架后,用環(huán)形墊片微調(diào)卷筒的軸向位置,使卷筒聯(lián)軸器L型指針與卷筒聯(lián)軸器凸臺重合。先根據(jù)聯(lián)軸器外齒圈的位置確定卷筒的軸向位置。參照圖3,將指示器與外齒套的軸向凹槽對準。在安裝過程中,軸向位移不能超過表格1中允許的最大名義值的10%,隨后,進行卷筒的對中。
參照圖4,將標尺定位在的4個點上,且相鄰2點間隔90o,分別測量每個點標尺與卷筒間距離“X”。測得的“X”的最大值和最小值間距離必須小于表格1中允許的數(shù)值,即相鄰兩點偏差范圍控制在0.8mm內(nèi),按照《卷筒滾子式聯(lián)軸器安裝維護手冊》要求[2],按圖4檢查距離“X”。如果實際距離大于卷筒聯(lián)軸器允許安裝偏差對應距離的10%,支撐軸承的基座必須重新調(diào)整。實際測得數(shù)據(jù)見表2,符合表1的安裝精度要求。
結果
連接好所有緊固件和緊急制動器,空載試車無軸向竄動等異常,接入鋼絲繩和龍門架吊鉤,吊重包試車均無出現(xiàn)軸向竄動等異常。
結論
導致鑄造起重機主起升卷筒出現(xiàn)軸向竄動的原因有很多,需要采用測量儀器進行檢查測量,并根據(jù)檢查測量結果采取對應的方案,以有效的解決問題。
綜合不對中,特別是軸向偏差9mm是這次軸向竄動故障的主要原因,在發(fā)生類似故障特別是鑄造起重機關鍵部位,檢查確認要到位。
為確保軸系相對位置不因橋架形變或檢修作業(yè)而變化,軸承座架加裝止擋塊,是簡單有效的措施。
產(chǎn)品樣本允許的位移是安裝時L型指針允許的超出基準值,不能作為竄動的數(shù)值,現(xiàn)場實踐證明,如此大的竄動量勢必加劇滾子與齒圈軸向摩擦,造成卷筒聯(lián)軸器失效,也不能適應緊急制動器的正常工作。
參考文獻
辛利萍,李響.起重機卷筒聯(lián)軸器的應用[J].機械管理開發(fā),2008.
Jaure Emerson.卷筒滾子式聯(lián)軸器安裝維護手冊[S].